趙向榮
摘 要:主要針對(duì)推土機(jī)的常見液壓系統(tǒng)故障和處理方案展開了探討,系統(tǒng)分析了鏟刀沉降故障和先導(dǎo)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì),并詳細(xì)闡述了液壓系統(tǒng)故障的處理方案,以期能為有關(guān)人員提供有益的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:推土機(jī);液壓系統(tǒng);故障分析;處理方案
中圖分類號(hào):TU623.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.04.074
隨著時(shí)代的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,我國(guó)無論是工業(yè),還是建筑業(yè),都取得了喜人的成績(jī)。在這其中,推土機(jī)發(fā)揮著重要的作用。但是,推土機(jī)卻存在一個(gè)常見的問題,即液壓系統(tǒng)故障。它影響著推土機(jī)的正常運(yùn)行,需要我們采取有效措施處理好這一問題?;诖耍疚木屯仆翙C(jī)的常見液壓系統(tǒng)故障和處理方案進(jìn)行了探討。
1 鏟刀沉降故障分析
1.1 熄火狀態(tài)下的鏟刀沉降故障
某推土機(jī)的工作裝置液壓系統(tǒng)原理如圖1所示。在系統(tǒng)工作初期,發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后的鏟刀沉降量在允許范圍內(nèi),但試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),使用約1 000 h后,鏟刀沉降量開始逐漸超標(biāo)。檢查發(fā)現(xiàn),當(dāng)截?cái)嗌涤透?1有桿腔至壓力選擇閥14的油路時(shí),鏟刀下降明顯減緩;拆卸壓力選擇閥后,測(cè)量其減壓閥閥芯、閥座間隙,結(jié)果顯示正常,而拆卸其中單向閥芯后發(fā)現(xiàn)有明顯壓痕,特別是先導(dǎo)泵側(cè)進(jìn)口單向閥芯。該單向閥通常作為壓力選擇閥的一部分,所以壓力選擇閥中的泵出口側(cè)單向閥是引起鏟刀沉降超標(biāo)的關(guān)鍵元件。
1.2 工作狀態(tài)下的鏟刀沉降故障
鏟刀沉降使熄火后的鏟刀位置無法長(zhǎng)時(shí)間保持。通過進(jìn)一步的分析和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在推土機(jī)作業(yè)時(shí),當(dāng)切土達(dá)到預(yù)期深度后,一般習(xí)慣將手柄恢復(fù)中位,系統(tǒng)停止向升降油缸11供油,鏟刀通過裝置閥O型中位機(jī)能實(shí)現(xiàn)位置保持。當(dāng)升降油缸11有桿腔相連油路出現(xiàn)泄漏時(shí)(例如壓力選擇閥內(nèi)泄超標(biāo)),升降油缸11的活塞桿就會(huì)在負(fù)載的作用下被動(dòng)拉出,使鏟刀出現(xiàn)抬頭現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了作業(yè)效率。
1.3 壓力選擇閥的結(jié)構(gòu)原理
壓力選擇閥的結(jié)構(gòu)原理如圖2所示。該壓力選擇閥由2個(gè)定值減壓閥和2個(gè)引入油源的單向閥組成。
壓力選擇閥的工作原理如下:當(dāng)先導(dǎo)泵入口單向閥P1進(jìn)油時(shí),出口P2的壓力為2.5 MPa。此時(shí),因減壓閥閥芯設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)切斷了油源向其另一入口單向閥P3閥芯沖擊的可能,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后,升降油缸11有桿腔油源經(jīng)過壓力選擇閥的一個(gè)單向閥P3進(jìn)入,減壓后出口P2的壓力為1.5 MPa。這個(gè)壓力同時(shí)也作用到單向閥P1閥芯上,即先導(dǎo)泵入口側(cè)單向閥,其中,L口為泄油口。
1.4 鏟刀沉降的主要原因
通過排查和試驗(yàn)驗(yàn)證,故障產(chǎn)生的機(jī)理如下:發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,先導(dǎo)泵進(jìn)口單向閥保持開啟,但停機(jī)瞬間單向閥閥芯還未完成復(fù)位,升降油缸11有桿腔約2.2 MPa壓力油通過設(shè)定的1.5 MPa壓力選擇閥14后,直接作用到先導(dǎo)泵入口單向閥閥芯上,因入口壓力與出口壓力相差不大,減壓閥的濾波效果不明顯。又因單向閥閥芯與閥座為線密封,經(jīng)過一段時(shí)間的沖擊,閥芯接觸表面出現(xiàn)疲勞壓潰,加上沖擊的壓力不可能均勻地作用在閥芯上,從而導(dǎo)致壓痕分布不均勻,出現(xiàn)偏斜,最終導(dǎo)致泄漏。另一處較隱蔽的泄漏點(diǎn)是,熄火后因升降油缸11有桿腔始終與先導(dǎo)閥相連,該元件存在一定泄漏。根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),泄露速度約為10 mL/min。隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),其泄漏量增大,這對(duì)鏟刀沉降超標(biāo)是不可忽略的。當(dāng)然,油缸本身和裝置閥的泄漏也是存在的,但檢測(cè)顯示其泄漏量極?。ㄔ谑覝叵拢撏仆翙C(jī)油缸內(nèi)泄量速度為0.4 mL/min),對(duì)鏟刀沉降量影響不大,故此忽略。
2 先導(dǎo)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析
2.1 熄火后下放鏟刀的功能需求
經(jīng)分析,熄火后下放鏟刀的功能主要用于以下三種情況:①操作人員熄火之前沒有將鏟刀下放至地面;②因發(fā)動(dòng)機(jī)原因?qū)е伦鳂I(yè)時(shí)熄火,需將鏟刀下放至地面;③維修和測(cè)試時(shí),需要發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后將鏟刀下放至地面。
從以上需求分析來看,此功能的設(shè)計(jì)主要用于非施工狀態(tài),著眼于安全性和性能測(cè)試的便利性,因此,操作效率不是設(shè)計(jì)的重點(diǎn),重點(diǎn)是要保證操作的可靠性和安全性。
2.2 兩方案泄漏失效比較
作為應(yīng)急源,不管是壓力選擇閥方案,還是蓄能器方案,單向閥元件的使用都是不可避免的,且理論上都存在相同的失效概率,兩種方案并沒有優(yōu)劣之分。事實(shí)上,單向閥關(guān)閉時(shí)是否有壓力沖擊,能否避免或緩解壓力沖擊對(duì)單向閥密封性能的疲勞影響,才是該先導(dǎo)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)成敗的關(guān)鍵。基于以上兩點(diǎn),本文對(duì)該推土機(jī)先導(dǎo)液壓系統(tǒng)擬提出以下改進(jìn)方案。
3 液壓系統(tǒng)故障處理方案
經(jīng)過分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)當(dāng)前的先導(dǎo)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì)。改進(jìn)后的某推土機(jī)工作裝置液壓系統(tǒng)原理如圖3所示,主要是在壓力選擇閥15與升降油缸11有桿腔油源管路之間加設(shè)了一個(gè)電磁閥14,且該電磁閥采用了自復(fù)位開關(guān)控制方式。該電磁閥將作為工作模式的切換閥使用:當(dāng)推土機(jī)處于正常施工(工作模式)而電磁閥失電時(shí),截?cái)嗌涤透?1有桿腔壓力對(duì)壓力選擇閥泵入口單向閥16的沖擊,同時(shí)也消除了先導(dǎo)閥的泄漏影響。鏟刀的沉降量主要與油缸和裝置閥的內(nèi)泄相關(guān)。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后(安全模式),只有使電磁閥得電,接通先導(dǎo)控制油源,才能實(shí)現(xiàn)鏟刀下放;如果該電磁閥不得電,操作手柄沒有動(dòng)作,即可實(shí)現(xiàn)停機(jī)狀態(tài)下先導(dǎo)手柄鎖定功能,防止意外下放鏟刀事故的發(fā)生,提高了操作的安全性和可靠性。
4 結(jié)束語
綜上所述,推土機(jī)作為工業(yè)和建筑業(yè)中的重要機(jī)械設(shè)施,如果出現(xiàn)液壓系統(tǒng)故障,將會(huì)影響到工業(yè)、建筑業(yè)的正常施工。
因此,我們要認(rèn)真分析故障存在的原因,并采取有效措施排除故障,以保障推土機(jī)的正常運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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〔編輯:王霞〕