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提高氫氧化鋁原料轉(zhuǎn)化率因素的探討

2016-03-14 22:11張尚權(quán)楊鑫蘭州三葉公司甘肅蘭州730060
化工管理 2016年33期
關(guān)鍵詞:投入量氫氧化鋁單耗

張尚權(quán) 楊鑫(蘭州三葉公司,甘肅 蘭州 730060)

提高氫氧化鋁原料轉(zhuǎn)化率因素的探討

張尚權(quán) 楊鑫(蘭州三葉公司,甘肅 蘭州 730060)

在化工生產(chǎn)中,控制、降低成本,提高產(chǎn)品收率,增加產(chǎn)品利潤(rùn)是企業(yè)一直追求的生產(chǎn)目標(biāo)。本文將通過(guò)實(shí)際生產(chǎn)實(shí)驗(yàn),對(duì)不同的原料配比進(jìn)行分析比較,確定科學(xué)、穩(wěn)定的偏鋁酸鈉產(chǎn)品生產(chǎn)原料配比,使氫氧化鋁原料的轉(zhuǎn)化率達(dá)到最理想的狀態(tài),從而有效地降低原材料單耗,節(jié)約了產(chǎn)品成本。

偏鋁酸鈉;氫氧化鋁原料;生產(chǎn)

本文針對(duì)偏鋁酸鈉生產(chǎn)過(guò)程中,氫氧化鋁原料轉(zhuǎn)化率較低的實(shí)際現(xiàn)狀,進(jìn)行了詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和技術(shù)分析,制定了科學(xué)的解決辦法,并應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)中,不僅有效地提高了氫氧化鋁原料的轉(zhuǎn)化率,并取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

1 偏鋁酸鈉生產(chǎn)工藝原理簡(jiǎn)介

偏鋁酸鈉(NaAlO2)的制備是通過(guò)將氫氧化鋁溶于110℃的氫氧化鈉溶液生成偏鋁酸鈉,采用氫氧化鋁堿解法,主要是兩性物Al(OH)3與堿作用生成含[Al(OH)4]陰離子的鹽,即鋁酸鹽。生產(chǎn)反應(yīng)為:

Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O

但事實(shí)上,偏鋁酸鈉在水溶液中都是以Na[Al(OH)4](四羥基合鋁酸鈉)的形式存在,以前只不過(guò)是為了方便,把它簡(jiǎn)寫成NaAlO2。但它的實(shí)際組成還是Na[Al(OH)4]。

2 生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

裝置在工藝條件下,采用約20%堿液與氫氧化鋁反應(yīng),生成偏鋁酸鈉溶液。氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率為85.56%,依據(jù)文獻(xiàn)中的記錄的93%以上的轉(zhuǎn)化率來(lái)衡量現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝方案,顯然沒(méi)有使氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率達(dá)到最理想的程度。

3 影響氫氧化鋁原料轉(zhuǎn)化率因素的探討

偏鋁酸鈉產(chǎn)品制備是由氫氧化鋁和氫氧化鈉兩種原料生成,主要利用氫氧化鋁的兩性性進(jìn)行反應(yīng)生產(chǎn),在酸性的環(huán)境條件下,它可以發(fā)生堿式電離,在堿性環(huán)境條件下,它便發(fā)生酸式電離。本裝置的生產(chǎn)特點(diǎn)主要是利用堿性條件下的生產(chǎn)方式,但是,在反應(yīng)過(guò)程中,兩者的反應(yīng)受很多因素的影響,如溫度、投入比例、反應(yīng)時(shí)間等等。根據(jù)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)提示,一、氫氧化鋁在液態(tài)氫氧化鈉中的溶解度隨氫氧化鈉溶液的濃度及溫度不同而發(fā)生變化,即在一定的溫度下,過(guò)量的氫氧化鈉溶液才能有效地溶解適量的兩性氫氧化物。二、氫氧化鈉溶液的濃度對(duì)氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率有較大的影響,增加溶液濃度可以提高原料的轉(zhuǎn)化率。因此,分析整套生產(chǎn)工藝過(guò)程,影響氫氧化鋁轉(zhuǎn)化率的因素只有兩點(diǎn),即(1)參加反應(yīng)的氫氧化鋁投入量和氫氧化鈉原料投入濃度(配料比)因素的影響;(2)反應(yīng)溫度和反應(yīng)時(shí)間工藝指標(biāo)因素的影響。

3.1 對(duì)現(xiàn)有工藝原料投入配比的分析

現(xiàn)有工藝卡片規(guī)定,投入反應(yīng)的氫氧化鈉溶液濃度控制在20%左右。根據(jù)操作規(guī)程要求,為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量,要過(guò)量投入氫氧化鋁,因此,在計(jì)算后,將氫氧化鋁的投入量擴(kuò)大到10%~15%,致使氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率約為85.56%。因此,現(xiàn)有的生產(chǎn)投料配比不合理,一方面沒(méi)有使氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率達(dá)到最大程度,另一方面,過(guò)量的投入致使部分氫氧化鋁未能參與反應(yīng),造成浪費(fèi)。

為了尋求最佳的配料比,使氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率達(dá)到最理想程度,我們對(duì)其進(jìn)行了模仿實(shí)際生產(chǎn)的實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)??偨Y(jié)歸納實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的數(shù)據(jù),即:鋁粉投入量在4.5~5.5噸、堿液濃度約29%左右時(shí),氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率將達(dá)到97.65%左右。

為了使實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)到實(shí)際生產(chǎn)中,并且能夠在實(shí)際生產(chǎn)中找到理想的氫氧化鋁轉(zhuǎn)化率,我們結(jié)合實(shí)際確立兩種方案。具體如下:

(1)一定的鋁粉投入量下,氫氧化鈉濃度對(duì)氫氧化鋁轉(zhuǎn)化率影響的實(shí)驗(yàn)。

確定單釜投入5噸氫氧化鋁,調(diào)節(jié)氫氧化鈉溶液的濃度,獲得不同濃度下氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率。得到:在Na2O含量為310 g/ L的時(shí)候,氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率最大,為97%,而且比較穩(wěn)定。

(2)一定氫氧化鈉濃度條件下,鋁粉投入量對(duì)其轉(zhuǎn)化率影響的實(shí)驗(yàn)。

確定反應(yīng)前單釜中氫氧化鈉溶液中Na2O的含量控制在310g/L左右,調(diào)節(jié)氫氧化鋁的投入量,獲得不同投入量下的氫氧化鋁的轉(zhuǎn)化率。當(dāng)氫氧化鋁投入量為4.94噸時(shí)轉(zhuǎn)化率為96.8%,此時(shí)的轉(zhuǎn)化率達(dá)到最大。

綜合上述兩個(gè)方案所得到的結(jié)論,考慮到工業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際狀況,確定氫氧化鋁的投入量5噸、氫氧化鈉溶液為30%時(shí),鋁粉原料的轉(zhuǎn)化率基本得到了97%以上的理想數(shù)值。

4 實(shí)施效果

上述方案的實(shí)施效果最終體現(xiàn)在氫氧化鋁原料單耗和產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益方面。

在方案實(shí)施前后,鋁粉的平均單耗分別為0.136和0.122,降低了0.014。就產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益方面。從單耗的降低及能耗兩個(gè)方面計(jì)算,方案實(shí)施后每年約節(jié)約近35萬(wàn)元的成本開(kāi)支。

5 結(jié)語(yǔ)

在偏鋁酸鈉生產(chǎn)過(guò)程中,氫氧化鋁投入量和氫氧化鈉投入濃度是影響氫氧化鋁原料轉(zhuǎn)化率和單耗的主要因素。通過(guò)優(yōu)化偏鋁酸鈉生產(chǎn)工藝原料投入配比后,控制鋁粉的投入量在5噸,Na2O含量為310 g/L(30%堿液濃度),使得氫氧化鋁原料的轉(zhuǎn)化率達(dá)到了97%以上的最佳狀態(tài),原料的單耗也相應(yīng)的大幅度降低,并且在產(chǎn)量和能耗方面,也有杰出的貢獻(xiàn).

[1]陳斌.高純偏鋁酸鈉的研制[J].無(wú)機(jī)鹽工業(yè),2002,34(7): 42-43.

[2]曾紀(jì)術(shù),尹周瀾,陳啟元.過(guò)飽和鋁酸鈉溶液的分解機(jī)制[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào),2008,18(6):143-147.

[3]方敬東,吳素芳,王樟茂.鋁酸鈉溶液分解反應(yīng)研究[J].高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào),2002,16(2):33-37.

[4]畢詩(shī)文.拜耳法生產(chǎn)氧化鋁[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007.

[5]張立川,陳啟元,尹周瀾.過(guò)飽和鋁酸鈉溶液中Al(OH)3均相成核機(jī)理[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào),2008,18(8):1560-1565.

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