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烴化尾氣帶液的原因分析及改造建議

2016-03-13 15:01
關(guān)鍵詞:乙苯干氣吸收劑

李 恒

烴化尾氣帶液的原因分析及改造建議

李 恒

(海南實(shí)華嘉盛化工有限公司,海南 洋浦 578001)

討論了烴化尾氣帶液對(duì)干氣制乙苯裝置的影響,分析烴化尾氣帶液的原因主要為吸收塔空塔氣速過(guò)高、吸收塔除沫器腐蝕、U型彎管積液等,提出了吸收塔進(jìn)行高效塔盤(pán)改造、更換耐腐蝕除沫器、烴化尾氣管線增設(shè)旋風(fēng)分離器以及在脫丙烯干氣管線增加過(guò)濾器等針對(duì)性的改造建議。

吸收塔;烴化尾氣;霧沫夾帶;改造建議

海南實(shí)華嘉盛化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)華嘉盛”)85kt?a-1催化干氣制乙苯裝置采用第3代稀乙烯制乙苯技術(shù)。來(lái)自催化裝置的催化干氣經(jīng)過(guò)脫丙烯系統(tǒng)后進(jìn)入烴化反應(yīng)器,其中乙烯、少量的丙烯和苯反應(yīng)生成乙苯、丙苯、二乙苯,剩余烴化尾氣經(jīng)過(guò)烴化尾氣吸收塔后和乙苯脫氫裝置的脫氫尾氣混合進(jìn)入VPSA裝置。實(shí)華嘉盛干氣制乙苯裝置烴化尾氣目前嚴(yán)重帶液,一定程度上制約了裝置的乙苯收率,增加了苯耗,同時(shí)對(duì)脫氫系統(tǒng)的運(yùn)行造成一定影響。

1 流程簡(jiǎn)述

來(lái)自催化裝置的催化干氣經(jīng)過(guò)脫丙烯后和循環(huán)苯一同進(jìn)入烴化反應(yīng)器,反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)過(guò)烴化尾氣冷卻器進(jìn)行氣液分離,液相進(jìn)入循環(huán)苯塔,氣相進(jìn)入烴化尾氣吸收塔,烴化尾氣吸收塔使用乙苯精餾塔釜液作吸收劑,吸收烴化尾氣中的苯和乙苯等重組分。吸收塔頂?shù)臒N化尾氣少量進(jìn)入乙苯/苯乙烯裝置的3臺(tái)加熱爐作為燃料氣,大部分與乙苯脫氫裝置的脫氫尾氣混合后進(jìn)入VPSA裝置進(jìn)行氫氣提純。

2 烴化尾氣帶液對(duì)裝置的影響

2.1 裝置物耗增加

烴化尾氣吸收塔使用乙苯精餾塔塔釜液作吸收劑,烴化尾氣中所攜帶的液體組分同乙苯精餾塔釜液組分相似,其中丙苯28wt%,二乙苯66wt%,其余還有少量的乙苯、丁苯和高沸物。其中乙苯是產(chǎn)品,丙苯是副產(chǎn)品,二乙苯是反烴化反應(yīng)的原料,同時(shí)也是高附加值副產(chǎn)品。烴化尾氣帶液嚴(yán)重,導(dǎo)致物料流失,增加了裝置的物耗。

2.2 影響加熱爐運(yùn)行

乙苯/苯乙烯裝置一共有熱載體加熱爐、循環(huán)苯加熱爐、過(guò)熱蒸汽加熱爐3臺(tái)設(shè)備使用烴化尾氣作為燃料。由于烴化尾氣帶液并攜帶焦粉,對(duì)3臺(tái)加熱爐的平穩(wěn)運(yùn)行造成不良影響。其中熱載體加熱爐、循環(huán)苯加熱爐的影響比較明顯,進(jìn)爐燃料氣流量和壓力經(jīng)常輕微波動(dòng),燃料氣進(jìn)料過(guò)濾器和阻火器需要定期切換清理。

2.3 影響脫氫尾氣增壓機(jī)的運(yùn)行

在設(shè)計(jì)中脫氫尾氣增壓機(jī)出口管線從烴化尾氣管線底部位置朝上接入管網(wǎng),同時(shí)增壓機(jī)出口流量計(jì)處存在U型管,烴化尾氣管網(wǎng)中的液體倒竄至脫氫尾氣增壓機(jī)出口流量計(jì)U型管處積存,導(dǎo)致脫氫尾氣增壓機(jī)出口壓力增加[1],進(jìn)而影響脫氫系統(tǒng)脫氫尾氣壓縮機(jī)的運(yùn)行。

3 烴化尾氣帶液原因分析

3.1 吸收塔空塔氣速過(guò)高

干氣制乙苯裝置在滿負(fù)荷下進(jìn)入烴化反應(yīng)器的脫丙烯干氣流量為24dam3·h-1。原設(shè)計(jì)干氣進(jìn)料溫度為25℃,工藝改造后干氣進(jìn)料溫度提升至75℃,導(dǎo)致烴化反應(yīng)器干氣進(jìn)料量大于實(shí)際進(jìn)料量。根據(jù)理想氣體方程式PV=nRT,烴化反應(yīng)器實(shí)際干氣進(jìn)料量為20.5dam3·h-1。脫丙烯干氣中乙烯含量為11%(V),丙烯含量為0.7%(V),烴化尾氣中乙烯和丙烯含量小于0.1%(V),忽略不計(jì),則烴化尾氣吸收塔尾氣進(jìn)料為18.1dam3·h-1,烴化尾氣吸收塔直徑為1200mm,該塔空塔氣速達(dá)到了4.45m·s-1。經(jīng)計(jì)算,烴化尾氣吸收塔的最大允許氣速(ωn,max)為4.1m?·s-1。根據(jù)化學(xué)工程師手冊(cè)中要求,空塔氣速ω=(0.6~0.8)ωn,max??账馑俪鲈撍淖畲笤试S氣速,是造成吸收塔頂氣帶液的主要原因。

3.2 烴化尾氣吸收塔液氣比低

吸收塔的設(shè)計(jì)和操作中,液氣比是一個(gè)很重要的控制參數(shù)。塔盤(pán)層降、分離效率及動(dòng)力消耗等都與液氣比有關(guān)[2]。從經(jīng)濟(jì)上考慮,采用較小的液氣比,則塔盤(pán)層壓減小,動(dòng)力消耗降低,同時(shí)吸收劑的用量也減少,塔的操作費(fèi)用下降。但液氣比減小,塔內(nèi)的傳質(zhì)推動(dòng)力也隨之減小, 在較大的氣體流速下,發(fā)生大量的霧沫夾帶、攔液或液泛等破壞正常操作的現(xiàn)象。

烴化尾氣吸收塔為條形浮閥塔,共有30層塔盤(pán)。吸收劑來(lái)自乙苯精餾塔塔釜液,設(shè)計(jì)流量為3.6 t·h-1,實(shí)際操作流量3.0t·h-1;吸收劑設(shè)計(jì)溫度15℃,實(shí)際操作溫度12~17℃。乙苯裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),烴化尾氣吸收塔液氣比低,塔盤(pán)表面潤(rùn)濕不完全,氣液兩相接觸不充分,這是造成烴化尾氣帶液的原因之一。

3.3 吸收塔頂除沫器能力下降

烴化尾氣吸收塔使用金屬絲網(wǎng)除沫器,絲網(wǎng)材質(zhì)為Q235-A。催化干氣含有少量的乙醇胺,乙醇胺能導(dǎo)致烴化反應(yīng)催化劑中毒,所以催化干氣在進(jìn)入反應(yīng)器之前需要進(jìn)行水洗。催化干氣在水洗過(guò)程中,微量的水被帶入烴化反應(yīng)系統(tǒng)(還有微量水來(lái)自循環(huán)苯塔再沸器),并隨反應(yīng)產(chǎn)物帶入烴化尾氣吸收塔。烴化尾氣吸收塔塔頂工作溫度約20~30℃,工作壓力(0.57±0.02)MPa。另根據(jù)采樣分析,烴化尾氣中含有約1.7%(V)的CO2。烴化尾氣吸收塔中有水和苯存在,CO2較易溶解于水中,形成H2CO3并且與除沫器中的Fe發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成烴化尾氣吸收塔除沫器被腐蝕[3]。

烴化尾氣吸收塔頂除沫器自開(kāi)工以來(lái)從未更換,目前除沫器腐蝕嚴(yán)重,濾除懸浮于氣體中的液沫的效果變差,這也是造成烴化尾氣帶液的一個(gè)重要原因。

3.4 烴化尾氣吸收塔頂壓力波動(dòng)且管道存在U型管

原設(shè)計(jì)中烴化尾氣少量供乙苯裝置和乙苯脫氫裝置3臺(tái)加熱爐使用,大部分烴化尾氣進(jìn)入海南煉化燃料氣管網(wǎng)。增設(shè)脫氫尾氣增壓機(jī)后,烴化尾氣和乙苯脫氫尾氣混合進(jìn)入VPSA裝置。受下游系統(tǒng)不穩(wěn)定因素影響,目前烴化尾氣吸收塔頂壓力在0.55~0.59MPa間波動(dòng)。并且由于烴化尾氣吸收塔頂壓控閥PV0701貼近地面,造成烴化尾氣進(jìn)入管網(wǎng)前存在U型管線,隨氣相帶出吸收塔的吸收劑液體在此積存,導(dǎo)致管道氣體的實(shí)際流通面積縮小,氣阻增加。烴化尾氣吸收塔壓力波動(dòng)頻繁,壓力從高到低波動(dòng)時(shí),塔內(nèi)上升氣體流速瞬間增大,烴化尾氣在U型管處呈現(xiàn)脈沖式流動(dòng),也造成管網(wǎng)帶液。烴化尾氣進(jìn)VPSA裝置時(shí)對(duì)烴化尾氣吸收塔的影響明顯。

3.5 焦粉積存造成塔盤(pán)結(jié)垢及吸收劑發(fā)泡

來(lái)自催化裝置的催化干氣攜帶有少量的焦粉,隨著循環(huán)苯進(jìn)入烴化尾氣吸收塔。檢修期間打開(kāi)人孔發(fā)現(xiàn)烴化尾氣吸收塔塔盤(pán)結(jié)垢比較嚴(yán)重,部分閥片與塔盤(pán)粘連,操作過(guò)程中有時(shí)會(huì)發(fā)生閥片脫落或者卡死等現(xiàn)象,使塔盤(pán)的效率和操作彈性下降。焦粉的存在,使得吸收劑容易產(chǎn)生泡沫。塔盤(pán)浮閥卡死及吸收劑發(fā)泡也是造成霧沫夾帶的原因之一。

4 改造建議

4.1 更換高效塔盤(pán)

實(shí)華嘉盛干氣制乙苯裝置針對(duì)脫丙烯干氣帶液的問(wèn)題,將脫丙烯塔的30層條形浮閥塔盤(pán)全部更換為立體傳質(zhì)塔盤(pán),并降低塔板溢流堰高度,減少塔板持液量[4]。經(jīng)過(guò)改造,脫丙烯塔脫后干氣帶液情況得到改善。

烴化尾氣吸收塔同是30層條形浮閥塔盤(pán),可探討更改為其它高效塔盤(pán),減少烴化尾氣霧沫夾帶。

4.2 更換除沫器

針對(duì)烴化尾氣吸收塔頂除沫器腐蝕的問(wèn)題,可更換成不銹鋼材料的除沫器,增大除沫效果,減少烴化尾氣霧沫夾帶。

實(shí)華嘉盛干氣制乙苯裝置脫非芳塔頂換熱器同樣存在CO2弱酸腐蝕,針對(duì)此問(wèn)題,將換熱器管束材質(zhì)升級(jí)為316L不銹鋼,脫非芳塔頂回流罐脫水次數(shù)明顯減少,因腐蝕導(dǎo)致?lián)Q熱器管束泄漏的問(wèn)題得到有效改善。

建議將烴化尾氣吸收塔塔頂除沫器更換為316L不銹鋼絲網(wǎng)除沫器,延長(zhǎng)除沫器使用壽命,減少烴化尾氣霧沫夾帶。

4.3 增設(shè)旋風(fēng)分離器

針對(duì)烴化尾氣吸收塔頂出口U型管線容易積液的問(wèn)題,在塔頂氣相線U型管前增設(shè)一臺(tái)旋風(fēng)分離器,在容器中部切線進(jìn)氣,使具有較大慣性離心力的液滴甩向器壁,并在重力作用下排至設(shè)備底部,并及時(shí)將液體排至裝置內(nèi)的地下污油罐,氣體在設(shè)備內(nèi)停留一段時(shí)間后從頂部排入管網(wǎng)。烴化尾氣中的氣液分離后, U型管線積液的情況將會(huì)得到改善,并且隨著污油罐內(nèi)的物料回?zé)?,裝置物耗也會(huì)減少。

4.4 干氣進(jìn)料線增設(shè)過(guò)濾器

在脫丙烯干氣進(jìn)料線上增設(shè)2臺(tái)過(guò)濾器,過(guò)濾器壓差過(guò)大時(shí)及時(shí)切換清理,防止催化干氣內(nèi)攜帶的焦粉進(jìn)入烴化反應(yīng)系統(tǒng),防止吸收劑發(fā)泡,同時(shí)減少烴化尾氣吸收塔塔盤(pán)結(jié)垢卡死的可能,使氣液兩相在塔盤(pán)上充分接觸,減少烴化尾氣霧沫夾帶。

5 結(jié)語(yǔ)

烴化尾氣帶液對(duì)裝置負(fù)面影響比較明顯,需要采取應(yīng)對(duì)措施,減少烴化尾氣霧沫夾帶。由于裝置處于正常運(yùn)行狀態(tài)下,不能馬上進(jìn)行改造。所以,在大檢修前,應(yīng)考慮工程量及造價(jià)等因素,制定合理方案,停工期間及時(shí)進(jìn)行改造,以便裝置在下個(gè)周期平穩(wěn)高效運(yùn)行。

[1]敬德斌.脫氫尾氣增壓機(jī)能耗與效益分析[J].山東化工,2014,43(5):119-121.

[2]張前程,簡(jiǎn)麗.填料吸收塔中適宜液氣比的確定[J].內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2001,20(1):19-23.

[3]馬獻(xiàn)波.稀乙烯制乙苯/苯乙烯裝置失效分析[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2013(1):61-64.

[4]馬獻(xiàn)波,朱軍.脫丙烯干氣帶液的原因及對(duì)策[J].煉油技術(shù)與工程,2011,41(10):31-33.

Cause Analysis of Liquid Entrainment in Alkylation Tail Gas and Modification Suggestion

LI Heng
(Hainan Shihua Jiasheng Chemical Co. Ltd., Yangpu 578001, China)

TE 624.4

B

1671-9905(2016)06-0063-03

2016-04-18

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