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液相柴油加氫裝置汽提塔頂管線腐蝕原因分析

2016-03-13 10:16劉啟睿
化工設(shè)計通訊 2016年4期
關(guān)鍵詞:汽提塔氫化九江

劉啟睿

(中國石油化工股份有限公司九江分公司煉油運(yùn)行二部,江西九江 332004)

液相柴油加氫裝置汽提塔頂管線腐蝕原因分析

劉啟睿

(中國石油化工股份有限公司九江分公司煉油運(yùn)行二部,江西九江 332004)

對中國石油化工股份有限公司九江分公司150萬t/a液相柴油加氫裝置脫硫化氫汽提塔頂管道腐蝕進(jìn)行分析,找出管道腐蝕的原因,并提出了一些有效的預(yù)防措施和建議。

加氫裝置;管道腐蝕;含硫氣體

1 管道工藝流程

150萬t/a液相柴油加氫裝置分餾部分為雙塔汽提分餾流程。自反應(yīng)部分來的低分油及低分氣進(jìn)入脫硫化氫汽提塔T-201第1層塔盤上(T-201共有20層浮閥塔盤),塔底用過熱水蒸汽汽提。塔頂油氣經(jīng)空冷器A-201、后冷器E-201冷凝冷卻至40℃后,進(jìn)入回流罐V-201,進(jìn)行氣、油、水三相分離,閃蒸出的含硫氣體送至氣體脫硫部分,水相送出裝置,油相經(jīng)回流泵P-201A/B升壓后全部作為塔頂回流。

在A-201上游側(cè)設(shè)置注除氧水點,防止塔頂油氣在冷卻過程中析出銨鹽而堵塞管道和設(shè)備,同時為了抑制硫化氫對塔頂管道和冷換設(shè)備的腐蝕,還設(shè)置注緩蝕劑系統(tǒng)向T-201頂部管道注入緩蝕劑。

2 歷史腐蝕情況概述

2013年九江石化摻煉高氯原油后,T-201頂至A201段管道曾發(fā)生腐蝕泄漏現(xiàn)象。T201塔盤和A201也發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕。2014年停工檢修對該段管道和A201進(jìn)行了整體更換。

綜合管道腐蝕形貌,取樣分析,操作工況環(huán)境,判斷該次腐蝕泄漏主要為銨鹽結(jié)垢腐蝕。

3 泄漏情況及檢測結(jié)果

3.1 泄漏基本情況

2015年7月,九江石化150萬t/a液相柴油加氫裝置T-201頂至A201段管道北側(cè)三通附近直管發(fā)現(xiàn)泄漏,泄漏點在焊縫熱影響區(qū)部位且在水平管道的頂部。

3.2 管道測厚結(jié)果

出現(xiàn)泄漏以后,九江石化委托專業(yè)人員對該管段附近管線壁厚進(jìn)行了測量。

4 原因分析

此次腐蝕泄漏部位在管道頂部,另據(jù)九江石化質(zhì)管中心對150萬t/年液相柴油加氫裝置原料油分析結(jié)果,2014年11月裝置停工大檢修以后,原料油中氯元素含量不高,由此可以看出,本次銨鹽腐蝕可能性較小,可以看出DN200閥門前后腐蝕比其它位置更嚴(yán)重,說明腐蝕與閥門附近流場的擾動有關(guān)。

綜合來看,腐蝕泄漏發(fā)生原因為硫氫化銨腐蝕(堿式酸性水)可能性較大。原因有以下幾點。

1)加氫裝置脫硫化氫汽提塔上部管道,加氫反應(yīng)器中形成的NH3,H2S等在此處富集,介質(zhì)中存在硫氫化銨可能性較大。

2)發(fā)生腐蝕最嚴(yán)重部位在閥門前后,易形成紊流區(qū),硫氫化銨在紊流區(qū)更易形成嚴(yán)重腐蝕。

3)溫度降到一定程度時,硫氫化銨鹽會從氣相中析出,而管道頂部一般為氣相,更容易析出硫氫化銨鹽而發(fā)生腐蝕。

4)影響硫氫化銨腐蝕速率因素如下:

a)pH值:pH值接近中性時腐蝕性較低;

b)濃度:隨著硫氫化銨濃度升高,腐蝕速率增大。硫氫化銨濃度低于2%(質(zhì)量比)時,幾乎無腐蝕性;濃度超過2%(質(zhì)量比)時,腐蝕性越來越強(qiáng);

c)流速:隨著硫氫化銨流速加快,腐蝕速率增大。低流速區(qū)易發(fā)生硫氫化銨結(jié)垢,并出現(xiàn)垢下腐蝕,而高流速區(qū),尤其是出現(xiàn)紊流時,易發(fā)生沖蝕;

d)紊流狀態(tài):紊流區(qū)易發(fā)生腐蝕;

e)溫度:溫度低于66℃時,加氫反應(yīng)器、流化床催化裂化裝置反應(yīng)器和焦化爐反應(yīng)產(chǎn)物的氣相中可能會析出硫氫化銨,如果沒有注水沖洗掉,就會引起積垢和堵塞;

f)雜質(zhì):注入加氫反應(yīng)器反應(yīng)產(chǎn)物出料系統(tǒng)的洗滌水中,如果含有氧元素和鐵元素可導(dǎo)致腐蝕加劇和積垢增多。氰化物存在時,也會破壞硫化物保護(hù)膜,導(dǎo)致腐蝕嚴(yán)重;

g)合金成分:碳鋼耐腐蝕能力較差,300系列不銹鋼、雙相不銹鋼、鋁合金和鎳基合金具有較強(qiáng)的耐腐蝕性。

5 預(yù)防措施及建議

根據(jù)以上分析結(jié)果,結(jié)合硫氫化銨腐蝕速率影響因素,提出以下措施減緩腐蝕。

1)濃度監(jiān)控:硫氫化銨濃度超過2%(質(zhì)量比)以上,尤其是達(dá)到8%(質(zhì)量比)或更高時,應(yīng)對介質(zhì)流速進(jìn)行分析,確定腐蝕傾向。硫氫化銨濃度一般不應(yīng)超過8%(質(zhì)量比),否則碳鋼腐蝕嚴(yán)重;

2)流速:材質(zhì)采用碳鋼的設(shè)備和管道,介質(zhì)流速宜保持在3~6m/s的范圍內(nèi),流速超過6m/s時,應(yīng)根據(jù)硫氫化銨濃度選用耐蝕合金,如300系列不銹鋼、合金825、雙相不銹鋼等;

3)注水:正確設(shè)計并注入適量低氧洗滌水,稀釋硫氫化銨,水量應(yīng)充足以確保稀釋效果,注水噴嘴應(yīng)注意合金成分及規(guī)范操作;

4)選材:碳鋼在此處管道上已屢次發(fā)生腐蝕,在不能改變其它工況的條件下,建議對材料進(jìn)行升級,下面建議幾種材料并進(jìn)行優(yōu)缺點分析:①304不銹鋼:能使硫氫化銨腐蝕速率大大降低,但由于304容易在焊縫熱影響區(qū)發(fā)生敏化,不適用于富含硫化氫的環(huán)境;②304L不銹鋼:能使硫氫化銨腐蝕速率大大降低,對焊縫開裂又有一定的抵抗力,價格也具有優(yōu)勢;③316L不銹鋼:若存在氯離子,可以考慮抗點蝕能力更強(qiáng)的316L,但316L較304L價格較高;④鈦、C276合金、雙相不銹鋼等:已用于建造酸性水汽提裝置中的塔頂冷凝器,但加工困難,價格較高。

5)根據(jù)流程中T201塔,管道等腐蝕情況,應(yīng)該對T-201頂至A201段管道大范圍高頻度定點測厚,及時掌握腐蝕情況及腐蝕速率,采取預(yù)防措施。同時應(yīng)加強(qiáng)對A201空冷器腐蝕情況的檢查。

[1]馮秀梅,薛瑩.煉油設(shè)備中的濕硫化氫腐蝕與防護(hù)[J].化工設(shè)備與管道,2003,(06).

[2]穆冬莉.加工含硫原油設(shè)備的腐蝕機(jī)理及防護(hù)技術(shù)(J).石油化工設(shè)計,2007,24,(2):63~64.

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1003–6490(2016)04–0100–02

2016–03–22

劉啟睿(1989—),男,江西吉安人,助理工程師,主要從事石化行業(yè)設(shè)備管理工作。

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