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燃煤發(fā)電廠大型原煤倉積粉自燃火災治理方法探究

2016-03-12 16:14:01蔣昊遠
大科技 2016年33期
關鍵詞:煤倉火勢磨煤機

蔣昊遠

燃煤發(fā)電廠大型原煤倉積粉自燃火災治理方法探究

蔣昊遠

(浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責任公司 浙江寧波 315722)

燃煤發(fā)電廠制粉系統(tǒng)原煤倉在儲存過程中自燃現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,文中分析了燃煤發(fā)電廠機組在運行中的倒燒等預防措施的基礎上,利用點溫儀器判斷著火點,實時分析火勢,準確判斷煤倉內壁情況,通過引入一種安全、簡單、便捷、易于操作、執(zhí)行方便的火災處理方法走空煤倉,并預見性的避免了堵煤、棚煤的發(fā)生。這種安全、高效低成本的處理方法創(chuàng)造性地適用于原煤倉此類封閉空間的火災處理,具有較強的推廣價值,為原煤倉積粉自燃走空煤倉具有指導意義。

原煤倉;積粉自燃;倒燒

1 概述

1.1 引言

2月1日早八點四十分,巡檢發(fā)現(xiàn)#2爐33.5m原煤倉平臺處有焦炭氣味,鍋爐點檢員會同綜合點檢員對周邊區(qū)域巡查,發(fā)現(xiàn)煤倉間氣味較濃,在6號犁煤器處氣味最濃,打開觀察孔,發(fā)現(xiàn)有少量煙冒出。當即匯報專業(yè)及設備部,經(jīng)專業(yè)和部里內部討論,調取sis曲線,現(xiàn)場測量溫度等多舉并措,判斷為2號爐F制粉系統(tǒng)原煤倉在停爐前未走空煤位,內部積煤自燃。2月1日早上九點30分,經(jīng)專業(yè)安排維護人員向F煤倉內不斷通入CO2惰性氣體,通知綜合專業(yè)關閉煤倉間犁煤器擋板,以及利用防火毯封閉原

煤倉頂部通風口。并且安排專人對煤倉壁溫定期進行測量,測量最高溫度達到75℃,并且煤倉壁溫有升高的趨勢。2月1日下午13點30分,經(jīng)過連續(xù)通入CO2氣體,煤倉溫度控制在65℃以內,并通過測量全部原煤倉區(qū)域,確認溫度最高點即自燃點。

2月1日晚10點30分,經(jīng)過專業(yè)點檢員檢查,原煤倉溫度為65℃以內且原煤倉頂部及輸煤犁煤器處煙量幾乎不存在。經(jīng)過鍋爐專業(yè)安排,繼續(xù)通入CO2氣體到凌晨12點。2月2日凌晨兩點,運行人員測量溫度是發(fā)現(xiàn)原煤倉又有少量煙冒出,溫度最高達到75℃,經(jīng)值班人員確認,為原煤倉積粉火勢復燃,且有擴大趨勢。

2月2日早8點30分,經(jīng)過現(xiàn)場勘查及溫度測量,判斷火勢難以控制,鍋爐專業(yè)出具相關三套方案:①于原煤倉溫度最高點鉆孔,通入CO2氣體,達到控制溫度目的。②將磨煤機入口脫開,連接管道至零米,進行放煤。③與給煤機入口插板門觀察窗放煤,經(jīng)由撈渣機、渣倉排入拉渣車,運至煤場。經(jīng)多方考慮,放煤工作量艱巨,但不放煤難以判斷內部火勢,恐溫度繼續(xù)升高,澆水降溫再清理煤倉存在更大的安全風險。2月2日下午13:30,設備部組織發(fā)電部、安監(jiān)部、浙火項目部對已有的三套原煤倉清煤方案進行討論,確定實施第三套方案。最終方案確定后,各部門立即進行落實,由于前期準備工作充分,處理迅速,方案選擇得當,各司其責,工作開展順利。2月2日晚6時50分,原煤倉第一車煤清出。歷經(jīng)晝夜倒班,于2月3日晚10時,2F原煤倉清空,拉渣車共運積煤10車,約合120t原煤。

1.2 煤倉著火的主要特點

煤倉著火具有如下主要的特點及規(guī)律:

(1)煤粉自燃過程中,隨著煤溫升高,高溫點逆著風流發(fā)展速度快,大量可燃可爆氣體順著風流方向流動,煤倉內上方聚集大量有毒有害氣體。

(2)煤體內儲存了大量熱能,火源周圍煤體溫度也很高,要降低如此大范圍高溫煤體的溫度很困難。

(3)煤氧復合只要有氧存在就能進行,煤溫在200℃以上時,3~5%的氧濃度可以維持煤的養(yǎng)活作用,并且保持煤溫不下降,在供養(yǎng)充分的條件下,很快出現(xiàn)明火。

(4)隨煤溫升高,煤體氧化放熱強度、CO產(chǎn)生率、耗氧速度和升溫速度增加。超過干裂溫度后,急劇增加,并開始大量釋放乙烷、乙烯、丙烷等有機氣體,煤溫超過210℃后,可燃可爆氣體產(chǎn)生量急劇增加。

(5)原煤倉自燃高溫點動態(tài)總趨勢是向進風側移動,隨著煤溫的升高,耗氧速度加大,高溫點向孔隙率大,供氧充分的地點移動,最終移至供風表面(即放煤口),形成明火。

總之,原煤倉自燃過程發(fā)展期較長,治理難度很大,滅火危險性強,要實現(xiàn)封閉滅火難度大,熱量難以釋放,時間長,極易復燃?,F(xiàn)有每層自燃火災防治技術如阻化劑、膠體防火技術等對煤質有影響,注水易出現(xiàn)水煤氣爆炸,對煤倉結構也有很大影響,這些技術都不適合煤倉滅火。因此,為了確保煤倉滅火過程的安全,迅速控制和熄滅火區(qū),防止次生災害的發(fā)生,必須對火區(qū)位置進行準確測定和分析,需要徹底降低該區(qū)域高溫煤體的能量,采用墮化性好的氣態(tài)二氧化碳對原煤倉區(qū)域不斷進行充惰處理。

1.3 煤倉著火區(qū)域監(jiān)測

原煤倉火源位置的精確測量,是確定滅火方式和滅火速度的關鍵。通過運行、點檢和維護人員不間斷的對壁溫最高點進行監(jiān)測,形成了最高點溫度統(tǒng)計圖表,確認火源位置,為滅火方案的制定和控制火勢提供依據(jù)。

1.4 運行部門倒燒措施

為防止發(fā)生原煤板結棚煤及自燃現(xiàn)象,發(fā)電部于2011年7月12日曾下發(fā)《關于近期制粉系統(tǒng)的優(yōu)化規(guī)定》,明確規(guī)定“遇有磨煤機啟停操作時,執(zhí)行原則為單號日啟動D磨煤機運行,雙號日啟動F磨煤機運行”,但運行值未能長期堅持執(zhí)行,規(guī)章制度落實不嚴格。

2 具體實施方案的應用

2.1 準備與策劃

2.1.1 明確火勢情況和備選方案

方案一,于原煤倉溫度最高點鉆孔,通入CO2氣體,達到控制溫度目的。方案二,將磨煤機入口脫開,連接管道至零米,進行放煤。方案三,與給煤機入口插板門觀察窗放煤,經(jīng)由撈渣機、渣倉排入拉渣車,運至煤場。經(jīng)多方考慮,放煤工作量艱巨,但不放煤難以判斷內部火勢,恐溫度繼續(xù)升高,澆水降溫再清理煤倉存在更大的安全風險。2月2日下午13:30,設備部組織發(fā)電部、安監(jiān)部、浙火項目部對已有的三套原煤倉清煤方案進行討論,確定實施第三套方案。

2.1.2 確定具體實施方案

打開給煤機入口插板門,將插板門下方左右兩側的觀察窗作為放煤口進行放煤,并且在觀察窗出口處用壓型彩鋼板搭設牢固滑道。給煤機平臺至撈渣機斜升段上部平臺處鋪設鋼板,撈渣機斜升段上部平臺至撈渣機斜升段利用壓型彩鋼板搭設滑道。清煤工作開始后,啟動撈渣機,常開渣倉閘板門,將積煤經(jīng)過渣倉落入渣車,運至煤場。用容量約100斤的手推車4輛,容量約200斤的手推車2輛從給煤機入口閘板門兩側觀察孔處放煤運送。并且在原煤倉上方不間斷通入CO2惰性氣體。浙火維護項目部安排每組10人進行晝夜倒班。同時,鍋爐專業(yè)也安排點檢人員進行倒班,及時溝通協(xié)調現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,確?,F(xiàn)場的清煤工作順利有序的進行。

2.1.3 安全風險的預防

原煤倉外壁溫度高達70℃,原煤倉內壁溫度不可預測,貿然開孔造成內部明火掉落,對人員及設備的安全會造成不可估量的影響。故開孔尺寸及開孔位置要經(jīng)過數(shù)據(jù)測算后才能實施。

2.2 方案實施過程中管理

2.2.1 組織措施制定

帶火放煤是一項危險工作。因此,在放煤過程中要制定嚴格的組織措施。形成了由生產(chǎn)副總和總工程師為領導核心的組織管理體系。為避免火勢擴大,難以控制,公司成立現(xiàn)場緊急應急管理小組,按照原有制定的應急預案,有條不紊的組織滅火工作。

2.2.2 現(xiàn)場的安全、文明衛(wèi)生管理

現(xiàn)場采用輸送帶平鋪,防止煤在運輸過程中污染現(xiàn)場,不采用鋪設塑料彩條布的方式,因明火過多會使彩條布燃燒。

3 滅火效果及結論

(1)制定預案,加強巡檢。完善原煤倉自燃事故處理預案,點檢人員加強巡檢,發(fā)現(xiàn)煤倉局部溫度升高、輸煤犁煤器有煙霧冒出等異?,F(xiàn)象及時匯報處理。

(2)缺陷發(fā)現(xiàn)及時,工作協(xié)調有序,進展順利,為原煤倉積粉自燃處理積累了寶貴的經(jīng)驗。

(3)點檢人員應該關注各煤倉的倒燒情況,發(fā)現(xiàn)長期未倒燒的煤倉應及時與發(fā)電部專工聯(lián)系,安排定期倒燒。

(4)停機期間點檢人員應加強對煤倉檢查,并且測量煤倉壁的溫度,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報處理。

(5)運行人員嚴格執(zhí)行煤倉倒燒制度,防止出現(xiàn)原煤倉自燃現(xiàn)象。

針對2F原煤倉自燃情況,應采取如下措施:

(1)點檢人員加強對原煤倉的檢查,包括煤倉壁溫的測量,并做好記錄。同時,機組停運后定期檢查原煤倉,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報處理。

(2)點檢人員應重點關注原煤倉的倒燒情況,出現(xiàn)長期未倒燒的情況,應及時匯報,并通知相關部門。

(3)運行人員嚴格落實煤倉倒燒制度,防止出現(xiàn)原煤倉自燃情況。

[1]王省身,張國框.礦井火災防治[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,1990.

[2]賀小明.發(fā)電企業(yè)設備點檢定修管理[M].北京:中國電力出版社,2010.

TM621

A

1004-7344(2016)33-0141-02

2016-10-8

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