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東華電廠#機組汽輪機本體優(yōu)化改造

2016-03-11 10:04李紅
考試周刊 2016年6期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化設(shè)計汽輪機

李紅

摘 要: 因東華電廠#1亞臨界300MW機組存在供電煤耗偏高問題,通過對機組的現(xiàn)狀進行準確的分析、評價,準確定位機組目前存在的問題主要是由于汽輪機本體汽封漏氣和調(diào)節(jié)級噴嘴組出口面積設(shè)計裕度較大造成,為進一步節(jié)能減排,針對上述問題提出優(yōu)化改造方案,最終實現(xiàn)能耗達到國內(nèi)先進水平。

關(guān)鍵詞: 東華電廠 汽輪機 優(yōu)化設(shè)計

為貫徹集團公司領(lǐng)導(dǎo)提出的開拓思路、大膽創(chuàng)新的方針,解決亞臨界300MW機組供電煤耗偏高問題,對華電內(nèi)蒙古東華發(fā)電有限公司(簡稱東華電廠)#1機組汽輪機本體實施優(yōu)化改造,使各項參數(shù)處于國內(nèi)同類型機組的標桿值,能耗達到國內(nèi)先進水平。為了全面了解和掌握機組熱力特性、鍋爐運行狀況及熱力系統(tǒng)各項技術(shù)指標,對機組的現(xiàn)狀進行準確的評價,為大修中實施改造項目提供技術(shù)依據(jù),對#1機組進行全面性能診斷試驗,在對試驗結(jié)果分析的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場摸查,準確定位機組目前存在的問題,針對這些問題,對國內(nèi)、外主機生產(chǎn)廠家和其他電廠的成功改造經(jīng)驗進行充分的調(diào)研,并在此基礎(chǔ)上提出合理的改造方案。

1.機組運行現(xiàn)狀

東華發(fā)電有限公司#1汽輪機組為國產(chǎn)引進型300MW汽輪機組,汽輪機由東方汽輪機有限公司制造,為亞臨界、中間一次再熱、雙缸雙排氣、單軸、抽氣凝汽式汽輪機,型號為C300/227.6-16.7/0.55/537/537,給水回熱系統(tǒng)由3臺高壓加熱器、4臺低壓加熱器和1臺除氧器組成,加熱器疏水均采用逐級自流方式,高、低壓加熱器為表面式加熱器,除氧器為混合式加熱器,給水系統(tǒng)配備三臺50%容量電動泵。

2.能耗普查發(fā)現(xiàn)問題

(1)3VWO工況下,機組出力300MW,此時主蒸汽流量與額定主氣流量有一定的差距,主要影響因素有:汽封漏汽量偏大;低壓缸末級和次末級處于濕蒸汽區(qū),存在一定的濕汽損失;缸體可能存在變形,有部分蒸汽泄漏。

(2)調(diào)節(jié)級噴嘴組出口面積為245.572cm■,設(shè)計裕度較大。

3.調(diào)節(jié)級噴嘴改造

3.1改造依據(jù)

由于設(shè)計、制造、安裝等方面存在不合理因素和缺陷,國產(chǎn)引進型300MW汽輪機普遍存在調(diào)節(jié)級實際效率低于設(shè)計值的問題。調(diào)節(jié)級效率低于設(shè)計值,將導(dǎo)致高壓缸效率顯著降低,限制機組出力。

機組設(shè)計時,為了滿足機組出力和超負荷運行,機組設(shè)計裕度偏大,噴嘴組出口面積為245.572cm■,有必要優(yōu)化噴嘴出口面積。

3.2改造方案

隨著計算機技術(shù)和計算流體動力學技術(shù)的發(fā)展,三維黏性數(shù)值模擬在透平機械設(shè)計領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,以準三維/全三維氣動熱力分析計算為核心的汽輪機通流部分設(shè)計方法已成熟。目前,國內(nèi)外已普遍采用先進成熟的三維氣動設(shè)計理論進行汽輪機通流部分設(shè)計,靜葉采用后加載葉型、復(fù)合彎扭葉片,動葉沿葉高反扭,改善參數(shù)沿葉高的分布,減少徑向和端部二次流損失,型線速度分布合理,末級根部反動度提高,利于變工況運行,提高了低負荷運行能力和安全性,改善了機組調(diào)峰性能,降低了汽封漏氣損失等。以彎扭聯(lián)合成型全三維葉片為代表的第三代通流設(shè)計已進入工業(yè)化實用階段,可在提高通流效率的同時提高出力。

(1)通過更換新設(shè)計的調(diào)節(jié)級噴嘴,優(yōu)化噴嘴組葉片型線,改善調(diào)節(jié)級動、靜葉片的氣動載荷分布,減少葉柵通道的二次流損失;優(yōu)化子午面收縮型線及通道收縮比,降低靜葉通道前段的負荷,減少葉柵的二次流損失。

(2)在保證機組出力的前提下,合理設(shè)計并適當減少噴嘴導(dǎo)葉數(shù)量、縮小噴嘴組出口面積,提高汽輪機的相對內(nèi)效率和機組的循環(huán)熱效率。

(3)在噴嘴組中分面處加裝門型鍵,以減少中分面漏氣。

(4)目前調(diào)節(jié)級4個噴嘴組之間的周向間隙較大,使未作功的高品質(zhì)蒸汽從相鄰噴嘴錯位搭接結(jié)構(gòu)二側(cè)分別漏到噴嘴組后面,經(jīng)高中壓間過橋汽封漏出,或經(jīng)高壓缸夾層和冷卻蒸汽管漏向高排區(qū),導(dǎo)致高品質(zhì)蒸汽能量損失。新設(shè)計噴嘴采用新技術(shù),縮小高壓噴嘴組周向間隙,減小能量損失。

3.3改造預(yù)期

汽輪機調(diào)節(jié)級噴嘴組進行改造后,調(diào)節(jié)級效率將顯著提高,汽輪機的性能將得到有效改善,達到機組降耗、增容的目的:改造后3VWO工況下,調(diào)節(jié)級效率達到65%以上。

4.主機汽封改造

4.1改造依據(jù)

目前,機組汽封采用傳統(tǒng)的梳齒式汽封,汽封型式比較落后,間隙比較大,為了減少汽封漏氣,提高缸效,特進行汽封優(yōu)化改造。

結(jié)合幾十臺機組的汽封改造經(jīng)驗,確定各種新型汽封在汽輪機各部位的優(yōu)點和劣勢,通過不同汽封的組合,達到最佳效果,保證機組的安全性的同時提高高中低壓缸效率,建議對集中檢修的各電廠的汽封改造組織打包招標,以在降低成本的同時采用最佳改造組合方案取得最佳效果。

目前,新型汽封主要有布萊登汽封、接觸式汽封、刷式汽封、側(cè)齒汽封和蜂窩汽封等。其中布萊登汽封、接觸式汽封和刷式汽封依靠減小汽封間隙,強化密封效果,減少漏氣損失;側(cè)齒汽封和蜂窩汽封通過改變汽封腔室結(jié)構(gòu),強化密封效果,從而減少漏氣所造成的損失。

4.2改造方案

(1)機組于2008年進行了高中壓缸汽封改造,其中高中壓過橋汽封、高壓排汽側(cè)平衡環(huán)、高壓隔板、中壓隔板汽封改為布萊登汽封。本次機組大修期間,對布萊登汽封進行重點檢查,特別是過橋汽封,更換失效和損壞的彈簧;

(2)對于高中壓葉頂汽封等鑲嵌式汽封,本次大修以間隙調(diào)整為主,將間隙調(diào)整至設(shè)計下限;

(3)低壓缸隔板汽封改為蜂窩汽封;

(4)低壓缸前后軸封更換為鐵素體蜂窩汽封。

4.3汽封改造的工作量和技術(shù)要求

如組裝前轉(zhuǎn)子存在彎曲度(設(shè)為L),則該轉(zhuǎn)子的間隙控制標準根據(jù)彎曲度情況進行修正:軸彎曲最大點部位控制標準根據(jù)上述控制標準增加L,兩端不變,其他部位增加值酌情減小。

鐵素體蜂窩汽封的可退讓高齒的材料要求采用鐵素體材料,經(jīng)現(xiàn)場測繪后,加工毛坯送達現(xiàn)場進行精加工,以保證其同心度和間隙要求。

蜂窩汽封經(jīng)現(xiàn)場測繪后,加工毛坯送達現(xiàn)場進行精加工,以保證其同心度和間隙要求。

動葉葉頂和葉根梳齒式汽封重新鑲嵌后,應(yīng)現(xiàn)場整圈加工,以保證其同心度和間隙要求。

4.4工序和工藝要求

設(shè)備解體后應(yīng)采用全實缸壓鉛絲的方法測量修前間隙,如設(shè)備解體后發(fā)現(xiàn)汽缸存在張口,應(yīng)采用冷緊或熱緊的方法,在消除汽缸張口的情況下測量各處實際間隙。高中低壓缸均應(yīng)在隔板洼窩中心驗收合格后,采用全實缸驗收汽封間隙符合要求。

綜上分析看出,本體改造投資低,可降低煤耗較多,投資回收期不長,經(jīng)濟效益明顯。汽輪機改造目前已是成熟的技術(shù),幾乎不存在技術(shù)上的風險,國內(nèi)不少同類型機組已經(jīng)改造成功,經(jīng)改造后,可以取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

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