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一種低溫快燒陶瓷?;u坯體配方的研究

2016-03-07 06:42廖花妹范新暉吳柏惠
佛山陶瓷 2015年10期
關(guān)鍵詞:坯體

廖花妹++范新暉++吳柏惠

摘 要:本文主要研究了一種低溫快燒陶瓷?;u的坯料組成,通過對常見坯料進行試驗與研究,得到一種低溫坯料的各原料的含量范圍,其中,Na2O的含量≤4.53 wt%、K2O的含量≤3.66 wt%。因此,可通過控制陶瓷坯體配方中的鉀和鈉的含量來降低陶瓷?;u的燒成溫度,縮短陶瓷玻化磚的燒成周期。

關(guān)鍵詞:坯體;低溫快燒;鉀含量;鈉含量

1 前言

玻化陶瓷磚是建筑陶瓷的主要產(chǎn)品之一,它的常規(guī)燒成溫度在1210±20 ℃之間,常規(guī)燒成周期在60±5 min之間,常規(guī)產(chǎn)品厚度在12±2 mm之間,常規(guī)晶體結(jié)構(gòu)一般為石英莫來石結(jié)構(gòu)。同時,現(xiàn)有技術(shù)制備?;沾纱u大量使用資源較匱乏的廣東黑泥原料和長石原料,造成生產(chǎn)原料緊缺。因此,?;沾纱u的現(xiàn)有工藝存在能耗最高、生產(chǎn)原料緊缺和環(huán)境污染等問題。

許多本領(lǐng)域研究人員對如何降低?;沾纱u的燒成溫度、縮短燒成周期,以及開拓生產(chǎn)原料方面做了很多努力。

河南新美陶瓷的楊劍等人,通過引入大量長石類稀缺原料,其產(chǎn)品燒成溫度僅降至1192±3 ℃、燒成周期僅縮短至48 min。自貢兆峰公司的鄧建國等人,利用當?shù)卦显囍撇噬箢w粒拋光磚的生產(chǎn)工藝,其燒成溫度為1185~1200 ℃、燒成周期在60 min左右。余筱勤等人利用當?shù)亓淤|(zhì)原料進行了降低?;u的燒成溫度試驗,燒成溫度為1170~1180 ℃、燒成周期為30 min。

四川省建材工業(yè)科學研究院的陳靜采用廢玻璃和焚燒灰熔渣取代長石作為熔劑原料,在電爐條件下燒制出?;u樣品,燒結(jié)溫度為1150 ℃。

現(xiàn)有技術(shù)中,對?;沾纱u的制備工藝的調(diào)整很難突破1180 ℃,這主要是因為降溫容易,保證?;沾纱u的生產(chǎn)性能和質(zhì)量很難,主要存在以下問題:

(1)為了降低燒成溫度,陶瓷配方中粘土類原料的加入量少,使得生坯的強度不夠,在走干燥線和裝飾線時容易破裂;

(2)為了降低燒成溫度,縮短燒成周期,配方中引入大量的熔劑類原料,使得制品在燒成時容易產(chǎn)生波浪變形、大小頭等缺陷,嚴重時可能引起卡窯事故;

(3)引入大量的熔劑類原料,使得制品中低黏玻璃相的強度低,在燒成冷卻時,由于內(nèi)應力的作用很容易產(chǎn)生驚裂;

(4)制品中大量玻璃相的存在大大增加了陶瓷磚的脆性,降低了陶瓷磚的抗熱震性和強度;

(5)鉀鈉長石等低溫原料較貴,一般用于面料或釉料中,在坯料中大量引入這類原料將大大增加配方成本,這對于以盈利為目標的企業(yè)是難以接受的;

(6)引入的低溫熔劑料多,使陶瓷磚的燒成溫度范圍變窄,不利于穩(wěn)定生產(chǎn);

(7)配方中鉀、鈉含量高,產(chǎn)品的抗化學腐蝕性能差。

研究一種無缺陷的能夠低溫快燒的瓷質(zhì)?;u坯料,是陶瓷行業(yè)一個亟待解決的問題。

2 實驗原料

本實驗所采用的原料有:珠海泥、江西水洗砂、羅定石粉、膨潤土、硼鈣石、硅灰石、燒滑石、透輝石等,各原料的化學成份及含量如表1所示。

3 工藝流程及部分工藝參數(shù)

低溫快燒的瓷質(zhì)玻化磚的制備工藝流程如圖1所示。

低溫快燒的瓷質(zhì)?;u燒成制度為:燒成溫度為1080 ℃,燒成周期為55 min,具體的燒成曲線如圖2所示。

4 實驗內(nèi)容

(1) 實驗原理

要在超低溫下燒結(jié)玻化磚,熔劑原料須多元化。本實驗采用“K-Na-Li-Ca-Mg”五元系列,并對其進行復合優(yōu)選。通過以下技術(shù)方案的調(diào)節(jié)來優(yōu)化?;沾纱u的性能。

1) 為了降低燒成溫度,陶瓷配方中粘土類原料的加入量少,使得生坯的強度不夠,在走干燥線和裝飾線時容易破裂。對于這一問題可通過添加適量的膨潤土、CMC、增大壓機壓力等方法來解決。

2) 由于配方中引入大量的熔劑類原料,使得制品在燒成時容易產(chǎn)生波浪變形、大小頭等缺陷,嚴重時可能引起卡窯事故。對于這一問題可通過增加配方中鋁含量,同時加入適量硼鈣石降低配方溫度來解決。

3) 制品中低黏玻璃相的強度低,在燒成冷卻時由于內(nèi)應力的作用很容易產(chǎn)生驚裂。對于這一問題可通過減少配方中砂的含量,增加石粉、石粒的含量來解決。

4) 制品中大量玻璃相的存在大大增加了陶瓷磚的脆性,降低了陶瓷磚的抗熱震性和強度。對于這一問題可通過減少配方中鉀、鈉的含量,增加配方中鈣、鎂的含量來解決。

5) 引入的低溫熔劑料多,使陶瓷磚的燒成溫度范圍變窄,不利于穩(wěn)定生產(chǎn)。對于這一問題可通過增加配方中鋁含量,同時加入適量硼鈣石降低配方溫度來解決。

6) 配方中鉀、鈉含量高,產(chǎn)品的抗化學腐蝕性能差。對于這一問題可通過減少配方中鉀、鈉的含量,增加配方中鈣、鎂的含量來解決。

因此,本實驗的理論基礎(chǔ)配方為,低溫粘土:13%~18%、含鋰水洗砂:25%~30%、低溫砂:35%~42%、可塑性粘土:0.5%~3%、硼鈣石:0.7%~4%、硅灰石:11%~16%、輔助添加劑:1%~10%。根據(jù)公司優(yōu)選的原材料,即實際坯體配方為:珠海泥:13%~18%、江西水洗砂:25%~30%、羅定石粉:35%~42%、膨潤土:0.5%~3%、硼鈣石:0.7%~4%、硅灰石:11%~16%、透輝石:1%~3%、燒滑石:0%~3%、改性CMC:0%~5%。

(2) 實驗過程

表2為樣品1-9號的?;沾纱u的坯料配方組成。

(3) 結(jié)果分析

本樣品通過圖1中的工藝流程,將初擬的配方按照球磨、造粉、過篩、壓制、燒成的工藝進行試制,試制后通過常規(guī)的陶瓷檢測方法進行性能測試,測試結(jié)果如表3所示。

從表3的性能測試結(jié)果可以看出,樣品1、樣品2、樣品3產(chǎn)品質(zhì)量不符合標準,樣品5和樣品6的質(zhì)量僅僅是剛剛符合國家標準,綜合質(zhì)量最優(yōu)的是樣品7。因此,本坯體合格原料組成百分比為:珠海泥:14%~16%、江西水洗砂:25%~29%、羅定石粉:36%~38%、膨潤土:0.5%~3%、硼鈣石:0.7%~4%、硅灰石:11%~16%、透輝石:1%~3%、燒滑石:0%~3%、改性CMC:0%~5%。最佳坯體配方及含量是:珠海泥:16%、江西水洗砂:27%、羅定石粉:37%、膨潤土:1.3%、硼鈣石:1.4%、硅灰石:11.1%、透輝石:2%、燒滑石:2%、改性CMC:4.2%。(下轉(zhuǎn)第42頁)

5 結(jié)論

通過研究發(fā)現(xiàn),低溫快燒的瓷質(zhì)?;u的最佳坯體配方及含量是:珠海泥:16%、江西水洗砂:27%、羅定石粉:37%、膨潤土:1.3%、硼鈣石:1.4%、硅灰石:11.1%、透輝石:2%、燒滑石:2%、改性CMC:4.2%。

綜合分析,可使用的坯體配方中Na2O的含量≤4.53 wt%、K2O的含量≤3.66 wt%。因此,可通過控制K2O和Na2O的含量,并且與其他組分配合達到協(xié)同增效的作用,來改善陶瓷產(chǎn)品的機械性能。也可使產(chǎn)品在燒成中具有更低的始熔溫度和更寬的熔融溫度范圍,從而降低變形度。

參考文獻

[1] 楊劍.低溫快燒瓷質(zhì)?;u配方的研制與生產(chǎn)[J].陶瓷,

2003,2:42-43.

[2] 鄧建國.利用當?shù)卦显囍撇噬箢w粒拋光磚[J].陶瓷,

2002,6:46-48.

[3] 余筱勤.低溫快燒瓷質(zhì)地磚的研制[J].中國陶瓷,2001,37(1):

33-34.

[4] 陳靜.用廢料作熔劑原料低溫燒制瓷磚[J].江蘇陶瓷,2006,39

(1):24、29.

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