○ 文/范 明 陳友猛 李廣明
新工藝成為“增效劑”
○ 文/范 明 陳友猛 李廣明
西北油田采油一廠通過微球深部封堵、超能彈深穿透、水力噴射壓裂等工藝增效500余萬元。
2015年以來,中石化西北油田采油一廠在原油價(jià)格持續(xù)低迷的市場環(huán)境下,生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)遇到極大挑戰(zhàn)。截至2016年一季度,該廠油藏開發(fā)開展4項(xiàng)先導(dǎo)性新工藝施工7井次,增產(chǎn)原油4320噸,增效500余萬元。
采油一廠西達(dá)里亞區(qū)塊上油組三疊系哈1段,因?qū)偃跄芰窟吽畬訝钣筒兀貙犹烊荒芰繃?yán)重不足,2013年以來區(qū)塊開發(fā)陷入困境。
“西北油田弱能量河道砂油藏目前采出程度11.2%,采收率23.5%,主要開展的是注水開發(fā)。下一步可通過調(diào)剖、調(diào)驅(qū)試驗(yàn),擴(kuò)大波及體積,提高驅(qū)替效率?!辈捎鸵粡S總地質(zhì)師馬洪濤說。
西達(dá)里亞區(qū)塊上油組三疊系哈1段,2008年投入注水開發(fā),累積注水19.40萬立方米,累計(jì)注采比0.28。雖然注水初期見效,但受井間優(yōu)勢通道影響,含水率持續(xù)上升到90%。
該儲層屬中孔、中滲儲層,層內(nèi)非均質(zhì)性嚴(yán)重。該注采井網(wǎng)從DK8井階段含水上升情況來看, DK12注入水已形成優(yōu)勢通道是造成注水效果變差的主要原因。從注入水的突破速度來看,DK8-DK12井間具有一定剩余油挖潛的潛力。
為改善西達(dá)里亞上油組注水開發(fā)效果,該廠油藏管理開發(fā)技術(shù)人員結(jié)合“高滲條帶”分布及注采響應(yīng)關(guān)系,優(yōu)選DK12井組進(jìn)行微球顆粒+表活劑調(diào)驅(qū)試驗(yàn)。
“我們把4口含水率99%的受效井,利用微球初始粒徑、膨脹系數(shù)高的調(diào)剖劑,進(jìn)行深部封堵高滲透層,后續(xù)注入表面活性劑,使油水界面張力降低,將油滴在地層中形變拉伸,剝離巖石,達(dá)到驅(qū)油目的?!痹搹S油藏開發(fā)研究所副所長譚輝介紹調(diào)剖工藝機(jī)理。
去年8~10月,DK12井累注微球液1454立方米。對應(yīng)DK1井含水率從99%降至67.4%。截至今年3月底,增油435噸,增收30余萬元。
針對西北油田水平井因井眼軌跡偏離油層或儲層物性差,常規(guī)聚能彈穿深有限,且無法有效溝通儲層,導(dǎo)致油井剩余油局部富集的情況,采油一廠技術(shù)人員通過試驗(yàn)復(fù)合深穿透射孔技術(shù),采用穿深大于1.4米的“超2代”射孔,同時(shí)利用二級火藥推進(jìn)劑燃燒產(chǎn)生的高壓氣體在炮眼基礎(chǔ)上壓裂,進(jìn)一步形成裂縫網(wǎng)格,實(shí)現(xiàn)有效溝通儲層。
TK945H井是在阿克庫勒凸起東南部桑東三號構(gòu)造打的一口開發(fā)水平井,油層厚11米,單井控制儲量在28.6萬噸,累采油1.84萬噸。這反映該井剩余油豐富但不好采。
“施工前單采跟端,累產(chǎn)油1004噸,供液不足關(guān)井。主要原因是儲層上部物性差且下部發(fā)育夾層?!蔽鞅庇吞锝淌诩壐吖ぁ⒉捎蜌夤こ虒<亿w普春解釋。
本次射孔工藝設(shè)計(jì)采用多級復(fù)合射孔96毫米射孔槍,采用SDP39HMX29-2高溫射孔彈,施工最終深穿透射孔跟端。
截至2016年3月底,該井日產(chǎn)油3.8噸,含水率58.8%,8個(gè)月增油860噸,生產(chǎn)穩(wěn)定。去年,采油一廠共實(shí)施復(fù)合深穿透射孔3井次,已累計(jì)增油1198噸,累計(jì)增收毛利潤300余萬元。
西北油田以水平井開發(fā)為主,堵水治理是主要控水手段。前期采用乳狀液、固相顆粒、油相微顆粒等堵水工藝控水取得一定效果,但多輪次堵水后增油效果漸差,常用堵劑難達(dá)到深部強(qiáng)堵效果,急需升級堵水工藝。
西北采油一廠優(yōu)化傳統(tǒng)凍膠堵劑配方,研制出新型凍膠。
該廠總工程師常公喜介紹:“新型凍膠具有‘遇水膨脹,遇油收縮’的強(qiáng)油水選擇性,同時(shí)降低了初始黏度,更有利于凍膠進(jìn)入地層深部封堵,成膠時(shí)間長且可調(diào),滿足不動(dòng)管柱套管注入施工,節(jié)約換管柱堵水作業(yè)費(fèi)?!?/p>
TK922H井為塔河油田桑塔木東3號構(gòu)造西部的一口開發(fā)水平井。2005年8月22日完鉆斜深5019.0米,2015年5月2日注入油攜碳酸鈣110m3+中質(zhì)油70m3堵水無效。2015年6月產(chǎn)油0.88噸,含水率98.7%。
針對該井趾端高滲的出水特征,選用封堵能力強(qiáng)、油水選擇性好的凍膠堵劑與中質(zhì)油堵水復(fù)合段塞對滲透率較高的部位進(jìn)行封堵,選擇性降低高滲水侵通道的流動(dòng)能力,迫使底水繞行驅(qū)掃未動(dòng)用的井段。
2015年7月9日,TK922H井施工采用選擇性堵劑籠統(tǒng)堵水,抑制高滲水侵通道,迫使底水繞行驅(qū)跟段剩余油,注入凍膠堵劑300立方米進(jìn)行深部強(qiáng)堵,施工過程“爬坡”明顯,達(dá)到15兆帕,堵水后含水98%降至 64%,日增油19噸,累增油939噸。
該工藝目前實(shí)施2井次均有效。截至2016年3月底,累增油2470噸,增效180余萬元。
西北油田有底水砂巖油藏區(qū)塊8個(gè),底水砂巖油藏目前采出程度24.3%,標(biāo)定采收率37.5%。與同行業(yè)相比,還有一定的差距。高含水是生產(chǎn)的主要問題。
底水砂巖油藏埋深在4600米,油水距離近≤10米、非均質(zhì)性強(qiáng)、層內(nèi)滲透率級差在30以上,部分井受井軌跡偏離砂體和夾層等因素影響,水平井水平段動(dòng)用程度低至34.5%,但是井周剩余油豐富。
針對常規(guī)射孔穿深小于1米,難以有效溝通儲層的問題,該廠試驗(yàn)水平井水力噴射酸化技術(shù)。該技術(shù)定位準(zhǔn)確,利用噴槍可將壓力能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能,攜砂液高速射流進(jìn)入地層。深度可大于1.5米,同時(shí)能引導(dǎo)液體沿噴射方向流動(dòng),后續(xù)酸液對低滲段酸化且縫高可控2-10
米,可進(jìn)一步溝通儲層提高產(chǎn)能。
“之所以優(yōu)選TK921H井進(jìn)行試驗(yàn),是因?yàn)樵摼挥跇?gòu)造邊部位,地質(zhì)儲量24萬噸,水平段累產(chǎn)油3.77萬噸。水平段滲透率級差大于10,水平段中后段高滲,水淹較強(qiáng),前段水淹較弱,具有噴射壓裂改造潛力?!痹搹S副總地質(zhì)師劉培亮分析道。
該井水平段油層厚度13米,避水7.9米,無夾層發(fā)育,地質(zhì)儲量24萬噸,累產(chǎn)油3.77萬噸,采出程度低,井周剩余油豐富。
去年7月中旬,采油一廠對該井作業(yè)卡封中后段,對跟端10米噴射壓裂后進(jìn)一步酸化,改善低滲段物性。截至2016年3月底,TK921H井日產(chǎn)液36.2噸,日產(chǎn)油1.4噸,含水96%,已累產(chǎn)油217.5噸。
2015年度,該廠通過創(chuàng)新工藝、老區(qū)挖潛等綜合治理手段,增產(chǎn)原油4320噸,增效550余萬元,油田開發(fā)折合年自然遞減率15.1%,較年初指標(biāo)降低1.5%。
責(zé)任編輯:趙 雪
znzhaoxue@163.com
●油價(jià)低了,但新工藝帶來的效益沒有降。 攝影/范 明