張海軍,彭 勇
(中石化西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司新疆指揮部,新疆輪臺(tái)841600)
常規(guī)堵漏方法在塔河油田托普臺(tái)區(qū)塊易漏層位的堵漏運(yùn)用
張海軍*,彭勇
(中石化西南石油工程有限公司重慶鉆井分公司新疆指揮部,新疆輪臺(tái)841600)
鉆井過程中的井漏是井筒內(nèi)鉆井液或其他介質(zhì)(固井水泥漿等)漏入地層孔隙、裂縫等空間的現(xiàn)象。井漏是鉆井工程中常見的井下復(fù)雜情況,多數(shù)鉆井過程都有不同程度的漏失。嚴(yán)重的井漏會(huì)導(dǎo)致井內(nèi)液柱壓力下降,引起井壁失穩(wěn)、誘發(fā)地層流體涌入井筒發(fā)生溢流、井噴等復(fù)雜情況,影響正常鉆井。井漏的原因通常是井筒內(nèi)液柱壓力大于地層壓力、地層孔隙大、滲透性好、存在溶洞、裂隙等。鉆井措施不當(dāng)也會(huì)引發(fā)井漏,如開泵過猛、下鉆速度過快引起壓力激動(dòng)壓漏地層。塔河油田托普臺(tái)區(qū)塊普遍存在二疊系、柯坪塔格組,以上地層多發(fā)井漏,給鉆井生產(chǎn)帶來風(fēng)險(xiǎn)及損失,但為了揭開下部油氣層,又不得不鉆穿二疊系及柯坪塔格組,所以規(guī)避井漏給鉆井帶來的風(fēng)險(xiǎn)是該區(qū)塊鉆井期間的重點(diǎn),也是難點(diǎn)。
塔河油田;托普臺(tái);二疊系;柯坪塔格組;井漏;堵漏;固井
新疆塔河油田托普臺(tái)區(qū)塊普遍存在二疊系、柯坪塔格組地層多發(fā)井漏,給鉆井生產(chǎn)帶來風(fēng)險(xiǎn)及損失,但為了揭開下部油氣層,又必須鉆穿二疊系、柯坪塔格組地層,所以規(guī)避井漏給鉆井帶來的風(fēng)險(xiǎn)是該區(qū)塊鉆井期間的重點(diǎn),也是難點(diǎn)。
井漏對(duì)鉆井施工造成極大的危害,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:(1)增加泥漿成本。堵漏要消耗大量的泥漿材料,說一口井大部分泥漿材料都漏掉了,一點(diǎn)也不過分。(2)耽誤施工進(jìn)度。井漏到無法繼續(xù)時(shí),必須停下來進(jìn)行堵漏,少則幾個(gè)小時(shí),多則幾天甚至幾個(gè)月。(3)誘發(fā)井下事故。常規(guī)橋漿堵漏泥漿失水大、固相含量高,如果潤(rùn)滑性跟不上,就有可能發(fā)生鉆具與井壁粘附卡鉆。(4)造成井塌、井噴事故。井漏使井內(nèi)液面下降,液柱壓力降低,使得液柱壓力不能平衡較高地層壓力,發(fā)生井噴,導(dǎo)致井塌甚至卡鉆,如果處理不當(dāng),還會(huì)導(dǎo)致部分井段或全井段報(bào)廢,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。(5)影響地質(zhì)資料的準(zhǔn)確性。井漏后,取不到隨鉆砂樣,對(duì)地層就無法準(zhǔn)確鑒別。(6)損害目的層。大量泥漿進(jìn)入產(chǎn)層,泥漿加重劑重晶石會(huì)對(duì)油氣層造成嚴(yán)重?fù)p害。為了安全高效的進(jìn)行鉆井施工及油氣的開采,發(fā)生井漏后往往會(huì)采取堵漏的方式來保證井內(nèi)安全。
以TP325井和TP337X井為實(shí)例,分別對(duì)該區(qū)塊易發(fā)井漏層位進(jìn)行堵漏施工詳解。
2.1實(shí)例一:TP325井二疊系堵漏
TP325井于2012年8月13日13:00下?127mm光鉆桿,后進(jìn)行二疊系堵漏施工作業(yè),做地層承壓驗(yàn)堵,滿足工程施工要求不低于8MPa(8.3MPa降至7.9MPa),于8月14日21:00起?127mm光鉆桿完,共耗時(shí)56h(折合2.33d)。
2.1.1基本數(shù)據(jù)
(1)二疊系井段:4598~4851m,段長(zhǎng)253m。巖性:深灰、灰綠色英安巖下部夾少量黑色玄武巖,橫向、縱向裂縫較發(fā)育,易漏、易破碎、易垮塌。承壓堵漏井段4569.17~4862.65m,段長(zhǎng)293.48m。
(2)上層套管有關(guān)數(shù)據(jù):?244.5mm套管,管鞋下深4569.17m,套管內(nèi)徑222.52mm。
(3)地破試驗(yàn):三開鉆進(jìn)至井深4576.01m,做地破試驗(yàn),泥漿泵打壓至17MPa,地層破裂,破裂壓力17MPa,滲漏壓力14.5MPa,泥漿密度1.30g/cm3,地層破裂當(dāng)量泥漿密度1.68g/cm3。
(4)堵漏鉆柱結(jié)構(gòu):銑齒接頭+?127mm光鉆桿。
(5)井眼數(shù)據(jù):套管內(nèi)容積3.88m3/100m,套管環(huán)空容積2.61m3/100m,?127mm鉆桿內(nèi)容積0.916m3/ 100m,4862.65m鉆桿內(nèi)容積 44.54m3,裸眼容積3.84m3/100m(井徑擴(kuò)大率5%),裸眼容積11.28m3。
(6)鉆進(jìn)泥漿性能:密度1.34g/cm3,粘度45s。
2.1.2TP325井二疊系堵漏前概況
在二疊系鉆井過程中,鉆進(jìn)至4728.94~4735.38m鉆速變快并發(fā)生滲漏,最高漏速11.7m3/h,平均漏速5.08m3/h,持續(xù)時(shí)間3h,隨后采取降低排量鉆進(jìn),控制泥漿漏失量;井深4857.80~4858.10m鉆進(jìn)過程中多次發(fā)生滲漏,井深4891~4892m鉆進(jìn)時(shí)漏失3.2m3;鉆井過程中有少量地層剝蝕掉塊,二疊系鉆進(jìn)及起鉆共漏失18.45m3。鉆穿二疊系20m以后,直接起鉆為做地層承壓試驗(yàn)。
2.1.3TP325井二疊系堵漏施工
二疊系鉆進(jìn)期間發(fā)生漏失,漏失泥漿量不多,揭開漏層時(shí)的漏失速度也不大,說明地層存在裂縫,裂縫發(fā)育較好,但是裂縫不大。因此現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)先考慮橋漿堵漏作業(yè),提高地層承壓能力:采用中小顆粒為主、大顆粒為輔,濃度30%左右的堵漏漿封堵二疊系地層,進(jìn)行承壓堵漏。
(1)堵漏漿配方:密度1.34g/cm3基漿40 m3+潤(rùn)滑劑1桶+3%核桃殼(細(xì))×1.0t+2%核桃殼(中粗)×0.8t +1%核桃殼(粗)×0.5t+3%SQD-98(細(xì))×1.2t+2% SQD-98(中粗)×0.8t+1%SQD-98(粗)×0.5t+2%果殼(細(xì))×1.0t+2%CXD×1.0t+2%蛭石(細(xì)0.25~0.71mm)×1.0t+0.5%鋸末(細(xì))×0.25t+2%PB-1×1.0t+ 4%QS-2×2.0t+3%土粉×1.0t+8%3H×3.0t。共加入14.05t堵漏材料,配置濃度30%堵漏泥漿。
(2)堵漏施工過程:下?127mm光鉆桿到底,首先開泵通水確保鉆具水眼暢通,然后泵入堵漏漿24.6m3,頂替井漿42m3,替漿后鉆具內(nèi)預(yù)留堵漏漿2m3,再將套管起鉆至套管內(nèi),關(guān)井從環(huán)空打壓憋壓擠堵。本次憋壓擠堵共泵入井漿12.7m3,泄壓前立壓8.0MPa,泄壓回吐泥漿0.8m3,共擠入堵漏泥漿12.1m3,擠堵效果很好。開井靜止候堵2h后循環(huán)泥漿,下鉆至井底循環(huán)篩出井筒內(nèi)剩余堵漏漿。
2.1.4TP325井二疊系堵漏小結(jié)
本井承壓堵漏一大特點(diǎn):地層裂縫發(fā)育較好,但裂縫不大,地層吃入量較大,地層共吃入堵漏漿17.91m3。從堵漏結(jié)果來看,地層承壓能力提高到8MPa,井底當(dāng)量泥漿密度提高到1.51g/cm3。本次堵漏配方合適,堵漏效果很好,滿足后續(xù)鉆井施工要求。堵漏中幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):(1)堵漏施工過程中,間斷泵入井漿,將環(huán)空內(nèi)堵漏漿壓入地層,地層能緩慢吃入堵漏漿而壓力緩慢上升,力求讓地層盡可能多的吃入堵漏漿,但是注意控制好排量,在地層突然發(fā)生破裂(即壓力由升到降),這時(shí)應(yīng)立即停泵,防止瞬間泵入量過大,人為造成地層裂縫延伸、增大,影響堵漏效果。(2)中間擠注時(shí),間隔一段時(shí)間。每次泵入堵漏漿停泵后,壓力均比之前高,說明吃入難度在增加,堵漏漿封堵裂縫產(chǎn)生效果,達(dá)到承壓堵漏的要求。(3)由于堵漏漿配方中含有3H,在憋壓堵漏后,開井靜停2h,一方面是等待堵漏材料膨脹,另一方面是等待地層縫隙自行閉合,這一步驟是必須要做的,然后篩出堵漏漿,做地層承壓試驗(yàn)一次成功。
2.2實(shí)例二:TP337X井柯坪塔格組堵漏
TP337X井鉆遇柯坪塔格組復(fù)雜地層,多次發(fā)生井漏,嚴(yán)重影響鉆井生產(chǎn),如何快速有效地堵漏成功,是本井取得巨大效益的前提。
2.2.1基本數(shù)據(jù)
(1)井眼尺寸:?215.9mm。
(2)上層套管有關(guān)數(shù)據(jù):?244.5mm套管,管鞋下深:4811.94m。
(3)井漿性能:密度1.36g/cm3,粘度62s。
(4)地質(zhì)情況:柯坪塔格組地層巖性為灰色細(xì)粒砂巖,深灰,綠灰色泥巖,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,綜合分析判斷漏失層位是塔塔埃爾塔格組與柯坪塔格組地層的砂巖。
2.2.2TP337X井柯坪塔格組井漏情況
(1)2013年12月28日15:00下常規(guī)鉆具至井深5918m(距井底0.3m)開泵循環(huán),15:51井口突然失返,漏失泥漿5.6m3,起鉆簡(jiǎn)化鉆具下入光鉆桿堵漏;
(2)2014年1月9日5:30下鉆到底恢復(fù)鉆進(jìn),16:30鉆進(jìn)至井深5927.67m,18:27劃眼循環(huán)處理井下掉塊時(shí)發(fā)生井漏(立壓19.5MPa,排量22L/s),18:35立壓下降(19.5MPa↘19.1MPa),出口槽流量減?。?5.5%↘29.8%),漏失泥漿4.4m3,18:45降排量至10L/s觀察,出口返漿較小,漏失泥漿4.7m3。
2.2.3TP337X井柯坪塔格組堵漏施工
2.2.3.1第一次堵漏施工
2013年12月28日15:51下鉆至5918m循環(huán),井口突然失返,漏失泥漿5.6m3,起鉆簡(jiǎn)化鉆具下入光鉆桿進(jìn)行堵漏??缕核窠M循環(huán)發(fā)生漏失說明環(huán)空泥漿失水增稠,循環(huán)阻力增大壓漏地層,屬開啟性井漏,地層自身承壓能力低,漏層裂縫發(fā)育,但裂縫不大。因此現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)先考慮橋漿堵漏:選用中小顆粒堵漏材料為主(封堵)、大顆粒堵漏材料為輔(架橋),濃度30%左右的堵漏漿封堵柯坪塔格組地層,進(jìn)行承壓堵漏。
(1)堵漏鉆柱結(jié)構(gòu):? 127mm DP×3432.15m (9.16L/m)+?139.7mmDP×2359.05m(11.04L/m)+ ?127mmHWDP×121m(9.26L/m)。
(2)堵漏漿配方:密度1.35g/cm3井漿60 m3+3%細(xì)核桃殼×2.0t+2%中細(xì)核桃殼×3.0t+5%中細(xì)SQD-98× 3.0t+4%CXD×2.5t+3%蛭石(細(xì))×2.0t+4%PB-1× 5.0t+3%云母×2.0t+5%3H×2.0t,堵漏漿濃度29%。
(3)堵漏施工過程:下鉆至井深5917m,注入濃度29%的堵漏漿40m3,返漿0.5m3后出口失返,初始排量10L/s,立壓0MPa,注入17m3后,提排量至13L/s,立壓升至5.6MPa,后下降至2.5MPa;替井漿50m3,井口未返漿,初始排量13L/s,立壓2.5MPa,注入28m3后提排量至18L/s,立壓8MPa,后緩慢降至4.5MPa。起鉆至套管內(nèi)靜停堵漏2h,循環(huán)驗(yàn)漏時(shí)發(fā)生井漏失返,第一次堵漏失效??紤]到泵注堵漏泥漿后起鉆至井深4705m時(shí)灌漿2.3m3,環(huán)空灌滿;分析認(rèn)為靜停堵漏2h的時(shí)間太短暫,堵漏材料未充分膨脹、地層裂縫也未開始閉合,繼續(xù)靜停侯堵10h后,1月2日下光鉆桿至井深4700m、5300m、5650m、5918m分段循均無漏失。
(4)地層承壓試驗(yàn):起鉆至井深4760m,做地層承壓試驗(yàn),井深5918m,套管鞋井深4811.94m,關(guān)井泥漿泵打壓至8.2MPa,穩(wěn)壓30min,無壓降,泥漿密度1.36g/cm3,套管鞋處當(dāng)量密度1.54g/cm3,井底當(dāng)量密度1.50g/cm3,堵漏成功。
2.2.3.2第二次堵漏施工
2014年1月5日13:51鉆進(jìn)至井深5923.98m,鉆時(shí)加快,出口流量突然變小,發(fā)生井漏;立壓由20MPa降至19.7MPa,泵沖上漲6沖,排量由27.7L/s升高至29.8L/s,鉆壓由16t很快降至12t,隨后采取將排量鉆進(jìn),以充分揭開漏層;14:00鉆進(jìn)至井深5924.04m,再次發(fā)生井漏,出口返漿量非常小,漏失密度1.36g/cm3泥漿19.4 m3,14:05降排量觀察,排量由29.8L/s降至13.8L/s,漏失1.36g/cm3泥漿3.4m3,出口返漿量較小,15:00因井漏地層剝落掉塊,起鉆阻力太大,帶泵起鉆甩出7根單根,出口返漿量較小,漏失1.36g/cm3泥漿2.7m3,18:00起鉆至井深4700m(吊灌泥漿9.1m3),20:00靜止觀察(補(bǔ)漿0.2m3),22:00循環(huán)觀察液面(排量由13.8L/s升至27.6L/s發(fā)生漏失,后又降至13.8L/s,漏失1.36g/cm3泥漿8m3),24:00起鉆至井深4100m(吊灌泥漿6.9m3),共計(jì)漏失1.36g/cm3的泥漿49.7m3。
分析第2次井漏情況,初步判斷地層破碎、裂縫發(fā)育、地層的破裂壓力低,承壓堵漏施工過程中,地層的吃入量大,決定選用橋漿+3H承壓堵漏:加大堵漏泥漿注入量,加大堵漏材料粒度,提高堵漏泥漿濃度;用粗粒材料架橋、中顆粒為輔、纖維堵漏劑和小顆粒為主進(jìn)行封堵。
(1)堵漏鉆柱結(jié)構(gòu):? 127mm DP×3432.15m (9.16L/m)+?139.7mm DP×2359.05m(11.04L/m)+ ?139.7mm HWDP×128m(9.26L/m)。
(2)堵漏漿配方:密度1.35 g/cm3井漿60 m3+2%核桃殼(細(xì))×1.5t+2%核桃殼(粗)×1.5t+5%SQD-98(粗)×3.0t+3%SQD-98(細(xì))×2.0t+8%CXD×5.0t+3%蛭石(細(xì))×2.0t+4%PB-1×2.5t+3%云母×2.0t+6%3H× 3.0t+2%鋸末×1.0t+1%棉子殼×1.0t+QS-2×3.0t,總濃度35%左右。
(3)堵漏施工過程:下至井深5800m、5200m處分2次注入堵漏泥漿,分別泵入25.5m3、22.5m3,起鉆至4400m關(guān)井憋壓多次擠注堵漏泥漿,立壓從0↗12.4MP,累計(jì)擠入6.8m3、憋壓候堵30min后泄壓,地層回吐泥漿1.2m3。
(4)靜停候堵2h再循環(huán)驗(yàn)漏無漏失。
(5)地層承壓試驗(yàn):井深5927.67m,套管鞋井深4811.94m,泥漿泵打壓至8.4MPa,穩(wěn)壓30min,無壓降,泥漿密度1.36g/cm3,套管鞋處當(dāng)量密度1.54g/cm3,井底當(dāng)量密度1.50g/cm3,堵漏成功。
2.2.4TP337X柯坪塔格組堵漏小結(jié)
柯坪塔格組地層破碎,裂縫發(fā)育,在揭開新地層后會(huì)繼續(xù)發(fā)生漏失,地層吃入量比較大,但是裂縫不大。從堵漏效果看,本井柯坪塔格組堵漏已滿足施工要求。堵漏中幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):
(1)擠堵施工過程中,間斷泵入井漿,將環(huán)空內(nèi)堵漏漿壓入地層,地層能緩慢吃入堵漏漿、壓力緩慢上升,力求讓地層盡可能多的吃入堵漏漿,但是注意控制好排量,防止泵入量過大,造成地層裂縫延伸、增大,影響堵漏效果。
(2)中間擠注時(shí),間隔一段時(shí)間。每次泵入堵漏漿停泵后,壓力均比之前高,說明吃入難度在增加,堵漏漿在地層中產(chǎn)生效果,達(dá)到承壓堵漏的要求。
(3)揭開新漏層后,可采取適當(dāng)降低鉆進(jìn)排量,盡量多揭開漏層再進(jìn)行堵漏施工,縮短堵漏次數(shù)節(jié)約堵漏時(shí)間。
2.3固井施工前,進(jìn)行堵漏
針對(duì)TP337X井前期柯坪塔格組發(fā)生多次井漏這一情況,分析判斷下套管時(shí)發(fā)生井漏可能性非常大,為了能夠順利完成該井三開套管作業(yè),進(jìn)行全裸眼封堵提高井筒承壓能力。
2014年1月31日下光鉆桿至井底,期間配制濃度22%堵漏漿100m3,打堵漏漿92m3,封堵全裸眼井段4811.94~6796m,段長(zhǎng)1984.06m,起鉆至井深4400m,分多次共擠注1.8m3后承壓至11.4MPa,穩(wěn)壓40min,壓降0.5MPa,泄壓回吐1.3m3承壓成功。最終在下套管過程中未發(fā)生漏失,且在固井過程中也未發(fā)生漏失,最終該井油層套管固井質(zhì)量評(píng)優(yōu),為后續(xù)油氣開采提供良好井筒條件。
(1)堵漏作業(yè),首先應(yīng)該找準(zhǔn)漏層,分析井漏情況,選擇合理的堵漏泥漿配方,進(jìn)行針對(duì)性堵漏;
(2)對(duì)破碎性地層多點(diǎn)井漏應(yīng)進(jìn)行全井封堵;
(3)堵漏施工要確保鉆具安全,簡(jiǎn)化鉆具避開復(fù)雜井段。堵漏環(huán)節(jié)時(shí)間節(jié)點(diǎn)掌握緊湊,杜絕誘發(fā)其他井下事故;
(4)為提高地層承壓能力,保證后續(xù)安全施工提供合格油氣開采井筒,建議進(jìn)行地層承壓能力實(shí)驗(yàn)。
TE2
B
1004-5716(2016)07-0081-04
2015-07-18
2015-07-30
張海軍(1974-),男(漢族),重慶人,工程師,現(xiàn)從事鉆井工程技術(shù)及管理工作。