朱平超
(大慶鉆探工程公司鉆井一公司,黑龍江大慶163411)
PEEP西部油田Suf W-1井卡鉆事故處理及分析
朱平超*
(大慶鉆探工程公司鉆井一公司,黑龍江大慶163411)
Suf W-1是PEEP西部油田的一口探井,主力油層巖性主要為砂巖,但頁巖、砂巖交替出現(xiàn),正常鉆近施工過程中未出現(xiàn)異常,但是在完井測井期間通井處理泥漿過程中,沒有能夠正確地處理泥漿,使頁巖在久侵的情況下發(fā)生了膨脹,發(fā)生縮徑并粘卡,又沒有專業(yè)的打撈公司,聯(lián)系到打撈公司后又不能及時(shí)地到井處理,最終導(dǎo)致了惡性事故,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,深入分析總結(jié)事故原因和處理經(jīng)過,為預(yù)防與處理此類事故提供借鑒,避免類似事故再次發(fā)生。
鉆井施工;泥巖;頁巖;縮徑;卡鉆;事故處理
PEEP西部油田地層以新生代陸相沉積的砂巖巖為主,上部地層為大段砂巖和泥巖;中部井段為砂巖和頁巖下部地層主要為砂巖。目前PEEP西部油田井身結(jié)構(gòu)大多是三開井。
Suf W-1是一口三開三段式直井,設(shè)計(jì)井深4000m,實(shí)際完鉆井深4000m,實(shí)際9-5/8″技術(shù)套管下深2518m,封固砂巖層。本井已完鉆,完鉆層位Abu Gabra*3 oil,三開8-1/2″鉆頭于3383m進(jìn)入主力油層,發(fā)生事故時(shí)井深3012m,地層Upper AG,巖性描述:3000~3005m砂巖75%,泥巖25%;3005~3010m砂巖30%,泥巖70%;3010~3050m砂巖55%,泥巖45%;砂泥巖交替。泥漿密度1.28g/cm3,粘度55s。
該井進(jìn)行電測后,進(jìn)行通井作業(yè),正常下鉆至井底(井深:4000m),循環(huán)泥漿清理井眼;正常起鉆至3012m時(shí),發(fā)現(xiàn)上提刮卡20t,立即請(qǐng)示甲方監(jiān)督,甲方監(jiān)督到鉆臺(tái)進(jìn)行指揮,要求接頂驅(qū)后緩慢開泵(使用單泵,泵排量12.38L/s;泵壓5MPa),能正常循環(huán),嘗試轉(zhuǎn)動(dòng)頂驅(qū),此時(shí)頂驅(qū)扭矩上升至15 klb.ft后無法繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),釋放扭矩后,嘗試再次轉(zhuǎn)動(dòng)頂驅(qū),仍然無效果;監(jiān)督要求,保持頂驅(qū)扭矩(15klb.ft)上提至140t;下放至105t反復(fù)上提下壓活動(dòng)鉆具無果,并嘗試隨鉆震擊器震擊解卡,隨鉆震擊器失效,鉆具卡死。
由于是粘卡,甲方?jīng)Q定采取泡油方式處理。
3.1泡柴油,活動(dòng)鉆具
第一次注入10m3柴油,進(jìn)行泡油,要求5m3柴油留到鉆具內(nèi),5m3注入到環(huán)空,觀察變化。下壓80t;每隔1h頂通水眼一次、活動(dòng)鉆具一次上提至140t,下放至40t(140t/40t);泡柴油12h無效;將井內(nèi)柴油替至地面,并泵入原油、柴油混合油10m3(混合比2∶1),泡混合油18h并下壓80t,每隔1h頂通水眼一次、活動(dòng)鉆具一次(140t/40t),未解卡。
3.2泡化學(xué)解卡劑,活動(dòng)鉆具
泵入化學(xué)解卡劑(Pipe Free-Ⅱ)16m3后下壓80t;每隔1h頂通水眼一次、活動(dòng)鉆具一次(140t/40t);泡21h解卡未成功。
3.3泡柴油,活動(dòng)鉆具
第三次泵入入柴油25m3,鉆具內(nèi)10m3,環(huán)空15m3(泵排量27.13L/s;泵壓10.25MPa);保持扭矩上提下放活動(dòng)鉆具(105t/140t)。泡油63h。
3.4處理暫停,測井丟失密度源
測井通知我方密度源丟失,甲方監(jiān)督要求處理卡鉆作業(yè)暫時(shí)中止,立即集中處理放射源事件。要求下壓80t,每隔1h頂通水眼一次、活動(dòng)鉆具一次(140t/40t),保持扭矩15kft.lb。
3.5井內(nèi)搜尋密度源
進(jìn)行鉆具內(nèi)測井(伽馬),用以判斷密度源是否在井下,測量井段為0~3012m,根據(jù)測井曲線,在0~3012m井段未發(fā)現(xiàn)密度源;經(jīng)過17h的尋找,在現(xiàn)場找到丟失的測井密度源,丟失地點(diǎn)為靠近固井水罐處的防彈墻內(nèi)。雇員阻止施工,對(duì)密度源丟失事件給予合理解釋及滿意的解決方案。
3.6爆炸松扣、倒扣,打撈落魚
經(jīng)過測卡,自由段至2608m,第一次在2600m保持反扭矩在16kft.lb(7圈),反扭矩從16kft.lb下降至12kft.lb后無變化,松扣失敗爆破未成功;第二次在2591m,保持反扭矩在16kft.lb(7圈),爆炸松扣(反扭矩從16kft.lb下降至13kft.lb后無變化),起出爆炸松扣工具,并開泵循環(huán),上提下放鉆具,保持反扭矩在16kft.lb,懸重下降至90t(原懸重120t),倒扣成功;注入8m3高粘泥漿至松扣點(diǎn);落魚長度421.64m、魚頂2591.3m。
配卡瓦打撈筒及強(qiáng)力震擊器,探得魚頂(2591m)后進(jìn)行對(duì)接并打撈,震擊器在上提至160t時(shí)開始工作(原懸重100t);注入原油25m3(25m3替至卡點(diǎn)、10m3留鉆具內(nèi))并浸泡,每1h間斷循環(huán)一次、保持扭矩15kft.lb;每震擊1h后,冷卻震擊器1h,冷卻期間頂通水眼一次;冷卻后繼續(xù)開始持續(xù)震擊狀態(tài)。
3.7終止打撈,封井
測井進(jìn)行測鉆具自由點(diǎn)作業(yè)(自由點(diǎn):2703m),設(shè)計(jì)松扣點(diǎn)為2688m,實(shí)際松扣點(diǎn)為2524m(打撈工具與鉆具連接處);在起爆炸松扣儀器至2595m,儀器刮卡(下放自如),嘗試上提下放儀器解卡,未成功;下放鉆具進(jìn)行對(duì)扣,對(duì)接成功(右旋扭矩至20klb.ft);上提鉆具至震擊器工作狀態(tài),同時(shí)上提測井纜繩,爆炸松扣儀器解卡;再次下爆炸松扣儀器至2612m(爆炸松扣點(diǎn)2612m);活動(dòng)鉆具,左旋扭矩至18klb.ft,扭矩突然降至0klb.ft;左旋扭矩反復(fù)證實(shí),由于震擊緩沖器定位花鍵損壞;上提懸重至120t,強(qiáng)加扭矩至16klb.ft;爆炸松扣,懸重下降至96t;起鉆檢查打撈工具至地面(共起出80柱鉆桿,1根震擊器加速器,2根鉆鋌),打撈失敗,進(jìn)行打水泥塞,封井作業(yè)。
該井由于發(fā)生縮徑卡鉆,泥漿性能未滿足設(shè)計(jì)要求及處理措施不得當(dāng),并出現(xiàn)打撈中斷的事件,共損失時(shí)間561.5h,損失鉆具6-1/2″鉆鋌13根、6-1/4″鉆鋌8根、5″加重鉆桿15根、8-1/4″螺旋扶正器1根、5″鉆桿13根。
(1)本井泥漿公司所雇傭的泥漿工程師技術(shù)水平不合格(夜班泥漿工程師是第一次從事鉆井液工作),給鉆井施工帶來很大的困難。泥漿工程師單方面盲目地節(jié)約藥品消耗,下鉆通井循環(huán),處理泥漿沒有使用任何藥品,導(dǎo)致泥漿性能未能滿足設(shè)計(jì)要求。甲方拖欠承包商工程款,導(dǎo)致泥漿服務(wù)公司購買泥漿材料資金不足,無法及時(shí)采購泥漿材料,現(xiàn)場泥漿材料嚴(yán)重短缺。
(2)事故發(fā)生時(shí),由于PEEP油田沒有專業(yè)的打撈公司,經(jīng)甲方協(xié)商請(qǐng)GNPOC油田的打撈公司協(xié)助,但是該打撈公司正忙于GNPOC油田的打撈工作,再加上后來又因當(dāng)?shù)乩习傩斩侣?,?dǎo)致施工人員、工具無法及時(shí)到位;中途又發(fā)生測井放射源丟失事故,打撈中停了一段時(shí)間。錯(cuò)過了寶貴的時(shí)間,造成卡點(diǎn)進(jìn)一步上移至接近套管鞋位置,打撈已經(jīng)沒有意義了。
(3)本井地層錯(cuò)綜復(fù)雜,上部砂巖較多,事故井段巖性為頁巖和砂巖交替,由于長時(shí)間的浸泡,泥巖、頁巖膨脹,經(jīng)過了震擊和爆破松扣措施后,上部巖層由于震動(dòng)剝落,使打撈更加復(fù)雜話。
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1004-5716(2016)07-0054-02
2016-04-05
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朱平超(1978-),男(漢族),陜西富平人,工程師,現(xiàn)從事鉆井施工管理工作。