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4.3m搗固焦?fàn)t停爐方案及實踐

2016-02-19 03:33:48魏婷婷
新疆鋼鐵 2016年1期
關(guān)鍵詞:八鋼盲板集氣

魏婷婷

(寶鋼集團(tuán)八鋼公司煉鐵分公司)

4.3m搗固焦?fàn)t停爐方案及實踐

魏婷婷

(寶鋼集團(tuán)八鋼公司煉鐵分公司)

文章介紹了八鋼5#4.3m搗固焦?fàn)t進(jìn)行保護(hù)性冷爐操作的停爐方案。因5#搗固焦?fàn)t還與1#和3#焦?fàn)t共用一套荒煤氣導(dǎo)出、凈化系統(tǒng)。介紹了在保證生產(chǎn)、安全、環(huán)保的前提條件下實施的操作過程。

停爐方案;周轉(zhuǎn)時間;集氣槽壓力;護(hù)爐鐵件

1 前言

八鋼焦化分廠老區(qū)有5座焦?fàn)t;其中5#焦?fàn)t為4.3m搗固焦?fàn)t,49孔,單集氣管、49孔炭化室、雙聯(lián)下噴復(fù)熱式、高壓氨水無煙裝煤、爐頂裝煤除塵車。5#搗固焦?fàn)t配煤焦整體系統(tǒng)于2005年開工投產(chǎn),已運行10年。2015年因鋼鐵市場不景氣,5#焦?fàn)t處于低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),受原料市場制約低配煤成本未發(fā)揮出來,單爐系統(tǒng)運行成本高,設(shè)備維護(hù)量及環(huán)保壓力大。為此,八鋼公司決定對4.3m5#搗固焦?fàn)t進(jìn)行保護(hù)性涼爐。因5#焦?fàn)t與1#、3#焦?fàn)t共用一套化產(chǎn)煤氣導(dǎo)出、凈化系統(tǒng),因此對5#焦?fàn)t停爐及與煤氣系統(tǒng)的有效切斷工作,并要做到安全風(fēng)險最小、生產(chǎn)影響最小及保護(hù)周邊環(huán)境成為確定停爐方案的關(guān)鍵所在。

2 方案選定的思路

5#搗固焦?fàn)t停爐需考慮環(huán)保、安全、生產(chǎn)等多方面因素:

(1)必須保障作業(yè)人員的安全;

(2)5#焦?fàn)t與1#、3#焦?fàn)t供用一套煤氣導(dǎo)出系統(tǒng),1#、3#焦?fàn)t處于正常出爐,而5#焦?fàn)t停爐煤氣量不斷減少。要避免因系統(tǒng)煤氣發(fā)生量不平衡而造成煤氣風(fēng)機(jī)喘振,發(fā)生煤氣風(fēng)機(jī)跳機(jī)事故,造成荒煤氣散逸污染大氣。

(3)5#焦?fàn)t與1#、3#焦?fàn)t共用一套煤氣導(dǎo)出系統(tǒng),停爐操作過程中必須減少煤氣風(fēng)機(jī)的“喘振”,最大限度降低負(fù)壓段管路運行的安全風(fēng)險;

(4)停爐過程中避免發(fā)生循環(huán)氨水從焦油盒外溢而污染環(huán)境;

(5)5#焦?fàn)t停爐期間1#、3#焦?fàn)t還需為COREX爐生產(chǎn)焦炭,5#焦?fàn)t停爐過程中還要保證1#、3#焦?fàn)t生產(chǎn)的穩(wěn)定。

通過不斷分析討論,制定了三套方案。

方案一:在5#焦?fàn)t吸氣管交通閥加盲板作業(yè),煤氣風(fēng)機(jī)停運行,1#、3#焦?fàn)t配合停爐4小時,荒煤氣放散點火,此方案大大降低了5#焦?fàn)t的停爐作業(yè)的安全風(fēng)險,但1#、3#焦?fàn)t須停止生產(chǎn)煤氣散逸也會污染大氣環(huán)境,故此方案不可行。

方案二:在5#焦?fàn)t停爐后期關(guān)閉吸氣管交通閥,斷開負(fù)壓與火源的連接,可大大降低安全風(fēng)險;但因5#搗固焦?fàn)t吸氣管交通閥前后未安裝循環(huán)氨水退水連通管,停爐過程中會造成氨水無法退回機(jī)械化氨水沉淀槽,焦?fàn)t側(cè)的氨水只能通過焦油盒外溢污染環(huán)境,故不可行。

方案三:提前調(diào)整1#、3#焦?fàn)t生產(chǎn)負(fù)荷,配合5#焦?fàn)t停爐作業(yè),推空爐前先調(diào)控集氣槽壓力到需求壓力,且風(fēng)機(jī)帶負(fù)荷的情況下對π型彎焦?fàn)t側(cè)加裝盲板,盲板加裝完后再進(jìn)行停爐后續(xù)作業(yè)。此方案中,π型彎加盲板作業(yè)的安全措施制定合理并落實到位即可以大大降低作業(yè)安全風(fēng)險,同時不會影響周圍環(huán)境,最大限度地降低整個煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)運行的安全風(fēng)險。

綜合考慮環(huán)保、安全、生產(chǎn)需求導(dǎo)因素,最終確定方案三為此次停爐方案。

3 5#焦?fàn)t停爐的確定及實施

3.1停爐前準(zhǔn)備工作

(1)考慮到5#焦?fàn)t有部分炭化室及火道一直帶病作業(yè),為保證推空爐作業(yè)順利完成及整個系統(tǒng)煤氣平衡,根據(jù)5#焦?fàn)t和1#、3#焦?fàn)t的銜接要求,安排好周轉(zhuǎn)時間、停爐、煤的倒運、回收和篩焦等工序的銜接。根據(jù)推空爐計劃時間,確定停爐期間所出爐號的配煤方案和配煤計劃。

(2)確定荒煤氣導(dǎo)出系統(tǒng)的停運、停裝煤和炭化室推空爐作業(yè),切斷加熱煤氣系統(tǒng),確定工業(yè)水、蒸汽、氮氣、壓縮空氣、氨水、電等所有能源介質(zhì)的斷開點位。這些要素需要在現(xiàn)場逐一確認(rèn),對施工作業(yè)中的各類物資需求及工程量要進(jìn)行多次溝通討論。

(3)制定停爐方案,建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制,落實各項物資需求、人員的配備工作,明確按時間節(jié)點組織實施的具體步驟。

(4)準(zhǔn)備好停爐前正常生產(chǎn)時完整的鐵件、爐溫的整套測調(diào)數(shù)據(jù)并存檔備份。

3.2焦?fàn)t停爐步驟

3.2.1減產(chǎn)階段

(1)安排好5#、1#、3#三座焦?fàn)t的推焦計劃,以確保低負(fù)荷生產(chǎn)下煤氣發(fā)生量均勻,便于爐溫與集氣槽壓力的調(diào)節(jié)。

(2)根據(jù)煤氣發(fā)生量變化調(diào)節(jié)煤氣風(fēng)機(jī)吸力及吸氣管交通閥開度。

(3)根據(jù)減產(chǎn)計劃有計劃降低標(biāo)準(zhǔn)火道控制溫度,更換加熱煤氣大孔板及關(guān)閉調(diào)節(jié)旋塞,確保降產(chǎn)過程中地下室焦?fàn)t煤氣主管壓力控制在800~600Pa,并及時調(diào)整廢氣砣風(fēng)門和總、分煙道吸力大小,以保證煤氣合理燃燒,焦炭成熟正常。最終確定5#焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間控制在48小時,燃燒室溫度在機(jī)/焦控制±7℃。

(4)控制進(jìn)入煤塔的配合煤量,上煤量由5#焦?fàn)t確定通知配煤班組,保證停止裝煤后煤塔、煤倉空倉,避免余煤自然及增加清倉作業(yè)量。

3.2.2π型彎插盲板作業(yè)

(1)根據(jù)停爐時間確定停裝煤爐號,編排并按照出爐計劃確定的爐號停止裝煤、停止出爐作業(yè)、停用高壓氨水并切斷高壓氨水泵電源。

(2)停裝煤后,燜爐爐號溫度控制在1000± 50℃,每2小時測量一次直行溫度,并根據(jù)爐溫和出爐計劃調(diào)整爐溫,全爐爐溫過高可通過間斷加熱法控制爐溫。

(3)停裝煤后關(guān)閉回收系統(tǒng)電捕焦油器,并根據(jù)燜爐階段煤氣發(fā)生量變化,調(diào)節(jié)煤氣風(fēng)機(jī)吸力及吸氣管、初冷器交通閥開度,確保集氣管壓力≥100± 20 Pa。

(4)根據(jù)集氣槽壓力,向集氣管、吸氣管通入適量蒸汽,保證集氣槽壓力控制在80~60Pa時,用千斤頂開π型管靠焦?fàn)t集氣管側(cè)的法蘭2cm的縫隙以安裝盲板,π型管盲板插入超過80%,即徹底關(guān)閉初冷器橫斷管的交通閥;作業(yè)人員必須佩戴空氣呼吸器、隔熱服站在上風(fēng)側(cè)作業(yè),除作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人員外其余人員禁止進(jìn)入警戒區(qū)域。

(5)盲板安裝完后,將集氣槽壓力控制在120~170Pa,若集氣槽壓力≥300Pa打開南或北端上升管放散點火。

(6)焦?fàn)t吸氣管交通閥保留10%~15%開度,用于氨水回流,同時增開吸氣管蒸汽通入量保持吸氣管蒸正壓。

3.2.3炭化室推空爐作業(yè)

(1)按2~1串序開始推空爐,每孔推過爐號的機(jī)、焦側(cè)爐門框及刀邊焦油清理干凈,確保機(jī)、焦側(cè)爐門、除塵孔蓋密封嚴(yán)密,關(guān)閉該炭化室水封閥體翻板后并固定。

(2)因 7#、8#、13#、15#、24#、26#、28#、29#、36#、37#、41#等11個炭化室的上升管閥體無法關(guān)嚴(yán),這些爐號推完焦后,要立即在上升管與橋管連接處加裝盲板,其余推空爐號按施工進(jìn)度有序加裝盲板。

(3)按照2-1串序逐步將全部炭化室推空,確保推空爐過程中集氣槽≥50Pa,且全爐上升管與橋管連接處均需加裝盲板,加熱煤氣系統(tǒng)停止加熱,停用煤氣預(yù)熱器和交換機(jī),熄焦泵、5#焦?fàn)t對應(yīng)的低壓氨水泵停用。

(4)全爐推空后即可用蒸汽吹掃荒煤氣管路及回爐加熱使用的焦?fàn)t煤氣管路,放空集氣管內(nèi)氨水。將回爐加熱的焦?fàn)t煤氣和氨水管道有效切斷停用。逐步關(guān)??諌簹?、工業(yè)水、蒸汽,切斷電源,抽空熄焦水池,晾焦臺清空,篩焦系統(tǒng)斷電停用。

4 結(jié)束語

八鋼焦化廠5#焦?fàn)t停爐的經(jīng)驗表明,只要停爐方案科學(xué)合理,人員與材料組織得當(dāng),各項措施實施有力,完全可以實現(xiàn)安全停爐,實現(xiàn)炭化室全部推空的目標(biāo)。

研究焦?fàn)t的一代爐齡是一項十分重要的課題,停爐對焦?fàn)t爐體的破壞不言而喻。針對焦?fàn)t投資、后期維護(hù)費用的不斷上升及環(huán)保要求的日趨嚴(yán)苛,如何進(jìn)一步做好保護(hù)性停爐也是從事煤化工科技工作者努力研究的方向。

The Shutdown Scheme and Practice of 4.3m Stamp-charging Coke Furnace

WEI Ting-ting
(Ironmaking Branch,Bayi Iron&Steel Co.,Baosteel Group)

This article introduced the shutdown scheme of protection-aimed cooling down practice on the No.5 4.3m stamp-charging coking furnace of Bayi steel.Based on the fact that this No.5 furnace with No.1 furnace and No.3 furnace share a set of raw gas output and purification system,so this article introduced the operation process based on ensuring full production output,safe processing and environmental friendly facts.

shutdown scheme;converting time;pressure of gas tank;steel parts for furnace protection

TQ522.15

B

1672—4224(2016)01—0027—02

聯(lián)系人:魏婷婷,女,33歲,本科,工程師,研究方向煤化工,烏魯木齊(830022)寶鋼集團(tuán)八鋼公司煉鐵焦化分廠
E-mail:50759807@qqt.com

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