麥建民
(南寧鐵路局柳州機車車輛廠,廣西 柳州 545007)
柳州機車車輛廠配件清洗用蒸汽改造效果
麥建民
(南寧鐵路局柳州機車車輛廠,廣西 柳州 545007)
我廠由于各種原因,供汽總達不到工藝要求,嚴(yán)重影響了配件清洗質(zhì)量,也影響了工廠修車質(zhì)量,而且所用的蒸汽費用不僅一直居高不下,而且越來越大,直接增大了工廠的修車成本,更影響了工廠整體經(jīng)濟效益。本文通過對這一問題的解決過程,說明要搞好節(jié)能工作,必須大搞技改和提高管理水平。
供用蒸汽改造;節(jié)能效益
我廠年修理內(nèi)燃、電力機車約160臺,修理的第一道工序是拆卸、分解機車,然后把拆下的部件(包括車外體),分門別類歸攏,放到不同的池子和臺位,由動力車間鍋爐房負(fù)責(zé)供應(yīng)飽和蒸汽進行加熱、煮洗和沖洗。由于各種原因,供熱總達不到要求,即使延長供汽時間,仍無法滿足工藝要求,嚴(yán)重影響了配件清洗質(zhì)量,也影響了修車質(zhì)量,所用的蒸汽費用不僅一直居高不下,而且越來越大,增大了修車成本。這一問題困擾了多年,工廠也采取了多種辦法和多項措施,但收效甚微,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門和一線職工(返工增加其工作量)對此意見很大。隨著近年鐵路部門對修車質(zhì)量要求越來越高,質(zhì)量已關(guān)乎到企業(yè)生死存亡,這一問題必須盡快解決。
我廠有2臺4 t鍋爐(一用一備),由1臺鍋爐燃燒生物質(zhì)燃料供汽,每天從早上7時開爐供汽,到晚上23:00時停爐。鍋爐房通過兩根(DN80、DN100各一根)保溫管道,把蒸汽輸送到2 km外的2個分汽缸,再通過9根管道分別給柴油機、電機、機車3個車間供汽。
柴油機車間由5根管道給4個容積共計70 m3的煮洗池供汽(主要煮洗含油配件);電機車間由1根管道給1個容積為30 m3的煮洗池供汽(主要煮洗電機零部件);機車車間由2根管道給5個容積共計180 m3的煮洗池供汽(主要煮洗油泥件),另由1根管道給40 m3的水箱供汽加熱堿水(用于沖洗機車外車體)和煮洗機車燃油箱(一般是晚上用),所有煮洗池都為敞開式(無蓋),三分之一埋在地下,四周邊簡易保溫。各用汽點基本都是同時用汽,最好情況時的最高壓力也就只有不到0.1MPa,最低時只有0.02 MPa 。由于蒸汽壓力太低,各煮洗池溫度最高時也就只有60 ℃左右,電機車間的池子(在供汽管網(wǎng)的末端)一直都沒有超過55 ℃(工藝要求是70 ℃)。
2.1 方案原理
我們知道,同為蒸汽,壓力越高其熱焓越大,溫度也越高,反之溫度也越低。比如0.05 MPa壓力的飽和蒸汽,熱焓為2 645 kJ/kg、溫度只有81.35 ℃;又如0.16 MPa壓力的蒸汽,熱焓為2 696.8 kJ/kg、溫度為113.32 ℃,見文獻[1]熱焓表。我廠各車間的用汽點都沒能達到生產(chǎn)、工藝和質(zhì)量要求,我們分析主要是供汽壓力太低,由于各池子是敞開式的,散熱面積是體積的35%左右,加熱和散熱達到平衡,故溫度就很難上來,即使再如何延長供汽時間,只要還是這樣的壓力,這樣的平衡就無法打破,最多也只能維持原有的溫度(加熱起保溫作用)。要想提高溫度達到工藝要求,就必須打破這一平衡,要供熱大于散熱,也就是提高供熱熱焓(即蒸汽壓力和溫度)。提出兩種方案:(1) 增加供汽能力,但原來的1臺4 t鍋爐已是滿負(fù)荷運行,無法再提高供汽能力,若加開1臺鍋爐,現(xiàn)有的設(shè)備、供水、供電和操作人員,以及運行成本等等都不允許。(2)采用分時段、集中供汽的方案。即對3個用汽車間和各用汽點進行分割,規(guī)定具體的用汽時間和用汽點,這樣在某個時間段只有部分用汽點用汽,就能提高供汽壓力,溫度也會提高,從而滿足生產(chǎn)、工藝和質(zhì)量要求。
2.2 方案實施
(1)深入現(xiàn)場,詳細(xì)了解各車間每天生產(chǎn)、工藝和用汽等情況。
(2)制訂和實施分時段集中供汽方案。
(3)改造不合理的供用汽管道和效率較低的煮洗池,使之能單獨控制、單獨供汽;增加進汽管道提高加熱效率。對現(xiàn)有的管道、閥門進行改造,從而實現(xiàn)可以按需要實時開、閉閥門,完成對各個車間和用汽點進行供汽的目的。由于需要根據(jù)供汽壓力和生產(chǎn)情況進行實時開、閉閥門,而且所有閥門都在現(xiàn)場,鍋爐房距現(xiàn)場直線距離有近3 km,其聯(lián)絡(luò)有兩種方式:有線和無線。無線方式優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單易行、投資小,缺點是運行不穩(wěn)定、易受干擾,特別是在生產(chǎn)區(qū)域更嚴(yán)重;有線方式優(yōu)點是不受干擾、運行精確穩(wěn)定,缺點是布線施工難度大。經(jīng)過調(diào)查、研究和現(xiàn)場走訪,我們最終確定采用有線方式。
(4)敷設(shè)光纖通信電纜、安裝攝像頭及整套遠程控制設(shè)備。由于所需通道較多,所以我們選擇了用光纖通信電纜(體積小、重量輕、通道多、損耗低等)進行聯(lián)絡(luò)和傳輸;同時還為兩個需要實時調(diào)控的用汽點安裝了攝像頭。
(5)安裝電動閥門和溫度、壓力探頭。
(6)安裝調(diào)試整套系統(tǒng)。
(7)根據(jù)煮洗質(zhì)量和效果,以及各用汽點反饋的情況,進一步完善方案,并形成完整的工藝文件,交鍋爐房通過控制系統(tǒng)執(zhí)行。
(8)根據(jù)生產(chǎn)、供用汽,以及現(xiàn)場工作(圖像)的具體情況,對各供用汽點進行更優(yōu)化的配置,逐步壓縮鍋爐房開爐和供汽時間,并適當(dāng)減少清洗劑的投放量,從各方面降低生產(chǎn)成本。
整個方案由操控系統(tǒng)的多個單元構(gòu)成(見圖1)。
圖1 系統(tǒng)構(gòu)成示意圖
該項目不僅能在鍋爐房遠程視頻監(jiān)控,獲得所需參數(shù),還能實時操作11個電動閥門的關(guān)、開,實現(xiàn)供、停蒸汽,而且能對所有視頻和參數(shù)及操作情況進行存儲,隨時調(diào)閱,鍋爐值守人員只需在電腦上點擊鼠標(biāo)就能輕松完成和實現(xiàn)。另外,通過廠內(nèi)互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)在多個辦公室的電腦上對整個系統(tǒng)的可視與監(jiān)控,而且為了確保系統(tǒng)的可靠性,在有故障時不影響系統(tǒng)的正常工作,我們在現(xiàn)場轉(zhuǎn)換開關(guān)箱上,設(shè)置了遠程、現(xiàn)場轉(zhuǎn)換開關(guān),做到了遠程、現(xiàn)場雙回路控制,同時利用原有的手動截止閥,逐個調(diào)節(jié)每個閥門的開啟度,進而實現(xiàn)每個池子的精細(xì)供汽。在機車車間現(xiàn)場設(shè)計安裝了一套溫度自動控制裝置,加熱水溫達到設(shè)定溫度后,閥門自動關(guān)閉,停止供汽,同時反饋給鍋爐房遠程控制終端,提示溫度已達到要求可停止供汽(停爐)。
該項目從2015年初開始啟動,8月份投入使用,取得了較大的經(jīng)濟效益和社會效果。(1)使鍋爐房和各用汽點的蒸汽壓力提高了1倍以上;露天跨各煮洗池溫度提高了15 ℃左右;電機車間煮洗池也達到了70 ℃規(guī)定值,從而在沒有增加供汽設(shè)備、時間和數(shù)量的基礎(chǔ)上,提高和滿足了各車間生產(chǎn)、工藝和清洗的質(zhì)量要求,配件煮洗再也沒有發(fā)生返工現(xiàn)象,解決了困擾多年的配件煮洗不干凈的問題,確保了修車質(zhì)量。(2)經(jīng)濟效益分析見表1, 2015年8~12月蒸汽費用平均每月比上年同期絕對值就降低了近2萬元,要是按單位修車產(chǎn)量用汽計算,年節(jié)約價值達21.4萬元。整個工程(包括前期安裝的電動閥)投資不到18萬元,節(jié)約的蒸汽費,不到一年就能收回投資。
表1 經(jīng)濟效益分析
項目2015年8~12月2014年8~12月備注產(chǎn)量(臺標(biāo)準(zhǔn)車)64 829168 38972015年全年產(chǎn)量為蒸汽費(萬元)90 1884104 8804150 0926臺標(biāo)準(zhǔn)車單耗(元/臺)1391215336節(jié)約(萬元)9 2321 37
(3)由于有了遠程可視和控制系統(tǒng),為下一步更好地確保配件煮洗質(zhì)量、壓縮供汽時間(可時刻調(diào)整和實施科學(xué)合理的供汽方案)、進一步提高煮洗質(zhì)量和效率、降低生產(chǎn)成本(蒸汽和清洗劑)打下了很好的基礎(chǔ)。
[1] 中國石化集團上海工程有限公司. 化工工藝設(shè)計手冊(上冊)[M].第3版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003:716-720.
2016-03-08;
2016-05-03
麥建民(1962—),男,廣西人,主管工程師,從事能源技術(shù)管理工作。
2095-1671(2016)03-0124-03
U269.32+<5 class="emphasis_bold">5 文獻標(biāo)志碼:B5
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