■孫天成
〔第八師121團加工四廠,新疆石河子832000〕
?
2015年度軋花工作“保長度、降短纖”工作總結
■孫天成
〔第八師121團加工四廠,新疆石河子832000〕
皮棉的纖維長度不僅與籽棉的品種、成熟度等因素有關,而且與加工生產(chǎn)有重要關系。如今皮棉銷售是買方市場,纖維長度、短纖率成為皮棉內在質量的重要指標,怎樣在籽棉質量達標的前提下,通過籽棉加工使皮棉達到纖維長度長、短纖率低、軋工質量好的產(chǎn)品,從而實現(xiàn)籽棉效益最大化目的,成了棉花加工行業(yè)中每位干部職工應該考慮的問題。
2015年度的棉花加工中,我們廠認真執(zhí)行和落實師提出的“保長度、降短纖、絕三絲、提品質”的要求,特別是在保長度、降短纖方面,根據(jù)籽棉質量采取了選擇工藝流程,調整設備間隙、控制加工速度、控制皮棉回潮等方法,生產(chǎn)12000余t皮棉,纖維長度在28mm以上的占91%,纖維長度在29mm以上的占37%。
(一)手摘棉全部采用單籽清、單皮清的工藝;
(二)機采棉含雜率在12%以下,開啟籽棉預清設備,關閉二次皮清設備;
(三)機采棉含雜率在13%左右,開啟籽棉預清設備,關閉3/5的二次皮清設備;
(四)機采棉籽棉含雜率在14%~15%時,開啟籽棉預清設備,關閉2/5的二次皮清設備。
(一)籽棉清理設備的排雜間隙,按照理論間隙范圍中的中間值來調整;
(二)皮清機按1.3mm來調整排雜刀與刺輥的間隙。
金獅2000型皮清機的排雜間隙在1.0mm~1.2mm時,皮棉含雜率為1.7,纖維長度的損傷較大,27mm以下占比例較大;當間隙在1.5mm時,皮棉含雜率為3.0左右,皮棉雜質大,外觀難看;當間隙調到1.3mm,并把2根~6根排雜刀扶棉板全部拆掉,皮棉含雜率為2.0,纖維長度28mm以上所占比例超過60%,達到預期的目的。
天鵝400型皮清機在排雜刀間隙1.3mm時,皮棉含雜率在2.0%~2.2%之間,索絲含雜稍高,皮棉外觀較好看,纖維順,棉結、索絲、疵點較少,不過由于一道皮清機大刺輥嵌籽較多,也影響了排雜量。
通過速度與質量的比對,把邯鄲“128”軋花機喂花變頻速度上限鎖在16,山東“126”型軋花機喂花變頻速度上限鎖在25,此時軋花機中箱的棉籽卷稍硬,密度正好,既減少了棉纖維的損傷,又保持適當?shù)募庸に俣?,不但縮短加工周期,而且緩解了加工量大的壓力。
在控制加工速度的同時,增加外排雜量,降低籽棉卷密度,有利于實現(xiàn)“保長度、降短纖”的目的。沒有降低鋸筒轉速是因為鋸筒轉速降低10%,鋸齒在中箱的線速度也會相應下降,雖然減少了棉纖維的損傷,但相應的中箱棉籽卷的密度、硬度依然很大,對棉纖維的損傷程度不會改變。
生產(chǎn)中要求皮棉回潮率控制在6%左右,回潮率高于6%加工質量差,影響皮棉級別;回潮率低于6%,皮棉纖維韌性差、易斷裂。應嚴格要求生產(chǎn)班組把回潮率控制在6%左右,車間領導、棉檢員、測水員、班長共同監(jiān)督,一旦皮棉回潮率過低就立即降低鍋爐溫度或停爐。9-10月份還采取了車間地面灑水的方法以增加車間內空氣濕度。另外,在天氣較好時會提前安排一個班次揭垛,讓待開軋的籽棉垛自然吸濕提高棉纖維的韌性。生產(chǎn)中要求皮棉檢驗員每天4次測皮棉的纖維長度和含雜率,發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因采取措施。
在生產(chǎn)中不應走極端,不能單純?yōu)榱吮iL度、降短纖,將其他質量指標棄之不顧,而是應該兼顧顏色級、軋工質量和生產(chǎn)速度。
現(xiàn)實情況迫使我們改變傳統(tǒng)觀念,盡快適應市場需求。2015年121團加工四廠采取了一些“保長度、降短纖”的方法并積累了一定的經(jīng)驗,相信2016年會把棉花加工工作做得更好?!?/p>