熊國強(qiáng) 湯海霞
摘 要:以超臨界鍋爐冷水壁高溫腐蝕和結(jié)焦情況為研究對(duì)象,不但系統(tǒng)分析了高溫腐蝕和結(jié)焦情況,就如何解決低氮燃燒調(diào)整后出現(xiàn)的問題以及分析其出現(xiàn)的原因,并提出了優(yōu)化低氮燃燒的技術(shù)方案和措施以及使用超音速電弧噴涂技術(shù),為鍋爐安全有效運(yùn)行提供了保障。
關(guān)鍵詞:超臨界鍋爐;高溫腐蝕;改造措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.039
1 機(jī)組基本情況
在我國建機(jī)組中,有許多亞臨界參數(shù)大容量四角切圓燃燒鍋爐的水冷壁出現(xiàn)高溫腐蝕的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,有的鍋爐在使用幾年后水冷壁管厚度變得很薄,這就使電站的安全、高效運(yùn)行受到嚴(yán)重威脅。
目前被廣泛應(yīng)用的四角切圓燃燒方式,在采用鏈?zhǔn)街鸬幕A(chǔ)下,具有煤粉燃燒火焰行程長(zhǎng)、燃燒效率高、爐內(nèi)混合強(qiáng)烈和煤種使用廣等優(yōu)點(diǎn),而在實(shí)際的爐內(nèi)燃燒過程中由于受高溫腐蝕的影響,高度在燃燒器中心線附近和燃燒器出口射流下游區(qū)域,加快了管子向火側(cè)正面點(diǎn)的腐蝕。在水冷壁被高溫腐蝕后,削薄了管壁的厚度,降低了使用強(qiáng)度,從而加速了管壁泄漏或者爆管的可能性,迫使發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn),造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)這種情況,只有采用冷態(tài)模擬爐內(nèi)氣流運(yùn)動(dòng)形式,讓爐內(nèi)空氣在冷態(tài)條件下進(jìn)行動(dòng)力場(chǎng)運(yùn)動(dòng),從而更好的掌握燃燒器配風(fēng)及爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng)的特性。
2 低氮燃燒調(diào)整后出現(xiàn)問題及其原因
2.1 低氮燃燒調(diào)整后鍋爐出現(xiàn)的問題
在2012年10月就對(duì)鍋爐燃燒的方式方法進(jìn)行了調(diào)整,就改成了減少濃相主燃燒區(qū)域二次風(fēng)量的低氮配風(fēng)燃燒方式,進(jìn)而增加了SOFA風(fēng)量,保證了省煤器的出口量。
在低氮燃燒改造后,由于爐內(nèi)溫度的變化影響了爐膛出口汽溫及煙溫的的特性,就主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:
(1)從燃燒角度上來看,改造后的低氮燃燒技術(shù)使燃燒推遲,爐膛出口煙溫上升,鍋爐過熱汽溫、再熱汽溫上升。
(2)鍋爐燃燒改造后下降了主燃去的溫度,爐內(nèi)溫度均勻分布,改善了水冷壁的玷污結(jié)渣情況。
2.2 低氮燃燒調(diào)整后出現(xiàn)問題的原因分析
(1)在2014年9月,#4鍋爐停運(yùn)后,出現(xiàn)了多只燃燒器的一次、二次風(fēng)噴口的燒損變形,從而使一次風(fēng)粉的濃淡比例出現(xiàn)了失調(diào),偏轉(zhuǎn)了噴口出來的風(fēng)粉氣流,導(dǎo)致了護(hù)膛中心火焰的擴(kuò)大,對(duì)四周水冷壁加大了沖刷力度。
(2)A/B制粉系統(tǒng)濃淡比例為8:2,出現(xiàn)嚴(yán)重比例失調(diào),由于此區(qū)域比例的失調(diào),從而使未燃盡的煤粉上升火焰拉長(zhǎng),護(hù)膛火焰中心上移,導(dǎo)致了受熱面高溫腐蝕和護(hù)膛結(jié)焦的情況。
3 技術(shù)改造方案
對(duì)于鍋爐水冷壁高溫腐蝕和護(hù)膛結(jié)焦的實(shí)際情況,對(duì)其進(jìn)行深入分析并提出了一系列的改造措施和方案。
(1)對(duì)標(biāo)高31.000-40.728m范圍內(nèi)的衛(wèi)燃帶進(jìn)行去除,把銷釘高度控制在10mm以下,衛(wèi)燃帶面積去除為155m?,加大了護(hù)膛有效輻射吸熱面積,使燃燒器區(qū)域煙氣溫度水平得到降低。
(2)為了防止因?yàn)橘N壁風(fēng)速高引起的爐膛結(jié)焦現(xiàn)象,必須進(jìn)行制粉系統(tǒng)冷態(tài)一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn)及動(dòng)力試驗(yàn)。從而可以減少氣流的不平衡,降低了結(jié)焦的可能性。
(3)調(diào)整風(fēng)粉配比的比例,由原來的8:2調(diào)整為6:4,這樣就減少了濃相噴燃器區(qū)域的煤粉量,從而使底部燃燒區(qū)域的火焰溫度得到降低。
(4)從鍋爐改造面的腐蝕情況和運(yùn)行工況參數(shù)上分析,針對(duì)鍋爐水冷壁受熱工作面在高溫環(huán)境下受鹽、酸、堿的磨粒磨損和嚴(yán)重腐蝕的實(shí)際情況,采用超音速電弧噴涂技術(shù),不但有效強(qiáng)化噴涂材料,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用年限,還大大降低了維護(hù)成本。
目前我國掌握的超音速電弧噴涂技術(shù)已經(jīng)日益成熟,在工程施工過程中,超音速電弧噴涂有四道工序:機(jī)械除渣、噴砂使表面粗化、噴涂以及圖層封閉。
4 技術(shù)改造后性能評(píng)估探析
在機(jī)組啟動(dòng)后進(jìn)行對(duì)機(jī)組參數(shù)的對(duì)比,為了達(dá)到預(yù)期的效果就必須對(duì)技術(shù)改造后性能進(jìn)行評(píng)估和探析。
(1)改造后增大了鍋爐飛灰含碳量,過熱器、再熱器減溫水量,通過鍋爐熱態(tài)燃燒調(diào)整和運(yùn)行調(diào)整,各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)得到了控制。
(2)改造鍋爐爐膛未出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,在實(shí)際運(yùn)行中,爐膛正常燃燒,負(fù)荷段沒有出現(xiàn)檢查前的結(jié)焦現(xiàn)象,撈渣機(jī)沒有出現(xiàn)大顆粒焦塊。
(3)改造后爐膛的火焰溫度分布均勻,負(fù)荷在660MW時(shí)左右主燃燒器域底火溫度變化不大,上部爐膛溫度平均降低了50-100℃(見表1),橘黃色的爐膛火焰,無刺眼感,溫度分布均勻,噴燃器著火點(diǎn)距離噴口400-600㎜。
5 結(jié)束語
目前根據(jù)對(duì)鍋爐的高溫腐蝕以及結(jié)焦情況的分析,在停爐機(jī)會(huì)的情況下,進(jìn)行多衛(wèi)燃帶的改造,以及對(duì)制粉系統(tǒng)濃淡分離器濃淡比例的調(diào)整,進(jìn)行制粉系統(tǒng)冷態(tài)一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn)及動(dòng)力試驗(yàn),進(jìn)而優(yōu)化和改進(jìn)低氮燃燒的調(diào)整方案,以及在施工過程中采用超音速電弧噴涂技術(shù)。在對(duì)鍋爐進(jìn)行改造后,鍋爐爐膛溫度分布均勻,爐膛未出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象等,進(jìn)而從根本上保障了鍋爐高效的使用效率。
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