王 玲, 劉艷玲,2, 劉奮照
(1.呂梁學(xué)院化學(xué)化工系,山西 呂梁 033000;2.森澤鑫富斕合資公司技術(shù)中心,山西 柳林 033300)
煤矸石是采煤和洗煤過程中產(chǎn)生的、與煤層伴生的各種含碳量低、堅(jiān)硬的黑色石塊廢料,約占煤炭產(chǎn)量的15%~20%,是我國(guó)排放量最大的工業(yè)廢渣,占全國(guó)工業(yè)固體廢棄物的40%。煤矸石在礦區(qū)堆放,既占用大量土地,又直接造成當(dāng)?shù)厮|(zhì)和空氣的嚴(yán)重污染等各種生態(tài)和環(huán)境問題,已成為我國(guó)的一大公害。
近年來,煤矸石已不再被視為一種工業(yè)廢棄物。隨著科技的發(fā)展,各種煤矸石利用途徑和技術(shù)方法應(yīng)運(yùn)而生。作為一種資源,它在化工、冶金、建材、輕工等領(lǐng)域得到了廣泛的研究和應(yīng)用。煤矸石資源化已成為煤矸石綜合利用研究的焦點(diǎn),并在實(shí)際生產(chǎn)中取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益[1-4]。
煤矸石的化學(xué)組成除C外,一般以氧化物為主,如SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O等。其中,SiO2和Al2O3占較大比例。由于煤矸石中還有大量礦物質(zhì),因此可以通過不同方法提煉回收各種化工產(chǎn)品原料,如氧化鋁、白炭黑(學(xué)名為水合無定性二氧化硅)[5]。
利用煤矸石制備白炭黑的主要工藝流程為:煤矸石→粉粹→酸溶→過濾→尾渣(酸浸渣)→堿溶→過濾→碳分→過濾→洗滌→烘干→白炭黑。其中,烘干的目的就是在高溫下脫去白炭黑表面的附著水。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于所制得的白炭黑內(nèi)部存在聚硅氧鍵,外表面存在活性硅醇基和吸附水,使其呈親水性[6],水分不易脫去,致使制備中烘干能耗大、效率低,而且白炭黑成品的含水率高,直接制約著白炭黑的產(chǎn)能和質(zhì)量。因此,應(yīng)采取措施使含水率達(dá)到最低限度,以降低烘干工序的能量消耗。本文作者前期已經(jīng)在此方向作了部分研究,主要是通過加入脫水劑來降低白炭黑的含水量。研究結(jié)果表明,脫水劑的使用具有較好的脫水效率,可以降低能耗,提高質(zhì)量。但加入脫水劑也有一定的弊端,這是由于,脫水劑大部分由有機(jī)溶劑構(gòu)成,很難在最后的洗滌工序中去除,從而影響白炭黑的純度;而且脫水劑本身需要一定的成本,使白炭黑的生產(chǎn)成本有所增加。本文將在不加脫水劑的情況下,考察白炭黑制備工藝條件對(duì)白炭黑脫水性能的影響。
DC1006低溫恒溫水浴鍋;GZX-9246MBE電熱鼓風(fēng)干燥箱;JJ-1型增力電動(dòng)攪拌器;SHB-Ⅲ型循環(huán)水式多用真空泵;LS603型激光粒度分析儀;電子天平。
本文選取利用煤矸石制備氧化鋁后得到的酸浸渣為原料,制備白炭黑。酸浸渣的主要成分如表1所示。
表1 酸浸渣的主要成分
取一定量的制備過氧化鋁的煤矸石酸浸渣,放入98℃~100℃的水浴鍋中,在攪拌狀態(tài)下反應(yīng)2h,待固液分離后過濾得到濾液。向?yàn)V液中繼續(xù)加入酸浸渣進(jìn)行堿溶反應(yīng),直至得到的水玻璃濾液模數(shù)為3左右。取400mL水玻璃濾液若干份,在不同工藝條件下碳分,每個(gè)樣品從溶液開始變白時(shí)計(jì)時(shí),碳分10min??疾焱馑俣?、CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)、后處理工藝對(duì)白炭黑脫水時(shí)間和含水率的影響。
碳分后,將白炭黑漿液搖勻后倒入漏斗,真空抽濾4min,真空度約為0.025。過濾后,用熱水洗滌,迅速取下漏斗,吹出濾餅,稱濕重。然后,放入烘箱,在105℃~110℃下烘至恒重(烘干時(shí)間為2h),稱干重。最后,計(jì)算含水率。
按1.3實(shí)驗(yàn)方法對(duì)白炭黑進(jìn)行脫水實(shí)驗(yàn),并分別測(cè)定其含水率及脫水效率,測(cè)定結(jié)果見表2、表3和表4。
1)混合氣體通氣速度為1.5L/min時(shí),CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)白炭黑含水率的影響。
表2 不同CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)下白炭黑的脫水時(shí)間及含水率
由表2可知,在氣體總流量一定的情況下,隨著CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,白炭黑的粒度逐漸增大,脫水時(shí)間逐漸減小,但含水率先減小后增大。由實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象結(jié)合測(cè)得的數(shù)據(jù)可知,隨著粒度的增加,白炭黑由凝乳狀的凝膠轉(zhuǎn)變?yōu)樾鯛畛恋?,脫水時(shí)間大大減小,脫水性能有所改善。
2)CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為66.7%時(shí),混合氣體通氣速度的變化對(duì)含水率的影響。
由表3可知,在CO2比例一定的情況下,增加氣體的總通氣速度,白炭黑粒度逐漸增大。此時(shí),脫水時(shí)間都很短,均在3min左右,含水率也是先減小后增大。說明通氣速度對(duì)白炭黑的脫水時(shí)間影響不大,粒度達(dá)到一定大小后,白炭黑的狀態(tài)均為顆粒較大的沉淀狀,易于過濾,故脫水時(shí)間都很短。
表3 不同通氣速度下白炭黑的脫水時(shí)間及含水率
3)不同后處理工藝對(duì)含水率的影響。
陳化:將制備好的白炭黑漿液放置15h。
攪拌:利用增力電動(dòng)攪拌器將陳化后的白炭黑漿液攪拌10min。
表4 不同后處理工藝對(duì)白炭黑脫水時(shí)間的影響
由表4可知,陳化可以大大地增加脫水時(shí)間,這是因?yàn)殛惢淖兞税滋亢诘臓顟B(tài)。實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),陳化后白炭黑由疏松的絮狀變?yōu)槟闋?,很難過濾,過濾時(shí)間約60min。由測(cè)量結(jié)果看出,陳化后白炭黑粒度減小,從而影響了過濾性能。但是,如果在陳化后攪拌數(shù)分鐘,發(fā)現(xiàn)白炭黑又變?yōu)樾鯛畛恋恚撍畷r(shí)間大大減小,約為10min。
綜上所述,粒度的大小對(duì)白炭黑過濾的時(shí)間有很大的影響,增加粒度雖然不能有效地降低含水率,但是可以大大縮短白炭黑的過濾時(shí)間,從而降低過濾工序的能耗。而陳化會(huì)增加過濾時(shí)間,因?yàn)殛惢^程使得白炭黑變?yōu)榱6容^低的凝膠,脫水性能下降,不利于過濾。但陳化后適當(dāng)攪拌可以使粒度較小的凝乳狀白炭黑轉(zhuǎn)變?yōu)樾鯛?,有效縮短過濾時(shí)間。因此,我們可以通過控制工藝條件,生成粒度較大、形態(tài)為絮狀的白炭黑,避免生成凝乳狀的白炭黑沉淀,以免過濾時(shí)間較長(zhǎng)。在洗滌中也應(yīng)適當(dāng)攪拌,使其利于過濾。
實(shí)驗(yàn)過程中,我們還發(fā)現(xiàn):
1)洗水溫度對(duì)白炭黑過濾時(shí)間和脫水效率影響都不大。
2)濃度較低的白炭黑漿液過濾時(shí)間短,但過濾后含水率較高。
3)洗滌過程中白炭黑轉(zhuǎn)變?yōu)槟闋?,難以過濾,可適當(dāng)加以攪拌。
在制備白炭黑過程中,可以通過控制條件參數(shù)生成粒度較大、形態(tài)為疏松的絮狀白炭黑,避免生成凝乳狀的白炭黑,以免脫水時(shí)間較長(zhǎng)。在洗滌中也應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄嚢瑁姑撍畷r(shí)間大大縮短。這樣,既可以節(jié)約成本,也可以避免因脫水劑的使用造成的產(chǎn)品純度降低。
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