孟祥華 李 鵬 郭 歡 王永杰 王興偉
(1.中石化天然氣榆濟(jì)管道分公司,山東 濟(jì)南;2.沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110869)
大型空壓機(jī)振動(dòng)故障的修復(fù)
孟祥華 李 鵬 郭 歡 王永杰 王興偉
(1.中石化天然氣榆濟(jì)管道分公司,山東 濟(jì)南;2.沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110869)
通過(guò)對(duì)離心式壓縮機(jī)的振動(dòng)原因分析和動(dòng)平衡校正,解決了機(jī)組的停車故障。
結(jié)構(gòu);流速;壓力;過(guò)盈配合值
圖1是德國(guó)MAN曼透平公司為包頭盈德氣體廠提供的6萬(wàn)空分壓縮機(jī),結(jié)構(gòu)為多軸組裝式ARI(濕空氣)壓縮機(jī)。該壓縮機(jī)由5個(gè)軸系組成,葉輪布置為懸臂式,且由6個(gè)葉輪組成1至6段氣體壓縮流程。
從氣動(dòng)方向看,它有5個(gè)氣體冷卻器,分別置于1至6段葉輪之間起到氣體冷卻作用。氣體由1級(jí)至6級(jí)順?lè)较驅(qū)毫χ饾u遞增。壓縮機(jī)與原動(dòng)機(jī)由膜盤(pán)聯(lián)軸器聯(lián)接,壓縮機(jī)、汽輪機(jī)安裝在同一鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上;整個(gè)機(jī)組采用潤(rùn)滑聯(lián)合油站供油,其布置在一層。壓縮機(jī)葉輪(蝸殼)的軸端密封采用碳環(huán)密封元件進(jìn)行密封,機(jī)組由汽輪機(jī)拖動(dòng)。
機(jī)器動(dòng)力是以齒輪式結(jié)構(gòu)來(lái)傳遞的,參數(shù)如下。
機(jī)組的額定功率:1.8萬(wàn)kW;
惰輪轉(zhuǎn)速為2035r/min;
1、3級(jí)齒輪軸的轉(zhuǎn)速12271r/min,其速比6.03;
2、4級(jí)齒輪軸的轉(zhuǎn)速17602r/min,其速比8.65;
圖1 組裝式壓縮機(jī)總圖
5級(jí)齒輪軸的轉(zhuǎn)速18416r/min;其速比9.05;
大齒輪軸的轉(zhuǎn)速4762r/min;其速比2.34;
大允許殘余不平衡值為11070gmm,14.76g;
入口壓力為0.25MPa;額定入口溫度45℃;
最大入口溫度50℃;控制流量1205L/mm。
該機(jī)組在用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝并網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)1年后,發(fā)現(xiàn)在大齒輪有振動(dòng)突跳波動(dòng)(振動(dòng)值28~43μm)。后又恢復(fù)到30μm以下,機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)20余天后又突然于3月26日該大齒輪又一次突跳停車。其振動(dòng)值大于連鎖值125μm,該大齒輪振動(dòng)值要求在50μm以下。
經(jīng)對(duì)機(jī)組拆檢發(fā)現(xiàn),大齒輪的支撐軸承、推力軸承的過(guò)盈值、軸承間隙值均合格;齒的嚙合面良好;大齒輪與軸配合的推力側(cè)端面有0.04~0.14μm間隙且成傾斜的狀態(tài)(圖2)。
圖2
查軸承,發(fā)現(xiàn)內(nèi)孔和推力面均有聚碳現(xiàn)象(長(zhǎng)期存在間隙所致)。查軸承發(fā)現(xiàn)各軸徑運(yùn)動(dòng)軌跡方向成45°和225°方向(對(duì)稱180°)的左右軌跡擺動(dòng)范圍,其它元件無(wú)刮痕損傷。
查振動(dòng)頻譜儀記錄,發(fā)現(xiàn)大齒輪的振動(dòng)頻率有2、3、4倍頻率,尤其是2倍頻率特明顯,高出主頻近2倍,大齒輪軸的運(yùn)行軌跡雜亂無(wú)序,其方向與實(shí)際軸承的運(yùn)行軌跡方向相吻合,相位和軸的旋轉(zhuǎn)初始角還在變化。所以可以判定大齒輪和軸頸之間存在軸向移動(dòng)、周向轉(zhuǎn)動(dòng)、端面傾斜和擺動(dòng)現(xiàn)象。
1.表面粗糙度對(duì)過(guò)盈配合的影響
工件表面的粗糙度屬于微觀幾何誤差,它影響著工件的摩擦系數(shù)、疲勞強(qiáng)度、接觸面的剛度。
選擇工件配合表粗糙度時(shí),按照標(biāo)準(zhǔn)要求,孔的表面加工精度要比軸的低一級(jí)或相等。大齒輪的內(nèi)孔與軸的配合公差應(yīng)選為φ300h7/U6,其孔的表面粗糙度為Ra0.8,而軸的配合外徑表面粗糙度選為Ra0.4。相配合的過(guò)盈值經(jīng)計(jì)算按照設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及參數(shù)計(jì)算給出過(guò)盈值為0.75~0.8mm(2.5‰D+0.05)。
2.溫度對(duì)過(guò)盈配合值的影響
大齒輪工作時(shí)的升溫會(huì)造成孔和軸過(guò)盈值變化。
大齒輪在工作時(shí)要承受4個(gè)小齒輪的交變載荷的力的沖擊,會(huì)使大齒輪的齒環(huán)和軸之間的配合精度降低,易造成大齒輪的齒環(huán)和軸之間發(fā)生軸向移動(dòng)、周向轉(zhuǎn)動(dòng)、齒環(huán)端面傾斜和擺動(dòng),如圖2所示。
根據(jù)大齒輪的振動(dòng)現(xiàn)象看,決定對(duì)其作離線動(dòng)平衡。大齒輪重量為3500kg,低速動(dòng)平衡轉(zhuǎn)速經(jīng)計(jì)算(工作轉(zhuǎn)速為2035r/min)定為550r/min,效核半徑確定為750mm。通過(guò)動(dòng)平衡機(jī)的檢測(cè)得知該件原始的不平衡量為:兩側(cè)的不平衡量的位置近似于180°方位,不平衡量差值為127g(允許值為11070gmm,14.76g)超出允許值近8倍。利用加重和去重共用,使大齒輪恢復(fù)了平衡精度。
對(duì)大齒輪外圓和端面檢查發(fā)現(xiàn)推力側(cè)端面跳動(dòng)值達(dá)0.42mm,是造成其不平衡的主因,應(yīng)修復(fù)。
(1)用火焰對(duì)局部加熱法及壓力設(shè)備對(duì)軸進(jìn)行矯正。反復(fù)適當(dāng)加壓力值,直至達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(2)在大齒輪孔和軸的支撐側(cè)端面接縫處進(jìn)行四等分鉆、攻銷子孔,裝上銷子并沖死,然后做動(dòng)平衡。
通過(guò)上述對(duì)該機(jī)組大齒輪所產(chǎn)生的振動(dòng)原因分析及后續(xù)動(dòng)平衡方案的制定,經(jīng)過(guò)對(duì)大齒輪工藝性的矯正,再經(jīng)過(guò)對(duì)該件動(dòng)平衡的校正,所留殘余不平衡量滿足設(shè)計(jì)要求。經(jīng)將大齒輪回裝試車后,其振動(dòng)值在28μm。在變工況下運(yùn)轉(zhuǎn)72h振動(dòng)值沒(méi)有多大變化,從而得到結(jié)論,對(duì)該件分析原因路徑是正確的,得到用戶的認(rèn)可。參考文獻(xiàn):
[1]機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社。
[2]景思睿,張明遠(yuǎn).流體力學(xué)[M].西安:西安交通大學(xué)出版社.
TH452
B
1671-0711(2015)05-0041-02
2015-04-15)