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全貫流潛水電泵的應(yīng)用及出水端自耦式安裝的穩(wěn)定性分析

2015-12-24 02:18:58曹良軍劉長益鐘躍凡
湖南水利水電 2015年2期
關(guān)鍵詞:清水塘雙速電泵

曹良軍 劉長益 鐘躍凡

(益陽市水務(wù)局 益陽市 413000)

1 概 述

資江位于湖南省中部,全長653 km,流域面積28 142 km2,穿益陽城區(qū)而過,與洞庭湖相接。益陽市位于長江中下游平原南岸的湘北洞庭湖區(qū)域。防洪、抗旱和排漬是工作之重。在益陽城區(qū),有幾個排漬泵站建于20 世紀80年代,臨河而建。前些年城市防洪工程建設(shè)啟動,原有單薄的防洪堤被寬大的風(fēng)光帶取代,泵站成了鑲嵌在風(fēng)光帶里的一個小點,這就要求泵房既小巧又精致,甚至沒有泵房只需建一個小型控制房,從而對水泵也有了新的要求。在這種特定的要求下,一種口徑和長度幾乎一樣的泵,其造型獨特,構(gòu)造簡單的泵應(yīng)運而生。這種泵叫全貫流潛水電泵。其構(gòu)造見圖1。

全貫流潛水電泵的另一個特點是: 電機可以做成單繞組雙速和雙繞組雙速兩種形式,使水泵具有兩種轉(zhuǎn)速、兩種揚程和兩種流量,更加符合泵站的實際情況,也更節(jié)能。在以往的泵站設(shè)計和運行管理中,我們經(jīng)常遇到一個現(xiàn)實問題,平時排漬靠自流渠道,只有當外河水位漲至與內(nèi)湖水位相平,且遇大雨當外河水位高于內(nèi)河水位時才啟動水泵機組排漬,此時實際揚程幾乎為零,泵站揚程也就(2~3)m,隨外河水位上漲,揚程才慢慢增加,直至外河水位漲至最高,揚程達到最大。由于益陽城區(qū)所處的地域環(huán)境和水文特征,決定泵站設(shè)計揚程一般在(2~10)m 范圍內(nèi),而主要運行的揚程在3 m 左右。這就出現(xiàn)一個問題:我們不得不選擇高揚程的泵,而大部分時間在3 m 左右的低揚程下運行,這一矛盾導(dǎo)致水泵機組經(jīng)常運行點工況差,效率低,浪費資源。雙速電機雙揚程全貫流潛水電泵能從根本上解決這一問題。

圖1 構(gòu)造圖

2 全貫流潛水電泵在東門口泵站改造中試用

益陽城區(qū)東門口泵站為一老泵站,始建于1985年,安裝3 臺常規(guī)軸流泵,分別為2 臺55 kW 口徑500 mm 泵和1 臺155 kW 口徑700 mm 泵,設(shè)計揚程均為3.7 m。因外河設(shè)計水位提高,水泵設(shè)計揚程需增加2.3 m,故泵站改造時只能更換水泵。為了有所比較,且保證在各種內(nèi)外水位組合下達到滿意的排水效果,我們選擇了1 臺135 kW 700 mm 井筒式安裝的潛水軸流泵,設(shè)計揚程3.7 m,兩臺雙速500 QWZ-70 全貫流潛水電泵。其中全貫流潛水電泵采用導(dǎo)軌組件導(dǎo)向彎管底座支撐單臂自耦合安裝方式。具有安裝就位快捷,泵池清淤方便等優(yōu)點。這2 臺雙速全貫流潛水電泵在不同轉(zhuǎn)速(n=590 r/min,10 極及n=730 r/min,8 極)下的具體參數(shù)如表1、表2。安裝改造如圖2。

表1 500QWZ-70 全貫流潛水電泵性能參數(shù)表(n=590 r/min,葉輪直徑D=605 mm)

表2 500QWZ-70 全貫流潛水電泵性能參數(shù)表(n=730 r/min,葉輪直徑D=605 mm)

圖2 安裝改造圖

經(jīng)過兩種泵型的運行比較,我們認為全貫流潛水電泵的主要優(yōu)勢是振動小,噪音小,目測流量大,改造方便,運行時如有雜物堵塞或故障,將泵吊出處理也極為方便。

3 全貫流潛水電泵在清水塘泵站建設(shè)中應(yīng)用

清水塘泵站是益陽城區(qū)資江以北區(qū)域的排漬骨干泵站,設(shè)計裝機3 560 kW,流量27 m3/s,屬拆除原有小泵站移址重新建設(shè)項目。原清水塘泵站距離資江大堤450 m,出水流道為出水高渠形式,不利防汛,也嚴重阻礙城市的發(fā)展。新的建設(shè)方案將泵房移至靠近防洪大堤內(nèi)側(cè),而此處為流沙地基,為了減少施工難度,節(jié)約工程造價,基礎(chǔ)開挖深度越小越好。因此在選泵時,我們將最小淹沒深度作為重點考慮內(nèi)容。經(jīng)過對全貫流電泵與常規(guī)潛水軸流泵的兩種方案的比較,加上東門口泵站的試用情況的分析,我們大膽地選擇了全貫流電泵。兩者相比,前者可減少泵房部分基礎(chǔ)開挖深度1.7 m,為減小施工難度,搶在次年汛期到來之時開機排漬創(chuàng)造有利條件。由于排漬泵1年中運行的時間很短,我們放棄了雙速電機的方案。

(1)泵站裝機情況。清水塘泵站裝機8 臺,其中90 kW 機組3 臺、250 kW機組1 臺、670 kW 機組4 臺,各機組參數(shù)列表3。綜合性能曲線圖見圖3。

(2)泵站建設(shè)情況。清水塘泵站于2011年10月21日破土動工。為了在少雨枯水期完成主體工程,趕在來年主汛期到來之前能夠防汛排漬,工程日夜施工,并對施工設(shè)計進行了兩個重點優(yōu)化:一是將泵房底板抬高1.7 m,使基坑底部高程基本與外河水位持平,杜絕流沙產(chǎn)生;二是背水一戰(zhàn),取消導(dǎo)流管鋪設(shè),減少了一個施工環(huán)節(jié),先是利用疏通渠涵導(dǎo)流,后是利用新建成的工程導(dǎo)流,充分發(fā)揮全貫流泵安裝快捷的優(yōu)勢,邊施工邊導(dǎo)流邊安裝水泵。2011年農(nóng)歷年前順利完成壓力水箱以外電排涵管和自排涵管工程,年后開始主泵房壓力水箱和內(nèi)自排涵管建設(shè);3月9日,一場大雨過后,老清水塘泵站排漬,漬水直接排入新建涵管,工程開始順利導(dǎo)流;5月13日,大雨再次來臨,外河水位陡漲,4 臺水泵順利開機排漬。這一工程從破土動工到首批水泵運行,僅僅耗時204 天(含春節(jié)假期和雨雪天氣),全貫流泵的選擇和設(shè)計方案的優(yōu)化起到了關(guān)鍵的作用。1400QGWZ-50 全貫流潛水電泵安裝如圖4。

表3 清水塘泵站機組參數(shù)

圖3 1400QGWZ-50 全貫流泵綜合性能曲線圖

圖4 1400QGWZ-50 全貫流潛水電泵安裝圖

4 大型全貫流泵出水端自耦式安裝方式的穩(wěn)定性分析

提出并實施出水端推力自耦式安裝方式,并給出推力自耦安裝方式的穩(wěn)定判據(jù)。出水端推力自耦式安裝方式是現(xiàn)有污水泵自耦安裝方式的一種創(chuàng)新。這種新型安裝方式可以在不需要裝拆一個螺栓,就可以完成泵在機坑內(nèi)的安裝,大大提高了快速性,而且沒有安裝接縫的水力損失,實踐證明1 臺670 kW 大型全貫流潛水電泵可在20 min 內(nèi)完成安裝或者拆卸作業(yè)。圖5 為出水端推力自耦式安裝方式。

圖5 出水端推力自耦式安裝方式

已投產(chǎn)的中大型全貫流潛水軸流泵的出口、進口直徑已達1 400 mm,Q=5.65 m3/s,H=8.54 m,N=670 kW,泵重G=11.8 t,在益陽清水塘泵站中采用此安裝方式投入工程實踐。如果仍運用中小型污水泵自耦安裝方式,將自耦掛件與出水管道制成一位的整體,那末全貫流軸流泵的重量G 對出水管下端法蘭產(chǎn)生很大的彎矩 最終作用在壩的立面上,增加了土建工程結(jié)構(gòu)的受力。其次推力自耦圓柱,不希望與出水管法蘭過于靠近,否則會增加全貫流潛水電泵吊入自耦位置的安裝難度。為此對口徑≥900 mm 的全貫流潛水電泵開發(fā)了如圖1 的出水端推力自耦安裝方式。主要特點是原安裝在出水管上的自耦推力斜面,現(xiàn)預(yù)埋在進水流道混凝土隔墩上,重力G 直接作用于隔墩并傳遞到進水流道的底板上。

為保證推力自耦安裝方式在運行狀態(tài)下是穩(wěn)定的,應(yīng)滿足以下理論力學(xué)條件:

式中 Fw——軸流泵的軸向推力;

Fm——“O”型橡膠密封圈壓縮的彈性力。

由∑Fx,可知,當Fx>Fw時,剩余即密封“O”型圈的正壓力Fm。

當Fw=0 時,即由式(2)得Fx=Fw代入式(1)

式(5)代入式(4)得

作為最簡單情況,如y1=R,則

由式(6)可見,α 越大,x1越小,F(xiàn) 越大。

由式(6)代入式(5)可得

由式(2)可知,泵體本身重力因斜面產(chǎn)生的X方向分力,在泵未運行時,F(xiàn)w=0 Fx=Fm,即Fx被“O”型橡膠圈的彈性所平衡,當水泵運行時,泵產(chǎn)生的軸向力,其方向與Fx方向相反,由于產(chǎn)生了運行的軸向力,按式(2)Fm將減小,當Fm減小為0 時,說明密封面被推開,密封失效。

當y1為正值如圖所示,“O”型橡膠密封圈的上、下邊提供的密封反力與y1的大小有關(guān)。

上側(cè)“O” 型橡膠密封圈提供的密封反力為:Fm1=

下側(cè)“O”型橡膠密封圈提供的密封反力為:Fm2=

因此,當y1≠0 時,判定密封面是否被打開的穩(wěn)定判據(jù)是下側(cè)“O”型橡膠密封圈是否被打開,顯然水泵運行的軸向力,分成上、下各一半是合理的。

式(7)即推力自耦密封方式運行穩(wěn)定,密封面不被打開的通用判據(jù)。

(1)當水泵運行時,有指向斜面的水推力,會不會形成使推力耦合柱沿斜面爬升導(dǎo)致“O”型橡膠密封圈下沿,甚至整個被推開?只要注意到泵的重量G是向下的,在設(shè)計時注意選擇角α、x1和y1就能滿足式(7)的判據(jù);

(2)從式(7)看,XG比x1大得越多,式(7)越能滿足,也就越穩(wěn)定。但如圖1 所示是重力所在位置在自耦推力斜面支點的外面,重力G 會產(chǎn)生結(jié)合面“O”型橡膠密封圈向上爬的彎矩,會不會有結(jié)合面向上脫開的危險? 在設(shè)計時如不注重這個問題的細節(jié),是有可能發(fā)生的。關(guān)鍵是設(shè)計時要注意出水管道法蘭寬度有足夠的寬度,當“O”型橡膠密封圈發(fā)生軸向變形時,“O”型橡膠密封圈所在的泵體法蘭面繞支點旋轉(zhuǎn)時,應(yīng)保證“O”型橡膠密封圈未超出法蘭的寬度,則是穩(wěn)定的。如果在設(shè)計時,取XG=x1,y1=R 時,則能徹底解決這一擔(dān)心。此時穩(wěn)定判據(jù)式(7)也簡化成

要滿足穩(wěn)定條件式(8),只要增大推力斜面與水平的夾角α,就一定能滿足,但是當(90°-α)橡膠密封圈與鋼鐵的摩擦自鎖角β=tg-1(0.18)=11°時,會發(fā)生自鎖,使起吊泵發(fā)生困難。因此在工程設(shè)計時,把穩(wěn)定判據(jù)取值為:

對清水塘1 400 QGWZ-5.64/8.54-(50)-670D葉=120 cm,Dh=57.6 cm,G=11 800 kg,安全系數(shù)k=2.5,即與沿垂線的夾角為26.5°,工程圖制作時取為24°。

(3)出水端推力自耦式密封安裝方式與進出端方式的比較。如將出水密封改為進水端密封,斜面推力方向與運行時水推力方向是一致的。根本無須對耦合的穩(wěn)定性進行判別,是一種結(jié)構(gòu)性穩(wěn)定的裝置。對比如表4。

推力自耦安裝方式,目前已完成葉輪直徑2.6m,功率1 000 kW。由于快速安裝性(一般能在10~15 min 完成拆卸和吊裝),在水質(zhì)特別惡劣的情況,如黃河高含砂量取水、高腐蝕性的化工污水或海水中使用,可利用快速安裝性,在不取水的運行間隔期,快速提泵,進行沖洗、防銹,以加強運行管理來提高適應(yīng)性、可靠性和使用壽命。

表4 對比表

(4)進口漩渦的處理改造。當時為了減少開挖深度,我們在廠家承諾的基礎(chǔ)上盡量將最小淹沒深度壓到了最小。但運行證明,當670 kW 口徑1 400 mm 水泵在淹沒深度降至1 m 左右時,進水開始出現(xiàn)漩渦,此時水泵振動加大,噪音增加,出水流量減小。判斷為進水流道中的水流出現(xiàn)了明顯的液面渦帶,渦帶呈漏斗狀進入全貫流泵的葉輪,吸入空氣產(chǎn)生的。為消除液面渦帶及由漩渦發(fā)生的渦帶,在泵的進口部分設(shè)置壓水板的方法經(jīng)驗及CFD 分析的結(jié)論是有效的。為此發(fā)展了簸箕型進水流道主要特征即有一個壓水板。按這一經(jīng)驗及分析,2012年,我們試著設(shè)計了一個鋼制的喇叭型收縮壓水板安裝在水泵進口處,經(jīng)過幾次運行,證明這一簡單裝置對消除進水口漩渦能夠起到特別好的作用。后又用鋼筋混凝土喇叭型收縮壓水板取代了鋼制喇叭型收縮壓水板,2014年試機達到了預(yù)期效果。喇叭口改造如圖6。

圖6 喇叭口改造圖

5 結(jié) 語

從2012年5月13日首批4 臺水泵運行至今,工程邊建設(shè)邊運行,其中經(jīng)歷了模擬最高揚程運行和流量測定,還經(jīng)歷了進水口技術(shù)改造,7 臺水泵(因資金問題尚有1 臺670 kW 機組未訂貨安裝)共運行1 765 臺·時。從整體上看,是極為理想的。

(1)減少泵房基坑開挖1.7 m,大大減少了施工時流沙處理的難度,減少了工程量,節(jié)約工程資金數(shù)百萬元。

(2)水泵機組安裝便捷,邊建設(shè)邊受益,為2012年江北城區(qū)安全排漬度汛贏得了時間。

(3)這種潛水電泵本身具有以下優(yōu)點: 運行平穩(wěn)、振動小、噪音低、流量大、效率高,在安裝維護方面,由于體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單緊湊,易于吊裝搶修和維護,給管理帶來許多便利。

需要說明的一點是: 清水塘泵站選用設(shè)計揚程為8.54 m 水泵,實際大部分時間在3 m 左右低揚程(泵站揚程)下運行,按理此時工況是不佳的。是因為考慮每年運行時間較少,才退而求其次的。如果水泵經(jīng)常需要長時間運行,且揚程跨度大,選用雙速電機泵是最好的。另外,濕電機在水質(zhì)惡劣條件下抗老化能力有待時間考驗,濕式電機效率是否可進一步提高,有待研究。

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