江得厚,王賀岑,張營帥
(河南電力試驗(yàn)研究院,鄭州 450052)
燃煤電廠煙氣排放“協(xié)同控制”技術(shù)探討
江得厚,王賀岑,張營帥
(河南電力試驗(yàn)研究院,鄭州 450052)
介紹了國內(nèi)外燃煤電廠煙氣排放“協(xié)同控制”技術(shù),以及國內(nèi)目前實(shí)施的主要方案,探討分析了煙氣“協(xié)同控制”技術(shù)各個環(huán)節(jié)應(yīng)該注意的問題。
燃煤電廠;煙氣排放;“協(xié)同控制”技術(shù)
燃煤污染物排放量大、污染重,而煤改氣又會遭遇氣源不足的困難。如果燃煤污染物實(shí)現(xiàn)超低排放,讓燃煤裝置的污染物排放達(dá)到燃燒天然氣的排放水平,污染治理和能源問題將有望得到均衡解決。燃煤電廠污染物排放水平向“燃?xì)廨啓C(jī)排放水平”看齊,意味著煙塵、二氧化硫、氮氧化物3項(xiàng)排放限值分別為5mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3,必將可大幅度削減燃煤電廠的污染物排放總量。
2014年4月14日《人民日報》報導(dǎo):華能集團(tuán)在新加坡建設(shè)首座燃煤電廠,運(yùn)行一年多的時間,CO、SO2和汞的排放濃度與天然氣機(jī)組持平,NOx和固體顆粒物排放濃度低于天然氣機(jī)組水平。這表明,通過節(jié)能減排以及先進(jìn)的環(huán)保技術(shù),大氣環(huán)境問題突出的地區(qū)完全可以使煤電企業(yè)實(shí)現(xiàn)“近零排放”或稱“超凈排放”。
2014年3月7日,國電山東電力有限公司啟動煙氣污染物“近零排放”示范改造工程;四川相關(guān)單位也提出“近零排放”;浙江浙能六橫和臺州二廠、嘉興電廠、上海外高橋三廠、北京華能熱電廠已相繼實(shí)現(xiàn)或正在進(jìn)行燃煤機(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn)改造。
燃煤電廠煙氣污染物治理必須改變單一治理的作法,務(wù)必同時協(xié)同考慮SO2、NOx、SO3、氣溶膠、塵、汞等的一體化綜合治理方案,形成脫硫、脫硝、除塵、脫汞協(xié)同治理的基本格局這就是“協(xié)同控制”的理念。
2.1 日本
日本采用多種高效除塵、脫硫、脫硝及脫汞等一系列高效煙氣處理技術(shù)。
(1)低氮燃燒器 + SCR脫硝工藝 + 低低溫電除塵器(MGGH+電除塵器)+ 石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝 + MGGH工藝。
(2)低氮燃燒器 + SCR煙氣脫硝工藝 + 移動極板電除塵器 + 石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝。
(3)低氮燃燒器 + SCR煙氣脫硝工藝 + 電除塵器 +活性焦干法煙氣脫硫(包括脫SO2+ SO3)、脫汞工藝 +濕式電除塵器工藝。
2.2 美國
(1)提高煙氣處理系統(tǒng)的效率和可用性,最關(guān)鍵的是煙氣脫硫裝置。以燃煤硫分1.5%為界限,采用不同的脫硫工藝。當(dāng)燃煤S>1.5%時,要求石灰石-石膏濕法脫硫工藝效率為98%~99%,可用率為99%。
當(dāng)煤硫分≤1.5%時,采用低氮燃燒器+ SCR脫硝工藝+活性焦脫汞(煤中汞含量分析超標(biāo)時)+ 旋轉(zhuǎn)噴霧半干法煙氣脫硫工藝 + 袋式除塵器工藝,脫除NOx、SO2、SO3、粉塵、細(xì)顆粒物以及汞等。采用旋轉(zhuǎn)噴霧半干法煙氣脫硫工藝具有節(jié)能、降耗、節(jié)省投資及運(yùn)行費(fèi)用的效果。
(2)老火電機(jī)組(煤粉鍋爐)綜合高效煙氣處理技術(shù)示范裝置為:低氮燃燒器 + SNCR + SCR + CFB-FGD(煙氣循環(huán)流化床脫SO2、SO3工藝)+活性焦脫汞工藝+袋式除塵器,準(zhǔn)備在全國600MW以下火電機(jī)組逐步推廣。
燃煤電廠污染物超低排放的系統(tǒng)配置,由低氮燃燒、SCR脫硝、管式空氣預(yù)熱器、高效除塵、煙氣脫硫、濕式電除塵等系統(tǒng)構(gòu)成。
要達(dá)到天然氣燃?xì)廨啓C(jī)的排放標(biāo)準(zhǔn),污染物“協(xié)同控制”技術(shù)組合應(yīng)包含以下內(nèi)容:低氮燃燒器+SCR脫硝技術(shù),脫硝效率≥90%;高效除塵技術(shù),除塵效率≥99.9%;活性分子協(xié)同脫除,脫硫效率≥99%,脫汞效率≥85%,脫硝效率≥90;濕式靜電除塵深度脫除PM2.5,脫除效率≥90%。這樣才能實(shí)現(xiàn)以下排放指標(biāo):塵≤5mg/m3,PM2.5≤2.5mg/m3;SO2≤15mg/Nm3;NOx≤10mg/Nm3;Hg≤0.003mg/Nm3。
目前國內(nèi)實(shí)施的方案主要是:低氮燃燒器 + SCR + 空預(yù)器 + 高效除塵器 + 濕法脫硫 + 濕式電除塵器。
國內(nèi)的示范工程的技術(shù)方案大致與日本相同。有的電除塵器進(jìn)行電源改造和擴(kuò)大比收塵面積;也有的加一、二級電場;還有用低溫電除塵;或加移動電極電除塵。
另外,高效除塵器還有采用電-袋除塵器或純袋式除塵器的方案,選擇合適的濾袋并采取其他技術(shù)措施,甚至可以不用后面的濕式電除塵器也能達(dá)到同樣效果。
濕式電除塵器有用柔性電極濕式電除塵,也有引進(jìn)日本技術(shù)的濕式電除塵器。
SCR可用3+1或3+2方案。脫硫塔可擴(kuò)大塔徑加兩層噴淋層采用單塔雙循環(huán)或單塔雙區(qū)等方案。
據(jù)報導(dǎo),山東、浙江、四川等省的電廠正在實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施上述技術(shù)。上海外高橋第三發(fā)電廠百萬機(jī)組SO2排放濃度穩(wěn)定在30mg/Nm3左右、氮氧化物排放濃度在20mg/Nm3左右、煙塵排放濃度在11mg/Nm3左右,加適當(dāng)措施也可小于5mg/m3。另外,經(jīng)中國環(huán)境監(jiān)測總站等權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測,浙能嘉電的7號、8號百萬千瓦機(jī)組在不同工況時,煙囪總排口煙塵、二氧化硫、氮氧化物三項(xiàng)主要煙氣污染物的排放數(shù)據(jù),分別比被稱為“史上最嚴(yán)”的國家《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的重點(diǎn)地區(qū)排放限值下降84.6%、70%、76.3%,明顯低于天然氣燃?xì)廨啓C(jī)組排放水平。尤其是PM2.5脫除率可達(dá)85%以上,達(dá)到國際先進(jìn)水平。
神華集團(tuán)國華三河電廠1號機(jī)組環(huán)保改造示范項(xiàng)目于2014年8月15日通過驗(yàn)收,成為京津冀首臺達(dá)到燃?xì)鈾C(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn)的“近零排放”燃煤機(jī)組。這是國華在役燃煤機(jī)組實(shí)施“近零排放”技術(shù)改造的首例,預(yù)示著居國內(nèi)電力裝機(jī)主力地位的近9億千瓦燃煤機(jī)組“近零排放”改造開始提速。而業(yè)界普遍認(rèn)為,“近零排放”的改造難度很大,但意義十分重大,因?yàn)樗婕皣鴥?nèi)現(xiàn)有的8.6億千瓦裝機(jī)燃煤機(jī)組,不僅投資巨大,而且對大氣污染治理全局有舉足輕重的影響。鑒于此,國家能源局2014年6月27日確定了以“近零排放”為目標(biāo)的當(dāng)年13臺煤電機(jī)組環(huán)保改造示范項(xiàng)目,涵蓋天津、河北、山東、江蘇、浙江、上海、廣東7個重點(diǎn)省份,從103萬千瓦到33萬千瓦主力機(jī)型。2014年8月15日通過驗(yàn)收的三河電廠1號機(jī)組正是國家能源局13臺煤電機(jī)組環(huán)保改造示范項(xiàng)目之一。
“協(xié)同控制”各個環(huán)節(jié)均有排污控制能力強(qiáng)的長處,但同時它們也會帶來不利的問題。所以有必要深入分析,盡可能避免負(fù)作用。
5.1 低氮燃燒器
低氮燃燒器是通過降低火焰溫度和低氧燃燒來降低NOx的產(chǎn)生,導(dǎo)致不完全燃燒,飛灰含炭量增高1%~2%,增加了煤耗。運(yùn)行中會出現(xiàn)設(shè)備磨損、燒壞、積灰等問題,而且脫氮效率逐步降低。
5.2 SCR
飛灰和煙氣中某些成分會使催化劑磨損、堵塞、失活或中毒而失效,效率逐漸下降造成催化劑必須提前更換,運(yùn)行費(fèi)用增加。另外,經(jīng)過催化劑的煙氣中SO3增加,產(chǎn)生了更多的硫酸氫銨黏結(jié)和腐蝕空預(yù)器及后面的電除塵極板或?yàn)V袋,從而降低了除塵效率。因?yàn)榱蛩釟滗@在174℃以上是液態(tài),容易黏結(jié)在空氣預(yù)熱器上造成結(jié)垢和堵塞;在此溫度下是粉狀結(jié)晶體,具有容易吸潮成為液體的特性,所以會裹著粉塵黏結(jié)在電極或?yàn)V袋上,以及后續(xù)的其它設(shè)備上。如某電廠在檢查1#機(jī)組電-袋除塵器的陰極線、陽極板時,發(fā)現(xiàn)陰極線上黏灰較多,采集垢樣交由電科院進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其中無機(jī)銨的含量為6.7mg/g和5.9mg/g,遠(yuǎn)超出正常值(0.05mg/g)。該電廠極板、極線和電-袋除塵器濾袋表面存在的積灰現(xiàn)象見圖1、圖2,粉塵樣品的分析結(jié)果見表1。
圖1 陰極線、陽極板黏灰
圖2 濾袋黏結(jié)粉塵
表1 濾袋表面粉塵樣品檢測果
粉塵中的無機(jī)銨主要以硫酸氫銨、硫酸銨等銨鹽的形式存在,主要是由脫硝系統(tǒng)的氨逃逸造成。脫硝系統(tǒng)氨逃逸越多,飛灰中的無機(jī)銨含量也越高。另外,脫硝噴氨系統(tǒng)噴氨不均勻會出現(xiàn)局部噴氨過量,造成局部氨逃逸偏高,導(dǎo)致部分粉塵中無機(jī)銨含量偏高。由所送樣品的分析可知,其中無機(jī)銨含量達(dá)11.3mg/g,明顯高于鍋爐飛灰中無機(jī)銨含量(一般不大于0.05mg/g),應(yīng)為脫硝系統(tǒng)氨逃逸偏高,生成較多的硫酸氫銨或硫酸銨所致。脫硝系統(tǒng)氨逃逸偏高或局部氨逃逸偏高是造成濾袋表面粉塵板結(jié)的主要原因。
5.3 電除塵器
在某些煤種下,電除塵器有較高的效率。但粉塵中的Al2O3+ SiO2大于85%時,大量的絕緣細(xì)灰會黏電極,使除塵效率逐步下降,同時還會影響脫硫系統(tǒng)正常工作。所以,煤質(zhì)變化對除塵效率的影響特別明顯,只有煤質(zhì)穩(wěn)定在成分適合的范圍內(nèi),在多電場組合才有較好的除塵效果。另外,收塵極振打會造成二次揚(yáng)塵,也影響收塵及微細(xì)粉塵的捕集效率。只有增加電場或改造成為低溫電除塵、移動電扱電除塵,甚至在脫硫后增加濕式電除塵等,才能更好地捕集粉塵和微細(xì)粉塵(如PM2.5),但將會增加投資和維修工作量。
某電廠1000MW機(jī)組改為低溫5電場電除塵器,出口粉塵排放濃度為45mg/Nm3,經(jīng)脫硫塔后才能達(dá)到29mg/Nm3。另一電廠兩臺300MW,一臺3電場電除塵器改為電-袋除塵器(脫硫后排放濃度為16~29.3mg/Nm3);另一臺5電場低溫電除塵器的第5電場為移動電極(脫硫后排放濃度為15~29.9mg/Nm3)。兩臺除塵器經(jīng)脫硫后的排放濃度基本相同,都在30mg/Nm3以下。兩者投資差別較大,但效果基本一樣。這可能與兩臺爐的煤質(zhì)和設(shè)計(jì)不當(dāng)有關(guān)。積極主動改造、爭取低排放,值得鼓勵,但進(jìn)行前期可研、深入分析也是很有必要的。
5.4 脫硫塔
脫硫塔是“協(xié)同控制”中的關(guān)鍵部件,不希望過多的煙塵進(jìn)入,否則會影響脫硫效率和石膏脫水效率及損壞設(shè)備。所以在改造時宜加大塔徑,將煙速降低至3.2~3.5m/s,使?jié){液不被帶入除霧器、GGH,從而避免結(jié)垢、堵塞甚至導(dǎo)致除霧器坍塌。除霧器設(shè)計(jì)時的排放液滴濃度最好小于45mg/m3。另外,選用750r/min的低速循環(huán)泵,減輕氣蝕和磨蝕。以上要求也是減少石膏雨的重要措施,同時防止真空皮帶機(jī)被粉塵堵塞不能脫水形成石膏漿液淌出,從而影響運(yùn)行和石膏品質(zhì)。所以,美國在燃煤硫分低于1.5%時采用半干法煙氣循環(huán)流化床加袋式除塵器脫SO2和SO3。
5.5 濕式電除塵器
濕式電除塵器收集氣溶膠和微細(xì)顆粒物有較好的效果。國電最早開始用以脫“石膏雨”和收集酸性水霧。雖然它設(shè)置在脫硫塔后,但只能除去很少部分SO3,所以,存在腐蝕以及粉塵、重金屬酸性水等問題要考慮處理,維護(hù)使用有一定難度。不少專家建議國內(nèi)濕式電除塵器不宜發(fā)展過快,待取得長期運(yùn)行效果、運(yùn)行可靠性及防腐經(jīng)驗(yàn)、完善標(biāo)準(zhǔn)后再逐步發(fā)展。濕式電除塵器的入口粉塵濃度不能太高,在入口煙塵濃度<50mg/Nm3時,才能保證出口粉塵濃度<5mg/Nm3。另外,其電極不能太長。這都是影響使用的因素。在對顆粒物排放有特殊要求的重點(diǎn)地區(qū)和敏感區(qū)域,可考慮應(yīng)用濕式電除塵器。
5.6 超低排放污染物在線檢測
目前,尚未有適于工業(yè)應(yīng)用、性能完善的實(shí)時在線連續(xù)檢測上述幾項(xiàng)“近零排放”污染物的儀表,特別是濃度低于5mg/Nm3的粉塵實(shí)時檢測儀表。沒有這些實(shí)時監(jiān)測儀表,很難保證長期穩(wěn)定達(dá)到“近零排放”的目標(biāo)。所以,在大范圍推廣應(yīng)用前,要加快“近零排放”監(jiān)控儀表的研究和使用。
總之,要經(jīng)濟(jì)、高效地實(shí)現(xiàn)燃煤電廠污染物 “近零排放”,必須從系統(tǒng)的角度考慮,充分利用各污染物脫除設(shè)備各自的長處,加強(qiáng)互相之間的協(xié)同能力,克服各自的缺點(diǎn),要優(yōu)化組合保證各種裝置相互協(xié)調(diào)和可靠。
“協(xié)同控制”理念已經(jīng)提出,但還有許多問題要研究解決和探索。上文提到的問題只是一部分,重視和防止出現(xiàn)上述問題將使“協(xié)同控制”更為完善。
袋式除塵器(包括電-袋除塵器)通過濾料和其面層上的過濾粉塵層,粉塵層積累越厚,除塵效率越高,甚至可以接近“零”排放,但阻力也隨之增大。其對煤質(zhì)的要求不敏感,對煤質(zhì)多變能適應(yīng),也不受鍋爐負(fù)荷變化而影響捕集效率,因而很容易實(shí)現(xiàn)高效去除PM2.5和排放濃度低于5mg/Nm3,另外,其對汞的捕集效果也比電除塵器要高,是目前超低排放最理想的除塵器。
6.1 袋式除塵器除塵效率和捕集PM10以下微細(xì)粉塵的效果
表2是8臺電除塵器改袋式除塵器、阻力在1000Pa以下的測試結(jié)果,除塵效率都在99.91%~99.97%,出口排放濃度都在22mg/m3以下。測試時除塵器阻力在1100Pa以上時的效果會更好,排放濃度可以達(dá)到10mg/m3以下,PM10捕集率大于95.45%,PM2.5捕集率大于99.31%。
6.2 電除塵器加脫硫控制前后對微細(xì)粉塵的去除率
實(shí)測6臺電除塵器+脫硫控制去除PM10及以下微細(xì)粉塵的結(jié)果,對PM10的去除率為98.88%~99.62%,平均為99.29%;對PM2.5的去除率為95.68%~98.47%,平均為97.41%(見表3)。
表3 各電廠加脫硫控制前后煙塵PM10和PM2.5分布及其捕集效率(單位:%)
6.3 電除塵器與袋式除塵器測試結(jié)果對比小結(jié)
以上數(shù)據(jù)顯示,袋式除塵器的總塵去除率高達(dá)99.94%以上,對PM2.5一般脫除率也都高于99.30%。比電除塵器+脫硫控制的PM10平均去除率為99.29%及PM2.5去除率97.41%都要高。
6.4 袋式除塵器脫除汞的效果
表4為袋式除塵器脫除煙氣中汞的性能測試結(jié)果,作為對比,表5列出了電除塵器脫除煙氣中汞的性能測試結(jié)果。
(1)準(zhǔn)大發(fā)電廠2號爐經(jīng)袋式除塵器后的氣態(tài)汞的去除率較低,為13.21%;顆粒態(tài)汞的去除率很高,為97.55%,絕大部分粉塵及附著的顆粒汞被截留下來。
表2 袋式除塵器測試結(jié)果
表4 袋式除塵器脫汞性能測試結(jié)果
表5 靜電除塵器脫汞性能測試結(jié)果
(2)湛江電廠、上海外高橋1電廠測試結(jié)果,電除塵器總脫汞率為42.72%~60.46%,袋式除塵器則為56.39%~72.55%。總汞脫除率在加脫硫前,袋式除塵器比電除塵器高12.88%,加脫硫后也高11.6%。
(3)外高橋1電廠燃煤含汞量達(dá)0.51mg/kg,高于全國煤種0.22mg/kg的平均值。電除塵器改造為袋式除塵器后,脫汞效率由原來的60.46%提高到72.55%。袋式除塵器對顆粒汞的脫除率達(dá)96.38%,對氣態(tài)汞的脫除率達(dá)35.22%。而靜電除塵器對顆粒態(tài)汞的脫除率只有91.43%,對氣態(tài)汞的脫除率也只有24.03%。采用袋式除塵器結(jié)合濕法煙氣脫硫,在燃用高汞煤時,煙氣排放仍可達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定中的≤0.03mg/m3和美國環(huán)境保護(hù)局(EPA)的現(xiàn)行汞排放標(biāo)準(zhǔn)要求。由于汞極易富集在10μm以下的微細(xì)顆粒物上,適當(dāng)保持濾袋表面粉塵層的厚度有利于提高對微細(xì)顆粒物的捕集效果,同時有利于提高對顆粒態(tài)汞的脫除率。
6.5 電除塵及袋式除塵器除塵率、脫除PM2.5及脫汞的結(jié)果分析
(1)袋式除塵器總除塵率高達(dá)99.94%以上,對PM2.5脫除率也都高于99.30%,比電除塵器除塵效率99.89%和PM2.5去除率99.16%都要高。電除塵器總脫汞率為42%~60.46%,袋式除塵器則為56.39%~72.55%,對汞的脫除率袋式除塵器也高于電除塵器。
(2) 4電場電除塵器與袋式除塵器投資和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用大體相當(dāng)。為使煙塵、PM2.5以及汞達(dá)標(biāo)排放,要根據(jù)煤種及變化情況慎重選擇,已超標(biāo)排放的電除塵器,可考慮改用袋式除塵器。
(3)更換下來的大量破損老化濾袋的處理,曾是最令人擔(dān)心的問題,目前已有幾個企業(yè)可以回收處理,不再產(chǎn)生二次污染。
從袋式除塵器與電除器應(yīng)用案例的比較分析可以看出,在除塵效率、捕集PM10、PM2.5以及脫汞等方面,袋式除塵器都比常規(guī)的電除塵器好,可以考慮采用以下“協(xié)同控制”的技術(shù)路線:低氮燃燒器—SCR—空氣預(yù)熱器—袋式除塵器(電-袋除塵器)—濕法脫硫。
為了適應(yīng)各種煙氣工況,除選用常規(guī)的PPS外,還可選擇PPS水刺氈,以PTFE作基布、超細(xì)纖維作面層的濾袋。要求更高時,還可選用復(fù)膜PTFE和其他新研發(fā)的濾料。當(dāng)脫硫塔煙速控制在3.2~3.5m/s、除霧器排放液滴在45mg/m3以下時,不設(shè)濕式電除塵器同樣可達(dá)到超低排放的目標(biāo),在經(jīng)濟(jì)上也是合算的。
當(dāng)需要更高的脫汞要求時,可考慮加一級活性焦捕集裝置,同時還可以捕集SO3。
為保護(hù)SCR催化劑,延長使用壽命和獲得更好脫硝效果,在低溫催化劑沒有實(shí)用前,還可以采用國產(chǎn)耐高溫金屬濾袋,即將袋式除塵器裝在SCR前面,價格雖貴一些,但比不到2年就需換催化劑更為經(jīng)濟(jì)。
采用覆膜PTFE的濾袋,除捕集總顆粒物、重金屬外,還可以脫除二英、呋喃及酸性氣體。所以,采用袋式除塵器可以替代其它的控制設(shè)備。
在“協(xié)同控制”中,袋式除塵器采用以下措施會發(fā)揮更大的作用:
(1)設(shè)計(jì)時的過濾風(fēng)速用0.7~0.8m/min為宜。這樣可以擴(kuò)大捕集范圍,控制不同阻力使排放濃度在5~20mg/m3范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。同時過濾風(fēng)速越低越有利于捕集微細(xì)粉塵,還有利于延長濾袋的使用壽命。
(2)目前大多采用φ160mm直徑的袋籠,豎筋為16根,為減輕濾料波浪般地振動、清灰后濾袋回縮撞擊龍骨過多過大地?fù)锨?,豎筋宜改用20根。這樣可延長濾袋使用壽命,還可以減輕濾袋在噴吹后回縮時與龍骨碰撞時漏粉的現(xiàn)象。所以多加豎筋和降低過濾風(fēng)速至0.8m/min或以下,是降低排放濃度和改善PM10及以下捕集效果的有效措施。
(3)當(dāng)粉塵濃度很高時,也可在濾袋前加重力和慣性沉降的機(jī)械裝置,預(yù)先捕集40%左右的粉塵,使后面濾袋捕集粉塵達(dá)到更好的效果。
總之,袋式除塵器是高效除塵器之一,目前濾袋的使用壽命可達(dá)4~5年及以上,已有很多應(yīng)用案倒,廢棄的濾袋已經(jīng)可以回收利用,其將在“協(xié)同控制”中脫除NOx、SO2、SO3、粉塵和PM2.5、汞等污染物,并在實(shí)現(xiàn)超低排放中發(fā)揮重要作用。
(1)每個環(huán)保設(shè)備在運(yùn)行中都會存在一些問題,多個設(shè)備串連在排煙系統(tǒng)中,單個設(shè)備出問題時就會影響其它設(shè)備,所以需要多污染物“協(xié)同控制”,這種理念應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸J(rèn)可。
(2)國外的先進(jìn)技術(shù)可以引用,但我國的火電機(jī)組都有調(diào)峰的需要,同時煤質(zhì)經(jīng)常受市場影響而多變。所以,有些專家提出“因地制宜、因煤制宜、因爐制宜、因標(biāo)準(zhǔn)制宜的方針”是合適的,任何技術(shù)只要經(jīng)濟(jì)適用就好。美國的經(jīng)驗(yàn)很值得參考,已經(jīng)過時、效率較低的旋轉(zhuǎn)噴霧半干法脫硫仍在采用。
(3)對選定的技術(shù)路線應(yīng)反復(fù)討論,經(jīng)過較長時間運(yùn)行考驗(yàn)后,方可推廣應(yīng)用。
(4)采用袋式除塵(包括電-袋除塵器)技術(shù)實(shí)現(xiàn)“超低排放”的“協(xié)同控制”技術(shù)路線是可行的,其價格最低、設(shè)備少、運(yùn)行維護(hù)簡單方便,所以有很大的發(fā)展空間,是一條符合國情的新路。
Discussion on “Control in Coordination” Technology of Flue Gas Emission in Coal-fired Power Plant
JIANG De-hou, WANG He-cen, ZHANG Ying-shuai
(Henan Academy of Power Experiment, Zhengzhou 450052, China)
The paper introduces the “Control in Coordination” technology of flue gas emission in coal-fired power plants abroad and at home, and the main scenarios of current implementation in the country; probes into and analyzes the problems of the “Control in Coordination” technology of flue gas.
coal-fired power plant; flue gas emission; “Control in Coordination” technology
X701
A
1006-5377(2015)02-0021-06