程晶晶
(重慶機電職業(yè)技術(shù)學院,中國 重慶 402760)
重慶建峰工業(yè)集團化肥分公司第二套大化肥(簡稱建峰二化),建峰二化年產(chǎn)80 萬噸尿素裝置采用荷蘭斯塔米卡邦的二氧化碳汽提工藝,二氧化碳壓縮機組采用日本日立兩缸四段壓縮機,高壓缸型號2BCH306/A,低壓缸型號2MCH606,由抽汽注汽冷凝式汽輪機驅(qū)動??刂葡到y(tǒng)為美國TRICONEX 公司的TRICONTS3000 系統(tǒng),該系統(tǒng)采用三重冗余容錯的結(jié)構(gòu),有較高的控制精度和可靠性。機組的監(jiān)測系統(tǒng)采用BENTLY NEVADA 的3500 系統(tǒng)。二氧化碳壓縮機在試車過程中,因低壓缸喘振和齒輪箱振動高跳車,導致無法開車同時也影響了設備的正常使用壽命。
二氧化碳壓縮機采用46bar385℃的蒸汽透平驅(qū)動,將合成氨送來的壓力為15kPa 的CO2升壓到14.7MPa,二氧化碳壓縮機的工藝流程由潤滑油系統(tǒng)、密封氣系統(tǒng)、工藝氣流程和防喘振流程等構(gòu)成。密封氣在開車前采用氮氣,開車之后采用3 段出口的二氧化碳作為密封氣,供氣壓力為0.6MPa 以上,通過自力式調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)到壓差為10KPa 后進入壓縮機的密封系統(tǒng)。
以10 種模式控制二氧化碳壓縮機電子調(diào)速,修改前的升速模式如表1 所示。
表1 升速模式
電子調(diào)速系統(tǒng):
電子調(diào)速系統(tǒng)包含了TS3000 速度控制器,獨立的電子超速保護控制器,無源轉(zhuǎn)速探頭,油動機執(zhí)行機構(gòu),超速跳車聯(lián)鎖系統(tǒng)。
1)超速保護控制
本套系統(tǒng)設置了獨立的電子超速保護系統(tǒng)實現(xiàn)汽輪機組的超速保護功能,通過3 個獨立的轉(zhuǎn)速探頭和速度模塊進行轉(zhuǎn)速的測定和超速的判定,通過繼電器模塊三取二邏輯實現(xiàn)。超速保護系統(tǒng)檢測到汽輪機超速信號,發(fā)出跳閘信號到獨立的跳車電磁閥,跳車電磁閥發(fā)出動作,將去速關(guān)閥的調(diào)速油泄掉,速關(guān)閥靠本身彈簧的力量迅速關(guān)閉,截斷主蒸汽進入,壓縮機停機。
2)電子調(diào)速
電子調(diào)速由電子調(diào)速器控制汽輪機由零轉(zhuǎn)速按照設備要求自動升速至汽輪機正常工作轉(zhuǎn)速和安全停車,由成熟的電子測速系統(tǒng)和油動機執(zhí)行機構(gòu)實現(xiàn)電子調(diào)速控制和蒸汽壓力控制。二氧化碳壓縮機機組安裝6 個無源轉(zhuǎn)速探頭,其中3 個獨立的轉(zhuǎn)速探頭進行轉(zhuǎn)速的測定實現(xiàn)三取二聯(lián)鎖跳車,2 個轉(zhuǎn)速探討用作轉(zhuǎn)速顯示,1 個轉(zhuǎn)速探頭去實現(xiàn)電子超速跳車。系統(tǒng)內(nèi)的速度控制模塊接收經(jīng)PI 卡處理過的速度信號,采取三取中、二取高、一取一的選擇策略,進行調(diào)速運算,控制調(diào)速閥實現(xiàn)汽輪機自動啟動、速度控制、臨界轉(zhuǎn)速避免、超速試驗等功能。性能控制模塊以出口壓力作為控制變量,經(jīng)PID 回路運算串級控制汽輪機轉(zhuǎn)速,同時可設置轉(zhuǎn)速作為替代控制變量,在主控回路出現(xiàn)故障時可自動切換到替代回路。
轉(zhuǎn)子是一個彈性體,具有一定的自由振動頻率,即轉(zhuǎn)子固有振動頻率。轉(zhuǎn)子在制造過程中,由于軸的中心和轉(zhuǎn)子的中心不可能完全重合,總有一定偏心,當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動后就產(chǎn)生離心力,離心力就引起轉(zhuǎn)子的強迫振動,當強迫振動頻率和轉(zhuǎn)子固有頻率相同或成比例時,就會產(chǎn)生共振,使振幅突然增大,這時的轉(zhuǎn)速即為臨界轉(zhuǎn)速。同時轉(zhuǎn)子還存在固有的扭轉(zhuǎn)自振頻率,也是轉(zhuǎn)子軸系的固有特性,取決于轉(zhuǎn)子本身的材料、結(jié)構(gòu)、連接方式、聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)和材料等時,轉(zhuǎn)子處于共振狀態(tài),這時的轉(zhuǎn)速即為扭轉(zhuǎn)臨界轉(zhuǎn)速。臨界轉(zhuǎn)速主要是研究轉(zhuǎn)子的橫向彎曲振動與扭轉(zhuǎn)振動問題[1]。
當轉(zhuǎn)子在啟停的升速或降速過程中,如果轉(zhuǎn)子在臨界轉(zhuǎn)速下或停滯在其附近運行時,會出現(xiàn)劇烈的振動,軸的彎曲度明顯增大,疲勞加劇,運行時間稍長還會造成軸的嚴重彎曲變形或折斷,以至軸或軸上零件乃至整個機器遭到破壞。因此,壓縮機轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速應避開臨界轉(zhuǎn)速,一般工作轉(zhuǎn)速偏離臨界轉(zhuǎn)速10%以上。在機組啟動升速過程中要加大升速速率迅速且平穩(wěn)地通過臨界轉(zhuǎn)速,而不應該在臨界轉(zhuǎn)速下或者臨界區(qū)附近停留。
二氧化碳壓縮機開車過程中,在二氧化碳入口壓力和蒸汽透平運行穩(wěn)定的情況下,當機組轉(zhuǎn)速從0rpm~4400rpm 時機組一切正常,此時在機組控制系統(tǒng)ITCC 的調(diào)節(jié)下二段壓縮回一段及四段壓縮回三段的兩段防喘閥自動全開。當轉(zhuǎn)速越過4400rpm 后低壓缸開始出現(xiàn)異音,在二段壓縮出口管線上能聽見明顯的異音同時能看見管道的振動。隨著轉(zhuǎn)速的進一步升高,在S01/S102/S103 分離罐處能明顯聽見氣體的來回震蕩的異音。在機組通過5300rpm 后在沒有進行任何操作干預的前提下喘振迅速消失。反之在機組正常停運過程,當轉(zhuǎn)速在ITCC 的控制下轉(zhuǎn)速由工作轉(zhuǎn)速逐漸下降5300rpm 后開始喘振。但軸承的振動和溫度沒有異常變化。
處理方法:將二段壓縮回一段的防喘閥FV7001 解體沒有發(fā)現(xiàn)明顯異常。壓縮機原來設計臨界轉(zhuǎn)速為2500rpm,經(jīng)過分析認為是低壓缸在低轉(zhuǎn)速下流通能力不足造成,將一階暖機轉(zhuǎn)速由2950rpm 調(diào)整至3200rpm,將二階暖機轉(zhuǎn)速由4400rpm 調(diào)整至5200rpm,日立和我廠人員共同討論后同時采用的辦法是通過人為在現(xiàn)場手動打開一段、二段出口安全閥副線將二氧化碳部分放空,最終喘振現(xiàn)象消除。
結(jié)論:雖然通過調(diào)整暖機轉(zhuǎn)速和調(diào)節(jié)安全閥副線消除啟動過程低壓缸的喘振,但日立沒有提出有充分的證據(jù)解釋為何會出現(xiàn)這種狀況,而僅僅認為是二氧化碳本身的特性決定了機組易喘振。此外臨時采取的開安全閥副線的應急措施畢竟不是正規(guī)的操作方法。一方面,長期這樣操作必會造成安全閥副線由于沖刷出現(xiàn)泄漏,給機組本身和尿素裝置的穩(wěn)定運行造成影響;另一方面,由于必須到現(xiàn)場操作和配合在緊急停車的情況下會由于操作不及時、不匹配造成機組喘振或停車。
現(xiàn)象及處理方法:二氧化碳壓縮機開車過程中,在二氧化碳機轉(zhuǎn)速從5300rpm 開始后齒輪箱低速軸振動由10μm 左右開始上漲,隨著機組轉(zhuǎn)速上升當?shù)竭_6300rpm 左右時齒輪箱振動急速增加。二氧化碳壓縮機的軸系圖如圖一所示,試車過程中機組轉(zhuǎn)速在5500~5900rpm曾因振動值超過147μm 而聯(lián)鎖停車。最后日立提出修改振動聯(lián)鎖值,將聯(lián)鎖值由147μm 提高到200μm,而機組振動值的量程為0~200μm,機組在6700~6800rpm 時最高達到180μm,在機組轉(zhuǎn)速超過6950rpm左右時振動瞬間下降到10μm 左右。在機組正常停運過程,當轉(zhuǎn)速在ITCC 的控制下轉(zhuǎn)速由工作轉(zhuǎn)速逐漸下降5900rpm 后振動開始上升。但軸承的振動和溫度沒有異常變化。修改升速曲線,改變暖機轉(zhuǎn)速。
表2 升速模式
模式修改后兼顧了低壓缸喘振和低速振動兩方面因素,修改后的二氧化碳壓縮機升速曲線和暖機時間如下表2,轉(zhuǎn)速升從5200rpm 升至最低運行轉(zhuǎn)速7000rpm 的升速速率由原來的596rpm改為1000rpm,修改后的升速曲線能夠快速通過喘振區(qū)和高振動區(qū)。
結(jié)論:雖然通過修改聯(lián)鎖值和升速速率,但振動高的現(xiàn)象仍然存在,只是保證了機組可以將轉(zhuǎn)速升到設計值,同時減少了在振動區(qū)的停留時間進而降低對設備的影響程度。
[1]黃鐘岳,王曉放.透平式壓縮機[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004.