章超榮 王秀琴 楊海林
C80E型通用敞車(chē)地板拼接焊接工藝的改進(jìn)
章超榮 王秀琴 楊海林
本文通過(guò)對(duì)C80E型通用敞車(chē)地板拼接方式進(jìn)行工藝改進(jìn),采用埋弧焊方式并進(jìn)行了工藝評(píng)定,評(píng)定結(jié)果可行,既提高了生產(chǎn)效率,又帶來(lái)了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
C80E型通用敞車(chē)為我公司首次批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,車(chē)體主要結(jié)構(gòu)及所使用材料與C70E型通用敞車(chē)相比,均有較大的變化。 公司本次試制及批產(chǎn)車(chē)體使用的板材主要是以鞍鋼生產(chǎn)的S450AW為主,該材料屬新研制產(chǎn)品,從未批量應(yīng)用于產(chǎn)品中焊接過(guò),而在S450AW供貨技術(shù)條件里寫(xiě)明其焊接性能與高強(qiáng)耐候鋼材料Q450NQR1相當(dāng)。
而該產(chǎn)品研發(fā)公司齊齊哈爾軌道交通裝備有限責(zé)任公司在產(chǎn)品技術(shù)交底時(shí),僅僅對(duì)氣體保護(hù)焊時(shí)配套使用的氣體保護(hù)焊絲TH550—NQ—Ⅱ進(jìn)行了說(shuō)明,并推薦地板拼接時(shí)采取開(kāi)坡口進(jìn)行富氬氣體保護(hù)焊焊接方式,我公司地板受板幅及運(yùn)輸限制,采用4塊拼接。地板拼接如圖1、圖2所示。
我們結(jié)合公司實(shí)際情況,對(duì)地板拼接進(jìn)行了埋弧焊工藝評(píng)定試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果可行,既提高了生產(chǎn)效率,又省去了地板開(kāi)坡口工序,節(jié)省了生產(chǎn)成本。
試驗(yàn)?zāi)康模捍_定板厚6mm,材質(zhì)S450AW地板采用埋弧焊焊接工藝后,其焊縫熔深滿(mǎn)足圖樣要求不小于板厚的75%(即熔深為≥4.5mm),各項(xiàng)力學(xué)性能滿(mǎn)足要求,并確定合理焊接參數(shù)。
(1)試板焊接 焊前使用砂輪清理焊接區(qū)域油污等雜質(zhì),以露出金屬光澤為標(biāo)準(zhǔn)。試板對(duì)接單面焊,M1號(hào)試板焊接采用小參數(shù),M2號(hào)試板焊接采用大參數(shù),具體焊接參數(shù)如表1所示。
(2)試驗(yàn)內(nèi)容 首先,焊接工藝性。電弧穩(wěn)定性及焊后脫渣性較好,焊縫成形良好(見(jiàn)圖3)。
其次,焊縫外觀(guān)及內(nèi)在質(zhì)量。焊后首先進(jìn)行焊縫表面的目視檢測(cè),對(duì)接板表面無(wú)未熔合、咬邊、裂紋、弧坑及氣孔等焊接缺陷。焊后24h進(jìn)行X射線(xiàn)探傷,試板M1在試板端頭存在長(zhǎng)30mm未熔透,試板M2均未出現(xiàn)氣孔及未熔合等缺陷,經(jīng)評(píng)定均為Ⅰ級(jí)合格,如圖4所示。
(3)力學(xué)性能試驗(yàn) M1試件端頭未焊透,力學(xué)性能試驗(yàn)時(shí)去除該未焊透部分。
首先,拉伸試驗(yàn)如圖5所示,試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
圖1 地板拼接焊縫示意
圖2 地板拼接簡(jiǎn)化
表1 焊接參數(shù)
由試驗(yàn)結(jié)果可知,試板M1、M2的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度
均大于母材及標(biāo)準(zhǔn)要求,且斷裂位置位于焊縫熱影響區(qū),拉伸性能合格。
圖3 焊縫外觀(guān)成形
其次,彎曲試驗(yàn)如圖6所示,彎曲試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
由試驗(yàn)結(jié)果可知,試板M1的背完試驗(yàn)在焊縫處斷裂,彎曲性能不合格。而M2的正面與背面彎曲試驗(yàn)在焊縫處、熱影響區(qū)處及母材處均保持完好,未發(fā)生斷裂現(xiàn)象,彎曲性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。最后,沖擊試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
圖4 X射線(xiàn)探傷照片
圖5 拉伸試驗(yàn)
表2 拉伸試驗(yàn)結(jié)果
(4)試驗(yàn)結(jié)果 C80E(H)型通用敞車(chē)地板對(duì)接雙絲埋弧焊,焊絲采用T H550—N Q-Ⅲ、焊絲直徑3mm、焊劑采用SJ101,結(jié)論如下:①焊接接頭力學(xué)性能、焊縫質(zhì)量合格,焊縫熔深滿(mǎn)足圖樣要求。②焊接電弧穩(wěn)定,焊接工藝性良好。④組裝間隙0~1mm,焊接電流為500~600A、電弧電壓為34~38V、焊接速度為0.6~0.8 m/min。
兩種焊接方法所使用的焊接參數(shù)如表5所示。
對(duì)比結(jié)果如下:
(1)較高的生產(chǎn)效率 從表5的焊接速度對(duì)比可知,小車(chē)自動(dòng)氣體保護(hù)焊的焊接速度要低于埋弧焊焊接速度,因此單從焊接速度來(lái)說(shuō),埋弧焊的效率比小車(chē)自動(dòng)氣體保護(hù)焊效率高。另外,由于使用小車(chē)自動(dòng)焊時(shí)需要在前工序開(kāi)制單邊30°坡口,花費(fèi)焊前鋪設(shè)小車(chē)軌道、調(diào)整焊槍等一定的焊接輔助時(shí)間,所以實(shí)際焊接按現(xiàn)在1名焊工手工焊接,埋弧焊需要25min,小車(chē)自動(dòng)氣體
保護(hù)焊需要103min,生產(chǎn)效率提高約4倍。即使小車(chē)自動(dòng)焊時(shí)按2名焊工同時(shí)焊接,需要的時(shí)間為83min,埋弧焊的生產(chǎn)效率仍提高約3倍。
圖6 彎曲試驗(yàn)
表3 彎曲試驗(yàn)結(jié)果
(2)較好的經(jīng)濟(jì)效益 使用小車(chē)自動(dòng)氣體保護(hù)焊時(shí),開(kāi)制坡口帶來(lái)的人工成本費(fèi)及填充坡口焊絲消耗的材料費(fèi)用,這些費(fèi)用在使用埋弧焊時(shí)均可以省去。
(1)地板拼接采用埋弧焊焊接工藝,焊接接頭力學(xué)性能、焊縫質(zhì)量合格,焊縫熔深滿(mǎn)足圖樣要求。
(2)地板拼接采用埋弧焊焊接工藝,生產(chǎn)效率提高約4倍。
(3)地板拼接采用埋弧焊焊接工藝,節(jié)省了開(kāi)制坡口的人工成本費(fèi)及填充坡口焊絲消耗的材料費(fèi)用。
表4 沖擊試驗(yàn)結(jié)果
表5 埋弧焊和小車(chē)自動(dòng)氣體保護(hù)焊焊接參數(shù)
圖6
圖7 (200×)
圖8 (500×)
試驗(yàn)結(jié)果表明所選焊絲符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,焊縫成形美觀(guān),達(dá)到了理想效果。焊接過(guò)程應(yīng)注意以下幾點(diǎn):①經(jīng)過(guò)資料分析,所選焊絲的牌號(hào)是此次焊接試驗(yàn)的關(guān)鍵所在。②管頭焊接前,要經(jīng)過(guò)打磨,去除管子表面的多孔燒結(jié)層,是另一關(guān)鍵技術(shù)所在。③采用正確的焊接參數(shù)和檢測(cè)措施,從工藝上保證焊接的質(zhì)量。
另外,為了保證制造質(zhì)量,我們制定以下措施:①換熱管不允許直接使用鋼絲繩吊裝。②應(yīng)在換熱管下方墊有橡膠或木板。③換熱管端部的油污等雜質(zhì),應(yīng)使用丙酮、砂紙清理干凈。④換熱管穿管時(shí),穿管人員應(yīng)戴干凈的手套,不允許直接用手或帶有油污的手套進(jìn)行穿管。⑤在整個(gè)組裝、焊接和吊裝過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格保護(hù)換熱管,防止磕碰、劃傷、變形。
設(shè)備制造完畢后,管頭經(jīng)過(guò)2.2MPa水壓試驗(yàn),無(wú)泄漏部分,交貨以后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,未出現(xiàn)任何泄漏情況,為今后類(lèi)似材料的焊接積累了經(jīng)驗(yàn)。
作者簡(jiǎn)介:李憲亮等,山東美陵化工設(shè)備股份有限公司。
章超榮等,南車(chē)二七車(chē)輛有限公司。