張翠萍
(新疆眾和股份有限公司 烏魯木齊830013)
汽輪機(jī)組異常振動是汽輪機(jī)常見故障中較為復(fù)雜的一種故障,直接影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。由于機(jī)組的振動往往受多方面的影響,只要跟機(jī)本體有關(guān)的任何一個設(shè)備或介質(zhì)都會是機(jī)組振動的原因,比如進(jìn)汽參數(shù)、疏水、油溫、油質(zhì)等;針對導(dǎo)致汽輪機(jī)異常振動的各個原因分析是消除汽輪機(jī)異常振動的關(guān)鍵。比如軸系質(zhì)量失去平衡(掉葉片、大軸彎曲、軸系中心變化、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)冷水路局部堵塞等)、動靜磨擦、膨脹受阻、軸承磨損或軸承座松動,以及電磁力不平衡等等都會表現(xiàn)振動增大,甚至強烈振動。因此,針對汽輪機(jī)異常振動原因的分析就顯得尤為重要,只有查明原因才能對癥維修。某電廠150MW超高壓機(jī)組檢修后開機(jī)3號瓦瓦振超報警值同時軸振3X、3Y 幅值也相應(yīng)增加,瓦振振幅達(dá)80 μm,針對汽輪機(jī)異?,F(xiàn)場采集數(shù)據(jù)、分析查找故障原因,通過動平衡方式解決。
本機(jī)組為超高壓、中間再熱,雙排單軸布置的反動式直接空冷抽汽凝汽式汽輪機(jī)。其特點是高中壓汽缸合并,通流部分反向布置,新汽及再熱進(jìn)汽集中在高中壓汽缸中部,以降低前后軸承的工作溫度和減小轉(zhuǎn)子、汽缸的熱應(yīng)力,低壓缸為徑向擴(kuò)壓雙排汽,目的是縮短機(jī)組軸向尺寸,同時又最大限度地降低排氣壓力。
7 月3 日機(jī)組進(jìn)行B 級檢修,檢修過程中未發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)本體、轉(zhuǎn)子、葉片、軸瓦有缺陷。7 月22 開機(jī)后,機(jī)組振動數(shù)據(jù)正常。運行兩周后,汽輪機(jī)三瓦、四瓦瓦振明顯上升,8 月13 日,機(jī)組負(fù)荷降至139 MW,三瓦瓦振79 μm(80 μm 為跳機(jī)值),繼續(xù)減負(fù)荷,保持振動值在80 μm 以下,8 月15 日,機(jī)組跳機(jī),三瓦振動值達(dá)到91 μm,同時三瓦軸振#3X向振幅達(dá)到159 μm。
根據(jù)現(xiàn)場振動數(shù)據(jù)采集情況分析,具體數(shù)據(jù)見表1,引起振動的主要原因為基頻分量,基頻分量占振動幅值95%以上(三四瓦瓦振頻譜見圖1),決定通過高速動平衡方法來處理機(jī)組振動情況。
圖1 三四瓦瓦振頻譜圖
表1
1.3.1 第1階段振動治理情況
第1次動平衡在120 MW工況下進(jìn)行。在低壓轉(zhuǎn)子前端(#2 瓦側(cè))315°處加重1 010 g。本次加重后,120 MW 工況下3X/3Y/4X/4Y 軸振減小,#2/#3/#4 軸承瓦振減小,2X/2 Y 軸振有所增大。在隨后的升負(fù)荷(120~150 MW)過程中,#3、#4 軸承振動逐漸增大,最大達(dá)到72 μm。
第2次動平衡去除第1次加重,在低壓轉(zhuǎn)子前端(#2 瓦側(cè))315°處加重600 g,在低壓轉(zhuǎn)子后端(#3 瓦側(cè))315°處加重410 g。
本次加重后,1X/1Y/2 X/2 Y/3 X/3 Y/4 X/4 Y軸振減小,軸振值在70 μm 以下,振動值良好,#2~#4軸承瓦振減小,#1、#2、#3、#4 瓦振振動在50 μm 以內(nèi),但5X振動較大,達(dá)到150 μm,五瓦瓦振振動值有跳變現(xiàn)象。
1.3.2 第2階段振動治理情況
對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了平衡調(diào)整,方案為:#4瓦側(cè)284°處加重380 g;#5 瓦側(cè)104°處加重390 g。本次加重后,軸系各點振動都有不同幅度的降低。汽輪機(jī)軸振全部在60 μm以下,#3、#4軸承瓦振也降到50 μm以內(nèi),取得預(yù)期效果。
#5X 軸振較大(130 μm),#3、#4、#5 軸承瓦振偏大(50 μm)。
表2
后期運行,五瓦就地振動從最大70 μm 上升到110 μm,并有明顯上升趨勢,DCS顯示五瓦瓦振測點從10 μm 至180 μm 無規(guī)則跳變,就地實測振動在10~25 μm 跳變,就地實測振動五瓦振動最大值在90~110 μm跳變,靠發(fā)電機(jī)側(cè)兩個地腳螺栓振動最大在100 μm,靠勵磁機(jī)側(cè)地腳螺栓最大振動在30 μm,在五瓦振動測點處測沿發(fā)電機(jī)軸向振動最大640 μm,具體振動數(shù)據(jù)分布見圖2。
圖2 五瓦振動數(shù)據(jù)分布圖
11 月14 日對五瓦底部四個地腳螺栓進(jìn)行了緊固,振動值有明顯下降,五瓦X向軸振由145 μm下降至130 μm,五瓦Y向振動由100 μm下降至60 μm,五瓦垂直向瓦振由90 ~110 μm 下降至60~70 μm,在五瓦振動測點處測沿發(fā)電機(jī)軸向振動下降至435 μm,各項振動在合格范圍內(nèi)。具體振動分布情況見圖3。
圖3
發(fā)電機(jī)第2 次動平衡效果分析:12 月27 日,在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上進(jìn)行了第2 次動平衡調(diào)整,具體方案為:原配重保留,#4 瓦側(cè)220° 處加重270 g;#5 瓦側(cè)40°處加重264 g。
本次加重后,瓦振有不同幅度的降低。汽輪機(jī)瓦振全部在50 μm 以下,但五瓦X 向軸振仍在130 μm左右。
表3
根據(jù)機(jī)組處理情況及監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,機(jī)組產(chǎn)生振動的主要原因還是轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起的。該機(jī)組在調(diào)試階段,機(jī)組就因振動大而未能一次啟動成功,隨后聯(lián)系廠家對汽輪機(jī)進(jìn)行了動平衡處理,處理后正常。通常造成轉(zhuǎn)子不平衡的原因主要由以下幾種:
(1)材料缺陷,如轉(zhuǎn)子制造中的材料密度不均勻;
(2)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)設(shè)計中鍵、銷、孔等配置不對稱;
(3)轉(zhuǎn)子中的一些零件加工不良,組裝時有安裝偏差等;
(4)轉(zhuǎn)子彎曲,如轉(zhuǎn)子受熱不均產(chǎn)生彎曲等;
(5)運行中轉(zhuǎn)子不均勻結(jié)垢、腐蝕,或轉(zhuǎn)子上葉片、拉筋、圍帶等斷裂都能造成轉(zhuǎn)子不平衡。
該機(jī)組經(jīng)過三次機(jī)組檢修,機(jī)組軸系發(fā)生變化,初步判斷汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子由于轉(zhuǎn)動部件發(fā)生徑向、軸向位移等原因,使轉(zhuǎn)子受熱不均,產(chǎn)生熱彎曲是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡的主要原因。后期要求運行人員嚴(yán)格控制機(jī)組運行參數(shù),禁止蒸汽超溫超壓保證機(jī)組平穩(wěn)運行。
150 MW 機(jī)組通過前后四次處理,通過低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子加裝配重塊,調(diào)整五瓦底部地腳螺栓,最終消除機(jī)組振動。汽輪機(jī)振動始終是汽輪機(jī)專業(yè)的重大難題,在機(jī)組振動分析方面,必須要有數(shù)據(jù)支撐才能夠準(zhǔn)確的分析振動原因的具體問題所在,才能夠更快的、更好的、更有效的采取處理措施,將機(jī)組的損失減到最小,同時在運行過程中以及開停機(jī)過程中,要求運行人員嚴(yán)格控制運行參數(shù),保證機(jī)組的安全性。
[1]施維新.汽輪發(fā)電機(jī)組振動及事故.
[2]振動理論及應(yīng)用.清華大學(xué)出版社,2005.
[3]方同.振動理論及應(yīng)用.西北工業(yè)大學(xué)出版社.