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蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng)技術(shù)改造

2015-11-20 01:54林孝財(cái)
中國科技縱橫 2015年16期
關(guān)鍵詞:油閥壓閥四通

林孝財(cái)

(福建水口發(fā)電集團(tuán)有限公司,福建三明 365100)

蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng)技術(shù)改造

林孝財(cái)

(福建水口發(fā)電集團(tuán)有限公司,福建三明 365100)

全面分析了水東電站原蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng)由于設(shè)計(jì)、制造不合理等原因,導(dǎo)致蝴蝶閥操作時(shí)發(fā)生拒動、鎖錠基礎(chǔ)板扭曲變形等后果。通過對整個(gè)蝴蝶閥控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,選用HJK-850/01的集成控制裝置,元件與元件之間,元件與集成塊之間實(shí)現(xiàn)集成控制。從而徹底解決了蝴蝶閥操作拒動、鎖錠基礎(chǔ)板扭曲變形、柜內(nèi)管接頭漏油等現(xiàn)象,大大提高了蝴蝶閥控制系統(tǒng)的速動性、可靠性,有利地保證了機(jī)組的安全運(yùn)行。

蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng) 電磁配壓閥 四通滑閥 旁通閥 鎖錠 集成裝置

水東電站作為福建省尤溪流域的第三梯級廠(壩后引水式),安裝有4臺20MW的水輪發(fā)電機(jī)組,水輪機(jī)型號:ZZD32B—LJ—330,發(fā)電機(jī)型號:SF20—28/550,機(jī)組轉(zhuǎn)速214.3r/min,飛逸轉(zhuǎn)速450r/min,設(shè)計(jì)水頭33m。機(jī)組主要擔(dān)負(fù)著系統(tǒng)的調(diào)峰、頂峰任務(wù),開、停機(jī)頻繁,并且投入了低周自啟動裝置,因此對機(jī)組的速動性、安全性、穩(wěn)定性有較高的要求。

蝴蝶閥(蝶閥)是水輪機(jī)的重要部件,其主要作用是:(1)機(jī)組檢修時(shí),用于截住上游水流;(2)機(jī)組較長停機(jī)時(shí),關(guān)閉蝴蝶閥,可減少機(jī)組導(dǎo)葉的漏水量;(3)當(dāng)調(diào)速器或?qū)~發(fā)生故障時(shí),用于緊急切斷水流,防止機(jī)組飛逸時(shí)間超過允許值,避免事故擴(kuò)大;(4)引水式水電站,在分叉管末端設(shè)置蝴蝶閥,以便一臺機(jī)組檢修而不影響其它機(jī)組的正常運(yùn)行。水東電站的蝴蝶閥型式為臥式立面分半液壓操作方式,蝴蝶閥直徑為4600mm,接力器形式為搖擺式雙接力器(直徑550mm),工作油壓為4.0Mpa。蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng)作為蝴蝶閥開啟、關(guān)閉的控制機(jī)構(gòu),其工作安全、可靠與否,將直接影響到機(jī)組運(yùn)行的安全性、可靠性。原蝴蝶閥控制操作裝置型號為:HG-0.4/40,其控制系統(tǒng)圖如圖1所示。該系統(tǒng)由51DP、52DP兩個(gè)電磁閥、四通滑閥HF、油閥YF、液動配壓閥、1XL、2XL限流器及管路等組成。自投產(chǎn)以來,1-4號機(jī)蝴蝶閥在開關(guān)操作過程中相繼出現(xiàn)鎖錠未提到頭而接力器提前動作,將鎖錠基礎(chǔ)板(40㎜鋼板)扭曲變形、鎖錠頭蹩壞的的嚴(yán)重后果,以及日常運(yùn)行不可靠、管接頭滲漏油、裝置缺陷難以消除等諸多隱患,不僅影響機(jī)組的安全運(yùn)行,也威脅著廠房、發(fā)電設(shè)備及生產(chǎn)人員的安全。

圖1:H G-0.4/40控制系統(tǒng)圖

標(biāo)記標(biāo)記B3 A1 A A3 K B P T B1接口名稱接口名稱標(biāo)記接口名稱鎖錠開腔鎖錠關(guān)腔旁通閥開腔旁通閥關(guān)腔鎖錠控制端(X)壓力油源接力器關(guān)腔接力器開腔接回油腔

1 HG-0.4/40型蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng)運(yùn)行存在的問題

(1)整個(gè)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜、檢修維護(hù)量大、備品備件較貴;(2)控制柜內(nèi)油管路錯(cuò)綜復(fù)雜、管接頭多達(dá)100多個(gè),接頭密封性能差,存在嚴(yán)重的滲漏油現(xiàn)象,為此還特地制作大油盆進(jìn)行接油,由檢修人員定期負(fù)責(zé)接排油、清掃;(3)電磁配壓閥動作不可靠,經(jīng)常出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,從而導(dǎo)致蝴蝶閥無法自動操作。電磁配壓閥閥芯與襯套配合間隙偏大,且無自鎖功能,曾出現(xiàn)閥芯在動作到位后,因間隙大、無法自鎖,閥芯自動移位、設(shè)備誤動。為確保電磁閥動作正常,由檢修人員定期進(jìn)行解體清洗;(4)四通滑閥與缸體間的配合間隙偏大,且無自鎖功能,在機(jī)組運(yùn)行時(shí),由于廠房振動較大,曾出現(xiàn)四通滑閥自行跑位,在下一次操作時(shí),未等蝶閥鎖錠提到頭后,蝴蝶閥接力器就開始動作,從而導(dǎo)致鎖錠基礎(chǔ)板扭曲變形、鎖錠頭蹩壞等嚴(yán)重后果;(5)對透平油質(zhì)量要求較高。因水輪機(jī)層環(huán)境較潮濕,集油槽內(nèi)的油易劣化變質(zhì),從而時(shí)有引發(fā)電磁配壓閥卡澀、無法正常動作的現(xiàn)象;(6)鎖錠缸的K腔位置加工偏低(各臺均不一樣),在鎖錠未全提到頭時(shí),其下腔壓力油已流通至52DP處,就可能出現(xiàn)前1.4所述現(xiàn)象;(7)整個(gè)系統(tǒng)在操作過程中振動、噪聲較大;(8)系統(tǒng)投入的速動性、安全性、穩(wěn)定性較差;(9)開、關(guān)閉時(shí)間不易調(diào)整;

2 改造處理

鑒于上述情況,公司決定利用機(jī)組大、小修的機(jī)會對其蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造試驗(yàn)。根據(jù)實(shí)際情況,經(jīng)反復(fù)調(diào)研、比對,最終選擇了型號為:HJK-850/01的集成控制裝置。

2.1 HJK-850/01裝置結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)

圖2: H JK-850/01裝置機(jī)械液壓原理圖

標(biāo)記標(biāo)記B 3 A 1 A A 3 K B P T B 1接口名稱接口名稱標(biāo)記接口名稱鎖錠開腔鎖錠關(guān)腔旁通閥開腔旁通閥關(guān)腔鎖錠控制端(X)壓力油源接力器關(guān)腔接力器開腔接回油腔

HJK-850/01蝴蝶閥集成控制裝置由WDP-10-63電磁配壓閥3臺(德國進(jìn)口),JYF-25油閥1臺,JHF-25四通滑閥1臺,YX-100電接點(diǎn)壓力表1個(gè),壓力表開關(guān)1個(gè),一塊集成塊組成。該裝置的特點(diǎn)就是自動化元件全部采用板式連接,并安裝在集成塊上,實(shí)現(xiàn)無管連接,可實(shí)現(xiàn)免維護(hù),在技術(shù)上關(guān)鍵的自動化元件采用進(jìn)口元件,使得系統(tǒng)的可靠性大大提高,元件與元件之間,元件與集成塊之間實(shí)現(xiàn)集成控制。在控制柜內(nèi)裝有開啟、關(guān)閉操縱按鈕及全開、全關(guān)指示燈,鎖錠投入、拔出指示燈。其操作線路與中心控制區(qū)室操作線路并聯(lián),在控制裝置或中心控制室均可操作。

2.2 HJK-850/01裝置的控制原理:(配合圖2:機(jī)械液壓原理圖說明)

2.2.1 蝴蝶閥開啟控制:

a、開機(jī)條件具備;b、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)全關(guān);c、壓油罐油壓正常;d、鋼管、蝸殼水壓基本平衡。上述條件滿足后,當(dāng)發(fā)出開啟蝴蝶閥的命令后,3WDP電磁配壓閥左邊電磁線圈通電,閥芯右移,油閥 JYF上腔通壓力油,使油閥開啟。壓力油通至四通滑閥JHF;同時(shí)壓力油進(jìn)入鎖定開腔B3,鎖定開啟,1WDP電磁配壓閥左邊線圈通電,壓力油進(jìn)入旁通閥的開腔B1。旁通閥提起,蝸殼充水,鎖錠下腔K用堵頭堵住,集成裝置控制端(X)與P腔短接壓力油通至電磁配壓閥2WDP壓力口,待蝸殼水壓升至壓力信號器定值時(shí)(即蝸殼、鋼管水壓基本平衡)電磁配壓閥2WDP左邊電磁線圈通電,閥芯右移,壓力油進(jìn)入四通滑閥 JHF的左端,四通滑閥活塞右移,壓力油經(jīng)四通滑閥至接力器開腔B,將蝴蝶閥開啟,當(dāng)蝴蝶閥開至全開位置時(shí),其行程限位開關(guān)接點(diǎn)動作,開啟指示燈亮,同時(shí)將蝴蝶閥開啟繼電器釋放,電磁配壓閥3WDP右邊線圈通電,閥芯左移,關(guān)閉鎖定投入,同時(shí)1WDP右邊線圈通電,閥芯左移,關(guān)閉旁通閥,JYF油閥關(guān)閉。

2.2.2 蝴蝶閥關(guān)閉控制:

當(dāng)操作蝴蝶閥控制開關(guān)發(fā)出關(guān)閉命令后,電磁配壓閥1WDP左邊電磁線圈通電動作,閥芯左移,旁通閥開啟,電磁配壓閥3WDP左邊線圈通電動作,閥芯右移,鎖定拔出,JYF油閥開啟,隨即2WDP右邊電磁線圈通電,閥芯左移,壓力油進(jìn)入四通滑閥的右端,推動閥芯左移,壓力油經(jīng)四通滑閥至接力器關(guān)側(cè)A。當(dāng)蝴蝶閥至全關(guān)位置時(shí),行程開關(guān)閉合,全關(guān)位置指示燈亮,同時(shí)將蝴蝶閥關(guān)閉,關(guān)閉繼電器釋放,電磁配壓閥3WDP右邊電磁線圈通電,鎖錠投入,閥芯左移,1WDP 右邊電磁線圈通電,閥芯左移,旁通閥關(guān)閉,JYF油閥關(guān)閉。(以上的左、右都以人面對元件前面為基準(zhǔn))

2.2.3 HJK-850/01技術(shù)要求

①控制裝置安裝調(diào)試后,具備現(xiàn)地控制操作和遠(yuǎn)方控制操作以及自動控制操作,系統(tǒng)操作平穩(wěn)、振動小等;②電磁配壓閥采用進(jìn)口雙向控制電磁閥,電源采用直流220V,并能實(shí)現(xiàn)手動操作;③集成控制閥鑄造時(shí),不能有任何穿透性的氣孔或夾渣情況;④適用的額定油壓應(yīng)為4.0 MPa;制造出廠前應(yīng)在6.0 MPa油壓下進(jìn)行耐壓試驗(yàn),且沒有滲油及竄油現(xiàn)象;⑤蝴蝶閥的開關(guān)時(shí)間可調(diào)范圍應(yīng)在80---100秒之間;⑥控制箱面增設(shè)鎖錠動作位置指示燈,操作按鈕帶有防誤裝置;控制箱尺寸為:長835mm×寬655mm×高1405mm,顏色為淺駝灰;⑦控制箱對外接口應(yīng)與現(xiàn)場的管路布置相一致(采用高壓軟管連接),并在箱內(nèi)后上側(cè)預(yù)留壓力控制器接口;控制箱端子排安裝在柜后左側(cè)下方(豎直方向)、空開在端子排上方;⑧各電磁配壓閥應(yīng)配有用途指示標(biāo)志銘牌(不銹鋼);各壓力表前需加裝隔離閥,且油壓表前另加裝一道緩沖裝置,以防止操作時(shí)高壓油瞬間進(jìn)入油壓表將其沖壞;⑨集成裝置鎖錠控制端K腔在柜內(nèi)用軟管直接短接,從壓力油總油管P上取油,壓力油直接守候在2WDP及JHF處,以防止JHF失壓后,因廠房振動等原因JHF閥芯自動偏移,而導(dǎo)致誤動作。

2.2.4 安裝與調(diào)試

①安裝:機(jī)組大修時(shí),先把原有的操作柜各液壓元件及管路整體拆吊;將HJK-850/01的集成控制裝置吊裝就位,然后進(jìn)行管路配制和電氣接線。②調(diào)整試驗(yàn):為了保證安全,在裝置充壓力油前可先把接力器的開、關(guān)側(cè)進(jìn)油閥關(guān)閉后進(jìn)行。調(diào)整蝴蝶閥的開、關(guān)閉時(shí)間即調(diào)整限流器的開口量大小,將蝴蝶閥開、關(guān)閉時(shí)間控制在80-100S內(nèi),其中開啟時(shí)間可比關(guān)閉時(shí)間延長幾秒;手動及自動開關(guān)閉蝴蝶閥試驗(yàn)以及開停機(jī)聯(lián)動開關(guān)閉蝴蝶閥試驗(yàn)等。

2.2.5 該裝置的優(yōu)點(diǎn)

①該裝置小巧緊湊,且取消了原有液壓元件間的連接管路,徹底消除了滲漏油。②投運(yùn)以來,整個(gè)裝置運(yùn)行穩(wěn)定,動作可靠,減小了裝置動作過程中的振動。③整個(gè)裝置對油質(zhì)的要求有了很大緩解,避免了潮濕環(huán)境的影響。④檢修與維護(hù)工作方便快捷,基本實(shí)現(xiàn)了免于維護(hù)。

2.2.6 該裝置應(yīng)注意的問題:

①該裝置采用了3個(gè)電磁閥,在手動操作時(shí),要特別注意其操作的先后順序,以防事故的發(fā)生,應(yīng)盡量采用自動操作。②該裝置采用鑄鐵澆鑄件,其強(qiáng)度較低。在安裝、檢修過程中 緊固螺絲時(shí)要注意其緊度,以防出現(xiàn)崩裂。③裝置的四通滑閥閥芯配合很緊密,如出現(xiàn)發(fā)卡,拔出閥芯進(jìn)行清洗,清洗后上油裝復(fù)。④應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)行及檢修維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作,以提高他們的技術(shù)素質(zhì)和操作技能。

3 改造處理后效果

經(jīng)幾年來的運(yùn)行考驗(yàn),1-4號機(jī)蝴蝶閥液壓控制系統(tǒng)技術(shù)改造后,在各種運(yùn)行工況下動作安全、可靠,再無發(fā)生拒動、鎖錠基礎(chǔ)板扭曲變形、鎖錠頭蹩壞等現(xiàn)象,且柜內(nèi)設(shè)備接頭實(shí)現(xiàn)零滲漏,裝置檢修、維護(hù)方便。大大提高了蝴蝶閥動作的速動性、穩(wěn)定性,有利保證了機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。

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