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轉(zhuǎn)化廢鍋換熱管腐蝕泄漏的原因分析及改進措施

2015-11-15 07:53申國威新疆中泰化學(xué)股份有限公司新疆烏魯木齊830009
化工管理 2015年30期
關(guān)鍵詞:管板管束熱管

申國威(新疆中泰化學(xué)股份有限公司,新疆烏魯木齊 830009)

轉(zhuǎn)化廢鍋換熱管腐蝕泄漏的原因分析及改進措施

申國威(新疆中泰化學(xué)股份有限公司,新疆烏魯木齊 830009)

本篇文章研究分析的是轉(zhuǎn)化制氫裝置的廢熱鍋爐換熱管腐蝕泄漏的原因,并對其在實際工藝生產(chǎn)中產(chǎn)生的問題,進行分析,制定了有效的技術(shù)防治措施,進行有效改進

廢鍋;換熱管;腐蝕原因;改進措施

轉(zhuǎn)化制氫工藝的廢熱鍋爐設(shè)備,工業(yè)生產(chǎn)中其氣源裝置是以天然氣為原料的換熱式工藝流程,結(jié)構(gòu)為浮頭式“U”型換熱管式換熱器。

轉(zhuǎn)化廢鍋技術(shù)特性指標:

該設(shè)備規(guī)格:Φ730*4560mm;筒體材料為:A516Cr70NiS5;管板材質(zhì):304S,U型管束材質(zhì)為304S(0Cr18Ni9);U型管束規(guī)格為:Φ25.5*2.11,共170根;廢鍋的液位:≥40%;殼程的工作介質(zhì)中Cl-的含量為:<10ppm以下;

1 設(shè)備現(xiàn)狀

檢測時間氫含量H21 0月2 . 7 % 1 1月2 . 3 % 1 2月2 % 1月2 . 3 % 2月2 % 3月3 %

該設(shè)備制造投入裝置工藝后,生產(chǎn)運行操作中發(fā)現(xiàn)蒸汽管網(wǎng)帶氫氣,對水質(zhì)取樣分析,從檢測表中數(shù)據(jù)可以看出氫含量嚴重超標。由此判定:轉(zhuǎn)化廢鍋換熱管發(fā)生泄漏。轉(zhuǎn)化裝置計劃停車進行檢修,對廢熱鍋爐進行了檢查與分析:

1.1 設(shè)備損傷情況

(1)廢鍋內(nèi)芯的管板與換熱管焊縫表面做PT著色探傷,不規(guī)則裂紋縱橫多達90余處;

(2)裂紋大多分布在換熱管管頭部位、管板空橋堆焊處,裂紋分布沒有明顯的規(guī)律(3)試壓檢查換熱管泄漏多達46根,尤其是工藝氣出口端裂紋的情況逐漸減少。

1.2 裂紋的產(chǎn)生原因分析

(1)裂紋具有穿晶應(yīng)力腐蝕;(2)水激、擊振動產(chǎn)生裂紋,引起腐蝕,由此發(fā)展為更深層裂紋至管板表面,甚至為穿透型;(3)以點蝕為滲透源產(chǎn)生的裂紋;(4)H脆,造成裂紋的產(chǎn)生;

1.3 介質(zhì)狀況

(1)裂紋源為點蝕特征;(2)由內(nèi)向外的發(fā)展趨勢顯示殼程鍋爐水/蒸汽一側(cè)的介質(zhì)腐蝕滲透;(3)由檢驗分析知:鍋爐水pH值在7左右,Cl-含量在20ppm以上,如表記錄:

分析時間C I含量p p m 1 0月2 9 1 1月2 1 1 2月2 2 1月2 7 2月3 0

(4)從抽出的“U”型換熱管芯可以明顯看出明顯的氣液分界面痕跡,這表明換熱管常處于“水激”與“干鍋”交替的工藝條件中運行,從而為Cl-濃縮創(chuàng)造了條件。

這說明:在高溫水及蒸汽條件操作,由于干鍋水激交替造成的Cl-濃縮倍數(shù)可達數(shù)百倍乃至千倍,裂紋尖端密集的Cl-高達1000ppm以上。

2 故障的原因分析

2.1 工藝操作因素

工藝水、飽和蒸汽量控制超指標,液位不足造成超壓、超溫沖擊設(shè)備造成裂紋。5%-10%的軟水量自調(diào)控制困難,就地液位計和浮筒液位計無法監(jiān)控。設(shè)備工況必須確保工藝氣出口至中變溫度控制在380℃穩(wěn)定操作,由于工藝操作液位的建立已無法調(diào)控,蒸汽出口氣量在0.6m3/h-1.27m3/h范圍,氣液波動極大造成干鍋、水擊(激)現(xiàn)象產(chǎn)生,形成干、濕波動交替現(xiàn)象,從而使自產(chǎn)外送的蒸汽無法滿足生產(chǎn)。工藝控制調(diào)節(jié)手段不完善。

2.2 介質(zhì)因素

由于Cl-的大量濃縮集中及其具有較強的吸附性,破壞了不銹鋼表面的鈍化膜,形成點蝕,加上水激、氣蝕負面影響,造成Cl-濃縮,極易在管板處產(chǎn)生裂紋。當pH值在6-7之間時,304S(0Cr18Ni9)不銹鋼應(yīng)力腐蝕最為敏感,容易造成換熱管與管板焊縫產(chǎn)生穿晶應(yīng)力腐蝕。

2.3 氫脆現(xiàn)象造成

當溫度超過300℃時,吸附在型管束及管板表面的氫分子,分解成氫原子或氫離子向管束與管板間細小縫隙內(nèi)擴散,與滲碳體作用發(fā)生反應(yīng)生成CH4,轉(zhuǎn)化氣內(nèi)也含有CH4,使鋼脫碳,而甲烷在鋼中的擴散能力很小,聚集在晶界原有的微觀孔、縫隙內(nèi)形成局部高壓,產(chǎn)生應(yīng)力集中,使得晶界變寬,發(fā)展成裂紋,積于管束與管板焊縫處,則會產(chǎn)生氫脆、氫腐蝕現(xiàn)象造成泄漏。

2.4 應(yīng)力因素

應(yīng)力在不銹鋼的腐蝕中主要是破壞不銹鋼鈍化膜,加速Cl-吸附及應(yīng)力變形作用,形成應(yīng)力腐蝕。

2.5 溫度的因素

在多處裂紋中,工藝氣入口有12處,其余的分布在工藝氣出口處。管外(殼程)為水及水蒸氣,水汽化為蒸汽的溫度在200-230℃左右,轉(zhuǎn)化氣入U型管束在管板的溫度約為360℃左右,這個溫度區(qū)間正是工藝波動,水激產(chǎn)生瞬間汽化、形成振動的界區(qū),又是不銹鋼應(yīng)力腐蝕的敏感溫度。

3 實施改進與對策

經(jīng)過上述分析,找到了根本原因所在。由此,采取了相應(yīng)的改進措施:3.1 優(yōu)化工藝操作條件,工藝精細操作調(diào)節(jié)監(jiān)控運行指標,確保殼體液位保持穩(wěn)定使得溫度恒定在指標內(nèi),使之遠離Cl-應(yīng)力腐蝕敏感區(qū);

3.2 對工藝氣管線技術(shù)改造。將原工藝氣連通管線由DN50mm改為DN200mm,并增加調(diào)節(jié)付線,使工藝氣出口溫度控制在大于380℃,全面平衡工藝氣的流量、溫度,保證后系統(tǒng)的正常操作工藝指標,確保廢鍋產(chǎn)氣量平穩(wěn)壓力>3.0MPa送至管網(wǎng);

3.3 對脫鹽水入口工藝管線改造,增加手動調(diào)節(jié)閥及手動控制旁路,使得手動與自調(diào)可同時控制;

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