供稿|林鐵森,謝孔明 / LIN Tie-sen, XIE Kong-ming
本鋼7號高爐于2005年9月開爐,有效容積為2850 m3,共設(shè)30個風(fēng)口。采用了諸多新技術(shù),主要有串罐無料鐘爐頂、新INBA法水沖渣、銅冷卻壁、比肖夫煤氣清洗系統(tǒng)、軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)、高爐余壓發(fā)電(TRT)等。
7號高爐自開爐以來,高爐煤氣利用率始終在43%~45%之間徘徊,為進(jìn)一步提高煤氣利用率,降低生鐵成本,2012年4月在操作上采取各種有效措施對提高煤氣利用率進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),高爐煤氣利用率逐步達(dá)到48.5%~49%國內(nèi)領(lǐng)先水平,燃料比逐步下降每噸鐵到495~510 kg。
高爐煤氣自爐缸風(fēng)口區(qū)產(chǎn)生向上運(yùn)動與下降的爐料相互接觸,把煤氣的熱能和化學(xué)能傳給爐料,完成冶煉過程。煤氣流攜帶的熱能和化學(xué)能,在與固體爐料和液態(tài)渣鐵逆向運(yùn)動中完成動量傳遞和熱量傳遞,它決定著煤氣化學(xué)能和熱能的利用效率。爐料下降與上升煤氣流相互運(yùn)動是否順暢,煤氣流分布是否合理等將直接影響高爐活躍狀態(tài)、料柱透氣性和透液能力。這些因素將直接影響到高爐鐵水的生產(chǎn)成本,在高爐生產(chǎn)實踐中提高煤氣利用率的意義至關(guān)重要。
7號高爐目前煤比在每噸鐵165 kg左右,在高煤比冶煉條件下,未燃燒的煤粉量增加并吸附在爐料表面和沉積在焦窗中,特別是沉積在中心部位,會嚴(yán)重惡化爐料透氣性,造成中心氣流受阻,邊緣氣流發(fā)展和爐況不順。影響煤氣流的合理分布和爐料的順利下降,導(dǎo)致煤氣利用率降低、燃料比升高。7號高爐采取高富氧率、高風(fēng)溫和合理的理論燃燒溫度、廣噴和均噴等技術(shù)措施,進(jìn)一步提高煤粉燃燒率。
高壓差與煤氣利用率是對立統(tǒng)一的。一方面,沒有壓差就沒有煤氣利用率,保持高煤氣利用率需要有一定的壓差。但爐內(nèi)壓差升高后,爐料下降的阻力將增加,這樣不利于高爐順行。為此我們采取適當(dāng)擴(kuò)大風(fēng)口面積,并配合上部疏導(dǎo)邊緣,增加鼓風(fēng)動能,保證中心和邊緣兩股氣流的發(fā)展,在保證高爐順行的基礎(chǔ)上提高煤氣利用率和降低燃料消耗。
原燃料質(zhì)量對高爐煤氣分布的影響體現(xiàn)在:一是原燃料粒度,原燃料粒度越小越不均勻,對煤氣的阻力越大,越易引起煤氣分布紊亂;二是原料的低溫還原粉化性能,球團(tuán)礦的還原膨脹性能,這在爐內(nèi)中、低溫區(qū)引起原料粒度的變化,從而引起煤氣分布紊亂;三是原料荷重還原軟熔性能含鐵料的品位,它決定著高爐冶煉過程中的軟熔帶的位置,形狀和厚度。四是焦炭的高溫冶金性能,焦炭高溫冶金性能差導(dǎo)致爐內(nèi)軟熔帶以下焦炭粒度過小,增加渣鐵在焦炭中的滯留時間,煤氣難于透過滴落帶,易導(dǎo)致下部煤氣分布紊亂。
通過不斷優(yōu)化裝料和送風(fēng)制度,采取一些強(qiáng)化手段,如高風(fēng)溫(1200~1205 ℃),高富氧率(3.99%以上),穩(wěn)定高頂壓操作(225 kPa),大礦批冶煉(礦石批重83 t、焦炭批重16.3 t),大噴煤技術(shù)(煤比每噸鐵165~170 kg)等,無疑對提高煤氣利用率起到了關(guān)鍵作用。在高爐穩(wěn)定順行前提下,進(jìn)一步提高煤氣利用率,為此,采取了相應(yīng)措施。
精料是高爐穩(wěn)定順行和強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ),同時也是提高煤氣利用率的重要條件。煤氣利用率提高后,爐內(nèi)壓差升高,為保持爐況順行,加強(qiáng)入爐原燃料管理,減少粉末和成分波動至關(guān)重要。
◆ 加強(qiáng)燒結(jié)礦篩分工作,減少粉末入爐
7號高爐爐料結(jié)構(gòu)為64%燒結(jié)礦,29%球團(tuán)礦,7%天然塊礦,其中燒結(jié)礦主要是燒結(jié)機(jī)面積為75 m2和265 m2兩種燒結(jié)礦。經(jīng)過燒結(jié)、破碎、運(yùn)輸和落下裝入燒結(jié)礦槽易產(chǎn)生粉末,8個燒結(jié)礦槽和5個焦槽均設(shè)有振動篩,在日常生產(chǎn)中,每班定期檢查及時清理振動篩,以提高篩分效果。
◆ 穩(wěn)定入爐原料成分
燒結(jié)礦主要來自本廠自產(chǎn)75 m2和265 m2兩種燒結(jié)礦,采取1~6號礦槽主要裝75 m2燒結(jié),7~8號礦槽主要裝265 m2燒結(jié)。265 m2燒結(jié)礦每批穩(wěn)定在25 t左右。焦炭采用本鋼焦化廠焦二干熄焦和老爐大塊水熄焦混合使用。這兩種焦的水分、強(qiáng)度差別很大,采取焦二生產(chǎn)的焦炭裝在1~3號焦槽、老爐焦炭裝在4~5號焦槽,并按比例均勻篩分。采取上述措施有效遏制了因成分波動造成爐況不順的因素。
以穩(wěn)定焦炭平臺為基礎(chǔ),合理確定礦焦環(huán)數(shù)和布料圈數(shù)。在中心氣流不變的情況下,邊緣氣流略有發(fā)展。十字測溫中心溫度穩(wěn)定在600 ℃左右,邊緣溫度控制在90~120 ℃之間,邊沿氣流穩(wěn)定了,爐墻渣皮穩(wěn)定,從而達(dá)到煤氣流的合理分配,提高煤氣利用率降低燃料比和焦比。
礦角差為9.5°,在布料時將焦丁和球團(tuán)布在邊緣,避免了向中心滾動和滑移。煤氣流分布穩(wěn)定,煤氣通過環(huán)帶和邊緣的阻力減小,在大礦批下爐況能夠長期穩(wěn)定順行。
7號爐以前是以中心加焦為主,配合小風(fēng)口徑,營造出強(qiáng)烈的中心氣流,煤氣利用程度不高,導(dǎo)致高爐焦比和燃料比高。在提高煤氣利用過程中采取的減少中心加焦比例,適當(dāng)放開邊緣的過程中,適當(dāng)擴(kuò)大風(fēng)口面積,并配合上部疏導(dǎo)邊緣氣流,增加鼓風(fēng)動能,保證中心氣和邊緣兩股氣流存在。
◆ 合理選擇風(fēng)口面積
為了增加風(fēng)口回旋區(qū)的深度,增加鼓風(fēng)動能,活躍爐缸。7號高爐重新調(diào)整風(fēng)口布局及長度,所用風(fēng)口為14個直徑為125 mm的風(fēng)口和16個直徑為120 mm的風(fēng)口,風(fēng)口面積為0.3528 m2,實際風(fēng)速210~220 m/s。
7號高爐噴吹系統(tǒng)采用雙系列、雙罐并列、兩根噴吹主管加兩個分配器噴吹工藝,在噴吹主管上采用二次補(bǔ)氣對噴煤量進(jìn)行調(diào)節(jié),可以完成對煤量的微調(diào),力爭做到每小時煤量波動穩(wěn)定在0.3 t以內(nèi),達(dá)到均勻噴吹的目的。7號高爐設(shè)有30個風(fēng)口,在噴吹煤粉時,盡量力爭全部風(fēng)口噴吹。
由于無煙煤揮發(fā)分低,燃燒性不好,但發(fā)熱值較高,噴吹無煙煤安全問題容易解決。缺點是煤質(zhì)差,不易燃燒,影響煤粉燃燒率。煙煤揮發(fā)分高,可磨性和燃燒性好,但發(fā)熱值較低。因此,單噴任何一種煤粉都不經(jīng)濟(jì)。因此,我們采取了在無煙煤中配入一定比例的煙煤,混合煤的可磨性好,制粉能力得到提高,同時也降低了磨煤能耗。具體措施是控制好配煤比例、制粉溫度,使煤粉粒度控制在合理范圍內(nèi)。7號高爐采用混合噴吹(30%煙煤,70%無煙煤),效果良好。
在礦批中配加一定比例的小塊焦(每批料1.3 t),并把其布在邊緣,焦丁比穩(wěn)定在35~40 kg/t 。小塊焦起到改善邊緣煤氣流的作用,同時還能降低軟熔帶的壓差,改善料柱的透氣性。
7號高爐通過調(diào)整操作制度、高風(fēng)溫和大煤比等技術(shù)措施,強(qiáng)化高爐冶煉和工藝管理,煤氣利用率穩(wěn)定提高,焦比逐步降低,見表1。
表1 2011年~2013年指標(biāo)
提高煤氣利用率是以高爐順行為前提,以降低燃料比為目的。本鋼7號高爐生產(chǎn)實踐證明:通過采取大礦批、高風(fēng)溫、高頂壓、富氧大噴煤等綜合技術(shù)措施,以發(fā)展中心氣流穩(wěn)定環(huán)帶的方針,保證中心和邊緣兩股氣流合理分布。有效保證了爐況長期穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了煤氣利用率的穩(wěn)步提高,燃料比逐步降低至495 kg/t,大大降低了煉鐵生產(chǎn)成本。