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邯鋼4#高爐高Zn負荷原料冶煉實踐

2015-11-05 03:37:40供稿盧光輝LUGuanghui
金屬世界 2015年5期
關鍵詞:邯鋼爐況爐缸

供稿|盧光輝 / LU Guang-hui

為增加廢物料利用,降低鐵前成本,邯鋼東區(qū)100 m2燒結機中長期配加Zn含量較高的瓦斯灰和煉鋼污泥,而邯鋼4#高爐(容積為1000 m3)原料結構主要為100 m2燒結機燒結礦,目前在邯鋼燒結—煉鐵—煉鋼這個大的Zn循環(huán)中還沒有成熟完善的脫Zn體系,而易導致Zn在高爐內(nèi)閉路循環(huán),造成高爐內(nèi)Zn負荷升高且富集循環(huán),影響高爐正常生產(chǎn)。隨著高Zn負荷料對爐況帶來的不利影響,4#高爐通過長期摸索,操作上兼顧邊緣和中心兩道煤氣流,并以活躍爐缸為基礎制訂排Zn措施,加強爐前出鐵質(zhì)量,保證了高爐長周期穩(wěn)定順行,取得較好的技術指標。

有害元素入爐情況

2013年100 m2燒結機燒結礦ZnO帶入量平均為0.03%,較其他燒結機高0.016%,且遠超業(yè)內(nèi)認可的入爐料含Zn量<0.01%的標準,如圖1。

圖1 2013年邯鋼東區(qū)3座燒結機燒結礦中ZnO含量對比

而4#高爐近年來入爐Zn負荷平均在0.52 kg/t以上,見表1。較其他高爐高出0.23 kg/t,這與業(yè)內(nèi)共同認可的Zn負荷小于0.37 kg/t也相差甚遠。

表1 近年來4#高爐入爐Zn負荷情況

Zn在高爐內(nèi)還原機理

眾所周知,Zn是一種銀白色金屬,熔點為419.5℃,沸點為906℃,Zn以ZnS形式存在與礦石中,入爐后分解成氧化物ZnO,隨爐料下降,在1000℃以上高溫區(qū)還原為Zn蒸汽隨煤氣上升,到爐身中上部氧化為ZnO后,一部分隨煤氣逸出,另一部分黏附于爐料上下降,還原、氣化、富集循環(huán),其結果可使Zn負荷增至20倍以上[1]。

Zn對高爐的影響分析

(1) 造成風口上翹,影響爐況順行及正常生產(chǎn)。2011年以來4#高爐年因風口上翹而損壞數(shù)平均達8個之多,嚴重影響高爐進風系統(tǒng)安全,甚至造成高爐無計劃休風。高爐在休風更換風口時也經(jīng)常發(fā)現(xiàn)風口上翹、變形等問題,嚴重時還有白色液體流出,經(jīng)檢驗分析主要成分為Zn物質(zhì)。

(2) 在爐喉和爐身中上部形成爐瘤,嚴重影響高爐順行。2011年5月后4#高爐爐況惡化,表現(xiàn)為邊緣氣流不穩(wěn),爐內(nèi)不接受風氧量,高爐一度采取退礦批減負荷,調(diào)整裝料制度等措施,可效果均不理想。2011年7月份休風降料面時發(fā)現(xiàn)爐喉、爐身存在大面積環(huán)狀結瘤,是導致爐況失常的主要原因,最終炸瘤后,高爐爐況和指標逐步恢復正常。

表2 四高爐風口參數(shù)調(diào)整情況

高爐排Zn措施

上部煤氣流的疏導

若靠以往發(fā)展邊緣排Zn,一是引起頂溫過高,風量不穩(wěn),Zn隨煤氣排出后易堵塞煤氣管道;二是發(fā)展邊緣后煤氣利用下降,氣流不穩(wěn)定易引發(fā)爐況。若邊緣過重,則可能會引起爐墻結厚,破壞順行局面。因此,高爐需力保邊緣和中心兩道氣流,以利于Zn隨煤氣排出和防止爐墻結厚。

(1) 確定適宜的焦層厚度和礦批。實踐中,高爐通過計算確定爐喉焦層厚度在380~410 mm,礦批29.2 t是適合爐況的,礦批過大軟熔帶根部過厚,易引起軟熔帶位置波動,過小則抑制不住邊緣氣流,不利于排Zn。

(2) 裝料制度的調(diào)整。布料調(diào)整上以礦布到爐喉半徑(32°)以外為原則,占爐喉面積的30%到60%,焦碳平鋪并控制角差在3.8°以內(nèi),高爐裝料制度也由逐步演變?yōu)椤膶嶋H結果看爐內(nèi)形成了邊緣中心兩股穩(wěn)定煤氣通路,為排Zn創(chuàng)造了條件。

提高風速和鼓風動能

料柱良好的透液性是排Zn的關鍵。而減小死焦堆區(qū)域是增加中心透液性、提高排Zn能力的關鍵。4#高爐近年來下部堅持采用高風速、高鼓風動能的思路,增加煤氣流速,縮短Zn在高爐內(nèi)停留時間,同時擴大風口回旋區(qū)深度,達到吹透爐缸,活躍爐缸的目的。經(jīng)計算,高爐風口長度(L)550 mm、風口直徑(φ)120 mm時,實際風速達到260 m/s,鼓風動能在8000~9000 kg·m/s較適合爐況。因此實際調(diào)整風口布局如表2所示。

調(diào)整后所有風口長度均加長到550 mm,并將5個風口直徑縮小為110 mm,保證高爐動能穩(wěn)定在8500 kg·m/s左右,回旋區(qū)深度為1.49 m,爐缸活躍,完全滿足高爐排Zn冶煉。

改善渣鐵流動性,保持爐缸活躍

Zn負荷增加后,造成高爐直接還原增加,爐缸溫度下降,爐缸透液性下降。因此適當提高渣鐵熱量,降低堿度,是改善渣鐵流動性、增強排Zn能力的關鍵。

(1) 提高[Si]含量和渣鐵熱量。實際操作中,4#高爐通過全關混風大閘保持風溫在1180℃以上,富氧率由1.3%提高至3.0%,保證理論燃燒溫度在2220~2280℃。從而將[Si]含量控制在0.45%~0.6%,物理熱在1480℃以上;

(2) 降低爐渣堿度。實踐中4#高爐將二元堿度控制在1.15~1.2,MgO含量控制在9%~12%,Al2O3控制在16%以內(nèi),使爐缸保持活躍,高爐抗風險能力大大提高。

2011年—2013年,4#高爐[Si]含量平均控制在0.49%,鐵水物理熱達1491℃,爐渣堿度平均控制在1.18,渣鐵流動性良好,使爐缸保持活躍,高爐排Zn和抗風險能力大大提高。

表3 2011~2013年高爐生鐵和爐渣分析

降低入爐料含粉率

料柱透氣性直接影響高爐順行和排Zn效果,針對降低入爐料含粉率,高爐對所有入爐料振料時間有嚴格的規(guī)定,焦炭保證在300 s以上,燒結礦給料料速延長至20 kg/s以上。另外增加了雜礦倉振篩,給料料速提至25 kg/s以上,確保精料入爐。

提高出鐵質(zhì)量

爐前出鐵質(zhì)量是保證爐況順行和排Zn的重要途徑。由于4#高爐兩鐵口夾角只有32°,出鐵場條件受限,高爐制定了嚴格操作方針確保出鐵質(zhì)量。

(1) 要求鐵口深度大于2300 mm。日常通過與廠家溝通確保炮泥種類與質(zhì)量穩(wěn)定,并制定相應標準確保爐前打泥量和打泥壓力穩(wěn)定;

(2) 控制出鐵時間在60~80 min。按照標準,每次鐵根據(jù)[Si]含量、堿度等情況合理選擇開口鉆頭,確保鐵水流速在3.2 t/min。

效果

取得的效果見表4。

2013年4#高爐各項經(jīng)濟指標良好,其中焦比306 kg/t,同比2011年降低17 kg/t。煤比158 kg/t,同比升高6.5 kg/t。燃料比508 kg/t,同比下降9 kg/t,取得了良好的效果。

表4 4#高爐2011—2013年指標情況

結語

通過以上措施,有效地控制了Zn對高爐的影響,邯鋼4#高爐在實現(xiàn)了長期安全穩(wěn)定生產(chǎn)的同時,還完成了公司下達的各項指標。

[1] 張壽榮, 于仲潔. 武鋼高爐長壽技術. 北京: 冶金工業(yè)出版社. 2011:89

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