李艷東+程建民
摘 要:本文闡述轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵凈化回收的高效實現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:干法除塵;煤氣凈化與回收;爐口微差壓;節(jié)能減排
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.048
1 概述
轉(zhuǎn)爐煤氣回收是降低煉鋼工序工序能耗的關(guān)鍵一環(huán),噸鋼煤氣回收量直接影響工序成本。承鋼120噸系統(tǒng)在投產(chǎn)初期,煤氣回收量偏低,噸鋼只有100立左右,經(jīng)過對實際運行的大量數(shù)據(jù)及現(xiàn)場回收情況的跟蹤和改進,使煤氣回收量有較大的提高。
2 對煤氣回收系統(tǒng)的高效研究
2.1 加料方式
(1)裝入量嚴格按照工藝要求進行,禁止超裝和兌鐵不夠;
(2)造渣料加入根據(jù)鐵水條件變化進行,鐵水條件穩(wěn)定的情況下,按照2批次加料控制,第一批料加入總加入量2/3,其余在終吹前4分鐘之前加完;
(3)吹煉過程中,無特殊情況嚴禁多批次加料;
(4)在煤氣回收杯閥切換期間禁止加料。
2.2 供氧制度
(1)供氧嚴格按照供氧曲線執(zhí)行,穩(wěn)定正常供氧流量在28000~30000m3/h,進行恒流量吹煉;
(2)根據(jù)入爐鐵水或半鋼條件,選擇合適的吹煉模式。吹煉正常時,嚴格按照二級下發(fā)槍位進行控制;過程中未能及時化渣或出現(xiàn)異常時,進行手動調(diào)整,杜絕大幅度的升降槍操作,每次調(diào)整控制在200mm以內(nèi);
(3)優(yōu)化副槍TSC測量時機,最佳碳含量控制在0.20-0.40%時,進行副槍測量,降低副槍測量時CO含量的波動;
(4)下副槍時,氧氣流量由65%改為70%,杜絕了因下副槍時氧氣流量降低而引起的回收中斷;
(5)優(yōu)化生產(chǎn)組織,杜絕吹煉過程提槍等待。
2.3 優(yōu)化化渣時間
(1)加強復(fù)合化渣球、螢石等化渣劑的質(zhì)量檢驗,提高化渣劑的化渣效果。;
(2)規(guī)范留渣操作,利用渣料循環(huán)提高化渣效率;
(3)當鐵水條件或半鋼條件異常情況下,必要時可適當提高煙罩高度,根據(jù)火焰狀態(tài)進行調(diào)整,縮短化渣時間,將化渣時間控制在4min以內(nèi),穩(wěn)定渣狀,防止噴濺和返干;
(4)化渣劑加入分兩批加入,開吹加入60-70%,在吹煉返干期,加入余下30-40%,優(yōu)化化渣過程,穩(wěn)定渣狀。
2.4 拉碳管理
(1)合理控制提釩冷料結(jié)構(gòu),優(yōu)化提釩工藝,控制半鋼溫度在1360℃以上,半鋼C含量控制在3.60%以上,為轉(zhuǎn)爐煉鋼提供優(yōu)質(zhì)的入爐原料條件。當鐵水條件異常(碳含量低于3.8%),提釩班組必須提前通知煉鋼班組,根據(jù)煉鋼班組需求進行補熱;
(2)轉(zhuǎn)爐班組加強對副槍設(shè)備的使用,提高副槍使用率,提高吹煉過程的TSC碳含量命中和TSO雙命中,減少吹煉過程過早中斷吹煉;
(3)煉鋼班組提前聯(lián)系、了解半鋼條件,調(diào)整廢鋼冷料加入量,穩(wěn)定吹煉終點,提高拉碳率。
2.5 降罩管理
(1)氧槍開吹時,吹氧量達到28000立/小時,降活動煙罩至下限位,吹煉結(jié)束升罩至上限;
(2)吹煉過程中,活動煙罩一律不準升值上限;(活動煙罩上限和除塵風機參數(shù)有連鎖),特殊情況:爐口有粘渣,活動煙罩無法降至下限位時,要求活動煙罩距爐口積渣距離小于100mm。
2.6 切換站管理
(1)切換站差壓設(shè)定值改為8,死區(qū)改為7,增大了切換站杯閥的動作控制范圍,保證在符合回收條件時,煤氣回收杯閥迅速動作。 ESP出口差壓與煤氣放散聯(lián)鎖條件改為ESP出口差壓≤1.4,同時再增加一個條件:在風機轉(zhuǎn)速小于900轉(zhuǎn)同時實際煙氣流量小于45000時,煤氣自動放散。(風機轉(zhuǎn)速度在下副槍后將為1300,降速幅度過大、降速時間過快時,引起ESP出口差壓突然降低,因聯(lián)鎖關(guān)系有可能造成煤氣放散。為解決這一問題,做兩方面的工作:第一,降低ESP出口差壓聯(lián)鎖保護值;第二,修正風機將速控制過程:下副槍后,風機速度設(shè)定為1400,延時2S后,風機速度設(shè)定為1350,延時4S后,風機速度設(shè)定為1300,力求風機平穩(wěn)降速,從而保證ESP出口差壓平穩(wěn)。)修訂原來的放散條件:將原有的吹煉結(jié)束后(氧氣閥關(guān)閉)立即放散改為吹煉結(jié)束(氧氣閥關(guān)閉)延時30S后放散。(除塵管道較長,吹煉結(jié)束后煙氣在走50S左右才能到達風機入口的煤氣分析儀安裝處)。
(2)對煤氣回收“安全鎖”程序進行簡化,將安全鎖PLC內(nèi)的聯(lián)鎖條件直接接入干法除塵本體的PLC控制,減少故障點。
2.7 煤氣回收設(shè)施管理
(1)加強設(shè)備管理,控制系統(tǒng)不泄露;
(2)根據(jù)專家的建議,對相關(guān)參數(shù)進行優(yōu)化;
(3)對煤氣回收設(shè)備加強點檢,對點檢出的問題立即整改;
(4)進一步完善崗位操作,做到及時準確高效;
(5)對保證良好除塵效果的研究,為保證爐前除塵效果,同時又兼顧放散塔排放合格,關(guān)鍵是風機的速度控制。120噸系統(tǒng)對風機速度控制采用PID自動調(diào)節(jié),爐口微差壓、吹氧量、配水量都作為控制參數(shù),除塵效果良好,放散塔排放合格。 在加料時,因煙氣量沒有增加,因此單純靠PID控制無法實現(xiàn)風機提速,因此,風機控制又增加了一條:在加料時,風機速度在原有PID計算的基礎(chǔ)上提高50轉(zhuǎn);
(6)對節(jié)能減排的研究, ?對刮灰機運行進行優(yōu)化,在吹煉時,刮灰機運行;出鋼延時5分鐘后,刮灰機停止運行。對電除塵器電場極板振打周期進行優(yōu)化。對電除塵器內(nèi)刮灰機加油周期進行優(yōu)化將煤冷器水泵改為變頻控制,在不回收煤氣時,水泵低頻運行。將輸灰鏈改為變頻控制,在吹煉時輸灰鏈運行,停吹時,輸灰鏈停止,降低鏈條磨損,延長使用壽命。對電除塵器電場控制進行優(yōu)化,在吹煉時采用全壓模式,在非吹煉期,采用降壓模式。 將卸灰氣缸和電磁閥以及噴槍備件國產(chǎn)化,縮短采購周期同時降低備件采購費用。
3 結(jié)論
通過以上措施的實施,煤氣回收實現(xiàn)了噸鋼120立;爐前除塵消耗良好,放散塔除塵排放合格,節(jié)能、備件費用降低明顯。endprint