□ 徐小鋒 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特礦業(yè)有限公司
7MW循環(huán)流化床熱水鍋爐爐門冷卻水系統(tǒng)節(jié)能改造
□ 徐小鋒內(nèi)蒙古大唐國(guó)際錫林浩特礦業(yè)有限公司
本文從勝利東二號(hào)露天煤礦供暖用7MW循環(huán)流化床熱水鍋爐爐門冷卻系統(tǒng)的構(gòu)造和設(shè)計(jì)原理入手,針對(duì)鍋爐在運(yùn)行時(shí)所存在的水資源消耗、鍋爐能效、熱損等問(wèn)題,全面闡述了7MW循環(huán)流化床熱水鍋爐爐門冷卻水系統(tǒng)改造所具有的實(shí)際意義及改造后的運(yùn)行效果。
關(guān)健詞:熱水鍋爐;冷卻水;熱損;改造
勝利東二號(hào)露天煤礦7MW循環(huán)流化床熱水鍋爐為內(nèi)漩渦分離循環(huán)流化床鍋爐,運(yùn)行時(shí)爐膛下部密相區(qū)沸騰段的正常溫度可達(dá)到750℃至800℃,由于爐門正對(duì)密相區(qū)中心位置,鍋爐運(yùn)行時(shí)爐門溫度與密相區(qū)溫度近似,為延長(zhǎng)高溫環(huán)境下?tīng)t門的使用壽命,該爐型爐門采用水冷設(shè)計(jì),在鍋爐運(yùn)行時(shí)要求有冷卻水持續(xù)通過(guò)爐門水套對(duì)爐門整體進(jìn)行冷卻,以防止?fàn)t門燒蝕和變形。因此,在每次啟爐前需要人工將爐門冷卻水逐臺(tái)投入,并調(diào)整好控制閥開度,保證出水量在合適的范圍內(nèi)(量小可能產(chǎn)生汽化,量大則造成水資源的更大浪費(fèi)),由于頻繁的開啟和調(diào)整,控制閥門經(jīng)常出現(xiàn)故障或損壞,無(wú)形中還增加了材料的消耗和檢修工時(shí)。爐門冷卻系統(tǒng)供水水源從礦區(qū)生活給水管網(wǎng)接入(管網(wǎng)水壓為0.4Mpa),在采暖期內(nèi)爐門冷卻系統(tǒng)每天的耗水量為33立方米左右。爐門冷卻系統(tǒng)在鍋爐運(yùn)行時(shí)投入,具有一定壓力的冷卻水在流經(jīng)爐門水套后直接排入礦區(qū)污水管網(wǎng), 造成大量水資源的浪費(fèi)。
2.1系統(tǒng)改造的目的
通過(guò)改造降低自來(lái)水消耗,減少水資源的浪費(fèi)和鍋爐熱能的損失,提高鍋爐運(yùn)行的安全和穩(wěn)定性,具有節(jié)能減排的實(shí)際意義。
2.2改造原理
爐門冷卻系統(tǒng)原設(shè)計(jì)使用礦區(qū)自來(lái)水為供水水源,爐門下方為冷卻水的接入端,冷卻水自下而上流經(jīng)整個(gè)爐門后由冷卻水出口端爐門上方流出爐門水套,通過(guò)受水漏斗排入礦區(qū)污水系統(tǒng),該設(shè)計(jì)存在幾點(diǎn)問(wèn)題:(1)水資源的浪費(fèi),冷卻用水在流經(jīng)爐門水套后除了水溫有所升高外(達(dá)到40℃左右),水的品質(zhì)沒(méi)有任何改變,完全可以再用于生產(chǎn)和生活。(2)鍋爐熱損失,冷卻水流經(jīng)爐門水套,吸收爐膛燃燒所產(chǎn)生的大量熱能后,排入礦區(qū)污水系統(tǒng),造成大量熱能損失。(3)鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性,由于爐門冷卻水源接至礦區(qū)生活水供水系統(tǒng),當(dāng)生活供水系統(tǒng)發(fā)生故障停水時(shí),爐門冷卻水無(wú)法投入,因此,鍋爐也無(wú)法啟動(dòng)。(4)材料配件和工時(shí)消耗,原設(shè)計(jì)爐門冷卻水系統(tǒng),在每次鍋爐運(yùn)行前需要人工啟動(dòng),并調(diào)整好閥門開度,將水量控制在合適的范圍內(nèi),在保證水不被汽化的情況下,盡可能的控制水流量,以減少不必要的消耗和浪費(fèi),由于頻繁的啟動(dòng)和調(diào)整,導(dǎo)致控制閥門使用周期短經(jīng)常損壞,需要經(jīng)常維修和更換,這樣又增加了材料配件和工時(shí)消耗。
爐門冷卻水系統(tǒng)原設(shè)計(jì)構(gòu)造詳見(jiàn)下圖:本次改造將爐門冷卻水進(jìn)水管和鍋爐的主回水管路并接,將爐門冷卻水出口管和鍋爐主供水管路并接,在并接出口側(cè)加爐門冷卻水控制總閥,以便在故障時(shí)停水檢修,經(jīng)并接后冷卻水系統(tǒng)整體形成閉合水循環(huán)系統(tǒng),爐門冷卻系統(tǒng)中的冷卻水依靠鍋爐供回水管路的壓差構(gòu)成水循環(huán),不斷循環(huán)于系統(tǒng)中,不但對(duì)爐門起到了冷卻作用,且流經(jīng)爐門的冷卻水在冷卻爐門的同時(shí),自身也吸收爐膛的熱量,溫度提高后的冷卻水重新進(jìn)入供暖水循環(huán)系統(tǒng),有效提高了鍋爐熱能的利用率,減少了鍋爐熱能的損失。本次改造只需將原系統(tǒng)進(jìn)出水管路和鍋爐主供回水管路進(jìn)行并接,并在管路中的相應(yīng)位置加設(shè)閥門,即可實(shí)現(xiàn)原系統(tǒng)和新改造系統(tǒng)互為備用狀態(tài),在新系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)需要檢修時(shí),可以通過(guò)控制相應(yīng)的閥門將系統(tǒng)切換到原設(shè)計(jì)系統(tǒng),當(dāng)新改造系統(tǒng)恢復(fù)后,通過(guò)調(diào)整相應(yīng)的閥門即可切換到新系統(tǒng)狀態(tài),改造后系統(tǒng)見(jiàn)下圖。
如上圖所示,關(guān)閉閥門1和閥門3,打開閥門2、閥門4、閥門5、閥門6即可實(shí)現(xiàn)新改造系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài);當(dāng)新改造系統(tǒng)管路出現(xiàn)故障時(shí)關(guān)閉閥門2、閥門4、閥門5、閥門6,打開閥門1和閥門3即可實(shí)現(xiàn)原設(shè)計(jì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),以方便改造系統(tǒng)的檢修,本次改造在不刪除原設(shè)計(jì)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)新改造系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了雙系統(tǒng)互為備用的功能,新冷卻水系統(tǒng)改造完成后,將各控制閥一次性打開,利用采暖系統(tǒng)水源長(zhǎng)期持續(xù)在系統(tǒng)中循環(huán),不隨鍋爐的啟停而啟停,不需要人工頻繁啟停冷卻水系統(tǒng),加之系統(tǒng)管路中循環(huán)的是高品質(zhì)的軟化水,系統(tǒng)管路及閥門的使用周期大大提高,材料配件和檢修工時(shí)也相對(duì)降低,提高了設(shè)備的可用率,有效降低了鍋爐運(yùn)行的能耗。
3.1爐門冷卻系統(tǒng)按原設(shè)計(jì)運(yùn)行消耗費(fèi)用分析
工業(yè)場(chǎng)地鍋爐房現(xiàn)有7MW供暖用熱水鍋爐5臺(tái),單臺(tái)供暖鍋爐爐門冷卻水消耗量為6.6立方米/每天。錫市自來(lái)水價(jià)格為3.7元/立方米,工業(yè)場(chǎng)地鍋爐房7MW循環(huán)流化床熱水鍋爐爐門冷卻水系統(tǒng)每年所消耗水的費(fèi)用是:6.6立方米/天×5臺(tái)×3.7元/立方米×2 1 0天=25641元/年。
3.2改造后可以節(jié)約的費(fèi)用
按原設(shè)計(jì)運(yùn)行爐門冷卻系統(tǒng)每年自來(lái)水消耗的費(fèi)用是:25641元/年,改造后系統(tǒng)并入供暖系統(tǒng),由供暖系統(tǒng)循環(huán)水源對(duì)爐門進(jìn)行冷卻,系統(tǒng)自身無(wú)消耗,系統(tǒng)改造完成后,新系統(tǒng)投入后故障率較以前大大降低,材料配件消耗也相應(yīng)減少,因此每年可節(jié)省的費(fèi)用為:(1)材料配件消耗:500元/年;(2)水費(fèi):25641元/年;(3)檢修工時(shí)費(fèi):400元/年.改造后可以節(jié)約的費(fèi)用合計(jì):27441元/年。
本次系統(tǒng)改造于2015年9月份完成,2015年10月1日新改造系統(tǒng)正式投入運(yùn)行,經(jīng)過(guò)采暖期的運(yùn)行和觀察,系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,不但簡(jiǎn)化了啟爐程序和人員操作強(qiáng)度,還大大降低了檢修工時(shí)和材料消耗,并有效的減少了水資源和熱能的浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排工作的實(shí)效性。
徐小鋒(1986-)。男,內(nèi)蒙古錫林浩特人,大學(xué)學(xué)歷,工程師,從事工作:煤礦暖通技術(shù)管理。