■郭兆東, 倪桂蘭, 司端成
華鑄CAE軟件在鑄件澆注工藝優(yōu)化上的應(yīng)用
■郭兆東, 倪桂蘭, 司端成
導(dǎo)柱在機(jī)械壓力機(jī)中是配合導(dǎo)套一起使用的,帶動(dòng)滑塊做平行于立柱導(dǎo)軌作直線運(yùn)動(dòng)的部件,是機(jī)械壓力機(jī)重要的工作機(jī)構(gòu),如圖1所示。該產(chǎn)品對(duì)內(nèi)在質(zhì)量有很高的要求,一般采用球墨鑄鐵生產(chǎn),加工后內(nèi)外表面不得有縮孔、縮松、氣孔、夾渣等鑄造缺陷,否則在傳動(dòng)過(guò)程中易產(chǎn)生斷裂、漏油等問(wèn)題,影響后續(xù)工作的進(jìn)行,進(jìn)而影響壓力機(jī)質(zhì)量。該鑄件為我公司重點(diǎn)關(guān)注件,由于對(duì)內(nèi)在質(zhì)量要求較高,不易產(chǎn)成,廢品率較高。為提高鑄件質(zhì)量,縮短生產(chǎn)周期,我們將華鑄CAE數(shù)值模擬技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)中去,選擇出了最佳澆注工藝。
金屬液從鑄件頂部的許多小孔漏入型腔的澆注系統(tǒng)稱為雨淋式澆注系統(tǒng)。該系統(tǒng)撇渣良好,與一般頂注相比,對(duì)型腔的沖擊較??;雨淋孔分布均勻且大小適當(dāng),可保證鑄件內(nèi)外表面質(zhì)量,四周溫度均勻。導(dǎo)柱外輪廓尺寸為φ300mm×1300mm,最大壁厚為140mm,其余壁厚為70mm。我公司曾嘗試選用該澆注系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)柱的生產(chǎn),倒置立式分型,呋喃樹脂砂造型及制芯,頂部選用兩個(gè)φ50mm出氣道,鑄型底部及型壁鋪石墨冷鐵,在澆道、冒口及型腔噴涂石墨基涂料,鐵液初始澆注溫度定為1450℃,鑄型的初始溫度為20℃。
采用華鑄CAE模擬軟件分析某一時(shí)刻鑄件的凝固過(guò)程如圖2所示,發(fā)現(xiàn)在鑄件頂部、底部等最后凝固的部位均出現(xiàn)縮孔和縮松缺陷。
分析得知,這是因?yàn)檫x用的出氣道不能完全滿足鑄件補(bǔ)縮所需的鐵液,且由于所選澆注系統(tǒng)使得小股鐵液不斷地沖擊金屬液面,使得凝固過(guò)程變得緩慢。底部厚大部位由于補(bǔ)縮通道被截?cái)?,不能得到有效補(bǔ)縮,最終導(dǎo)致縮孔、縮松的產(chǎn)生,這一現(xiàn)象和實(shí)際生產(chǎn)中所產(chǎn)成的鑄件缺陷完全吻合,從而印證了華鑄CAE軟件的模擬效果。球墨鑄鐵是糊狀凝固方式,故在鑄造工藝上應(yīng)采用冒口對(duì)球墨鑄鐵件的熱節(jié)共晶凝固前期進(jìn)行液態(tài)補(bǔ)縮,后期的共晶膨脹通過(guò)冒口頸的凝固及鑄型型壁硬度,可以適當(dāng)?shù)厥硅T件致密,本工藝沒(méi)有實(shí)現(xiàn)這一效果,從而導(dǎo)致廢品的出現(xiàn)。
在鑄件的幾個(gè)高度面上都設(shè)有內(nèi)澆道的澆注系統(tǒng)稱為階梯式澆注系統(tǒng)。該系統(tǒng)金屬液注入型腔自下而上分層順序進(jìn)行,直澆道不能封閉;內(nèi)澆道分層分散,金屬液對(duì)型底的沖擊力小,充型平穩(wěn),鑄件上部可獲得溫度較高的金屬液,有利于補(bǔ)縮,又不致造成鑄型嚴(yán)重的局部過(guò)熱現(xiàn)象,兼有頂部注入和底部注入的優(yōu)點(diǎn),但造型復(fù)雜,金屬液消耗較多。
圖1 機(jī)械壓力機(jī)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
圖2 雨淋式工藝模擬效果
經(jīng)過(guò)我公司工藝人員進(jìn)行工藝調(diào)整,根據(jù)熱節(jié)圓法和模數(shù)法確定直徑80m m、高度為220m的兩個(gè)明冒口補(bǔ)縮。直澆道選取φ60mm,橫澆道選取45/50mm×40mm,φ35mm分直澆道2道及φ30mm內(nèi)澆道6道。采用同上的澆注溫度及初始鑄型溫度。鑄型底部及型壁鋪240mm×120mm×60mm石墨冷鐵若干,在澆道、冒口及鑄件型腔等處噴涂石墨基涂料。
我們知道,鑄件的缺陷主要是縮孔和縮松,而這些缺陷大都是在鑄件凝固過(guò)程中形成的,顯微縮松容易發(fā)生在鑄鐵最后凝固區(qū)域,簡(jiǎn)稱LTF(Last to Freeze)區(qū)域。華鑄CAE軟件模擬某一時(shí)刻導(dǎo)柱的定量縮孔如圖3所示,可見(jiàn)鑄件的最后凝固部位是在其頂部和底部厚大部位。隨著凝固過(guò)程的進(jìn)行,鑄件頂部能夠從所設(shè)置的冒口處得到有效補(bǔ)縮,故形成縮孔、縮松的幾率較?。昏T件底部雖然和冒口距離較遠(yuǎn),但由于設(shè)計(jì)的冒口尺寸及位置恰當(dāng),底部厚大部位也得到了有效補(bǔ)縮,利用CAE自帶的縮孔、縮松判據(jù),可以直觀地看到只在鑄件的中部小范圍出現(xiàn)幾處縮松缺陷,所生產(chǎn)的實(shí)體件與模擬效果基本相符。
圖3 階梯式工藝模擬效果
華鑄CAE工藝分析軟件能準(zhǔn)確、形象地描述鑄造凝固過(guò)程,預(yù)測(cè)凝固缺陷,從而為判斷工藝方案的可行性提供科學(xué)依據(jù),達(dá)到快速高效的目的。針對(duì)我公司導(dǎo)柱生產(chǎn)并通過(guò)兩種不同生產(chǎn)工藝的對(duì)比發(fā)現(xiàn):采用階梯式澆注工藝所生產(chǎn)的導(dǎo)柱中縮孔、縮松、氣孔等缺陷較少,并可通過(guò)加大加工余量的方式予以降低,該工藝生產(chǎn)的鑄件廢品率較低。經(jīng)理化中心檢測(cè)符合機(jī)械壓力機(jī)生產(chǎn)力學(xué)性能要求,該工藝更適合導(dǎo)柱的生產(chǎn)。而雨淋式澆注系統(tǒng)操作復(fù)雜,生產(chǎn)的鑄件雖然外觀質(zhì)量好于階梯式系統(tǒng),但經(jīng)過(guò)機(jī)械加工后發(fā)現(xiàn)內(nèi)在縮松、蜂窩式氣孔分布在整個(gè)鑄件端部及根部而無(wú)法使用,造成廢品。階梯式澆注工藝既簡(jiǎn)化了操作又滿足了壓力機(jī)產(chǎn)品對(duì)鑄件的質(zhì)量要求。
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郭兆東、倪桂蘭、司端成,齊齊哈爾第二機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司工藝室。