魏文強(qiáng) 韓雷 李錦奇(陜西延長石油榆林煤化有限公司,陜西榆林719000)
撈渣機(jī)頂部下渣管改造
魏文強(qiáng) 韓雷 李錦奇(陜西延長石油榆林煤化有限公司,陜西榆林719000)
詳細(xì)介紹了撈渣機(jī)頂部下渣管改造方案。
撈渣機(jī);下料管;改造
我公司氣化系統(tǒng)采用美國德士古氣化工藝,其氣化爐爐膛排出的渣水會經(jīng)過鎖斗底部下渣管與撈渣機(jī)之間的膨脹節(jié)排入撈渣機(jī)。而氣化爐每次排渣(渣主要成分為水、煤燃燒過的爐渣及未充分燃燒的煤渣)對膨脹節(jié)都有磨損,尤其是氣化爐擴(kuò)產(chǎn)改造后系統(tǒng)排渣量和排渣頻率大幅增加,膨脹節(jié)的磨損加劇,導(dǎo)致泄露嚴(yán)重。
撈渣機(jī)與鎖斗之間由膨脹節(jié)連接(如圖1所示),氣化爐擴(kuò)產(chǎn)改造后料渣對膨脹節(jié)的沖刷加大,導(dǎo)致膨脹節(jié)頻繁泄漏,使用壽命不足15天。如何徹底解決下渣管及撈渣機(jī)連接部位膨脹節(jié)泄露問題就成為氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的難點和重點之一。
1.改造的必要性
(1)膨脹節(jié)頻繁泄漏。
(2)膨脹節(jié)更換過程時,氣化爐憋渣操作,容易引起鎖斗循環(huán)泵管線堵塞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,加大了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性。
(3)更換膨脹節(jié)時,工作環(huán)境惡劣,有毒有害氣體濃度較高,人員中毒風(fēng)險極大。
(4)膨脹節(jié)泄漏對撈渣機(jī)周圍設(shè)備衛(wèi)生、廠房環(huán)境污染嚴(yán)重,威脅設(shè)備使用壽命。
(5)氣化爐撈渣系統(tǒng)維修及運(yùn)行費(fèi)用高昂。
圖1 撈渣機(jī)與鎖斗之間由膨脹節(jié)連接
2.改造措施
(1)泄漏原因分析
經(jīng)分析下渣管及撈渣機(jī)連接部位膨脹節(jié)泄露的主要原因,一是系統(tǒng)間斷性排渣,缺乏連續(xù)性,缺乏物料緩沖;二是排出物為氣液固三相混合物,對膨脹節(jié)的沖刷嚴(yán)重。
(2)具體的改造辦法
為了很好的解決撈渣機(jī)下渣管膨脹節(jié)泄露、下渣管自由伸縮及下渣管振動的問題,我們對原有下渣管進(jìn)行了改造。改造后撈渣機(jī)頂部下渣管由鎖斗底部下渣管、膨脹節(jié)和撈渣機(jī)內(nèi)部下渣管三部分組成。現(xiàn)將撈渣機(jī)內(nèi)部原有下渣管擴(kuò)大(由¢406更換為為¢457)然后將鎖斗底部下渣管(¢406)加長800mm直接插入撈渣機(jī)擴(kuò)大的下渣管中,既消除了泄露又起到了自由伸縮的目的,如圖2所示(切記加長后的鎖斗底部下渣管不能太長,否則會大大增加下渣管的振動)。從運(yùn)行效果來看,徹底消除了膨脹節(jié)泄露問題,同時又很好的解決了氣化爐、鎖斗的熱脹冷縮問題。
圖2 撈渣機(jī)頂部下渣管改造原理圖
1.工藝方面
改造后撈渣機(jī)連續(xù)運(yùn)行6500小時,頂部下渣管從未發(fā)生過泄漏,為裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
2.安全環(huán)保方面
改造后徹底改變了撈渣機(jī)周圍臟、亂、差的面貌,改善了設(shè)備運(yùn)行及人員工作環(huán)境,降低了安全管理難度。
3.設(shè)備方面
改造后,氣化爐撈渣機(jī)頂部下渣管沒有發(fā)生泄漏事故,降低了維修人員工作難度。
4.經(jīng)濟(jì)分析
改造后僅更換膨脹節(jié)每年可節(jié)省10余萬元。
改造后氣化爐撈渣系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定,延長了設(shè)備安全運(yùn)行時間,降低了人員操作難度和勞動強(qiáng)度,并取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,對同類型氣化系統(tǒng)改造具有很好的借鑒意義。