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松藻煤礦穿層鉆孔封孔工藝優(yōu)化實(shí)踐

2015-10-29 08:55杜文輝
建材與裝飾 2015年13期
關(guān)鍵詞:風(fēng)巷鉆場塑料管

杜文輝

(重慶松藻煤電有限責(zé)任公司松藻煤礦通風(fēng)科重慶市綦江區(qū) 401442)

松藻煤礦穿層鉆孔封孔工藝優(yōu)化實(shí)踐

杜文輝

(重慶松藻煤電有限責(zé)任公司松藻煤礦通風(fēng)科重慶市綦江區(qū)401442)

松藻煤礦保護(hù)層工作面兩巷采用臨近層穿層孔塑料管封孔工藝抽采瓦斯,在工作面采過鉆場后鉆孔抽采瓦斯存在時(shí)間較短的問題,對(duì)鉆場穿層孔封孔工藝進(jìn)行改進(jìn),由塑料管封孔改為鐵管封孔,考察封孔深度,提高了鉆場瓦斯卸壓抽時(shí)間和瓦斯抽采量。

瓦斯抽采;鉆場布置;抽采量;抽采時(shí)間

前言

松藻煤礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為110萬t,屬于煤與瓦斯突出礦井,可采煤層K1、K2b、K3b均有突出危險(xiǎn)性,作為主采煤層的K3b煤層原始瓦斯含量最高、突出危險(xiǎn)性最大,為治理K3b煤層瓦斯,礦井采用以K2b煤層作為保護(hù)層開采,在K2b工作面的運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷布置穿層鉆孔抽采K3b煤層瓦斯,鉆場采用75m深鉆場為主的布置方式。目前穿層瓦斯抽采鉆孔預(yù)抽濃度相對(duì)較低,具體情況為預(yù)抽K3b的穿層孔鉆場總測點(diǎn)濃度只有10%左右,預(yù)抽濃度低嚴(yán)重制約了我礦的瓦斯抽采利用和礦井的生產(chǎn)進(jìn)度,而預(yù)抽濃度低主要是由于封孔工藝落后等原因造成的?,F(xiàn)有封孔工藝采用塑料管封孔,鉆孔位于工作面垮落帶內(nèi),工作面采過鉆場幾米后,鉆場的部分鉆孔因礦壓擠壓塑料管而造成瓦斯抽采濃度急劇下降,造成工作面鉆場卸壓抽、殘抽采時(shí)間短,不能有效地處理K3b及以上臨近層瓦斯,為增加瓦斯抽采時(shí)間、提高瓦斯抽采效果,必須改進(jìn)封孔工藝。

1 試驗(yàn)區(qū)概況

試驗(yàn)區(qū)選擇在2225采煤工作面回風(fēng)巷。2225工作面位于K2b煤層,本煤層為單傾斜構(gòu)造,地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜,煤層傾角平均30°,煤厚平均0.67m。k2b煤層原始瓦斯含量為8.25~11.38m3/t,依據(jù)重慶煤科院對(duì)松藻煤礦煤層鑒定,k2b煤層自然發(fā)火傾向?yàn)棰蝾?,無煤塵爆炸危險(xiǎn)。

2225工作面位于二水平二采區(qū)+100~+175階段的N1#~S2#石門之間,工作面標(biāo)高在+106.0~+177.7m之間。2225工作面東面的2223工作面和南面的2210-2工作面均已回采結(jié)束,西為二水平與三水平的隔離煤柱,北為斷層隔離煤柱。底部K1煤層及頂部K3b煤層均未回采,如圖1所示。

2 現(xiàn)有封孔工藝

2.1抽采鉆場布置方式

2225回風(fēng)巷鉆場(主石門~S1#石門)布置方式為每隔75~100m向K3b煤層底板施工1個(gè)深鉆場(鉆場深20m左右)在鉆場內(nèi)向K3b煤層施工瓦斯抽采鉆孔,鉆孔為扇形布孔方式,鉆孔終孔間距走向和傾向均為10m,每個(gè)鉆場內(nèi)鉆孔控制鉆場南、北方向K3b煤層30~50m,鉆孔傾角在-3~81°之間,鉆孔孔深16~60m之間,鉆場布置如圖2所示。

2.2封孔工藝及存在問題

圖1 2225工作面位置關(guān)系圖

圖2 5#和6#鉆場布置圖

(1)鉆孔內(nèi)送入長度為8m的DN40mm返漿塑料管、長度為6m的DN15mm注漿塑料管。孔口0.5m段用面紗捆綁注漿管與返漿管并撒馬麗散膨脹預(yù)堵孔口,預(yù)堵完成1d后采用注漿泵間隔1d先后兩次向孔內(nèi)灌漿,材料均為水泥、水不漏、石膏(比例:10:1:1)混合物(料水混合比控制在2.5:1左右)。

(2)由于K2b煤層工作面在回采過程中頂板管理采用緩慢下沉法,回風(fēng)巷隨采隨回,隨著K2b煤層工作面的推進(jìn),回風(fēng)巷抽采鉆場將進(jìn)入采空區(qū),鉆孔處于K2b煤層冒落帶,冒落帶破壞了鉆孔封堵的致密性,同時(shí)由于塑料管強(qiáng)度小,冒落帶使塑料管受到擠壓變形堵塞鉆孔瓦斯涌出通道,導(dǎo)致鉆孔卸壓抽時(shí)間短、抽采量小。

2.3現(xiàn)有封孔工藝抽采效果

松藻煤礦2225風(fēng)巷6#鉆場共計(jì)45個(gè)鉆孔,鉆孔總進(jìn)尺為2455m,采用原有工藝封孔,封孔完成后立即進(jìn)行了接抽,為考察效果,定期測定了相關(guān)抽采參數(shù),其中預(yù)抽采狀態(tài)下共抽采124d,泄壓抽采狀態(tài)下共抽采27d,具體效果見表1。

從表1可以看出,原有封孔工藝封孔的6#鉆場卸壓抽時(shí)間短,只有27d,且抽放量、抽采濃度衰減快。

表1 2225風(fēng)巷6#鉆場瓦斯抽采情況表

3 封孔工藝改進(jìn)及效果考察

3.1封孔工藝改進(jìn)

回風(fēng)巷鉆場鉆孔封孔工藝改進(jìn)方法:鐵管封孔,封孔深度不小于7m。

具體封孔工藝為:鉆孔內(nèi)送入長度為8m、內(nèi)徑40mm的鐵管(鐵管每根長2m,兩頭套絲,采用管箍連接,孔外0.5m,孔內(nèi)7.5m),4分注漿管(孔外1m,孔內(nèi)5m)。采用毛巾和AB膠預(yù)堵,預(yù)堵段末端離孔口的距離為0.5m左右,AB膠封堵長度為0.5m,然后采用注漿泵間隔一天先后兩次向孔內(nèi)灌漿,初次封孔材料為水泥、水不漏、石膏(比例為10:1:1)混合物(料水混合比控制在2.5:1左右),二次灌漿材料為水泥、水不漏、石膏、細(xì)石粉(比例為10:1:1:1)混合物(料水混合比控制在2.5:1左右)。

圖3 封孔示意圖

3.22225回風(fēng)巷5#鉆場瓦斯抽采情況

2225風(fēng)巷5#鉆場孔數(shù)為45個(gè),鉆孔進(jìn)尺為2298m,采用新封孔工藝后立即進(jìn)行了接抽,定期測定了相關(guān)抽采參數(shù),其中預(yù)抽采狀態(tài)下共抽采199d,泄壓抽采狀態(tài)下共抽采75d,具體效果見表2。

從表2可以看出,新封孔工藝封孔的5#鉆場卸壓抽時(shí)間較長,達(dá)75d,且抽放量、抽采濃度衰減慢。

4 抽采效果對(duì)比

2225采面風(fēng)巷6#鉆場從2013年5月20日開始卸壓抽采,到6月16日基本上卸壓抽采結(jié)束,周期長27d,卸壓抽時(shí)間短,抽采濃度衰減快;5#鉆場從2013年8月2日開始卸壓抽采,截至10月16日,抽采純流量還保持在8m3/min,卸壓抽時(shí)間長,卸壓抽采純流量衰減緩慢。詳見對(duì)比圖4和圖5。

表2 2225回風(fēng)巷5#鉆場瓦斯抽采效果

圖4 新舊工藝抽采濃度衰減對(duì)比

圖5 新舊工藝抽采純流量衰減對(duì)比

5 結(jié)論

(1)K2b煤層工作面回風(fēng)巷鉆場采用鐵管封孔工藝后,卸壓瓦斯抽采時(shí)間大大增加,由原來的27d提高到75d以上,且瓦斯抽采純流量衰減速度明顯降低,直到80d后瓦斯純流量才降為3.12m3/min,顯著的提高了瓦斯抽采量。

(2)從現(xiàn)場的效果分析,改善封孔質(zhì)量能夠顯著地提高瓦斯抽采效果,是提高瓦斯抽采效果途徑中容易實(shí)現(xiàn)的方法。

TD712

A

1673-0038(2015)13-0158-02

2015-3-10

杜文輝(1986-),男,助理工程師,大學(xué)本科,主要從事瓦斯抽采技術(shù)研究及管理工作。

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