孟治界
(大同煤礦集團(tuán)大地選煤工程有限責(zé)任公司,山西 大同 037003)
色連選煤廠位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市境內(nèi),是色連一號礦井的配套項(xiàng)目,由泰戈特 (北京)選煤工程有限公司總承包設(shè)計(jì)建設(shè)。選煤廠建設(shè)工程于2010年10月動工,于2013年3月帶煤調(diào)試,年設(shè)計(jì)處理原煤500萬t,并預(yù)留了后期擴(kuò)建至10.00 Mt/a的可能。該廠生產(chǎn)工藝采用分級全重介部分入選工藝,其中:200~13 mm粒級塊煤進(jìn)入重介淺槽分選機(jī)分選,<13 mm粒級末煤不入選 (預(yù)留有末煤洗選系統(tǒng)的位置),<0.5 mm粒級煤泥采用快開隔膜壓濾機(jī)回收。該廠原煤倉儲能力7萬t、精煤倉儲能力5.4萬t、矸石倉儲能力2500 t。
在生產(chǎn)實(shí)際中,原工藝設(shè)計(jì)大塊原煤入選或不入選是由生產(chǎn)系統(tǒng)中的302#刮板輸送機(jī) (以下簡稱分配刮板)轉(zhuǎn)載分配,全入選時,由分配刮板將物料分配給310#、311#脫泥篩;不入選時,由分配刮板將物料分配給303#膠帶機(jī),再轉(zhuǎn)載至501#和502#產(chǎn)品膠帶。由于該廠塊煤硬度小,易碎,常導(dǎo)致分配刮板的3個下料口處頻繁堵煤,尤以分配刮板機(jī)頭處最為嚴(yán)重,平均每天堵煤一次,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。特別是不入選時,由于刮煤棒和鏈條會帶一些浮煤進(jìn)入分配刮板機(jī)頭,通過303#膠帶機(jī)進(jìn)入501#和502#產(chǎn)品皮帶,還影響了產(chǎn)品質(zhì)量。
分配刮板 (下料示意圖見圖1)在色連選煤廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)中起著重要作用,擔(dān)負(fù)著靈活調(diào)節(jié)塊煤生產(chǎn)工藝的作用,其正常運(yùn)行對于生產(chǎn)非常重要。但是,自選煤廠投產(chǎn)以來,由于該廠入選原煤泥化程度較高、塊原煤易碎,產(chǎn)生的細(xì)顆粒煤泥易粘附在較粗糙設(shè)備表面和傾斜角較小的下料口處,導(dǎo)致分配刮板在進(jìn)入310#、311#脫泥篩的兩個下料口處經(jīng)常聚煤,使分配刮板分配效率降低,甚至堵煤。特別是在塊煤入選時,當(dāng)分配刮板機(jī)頭煤量增大時,其機(jī)頭下料口處堵煤更加頻繁,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,并且對精煤質(zhì)量造成影響,導(dǎo)致精煤灰分偏高。
圖1 塊煤分配刮板下料示意圖Fig.1 The discharge process of scraper conveyor for lump raw coal distribution
表1所示為2014年1月生產(chǎn)期間分配刮板故障時間統(tǒng)計(jì)表。從表1可以看出,分配刮板機(jī)月平均影響生產(chǎn)時間為30 min。
表1 分配刮板事故影響帶煤時間統(tǒng)計(jì)表Table 1 Statistical results of effect of the scraper conveyor faults on coal conveying time
經(jīng)分析研究,采取了以下措施:在分配刮板來料溜槽處加設(shè)一回煤板,且回煤板加至311#脫泥篩來料閘板前方300 mm處,與上滑道水平焊接,背面加拉筋支撐;分配刮板加回煤板部分的箱體加高至400 mm,如圖2所示。
加設(shè)回煤板后,可避免分配刮板打反轉(zhuǎn)時來煤進(jìn)入機(jī)頭溜槽,從而實(shí)現(xiàn)全部入選,并且為了保險起見,分配刮板機(jī)頭溜槽還加設(shè)了活動蓋板;不入選時,只要刮板機(jī)打回正轉(zhuǎn)即可。
圖2 回煤板位置示意圖Fig.2 The location of back plate for coal
改造加設(shè)的回煤板長度大于兩下料口長度,塊原煤先由分配刮板頂層落入底層后再先后進(jìn)入310#、311#脫泥篩或回煤通道?,F(xiàn)場加設(shè)的回煤板位置如圖3所示。回煤板的設(shè)計(jì)可減少分配刮板鏈條上的浮煤對系統(tǒng)的影響,浮煤部分可由如圖4所示的回煤處進(jìn)入310#脫泥篩。
圖3 回煤板位置實(shí)景圖Fig.3 Real picture of the location of back plate for coal
除加設(shè)回煤板外,還在機(jī)尾箱體加設(shè)了落料溜槽,并在加設(shè)溜槽的尾部增加了3個φ 80 mm沖水管頭,以防堵塞。加設(shè)的落料溜槽與310#脫泥篩西側(cè)面相通。
此外,還針對實(shí)際生產(chǎn)中310#、311#脫泥篩處下料口易堵塞的問題,增設(shè)兩根φ 80 mm沖水管(圖5),從而有效防止了310#、311#脫泥篩入料口堵煤現(xiàn)象。
圖4 分配刮板機(jī)尾回料改造Fig.4 Modification on feed back at the tail end of scraper conveyor for coal distribution
圖5 310#、311#脫泥篩入料口處噴水Fig.5 Spray water at the feed end of desliming screens 310#,311#
由于浮煤粒度小,粘度大,易吸附在回煤板表面,因此設(shè)有壓水管可杜絕回煤板堵煤現(xiàn)象,如圖6所示。
圖6 回煤板處噴水Fig.5 Spray water in a position of back plate for coal
在分配刮板處增設(shè)回煤板的改造措施取得了良好效果:經(jīng)反轉(zhuǎn)測試,分配刮板機(jī)頭無浮煤進(jìn)入303#膠帶機(jī),改造后再沒有出現(xiàn)過未入選原煤混入洗精煤的情況;經(jīng)帶煤測試,分配刮板3個下料處無煤殘留,沖洗效果良好,回煤處無浮煤殘留;經(jīng)正轉(zhuǎn)測試,分配刮板運(yùn)行正常,塊原煤可經(jīng)分配刮板進(jìn)入303#膠帶機(jī),滿足了原工藝設(shè)計(jì)要求。
改造前,分配刮板機(jī)頭平均每天堵煤一次,每次處理時間為0.3 h,影響正常生產(chǎn)的時間為0.5 h,按設(shè)計(jì)處理量947 t/h計(jì)算,則影響日帶煤量473.5 t。分配刮板加裝回煤板后,可杜絕因堵煤引起的停車事故,可使年入選原煤量增加170460 t,精煤產(chǎn)量增加115040 t,如精煤價格以400元/t計(jì)算,不計(jì)銷售情況及運(yùn)營成本,每年毛利潤可增加4600萬元。
回煤板的應(yīng)用成功解決了色連選煤廠影響生產(chǎn)的重要問題,增加了選煤廠年入選量,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,降低了工人的勞動強(qiáng)度,并且由于少部分浮煤通過回路入選,還確保了精煤質(zhì)量。該改造不僅解決了該廠實(shí)際生產(chǎn)過程中存在的難題,也為其他選煤廠提供了參考和借鑒。
[1]謝廣元,張明旭,邊炳鑫,等.選礦學(xué) [M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2000.
[2]匡亞莉.選煤工藝設(shè)計(jì)與管理 [M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2006.
[3]王敦增.選煤新技術(shù)的研究與應(yīng)用 [M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2005.
[4]鄧少陽,周少雷,解京選.選煤廠機(jī)械設(shè)備安裝使用與維護(hù) [M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2004.
[5]路邁西.選煤廠技術(shù)管理 [M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2005.
[6]鄧曉陽.選煤廠管道、閥門與泵的安裝使用與維護(hù)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2006.
[7]《最新選煤新工藝、新技術(shù)與生產(chǎn)管理實(shí)踐手冊》編委會.最新選煤新工藝、新技術(shù)與生產(chǎn)管理實(shí)用手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2006.
[8]戴少康.選煤工藝設(shè)計(jì)實(shí)用技術(shù)手冊 [M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2010.