魏旭禮,張 偉,齊 靜,關 翀
(神華寧夏煤業(yè)集團煤炭化學工業(yè)分公司,寧夏 銀川 750411)
世界首套50 萬t·a-1煤基甲醇制丙烯(MTP)工業(yè)裝置已在神華寧夏煤業(yè)集團實現(xiàn)商業(yè)化運行。該工藝中工藝蒸汽系統(tǒng)產出工藝蒸汽進入反應器,待反應完成后與MTP 生成的水一起進入激冷系統(tǒng)中被分離,分離后的部分工藝水作為原料再進入工藝蒸汽系統(tǒng)生成蒸汽后返回到MTP 反應器中循環(huán)使用。在裝置運行過程中,遇到工藝蒸汽塔再沸器易結焦,蒸汽產量低,蒸汽品質不達標等問題,為此對原有工藝蒸汽塔進行了技術改造。
工藝蒸汽塔產生的蒸汽有如下作用[1-2]:1)降低甲醇的分壓,同時還降低生成的低碳烯烴的分壓,減緩低碳烯烴的聚合;2)帶走反應熱。因MTP 反應為強放熱反應,工藝蒸汽在催化劑床層中可控制反應溫度;3)反應中加入蒸汽具有減緩催化劑結焦速率等作用。
工藝蒸汽的流程為:MTP 反應器出口的工藝氣體經過換熱后在激冷系統(tǒng)中進一步冷卻后氣液分離,其中氣體組分進入壓縮機后送入精餾系統(tǒng);液體組分經過簡單的油水分離,其中少部分的水進入工藝蒸汽系統(tǒng),該部分工藝水經塔底再沸器加熱后由塔頂產出工藝蒸汽。
工藝蒸汽塔塔底再沸器以中壓蒸汽為熱源,在操作中發(fā)現(xiàn),將塔底中壓蒸汽進料閥閥位全開時,工藝水經過再沸器的出口溫度得不到有效提升。這是由于進入工藝蒸汽塔內的工藝水中烴類化合物含量過高,導致內插全浸式再沸器結垢﹑結焦,使傳熱效率降低[3]。
對于沸石類酸性催化劑來說,堿金屬離子會降低催化劑酸性位數(shù)量,影響催化劑性能[4]。按照設計要求,工藝蒸汽中Na+﹑K+離子小于50μg·L-1,實際檢測結果Na+﹑K+含量范圍為81~565mg·L-1。工藝蒸汽來源于激冷水系統(tǒng)經泵送來的工藝水,因激冷系統(tǒng)中為了中和反應過程中生成的有機酸,需加入一定濃度的NaOH 溶液,即系統(tǒng)中引入了堿金屬離子。而引起工藝蒸汽中Na+﹑K+離子超標的原因可能是工藝蒸汽塔中產生了霧沫夾帶,液相中的離子被帶入蒸汽中。
工藝蒸汽塔最大設計產汽能力為223t·h-1,而實際產汽能力僅為110t·h-1,無法滿足2 臺MTP 反應器同時運行的要求。除塔底再沸器換熱效率下降的因素外,原有設計中的2 臺再沸器換熱面積不足,也造成加熱效率達不到設計負荷。
表1 MTP 裝置工藝蒸汽系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)
因進入MTP 反應器內的工藝蒸汽對于MTP 反應有諸多積極作用,同時為了滿足裝置滿負荷運行的要求,需對現(xiàn)有的蒸汽發(fā)生系統(tǒng)進行改造,以提高其運行負荷,增大蒸汽產量,同時保證蒸汽質量。
在MTP 裝置運行過程中,油水分離一直是困擾生產平穩(wěn)運行的瓶頸問題。水中帶油過多,在較高溫度條件下在再沸器殼程結垢﹑結焦,降低換熱效率。另外,水中油含量過高易引起泵汽蝕,損壞設備。為了降低水中的油含量,在工藝蒸汽塔前加裝了具有親水憎油特性的烴油聚結器,目的是盡可能地脫除工藝水中所含的烴類物質[5]。
為了加大換熱面積,提高換熱效率,在蒸汽塔塔底增設3 臺外置的普通列管式再沸器,與原有的2臺內插全浸式再沸器并列連接。增設的蒸汽塔再沸器采用中壓蒸汽作為加熱介質,為了使排出凝液量不受到疏水器排量的限制,在中壓蒸汽凝液出口增設1 個凝液罐,罐底凝液排放用液位控制,保證凝液及時排出。加熱后的工藝水利用工藝蒸汽塔冷凝器在塔中提供回流,脫除水溶性雜質,這些雜質作為廢水在塔底被清除。
另外,為了防止急冷水中的K+﹑Na+離子帶入工藝蒸汽中,對工藝蒸汽塔進行了改造。在工藝蒸汽塔塔盤上加裝折板除沫器,防止霧沫夾帶現(xiàn)象,避免金屬離子進入上升至塔頂?shù)恼羝?。同時在工藝蒸汽塔塔底增加排污線,定期對塔底排污,防止K+﹑Na+離子富集。
圖1 工藝蒸汽系統(tǒng)改造示意圖
經過改造后,MTP 裝置工藝蒸汽系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)列于表2。
表2 改造后的MTP 裝置工藝蒸汽系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)
對甲醇制丙烯裝置中工藝蒸汽塔進行技術改造后,進入工藝蒸汽塔內的工藝水中油含量明顯降低,降低了換熱器內有機物結垢﹑結焦的風險;有效地提高了工藝蒸汽塔的負荷,增加了工藝蒸汽的產量,保證了MTP 裝置實現(xiàn)滿負荷運行。另外,工藝蒸汽品質得到明顯改善,對催化劑有毒害作用的K+﹑Na+離子含量顯著降低。
[1] 王峰,張偉, 雍曉靜, 等.Lurgi 甲醇制丙烯技術的工業(yè)應用[J].石油煉制與化工,2014(3):46-50.
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[5] 陳艷紅.聚結器在油氣處理裝置上的應用[J].油氣田地面工程,2008,27(7):90.