朱宏學,施曉峰,黃 斌,劉正耀,陳進軍
(大冶有色機電設(shè)備修造有限公司,湖北黃石 435000)
結(jié)構(gòu)改進在提高陽極模品質(zhì)中的應(yīng)用
朱宏學,施曉峰,黃 斌,劉正耀,陳進軍
(大冶有色機電設(shè)備修造有限公司,湖北黃石 435000)
在提高陽極模品質(zhì)(即澆銅量)的系列改進活動中,對陽極模的使用工況、失效形式和鑄件結(jié)構(gòu)進行了分析,并且對鑄件結(jié)構(gòu)進行了改進。兩階段的改進過程中出現(xiàn)了確認無效措施,待定深入措施和確認有效措施等三類情況。最終,鑄件結(jié)構(gòu)改進配合陽極模品質(zhì)提升的其它措施,一起促成每塊陽極模澆銅量穩(wěn)定達到260~280 t的創(chuàng)紀錄成果。
陽極模;失效分析;結(jié)構(gòu)改進;澆銅量
陽極模是安裝在圓盤澆注機工作平臺上將陽極爐熔融銅澆鑄成重量規(guī)格一致的陽極板的鑄模(此后送電解車間電解,電解產(chǎn)品是陰極銅)?!笆濉币詠?,大冶有色金屬集團的奧斯麥特爐投產(chǎn)、“大江”牌陰極銅在倫敦上市、30萬噸銅加工清潔生產(chǎn)示范項目等跨越式發(fā)展具體項目實施,促使集團公司給我們下達科研課題,通過提高陽極模品質(zhì)推動整個銅冶煉環(huán)節(jié)降低成本、提高質(zhì)量和達成產(chǎn)能。
機電修造公司從1989年就開始使用沖天爐生產(chǎn)鑄鐵陽極模,在長期實踐中積累了豐富的經(jīng)驗,經(jīng)研究認為以此方式為基礎(chǔ)進行生產(chǎn)符合公司實際,但必須對結(jié)構(gòu)改進在內(nèi)的多個領(lǐng)域進行創(chuàng)新突破。通過2010年至今的努力,鑄鐵陽極模的澆銅量持續(xù)提高,課題通過大冶有色金屬集團公司合格驗收,公司和用戶均取得良好經(jīng)濟和社會效益,結(jié)構(gòu)改進獲得一項國家實用新型專利[1]。
1.1陽極模技術(shù)參數(shù)
我們公司的陽極模的材質(zhì)為共晶灰鑄鐵,最大外形尺寸為1 410×1 355×225(mm),鑄件毛坯質(zhì)量為2 000 kg,壁厚在50~200 mm。
1.2質(zhì)量要求
1.2.1外觀質(zhì)量要求
通過其澆注的陽極板要求澆鑄厚度一致、表面平整、無飛邊、毛刺,工作面的平面度控制在2 mm之內(nèi)。對應(yīng)的陽極模工作面不能滿足脫模劑平敷的要求,澆注的陽極板達不到驗收標準,陽極模即失效。
1.2.2功能質(zhì)量要求
在滿足上述外觀質(zhì)量要求和在200~1 200 ℃的長期交變溫度作用的前提下,陽極模能夠達到合同約定的全年平均澆銅量。
1.3主要失效模式及數(shù)據(jù)統(tǒng)計
通過長期對用戶返回的失效報廢陽極模的觀察,發(fā)現(xiàn)陽極模的失效模式主要有兩類。一類是工作面在較長時間使用后整體的熱龜裂或侵蝕剝離;二是短時間使用后不久就很快出現(xiàn)或者持續(xù)擴展的穿透性裂紋。其中這種穿透性裂紋導(dǎo)致陽極模失效報廢的比例大致占總數(shù)的20%~30%,穿透性裂紋出現(xiàn)的主要區(qū)域走向及其概率進行了統(tǒng)計分析見圖1和表1。
1.4失效模式淺析及處理思路
針對上述主要失效模式,我們認為:對第一類失效模式主要通過材質(zhì)研究予以改善;對于第二類失效模式,主要從結(jié)構(gòu)改進達到減少或者延遲穿透性裂紋的產(chǎn)生,這是本文的研究內(nèi)容。
圖1 陽極模失效穿透性裂紋出現(xiàn)的主要區(qū)域及走向
表1 陽極模失效穿透性裂紋出現(xiàn)的主要區(qū)域及走向統(tǒng)計
2.1第一階段
2.1.1改進方案設(shè)計
(1)我們從圖1可以注意到出現(xiàn)1、2的兩個區(qū)域和走向的裂紋基本都是由頂針孔邊沿開始的,這是因為頂針孔接近工作面的錐形將通過加工達到與頂針的配合精度要求。使用過程中頂針孔既在落水點附近,又反復(fù)受到頂針的機械沖擊,加工后形成的銳角讓這個部位的應(yīng)力集中和應(yīng)力敏感性更加突出,所以考慮在此處鑲鑄一個預(yù)先加工的頂針孔部件。
(2)為達到陽極板在到達頂板機部位降低到塑形變形溫度以下和整體模溫降低,在銅液澆注后就會對陽極模工作面的背面進行水冷,但在數(shù)小時連續(xù)作業(yè)的夏天要達到這個效果就有困難,往往就會在頂起前和頂起過程中對赤紅的陽極板直接打水冷卻,冷卻水就可能通過陽極模和陽極板接觸面分離后形成的間隙直接急冷陽極模工作面,這樣會加劇陽極模工作面裂紋的形成,所以我們考慮通過在陽極模背部挖出凹槽并形成散熱肋,設(shè)想在陽極模制造和使用過程中均能既提高陽極模結(jié)構(gòu)強度又能加強陽極模散熱能力。
2.1.2改進結(jié)果
(1)穿透性裂紋導(dǎo)致陽極模失效報廢的比例以及裂紋的走向、部位沒有沒有明顯變化,而且失效時平均澆銅量下降10~20 t/塊。
圖2 陽極模第一階段結(jié)構(gòu)改進前后的對比圖
(2)部位和走向為1、2的裂紋在頂針孔處的裂紋起始位置由原來頂針加工面移出至頂針孔鑲件與陽極模本體在工作面上的結(jié)合位置。
2.1.3結(jié)果分析
(1)在使用過程中,在高溫下鑄鋼鑲件的收縮比例與鑄鐵陽極模不能達到一致性,是設(shè)想從頂針孔止住裂紋源產(chǎn)生不能實現(xiàn)的原因。
(2)支撐面的凹槽及散熱肋的結(jié)構(gòu)、尺寸以經(jīng)驗確定,對鑄件的結(jié)構(gòu)加強、應(yīng)力釋放,特別是達到散熱與蓄熱的平衡缺乏確切的數(shù)據(jù)支撐。我們認為該措施需要今后深入研究。
2.2第二階段
2.2.1結(jié)構(gòu)再分析
第一階段結(jié)構(gòu)改進沒取得預(yù)期效果,我們改變了思路,對陽極模結(jié)構(gòu)重新進行了分析和總結(jié)。
(1)首先我們認為除工作面以外,其余鑄造圓角未明確適應(yīng)本鑄件作為耐熱鑄件(最高承受短時1 200 ℃)的要求,應(yīng)針對性予以設(shè)計。
(2)上端部的壁厚在三維方向上都明顯超過周圍區(qū)域,這樣該部位在鑄件冷卻過程將明顯慢于其它部位,給附近部位的附加拉應(yīng)力,而在使用過程該處的結(jié)構(gòu)強度明顯大于周圍,應(yīng)力的釋放將通過周圍以前述1、2部位裂紋出現(xiàn)進行[5]。
(3)兩側(cè)壓塊主要功能有兩個。一個是將陽極模在圓盤上壓住固定,另一個是起到加強肋的作用。但是該壓塊與陽極模本體連接的圓弧都較小,而且用戶后來使用放棄了此處壓塊第一個功能,這樣此處結(jié)構(gòu)可以在保持第二個功能的同時,盡可能以大的圓角過渡以減少和釋放應(yīng)力。
(4)下端面貫穿而出的裂紋主要有3、4兩種形式,分析此處強度應(yīng)加強,也應(yīng)加大下端面與兩側(cè)面的圓角過渡,兼顧避免澆注銅液過程中有從上端面方向過來的銅液漫過下端面的現(xiàn)象的發(fā)生。
(5)其余部位:鑄造分型面不以圓角過渡外,其余部位都盡可能以較大圓角過渡。
(6)所有鑄造內(nèi)外圓角和鑄造斜度均按照機械工業(yè)部頒標準[3]~[5]中的R≥(1/12~1/6)(a+b)等公式作為計算依據(jù),并且實體UG建模無誤,在此前提下向上限具體取值。
2.2.2具體改進方案(如圖3所示)
圖3 陽極模第二階段結(jié)構(gòu)改進的效果圖
(1)根據(jù)上端面工作面內(nèi)輪廓形狀按照壁厚均勻性本可設(shè)計成“ㄩ”字形狀,但是考慮此處是陽極模在澆注圓盤上的定位壓緊點,所以設(shè)計成“山”字形狀。
(2)“兩側(cè)壓塊”的鑄造圓角除R1=100 mm外,其余均取R=50 mm,R1處取值不以相關(guān)公式為限定,以盡可能大的圓角平滑過渡釋放應(yīng)力克服出現(xiàn)部位為2的裂紋。
(3)在下端部及兩側(cè)下部設(shè)置一道40×30(mm)的隨形擋水墻結(jié)構(gòu),工作面上沿內(nèi)外側(cè)及擋水墻各處取R=10 mm。
(4)除前述外,鑄件外側(cè)除R1=100 mm外,其余為R30~50 mm。
2.3改進效果
(1)穿透性裂紋導(dǎo)致陽極模失效報廢的比例大致由原來占總數(shù)的20%~30%下降到10%~15%。
(2)出現(xiàn)穿透性裂紋的時段由原來的50~60 t/塊延緩至120~130 t/塊。
(3)穿透性裂紋導(dǎo)致陽極模最終失效的時段由原來的150~170 t/塊延緩至240~260 t/塊。
(4)穿透性裂紋的走向和部位由前述的規(guī)律性轉(zhuǎn)變?yōu)闊o明顯規(guī)律。
作為耐熱鑄件的陽極模的結(jié)構(gòu)改進,在充分分析鑄件結(jié)構(gòu)的前提下,盡可能使鑄件壁厚均勻、較大圓角過渡,可以很好減少和釋放鑄造和使用過程中的應(yīng)力集中,遲滯穿透性裂紋的產(chǎn)生,對提高陽極模澆銅量效果明顯。
[1] 一種山字頂鑄鐵陽極模[P].中國.B22C9/06ZL.CN 203711770U. 2014.07.16
[2] 劉云峰,沈丙振.大型輪帶鑄造中的應(yīng)力預(yù)測[J].鑄造工程,2011(6):26-27.
[3] JB/ZQ4255-86,鑄造內(nèi)圓角[S].
[4] JB/ZQ4256-86,鑄造外圓角[S].
[5] JB/ZQ4256-86,鑄造斜度[S].
[6] 李輝,李志強.鑄造過程中的應(yīng)力場數(shù)值模擬[J].中國鑄造裝備與技術(shù), 2007(6).
[7] 譚雁清,李日,王斌,等.鋁合金壓鑄模具溫度場模擬與節(jié)點熱應(yīng)力分析[J].中國鑄造裝備與技術(shù), 2009(6).
Application of structural improvement in improving the quality of anodic mold
ZHU HongXue,SHI XiaoFeng,HUANG Bin,LIU ZhengYao,CHEN JinJun
(Daye nonferrous electromechanical Manufacturing Co., Ltd.,Huangshi 435005,Hubei, China)
Improving the quality of anode mold (ie pouring copper content) series of improvement activities, use of anode mold conditions, failure modes and casting structure is analyzed, and the casting structure has been improved.In the two phase of the improvement process, there are three kinds of cases, such as the confrmation of invalid measures, the pending further measures and the confrmation of effective measures. In the end, the casting structure improved with other measures to improve the quality of the anode mold, together with the results of the average 260 ~ 280 t/P. of the copper content in the anode.
Anode mold;Failure Analysis;Structure Improvement;Pouring of copper content
TG24;
A;
1006-9658(2015)06-0030-03
10.3969/j.issn.1006-9658.2015.06.009
2015-07-29
稿件編號:1507-1012
朱宏學(1974—),男,高級工程師,研究方向:產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進、項目和質(zhì)量管理.