程榮新 李世波
(遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司,遼寧 調(diào)兵山 112700)
循環(huán)流化床機組一次調(diào)頻功能優(yōu)化
程榮新 李世波
(遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責任公司,遼寧 調(diào)兵山 112700)
本文結合調(diào)兵山發(fā)電公司2X300MW機組一次調(diào)頻功能的優(yōu)化,介紹了一次調(diào)頻控制功能的原理和特征參數(shù),詳細分析了調(diào)兵山發(fā)電公司循環(huán)流化床機組一次調(diào)頻功能的影響因素并具體給出了整改措施和控制邏輯的優(yōu)化方案。通過對其一次調(diào)頻功能的優(yōu)化實例,闡述了循環(huán)流化床機組一次調(diào)頻功能同樣具備調(diào)頻能力,為循環(huán)流化床機組一次調(diào)頻功能的完善提供了很好的借鑒。
一次調(diào)頻;循環(huán)流化床;控制策略;邏輯優(yōu)化
遼寧調(diào)兵山煤矸石電廠兩臺機組設計容量為300MW。汽輪機為哈爾濱汽輪機廠設計和制造的NZK300-16.7/537/537型,亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、直接空冷凝汽式汽輪機;鍋爐采用上海鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界壓力中間一次再熱循環(huán)流化床鍋爐,設計煤種為鐵法地區(qū)劣質(zhì)煙煤;發(fā)電機為哈爾濱電機廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。
DCS控制系統(tǒng)采用杭州和利時自動化有限公司HOLLiAS-MACSV的集成化系統(tǒng)平臺,包括數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)、模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)、電氣控制系統(tǒng)(ECS)、鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)等各項控制功能。DEH主要控制汽輪機轉(zhuǎn)速和功率,即從汽機掛閘、沖轉(zhuǎn)、暖機、定速、同期并網(wǎng)、帶初負荷、帶全負荷的整個過程,通過TV、GV、RSV和IV實現(xiàn),同時具備防止汽機超速的保護邏輯。
HOLLiAS-MACSV集成化系統(tǒng)的先進性在于分散的結構和基于微處理器的控制,這兩大特點加上冗余使得系統(tǒng)在具有更強的處理能力的同時提高了可靠性且其控制軟件組態(tài)靈活方便、易于調(diào)試維護。
1.1一次調(diào)頻原理簡介
一次調(diào)頻是發(fā)電機組維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定的重要功能。一次調(diào)頻是指發(fā)電機組的自動控制系統(tǒng)在電網(wǎng)頻率升、降時自動減少、增加自身負荷,從而限制電網(wǎng)頻率的變化[1]。它主要利用機組的蓄能承擔電網(wǎng)負荷變化,不需要電網(wǎng)調(diào)度進行干預,其響應時間約為幾秒。電網(wǎng)中各機組通常按容量相對值承擔一次調(diào)頻量,因此各機組的不等率設置大致相同,一般為4%-5%[2]。
鑒于遼寧電網(wǎng)新能源發(fā)展迅猛,風電的大規(guī)模接入影響了電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定[3],而具備調(diào)頻優(yōu)勢的水電機組裝機容量又相對較少,因此,分析影響火電機組一次調(diào)頻能力的因素和優(yōu)化火電機組一次調(diào)頻功能,對電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定意義重大。
循環(huán)流化床鍋爐受制于其鍋爐的特殊性,在負荷的快速相應上存在一定的劣勢,但考慮到一次調(diào)頻功能更多的是依靠機組本身的蓄熱能力,因此其一次調(diào)頻控制功能的有效實現(xiàn),在理論上具備可行性。
1.2一次調(diào)頻特征參數(shù)
1.2.1調(diào)頻死區(qū)
調(diào)頻死區(qū)是指機組轉(zhuǎn)速在死區(qū)范圍內(nèi)變化時,機組的一次調(diào)頻不動作。其目的是在電網(wǎng)頻率變化較小的情況下提高機組運行的穩(wěn)定性。
1.2.2轉(zhuǎn)速不等率
轉(zhuǎn)速不等率也叫速度變動率,是指機組調(diào)節(jié)系統(tǒng)在額定工況下給定值不變,汽輪機由空負荷到滿負荷的轉(zhuǎn)速變化量與額定轉(zhuǎn)速之比,用δ表示。其公式為:
采用美國國家海洋大氣研究中心空氣資源實驗室(NOAA)的HYSPLIT 軌跡模式進行氣流來向軌跡模擬,可進行分辨率最高精確到小時的氣流來向及去向軌跡模擬,本研究選取模擬地面氣流的后向軌跡方案。計算后向軌跡所用的NCEP再分析資料、氣象數(shù)據(jù)來自GDAS數(shù) 據(jù)庫(ftp://arlftp.a(chǎn)rlhq.noaa.gov/pub/archives/ gdasl),分辨率為1°×1°,后向延伸時間為72h, 軌跡模擬高度設定為500m。
式中:nmax為汽輪機空負荷轉(zhuǎn)速,rpm;nmin為汽輪機滿負荷轉(zhuǎn)速,rpm;n0為汽輪機額定轉(zhuǎn)速,rpm。
1.2.3負荷變化幅度
機組參與一次調(diào)頻的負荷變化幅度,是考慮當頻率變化過大時,機組負荷不再隨頻率變化,以保證機組穩(wěn)定運行。
1.2.4遲緩率
在汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,由于部件摩擦、鉸接間隙、滑閥重疊度等影響存在著遲緩現(xiàn)象,使得機組靜態(tài)特性曲線在轉(zhuǎn)速上升和下降時不再是同一條,而是近于平行的兩條曲線。將上升曲線與下降曲線在同一功率下的轉(zhuǎn)速差?n與額定轉(zhuǎn)速n0之比的百分數(shù)稱為調(diào)節(jié)系統(tǒng)的遲緩率,用于反映調(diào)節(jié)系統(tǒng)的靜態(tài)特性品質(zhì)[4]。遲緩率用ε表述為:
式中:?n為轉(zhuǎn)速差,rpm;n0為汽輪機額定轉(zhuǎn)速,rpm。
1.3一次調(diào)頻控制邏輯組態(tài)
通常,火電機組的一次調(diào)頻控制邏輯有以下幾種方案:DEH方式、CCS方式、CCS與DEH聯(lián)合方式。在DEH方式下時,一次調(diào)頻功能并沒有將一次調(diào)頻動作效果疊加在CCS負荷指令回路中,因此在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的作用下,會將調(diào)頻作用導致的負荷變化消除,影響一次調(diào)頻作用效果,最終導致欠調(diào)現(xiàn)象;在CCS方式下,雖可以通過負荷指令的變化,實現(xiàn)最終負荷的響應。但此種方式并不能有效的利用機組的蓄熱能力,在快速性上存在不足;現(xiàn)今階段,多采用CCS與DEH聯(lián)合方式來實現(xiàn)機組的一次調(diào)頻控制功能。
圖1 一次調(diào)頻控制策略框圖
圖2 5號高調(diào)門(CV5)動作滯后
2.1一次調(diào)頻考核指標
一次調(diào)頻考核結果由B1、B2、B3與Bu指標合格與否決定。根據(jù)考核細則可知各指標要求如下:
B1:頻率越過死區(qū)(±0.033)后,一次調(diào)頻立即動作,并且保證機組出力在3秒內(nèi)向著一次調(diào)頻調(diào)整方向變化。則B1指標合格。B1指標用于考量機組響應一次調(diào)頻的快速性。
B2:一次調(diào)頻動作后15秒內(nèi),其動作幅度最大值超過頻率極值點對應出力的90%,則B2指標合格。B2指標用于考量機組響應一次調(diào)頻的調(diào)整幅度。
B3:從第3秒開始至60秒或一次調(diào)頻考核結束,所有采樣點的實際出力與理論計算出力偏差的平均值與此次調(diào)頻過程中最大理論增量的比值小于25%,則B3指標合格。B3指標表征機組響應一次調(diào)頻的控制精度。
Bu:指電網(wǎng)頻率出現(xiàn)偏差時機組為恢復電網(wǎng)頻率實際變化積分電量與期望變化積分電量之比。比值大于0.9則Bu指標合格。Bu值越高,一次調(diào)頻變負荷速率越快,幅度越大,對電網(wǎng)頻率恢復的貢獻就越大。
2.2一次調(diào)頻問題分析
通過對機組運行狀況的調(diào)研及相關邏輯的梳理發(fā)現(xiàn)如下制約因素:
①機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)投入效果不佳。這既有循環(huán)流化床鍋爐特性導致的滯后原因,也有協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)控制策略簡單和控制參數(shù)設置不合理的原因。因此需對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進一步優(yōu)化完善。
②通過對一次調(diào)頻考核數(shù)據(jù)的整理分析,發(fā)現(xiàn)一次調(diào)頻動作存在明顯的滯后性。通過現(xiàn)場試驗檢查發(fā)現(xiàn)CV3與CV5兩個調(diào)門在控制上存在明顯滯后,這對一次調(diào)頻響應的快速性有較大的影響。因此需要對上述兩個調(diào)門進行調(diào)整。
③協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中的壓力拉回回路在動作時會抑制一次調(diào)頻作用,致使一次調(diào)頻作用削弱,甚至不起作用。因此需針對一次調(diào)頻動作時壓力拉回回路的作用效果進行修正。
④一次調(diào)頻前饋作用不足,進一步造成一次調(diào)頻的作用太弱,甚至不起作用。因此需對一次調(diào)頻控制邏輯進行有針對性的優(yōu)化。
本文主旨是對一次調(diào)頻功能的優(yōu)化進行說明與總結,因此對于上文3.2中提及的問題,其中第一條與第二條涉及協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的優(yōu)化與高調(diào)門的設備調(diào)整,在本文不再贅述。
針對第三條問題,除調(diào)整壓力拉回參數(shù),減小其對一次調(diào)頻的擾動外,還可在壓力拉回邏輯中增加調(diào)頻動作時輸出自保持功能:在一次調(diào)頻動作且主汽壓力偏差不大于安全值的情況下,閉鎖壓力拉回輸出,使得一次調(diào)頻期間調(diào)節(jié)閥不參與主汽壓力調(diào)節(jié)。當壓力偏差越限時,則自動恢復壓力拉回作用,保護機組的安全穩(wěn)定運行??刂撇呗匀鐖D3所示:
圖3 CCS側壓力拉回控制策略
針對第四條問題,對機組一次調(diào)頻邏輯進行了優(yōu)化調(diào)整,特別修正了DEH側一次調(diào)頻的前饋作用,使其滿足快速性和調(diào)頻幅度的要求,具體邏輯如圖4所示。
圖4 DEH側一次調(diào)頻邏輯優(yōu)化
針對B1、B2與B3考核指標的特點,通過對DEH側一次調(diào)頻邏輯的優(yōu)化,以15秒這一時間節(jié)點采用了分段變參數(shù)控制策略。在一次調(diào)頻動作的前15秒內(nèi),采用較高的參數(shù)用于實現(xiàn)調(diào)速汽門對一次調(diào)頻控制功能的快速響應。15秒后,為保證B3穩(wěn)態(tài)偏差控制指標的合格,將DEH側前饋系數(shù)降低,依靠CCS閉環(huán)控制系統(tǒng)提高一次調(diào)頻的負荷控制精度。
優(yōu)化后電網(wǎng)側一次調(diào)頻考核曲線如圖5所示??梢?,采用此控制策略后,遼寧調(diào)兵山煤矸石電廠兩臺機組的一次調(diào)頻控制效果得到明顯改善,控制品質(zhì)取得了有效的提升。
圖5 電網(wǎng)一次調(diào)頻考核曲線
近年來,隨著電網(wǎng)公司一次調(diào)頻考核細則的出臺,火電機組的一次調(diào)頻功能得到了更多的關注,一次調(diào)頻的控制策略也更加趨于成熟。循環(huán)流化床鍋爐雖受制于鍋爐側響應的滯后性,但通過對外部的硬件設備的問題排查及對內(nèi)部的控制策略調(diào)整和控制邏輯優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)其一次調(diào)頻控制指標的合格。
本文提出的一次調(diào)頻控制系統(tǒng)優(yōu)化方案合理、可行,一次調(diào)頻控制效果比優(yōu)化前得到了明顯的改善,優(yōu)化過程中取得的經(jīng)驗可以為其他機組進行一次調(diào)頻優(yōu)化提供借鑒作用。
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Optimization of Primary Frequency Regulation Function for Circulating Fluidized Bed Unit
Cheng Rongxin Li Shibo
(Liaoning DiaobingshanCoal Gangue Power Generation Co.,Ltd.,Diaobingshan Liaoning 112700)
This article introduces the principle and characteristic parameters of primary frequency regulation and control function,carries out a detailed analysis on the influencing factors of primary frequency regulation function for the circulating fluidized bed unit in Diaobingshan Power Generation Co.,Ltd.,and proposes the concrete corrective measures and control logic optimization scheme combining with the optimization of primary frequency regulation function for 2X300MW unit in Diaobingshan Power Generation Co.,Ltd.Through the optimization examples of its primary frequency regulation function,it expounds that the primary frequency regulation function of circulating fluidized bed unit also has frequency regulation ability,which provides a good reference for the perfection of primary frequency regulation function of the circulating fluidized bed unit.
primary frequency regulation;circulating fluidized bed;control strategy;logic optimization
TK229.66
A
1003-5168(2015)12-0125-4
2015-12-10
程榮新(1972-),男,碩士,高級工程師,研究方向:電氣及熱工自動化。