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300MW循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣器改造及其經(jīng)濟(jì)分析

2015-10-08 18:09林麗桃
山東工業(yè)技術(shù) 2015年18期
關(guān)鍵詞:管排排渣灰渣

林麗桃

摘 要:某電廠2×300MW 機(jī)組循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣器自投運(yùn)后一直存在出力不足,排渣溫度高等問(wèn)題,且運(yùn)行周期短,設(shè)備內(nèi)部已磨損變形,通過(guò)對(duì)其進(jìn)行拆除內(nèi)層水冷套、增加水冷管排等改造后,基本解決了滾筒冷渣器排渣難、排渣溫度高等問(wèn)題,提高了冷渣器的排渣效率,保證了滾筒冷渣器長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:300MW機(jī)組;滾筒冷渣器;雙層;改造;經(jīng)濟(jì)

0 引言

除灰及除渣系統(tǒng)是火力發(fā)電廠不可缺少的組成部分,隨著鍋爐容量增大,產(chǎn)生的灰渣也相應(yīng)增多,據(jù)有關(guān)資料介紹,一座裝機(jī)容量1200MW(4臺(tái)300MW)規(guī)模的電廠每年產(chǎn)生的灰渣量約100萬(wàn)噸。因此,保證除灰除渣系統(tǒng)的安全運(yùn)行,開(kāi)展灰渣的綜合利用以及使灰渣處理達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是目前火力發(fā)電廠灰渣處理面臨的首要問(wèn)題。

1 系統(tǒng)簡(jiǎn)述

某電廠2 ×300 MW 機(jī)組CFB 鍋爐的除渣系統(tǒng)按一臺(tái)機(jī)組為一個(gè)單元進(jìn)行設(shè)計(jì),采用連續(xù)機(jī)械排渣方案。每臺(tái)機(jī)組配有四臺(tái)冷渣器,兩臺(tái)滾筒冷渣器,靠近爐前;兩臺(tái)風(fēng)水冷渣器,靠近爐后。

滾筒冷渣器每臺(tái)處理渣量25t/h,進(jìn)渣溫度860℃,出渣溫度≤150℃,冷卻水采用凝結(jié)水,進(jìn)水壓力2.7MPa(設(shè)計(jì)壓力4.0MPa),進(jìn)水溫度54℃(夏季72℃),流量106m3/h.

風(fēng)水冷渣器每臺(tái)處理渣量37t/h,進(jìn)渣溫度900℃,出渣溫度≤150℃,冷卻水采用凝結(jié)水,進(jìn)水壓力2.7MPa(設(shè)計(jì)壓力4.0MPa),進(jìn)水溫度54℃(夏季72℃),流量100t/h。

從鍋爐冷渣器排出的溫度≤150℃的渣經(jīng)旋轉(zhuǎn)給料閥進(jìn)入鏈斗式輸送機(jī),再經(jīng)過(guò)斗式提升機(jī)最終提升至底灰?guī)熘匈A存。系統(tǒng)采用連續(xù)運(yùn)行方式,每臺(tái)鍋爐設(shè)有鏈斗式輸送機(jī)2臺(tái),每臺(tái)出力為85t/h,刮板長(zhǎng)度約45m;斗式提升機(jī)兩臺(tái),每臺(tái)出力為85t/h,提升高度約30 m;鏈斗輸送機(jī)和斗式提升機(jī)均采用耐磨耐熱型。機(jī)械除渣系統(tǒng)的設(shè)備按滿(mǎn)足鍋爐MCR時(shí)最大排渣量且留有足夠的裕量,其出力按不小于250%的裕量。

2 滾筒冷渣器的工作原理

滾筒冷渣器是CFB 鍋爐的關(guān)鍵輔助設(shè)備之一,其主要分為百葉滾筒式和多管滾筒式兩種。百葉滾筒式冷渣器在滾筒內(nèi)壁上焊接有固定的螺旋葉片,螺旋葉片之間設(shè)計(jì)安裝有許多縱向葉片,熱灰渣進(jìn)入內(nèi)筒,在螺旋葉片的推動(dòng)力下旋轉(zhuǎn)前進(jìn),向出渣口移動(dòng),同時(shí)由縱向葉片攜帶灰渣到滾筒頂部然后下落,移動(dòng)的過(guò)程中與外筒逆流的冷卻水接觸降溫,以增強(qiáng)換熱效果。

滾筒冷渣器其冷卻主體由內(nèi)外2 個(gè)滾筒組成,并形成雙層密封套筒,中間間隙通過(guò)冷卻水冷卻。灰渣主要采用機(jī)械輸送方式,滾筒在驅(qū)動(dòng)裝置帶動(dòng)下低速轉(zhuǎn)動(dòng),筒體內(nèi)部的灰渣在旋轉(zhuǎn)葉片或其他作用力下緩慢向低溫端移動(dòng)。冷卻水在水冷筒體、旋轉(zhuǎn)水接頭以及筒體外部回水管形成的冷卻水回路中流動(dòng),將灰渣的熱量帶走。

3 實(shí)際運(yùn)行中存在的問(wèn)題

該廠2 ×300 MW 機(jī)組CFB 鍋爐采用的滾筒冷渣器原設(shè)計(jì)也為雙層水冷結(jié)構(gòu)(以下統(tǒng)稱(chēng)為外層、內(nèi)層),其設(shè)計(jì)出力為:0~25t/h ;出渣溫度為:≤150℃(最高不允許超過(guò)200℃)。但自2009年調(diào)試運(yùn)行開(kāi)始兩臺(tái)機(jī)組的4臺(tái)冷渣器均存在出力不夠,排渣溫度高等缺陷。截止2014年設(shè)備累計(jì)運(yùn)行5年,設(shè)備內(nèi)部已磨損變形,并發(fā)生泄漏,導(dǎo)致冷渣器內(nèi)層部分堵塞,排渣溫度也隨之升高達(dá)到250℃甚至更高,同時(shí)導(dǎo)致鏈斗輸送機(jī)運(yùn)行溫度超過(guò)額定溫度(150℃) 造成軌道變形嚴(yán)重影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

除此之外,因進(jìn)渣端溫度高,4臺(tái)冷渣器內(nèi)層水冷套均不同程度漏水,密封組件開(kāi)裂漏紅渣,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

4 改造方案論證

(1)拆除外層水冷套及螺旋片。1)增大了冷渣器內(nèi)部冷卻空間,延長(zhǎng)灰渣在冷渣器內(nèi)部的停留時(shí)間,從而提高冷渣器換熱效率;2)減輕冷渣器本體重量,延長(zhǎng)冷渣器驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)及支撐部分的使用壽命;(2)沿冷渣器筒體軸向均勻布置冷卻水管排(?57×8高壓爐管4根并列,共8組),并用特制U型管卡固定,每組管排間距為580mm,管排與冷渣器筒壁法向成30°夾角,以延長(zhǎng)了灰渣的停留時(shí)間,增加了冷卻水管排的有效換熱面積,降低排渣溫度,提高了換熱效率;(3)在每組冷卻水管排末端安裝一個(gè)U形滑軌,避免冷卻水管排因熱脹冷縮而導(dǎo)致的焊口開(kāi)裂或泄漏現(xiàn)象;(4)將內(nèi)層水冷套上的螺旋片加高100mm,增大冷渣器內(nèi)部換熱面積;(5)進(jìn)渣端用耐高溫澆注料填充,阻斷高溫灰渣與冷渣器端板、密封組件直接接觸,避免端板、密封組件因高溫而開(kāi)裂,延長(zhǎng)其使用壽命;(6)在冷渣器出渣端沿外筒壁制作安裝一個(gè)冷卻水進(jìn)水聯(lián)箱(鋼管?133×6),通過(guò)進(jìn)水聯(lián)箱將旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)水管和管排的進(jìn)水管聯(lián)通;管排回水管穿過(guò)出渣端筒壁并緊貼于外筒壁一直延伸至距冷渣器進(jìn)渣端處與冷渣器水冷層連通,然后通過(guò)冷渣器水冷層流回至旋轉(zhuǎn)接頭回水管)。

5 經(jīng)濟(jì)分析

(1)改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析(見(jiàn)表1)

(2)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)分析。1)設(shè)備重量。改造后的滾筒冷渣器總重量由改造前37t減輕至31t,減輕約6T,這樣不僅有助于減輕設(shè)備支撐結(jié)構(gòu)的載荷,延長(zhǎng)設(shè)備驅(qū)動(dòng)裝置的使用周期;其次,設(shè)備重量減輕,能耗也隨之降低,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行;2)改造后試驗(yàn)分析。通過(guò)大量試驗(yàn)及實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行分析論證,冷渣器改造后出力增大、排渣溫度得到有效降低,能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)便排渣溫度也滿(mǎn)足環(huán)保數(shù)據(jù)控制的要求,這樣不僅為生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)方便,而且為后續(xù)鏈斗輸送機(jī)、斗提機(jī)等設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障,更重要的是設(shè)備故障率降低,隨之備品備件消耗量一定程度也得到控制,可以為公司在備品備件采購(gòu)方面節(jié)省成本。

6 結(jié)論

通過(guò)對(duì)該廠滾筒冷渣器的優(yōu)化改造,無(wú)論從經(jīng)濟(jì)成本還是運(yùn)行指標(biāo)均已達(dá)到設(shè)備預(yù)期目標(biāo),實(shí)際解決了滾筒冷渣器在循環(huán)流化床鍋爐應(yīng)用中常見(jiàn)的排渣量小,排渣困難,排渣溫度高等效率低,運(yùn)行周期短等問(wèn)題,從使用效率與使用時(shí)間上大大地提高了其運(yùn)行質(zhì)量,為機(jī)組機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障,滿(mǎn)足了機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行的要求。endprint

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