范晉偉,劉益嘉,陳 玲
(北京工業(yè)大學(xué) 機(jī)械與應(yīng)用電子工程學(xué)院,北京 100024)
某型固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)藥柱內(nèi)部深度達(dá)7米,為了完成對(duì)于藥柱的檢驗(yàn),設(shè)計(jì)了藥柱內(nèi)壁表面無(wú)損檢測(cè)裝置[1,2]。該裝置主要由升降小車,三級(jí)伸縮氣缸,伺服電機(jī),工業(yè)相機(jī)等組成。由于三級(jí)氣缸前端的伺服電機(jī)和工業(yè)相機(jī)產(chǎn)生的力矩較大,為保證檢測(cè)精度,檢測(cè)時(shí)采用雙向檢測(cè),則三級(jí)氣缸的伸縮距離控制在3.5米[3]。該檢測(cè)裝置已經(jīng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)完畢,已經(jīng)投入生產(chǎn)試運(yùn)行中。如圖1所示。
圖1 藥柱內(nèi)壁表面無(wú)損檢測(cè)裝置
當(dāng)伸縮距離較大時(shí),由于伺服電機(jī)和工業(yè)相機(jī)的重力影響,仍然產(chǎn)生較大撓度,影響拍攝精度,故設(shè)計(jì)了三級(jí)氣缸懸臂撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),和撓度誤差檢測(cè)裝置,保證在懸臂的任何工作位置的撓度控制在3mm以內(nèi)。
整臺(tái)藥柱內(nèi)壁表面無(wú)損檢測(cè)裝置有升降小車,三級(jí)氣缸,伺服電機(jī),工業(yè)相機(jī),電氣柜,氣泵等組成,整體結(jié)構(gòu)類似于懸臂梁,而三級(jí)氣缸是水平安裝在升降小車上,當(dāng)三級(jí)氣缸伸出時(shí),會(huì)產(chǎn)生較大撓度。仿真效果圖如圖2所示。
圖2 仿真圖
為了滿足拍攝時(shí)的精度要求,減小撓度,對(duì)現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),利用反向補(bǔ)償?shù)脑恚淖內(nèi)?jí)氣缸水平放置的結(jié)構(gòu),使三級(jí)氣缸前部上翹一定高度,三級(jí)氣缸與底板水平面之間產(chǎn)生一個(gè)仰角。通過(guò)對(duì)三級(jí)氣缸仰角的大小控制,保證三級(jí)氣缸前端的工業(yè)相機(jī)在任何伸出位置都能夠滿足拍攝位置要求。
在升降小車前端與三級(jí)氣缸的連接處,安裝一個(gè)液壓缸,液壓缸安裝在升降小車上,缸體與三級(jí)氣缸鉸接。而三級(jí)氣缸的后端改為與升降小車鉸接連接。當(dāng)三級(jí)氣缸伸出較長(zhǎng),工業(yè)相機(jī)產(chǎn)生撓度時(shí),液壓缸工作,使得三級(jí)氣缸與小車產(chǎn)生仰角,補(bǔ)償撓度。撓度補(bǔ)償裝置設(shè)計(jì)圖如圖3所示。
圖3 撓度補(bǔ)償裝置
對(duì)比圖2、圖3的結(jié)構(gòu)圖,由于三級(jí)氣缸的俯仰角發(fā)生了變化,激光測(cè)距儀也改為獨(dú)立安裝。為了監(jiān)測(cè)三級(jí)氣缸前端的撓度大小,改變了激光反射板。新舊反射板對(duì)比如圖4、圖5所示。
圖4 新反射板
圖5 舊反射板
新反射板高度只有10mm,激光測(cè)距儀指向中間,當(dāng)撓度超過(guò)額定范圍3mm時(shí),激光測(cè)距儀不能得到反射數(shù)據(jù),則控制系統(tǒng)無(wú)法測(cè)距,系統(tǒng)報(bào)錯(cuò),重新進(jìn)行撓度補(bǔ)償。而圖5中的反射板由于面積過(guò)大,當(dāng)產(chǎn)生較大撓度的時(shí)候,仍然只能反饋三級(jí)氣缸伸出距離,不能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)撓度大小。此裝置能夠保證系統(tǒng)的撓度,提高了工業(yè)相機(jī)的工作精度。
在設(shè)備的調(diào)試過(guò)程中,已經(jīng)對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行了分析,利用ANSYS軟件對(duì)懸臂梁進(jìn)行有限元分析。假設(shè)E表示多級(jí)氣缸的彈性模量,J表示多級(jí)氣缸對(duì)中性軸的慣性矩,W表示施加的載荷,L表示多級(jí)氣缸長(zhǎng)度值,Δ表示撓度,kΔ表示多級(jí)氣缸的剛度[4~6]。
多級(jí)氣缸的撓度:
多級(jí)氣缸的剛度:
由于工作環(huán)境煙塵較多,且固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部燃料棒需要嚴(yán)格禁止煙火,故又對(duì)現(xiàn)有的伺服電機(jī)加裝了防爆外殼,加裝外殼后三級(jí)氣缸前端的圖像采集設(shè)備總質(zhì)量達(dá)到5kg,模擬工作環(huán)境在電機(jī)托架處施加壓力50N,以升降板底面為固定端,進(jìn)行ANSYS仿真分析,取最遠(yuǎn)端的極限位置氣缸伸出3.5m時(shí),得到結(jié)果如圖6所示。
圖6 仿真結(jié)果示意圖
如圖6所示,三級(jí)氣缸懸臂的最大撓度產(chǎn)生在最前端的電機(jī)托架上,最大撓度為16.391mm。則必須對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造。
經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì),在前端安裝了液壓缸,當(dāng)液壓缸伸出,抬高三級(jí)氣缸的仰角后,仍然施加50N載荷,同樣的固定端,再進(jìn)行ANSYS仿真分析,如圖7所示。
圖7 ANSYS仿真分析示意圖
如圖7可得,在三級(jí)氣缸伸出到3.5m時(shí),撓度僅為1.53mm,而且滿足激光測(cè)距儀的3mm誤差識(shí)別范圍。本套設(shè)備在液壓缸正常工作的情況下最遠(yuǎn)端的撓度能減小90.66%。本套設(shè)備在實(shí)際生產(chǎn)中具有重要意義。
由于三級(jí)氣缸的生產(chǎn)裝配,缸體的剛度等原因,使得三級(jí)氣缸的最前端的撓度與三級(jí)氣缸的伸出距離并不是線性關(guān)系,本文選取了其中11個(gè)點(diǎn),進(jìn)行仿真分析,得到每個(gè)點(diǎn)的相應(yīng)撓度值,如表1所示。
表1 撓度值
而后應(yīng)用MATLAB進(jìn)行描點(diǎn),通過(guò)最小二乘法進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合,得到撓度與伸出距離的函數(shù)曲線。如圖8所示。
圖8 三級(jí)氣缸伸出距離與撓度關(guān)系圖
圖8中縱坐標(biāo)表示三級(jí)氣缸最前端產(chǎn)生的撓度,此撓度即為液壓缸需要伸出的距離。又通過(guò)MATLAB運(yùn)算得到液壓缸的伸出量與三級(jí)氣缸的伸出距離的函數(shù)關(guān)系三階函數(shù)響應(yīng)如式(1)所示。
撓度補(bǔ)償液壓缸的伸出高度由三級(jí)氣缸的伸縮距離決定,并最終編寫(xiě)程序通過(guò)PMAC運(yùn)動(dòng)控制器對(duì)三級(jí)氣缸和液壓缸按照式(1)中的函數(shù)關(guān)系進(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制。
控制系統(tǒng)采用以工控機(jī)為基礎(chǔ),在工控機(jī)主板的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)(ISA)擴(kuò)展插槽插上帶有雙端口存儲(chǔ)器(RAM)的可編程運(yùn)動(dòng)控制卡(PMAC),構(gòu)成以工控機(jī)為上位機(jī),以PMAC為下位機(jī)的雙處理器控制系統(tǒng)[7]。PMAC通過(guò)電磁換向閥三級(jí)氣缸的伸縮,同時(shí)通過(guò)激光測(cè)距儀測(cè)距進(jìn)行實(shí)時(shí)反饋,激光測(cè)距儀直接通過(guò)RSS232連接到工控機(jī)。同時(shí)PMAC通過(guò)激光測(cè)距儀反饋到工控機(jī)的距離進(jìn)行程序運(yùn)算得出應(yīng)該補(bǔ)償?shù)膿隙葦?shù)據(jù),控制液壓缸升降進(jìn)行撓度補(bǔ)償。
如果液壓缸的撓度補(bǔ)償超出了3mm,則激光測(cè)距儀無(wú)法收到反饋數(shù)據(jù),則三級(jí)氣缸停止伸出,液壓缸繼續(xù)上升進(jìn)行補(bǔ)償。激光測(cè)距儀能夠?qū)崟r(shí)保證撓度范圍在3mm之內(nèi)??刂葡到y(tǒng)圖如圖9所示。
圖9 控制系統(tǒng)圖
工控機(jī)通過(guò)PMAC控制電磁換向閥使三級(jí)氣缸伸出,同時(shí)激光測(cè)距儀提供伸出距離的實(shí)時(shí)反饋數(shù)據(jù),PMAC接收到伸出距離后,經(jīng)過(guò)式(1)的函數(shù)關(guān)系運(yùn)算控制液壓缸升起進(jìn)行補(bǔ)償,保證撓度誤差在3mm之間。當(dāng)誤差大于3mm時(shí),前端的激光測(cè)距儀反射板過(guò)低,激光測(cè)距儀不能接收到信號(hào),則此時(shí)PMAC控制三級(jí)氣缸停止運(yùn)動(dòng),液壓缸繼續(xù)補(bǔ)償?shù)?mm之后,三級(jí)氣缸再繼續(xù)伸出。當(dāng)三級(jí)氣缸伸出到指定位置,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),工業(yè)相機(jī)拍照,進(jìn)行取樣。
本文對(duì)現(xiàn)有的三級(jí)氣缸懸臂內(nèi)壁檢測(cè)裝置通過(guò)加裝液壓缸,改變?nèi)?jí)氣缸仰角來(lái)提高精度。本轉(zhuǎn)置能夠在三級(jí)氣缸的最遠(yuǎn)端減小撓度14.861mm,減小撓度約90.66%。其次通過(guò)對(duì)三級(jí)氣缸的不同伸出位置進(jìn)行仿真,得到了該位置的撓度數(shù)據(jù),利用MATLAB進(jìn)行描點(diǎn),通過(guò)最小二乘法進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合得到三級(jí)氣缸撓度與伸出距離的函數(shù)曲線。最后基于PMAC運(yùn)動(dòng)控制器利用得到的撓度與伸出距離函數(shù)確定了液壓缸與三級(jí)氣缸的運(yùn)動(dòng)關(guān)系,進(jìn)一步整合了控制系統(tǒng),最終達(dá)到了減小裝置撓度的目的。
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