王曉科(中航工業(yè)沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,沈陽 110043)
發(fā)動(dòng)機(jī)滑油箱滑油液面故障分析與排查方法
王曉科
(中航工業(yè)沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,沈陽 110043)
本文通過對(duì)某發(fā)動(dòng)機(jī)滑油箱液面故障現(xiàn)象的剖析,分析了發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)的工作原理和發(fā)生故障的原因,提出排除故障的幾點(diǎn)建議,并闡述了故障排查的方法,為排除此類故障提供借鑒。
發(fā)動(dòng)機(jī);滑油系統(tǒng);故障排查
發(fā)動(dòng)機(jī)在工作過程中,轉(zhuǎn)動(dòng)部件之間、轉(zhuǎn)動(dòng)部件與靜止部件之間的轉(zhuǎn)動(dòng)速度較快,摩擦劇烈,若不及時(shí)進(jìn)行潤(rùn)滑和散熱,會(huì)造成部件磨損和熱燒蝕,危及飛機(jī)的飛行安全。因此,用戶對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)故障極為重視。
2009年3月,某型發(fā)動(dòng)機(jī)在停轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)滑油箱液面下降現(xiàn)象,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)外觀,未發(fā)現(xiàn)漏油跡象。
滑油由滑油箱出發(fā),在重力的作用下進(jìn)入滑油增壓泵,增壓后的滑油進(jìn)入到換熱器,對(duì)燃油加溫,同時(shí)滑油得到冷卻,此后,滑油經(jīng)油濾過濾向各支點(diǎn)滑油腔輸送;在各支點(diǎn)滑油腔內(nèi),回油泵將聚集在滑油池內(nèi)的滑油返回至滑油箱。如圖1所示。
圖1 滑油系統(tǒng)回油部分組成Fig.1 Oil system back to the oil part of the composition
通過對(duì)滑油工作原理的分析,導(dǎo)致滑油箱滑油液面低的主要問題可由下列三種情況引起。
3.1滑油外泄
回油泵的效率是由發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速?zèng)Q定的,發(fā)動(dòng)機(jī)若長(zhǎng)時(shí)間處于低轉(zhuǎn)速工作,致使回油泵的回油效果不理想,滑油不能及時(shí)被抽回至滑油箱,在滑油腔內(nèi)不斷積存,致滑油腔內(nèi)壓力升高,使滑油腔封嚴(yán)失效,滑油泄漏至發(fā)動(dòng)機(jī)外部;若滑油理化指標(biāo)不合格,在流動(dòng)過程中會(huì)出現(xiàn)大量氣泡,空氣分離器和離心通風(fēng)器不能完全分離油氣,排至發(fā)動(dòng)機(jī)外;滑油通風(fēng)腔壓力過高,會(huì)使離心通風(fēng)器長(zhǎng)時(shí)間與外界導(dǎo)通,滑油蒸汽排至大氣中,導(dǎo)致滑油損耗大。
3.2局部存油多
供油與回油效率不匹配、回油泵效率不足會(huì)造成滑油腔內(nèi)存油過多,不能及時(shí)被抽回至滑油箱。
3.3發(fā)動(dòng)機(jī)不工作時(shí),滑油流向較低處
發(fā)動(dòng)機(jī)停止工作后,供油管路中的滑油增壓泵內(nèi)部密封不嚴(yán),滑油流至發(fā)動(dòng)機(jī)附件機(jī)匣內(nèi)較低的空腔;滑油箱內(nèi)的回油管路存在裂紋,滑油箱內(nèi)高于裂紋的滑油在重力的作用下回流至各支點(diǎn)較低的滑油腔,造成滑油液面下降。
第一,檢查飛行參數(shù),確定發(fā)動(dòng)機(jī)滑油壓力是否正常;第二,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)外部管路和氣流通道有無漏油跡象;第三,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),暖機(jī)后停車,檢查滑油箱液面是否異常;第四,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)各支點(diǎn)存油情況,對(duì)存油過多部位進(jìn)行分析,必要時(shí)更換回油泵;第五,若發(fā)動(dòng)機(jī)下部回油泵和輔助放油盒內(nèi)存油過多,斷開滑油箱與供油管路、回油管路的連接,若有滑油流出,更換滑油箱。
第一,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù),檢查滑油壓力參數(shù)是否符合規(guī)定,未見異常;第二,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)外部管路和氣流通道,未見異常;第三,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),暖機(jī)后停車,檢查滑油箱液面,未見異常,初步判斷發(fā)動(dòng)機(jī)未發(fā)生滑油外泄;第四,發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過一段時(shí)間的停放,滑油箱滑油液面再次出現(xiàn)下降,故障再現(xiàn),至此判斷該故障與發(fā)動(dòng)機(jī)回油泵效率低無關(guān);第五,檢查發(fā)動(dòng)機(jī)各支點(diǎn)存油情況,飛機(jī)附件機(jī)匣和發(fā)動(dòng)機(jī)附件機(jī)匣滑油腔存油量符合規(guī)定,發(fā)動(dòng)機(jī)下部回油泵和輔助放油盒內(nèi)存油超出規(guī)定值,斷開滑油箱與回油管路時(shí),有滑油緩慢流出,至此判斷滑油箱滑油液面下降的原因?yàn)榛拖鋬?nèi)部存在缺陷。
根據(jù)以上的檢查結(jié)果,推斷故障原因?yàn)榛拖鋬?nèi)敏感元件至空氣分離器之間的管路存在缺陷,滑油箱內(nèi)滑油從缺陷處流出,沿回油管路到達(dá)下部回油泵和輔助放油盒,致使下部回油泵和輔助放油盒存油超標(biāo),當(dāng)滑油箱內(nèi)滑油液面低于裂紋時(shí),滑油箱內(nèi)滑油液面不再下降。
更換滑油箱,發(fā)動(dòng)機(jī)試車檢查密封性,檢查結(jié)果良好。停放一段時(shí)間后檢查滑油箱內(nèi)滑油液面高度,未發(fā)生下降,故障排除。
滑油箱返回廠內(nèi)檢查內(nèi)部管路,分解滑油箱,使用熒光法對(duì)敏感元件至空氣分離器之間的管路進(jìn)行檢查,檢查出一條長(zhǎng)約3mm的缺陷,缺陷所處高度與滑油液面下降后的高度基本一致,可以確定這起發(fā)動(dòng)機(jī)滑油箱滑油液面下降的原因是滑油箱內(nèi)部管路存在缺陷引起的。
[1] 趙亞正.某型飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)滑油壓力故障解析[C]//第四屆長(zhǎng)三角科技論壇航空航天與長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展分論壇暨第三屆全國航空維修技術(shù)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集.2007.
[2] 戚鋼志,趙偉,肖清云.《航空噴氣機(jī)潤(rùn)滑油》GB439標(biāo)準(zhǔn)使用中的缺陷[C]//面向航空試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)——2013年航空試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)峰會(huì)暨學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集.2013.
Fault Analysis and Troubleshooting Method for Oil Level of Engine Lubricating Oil Tank
WANG Xiao-ke
(AVIC Sheng yang Liming Aero-Engine(Group)Co.,Ltd.,Shen yang 110043,China)
In this paper,through the analysis of the failure of a certain engine oil tank,the working principle and the causes of the failure of the engine oil systemare analyzed,and some suggestions are put forward.
Engine;Lubricatingoil system;Fault investigation
V228.2
B
1674-8646(2015)08-0013-01
2015-07-14