摘要:文章對(duì)CZK300-16.7/0.4/537/537型汽輪機(jī)組的連通管運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,對(duì)運(yùn)行中連通管隨負(fù)荷變化擺動(dòng)較大進(jìn)行了原因分析,在維持設(shè)備現(xiàn)狀的情況下尋找解決擺動(dòng)大的原因,同時(shí)對(duì)連通管對(duì)機(jī)組熱耗的影響進(jìn)行分析,對(duì)比改造方案,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,消除連通管擺動(dòng)。
關(guān)鍵詞:CZK300型汽輪機(jī);連通管;負(fù)荷變化;機(jī)組熱耗;壓力調(diào)節(jié)閥 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TM621 文章編號(hào):1009-2374(2015)33-0024-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.33.013
1 概述
CZK300-16.7/0.4/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、直接空冷供熱凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,中壓缸排汽經(jīng)一根母管引出分成兩根支管連接到低壓缸進(jìn)汽處合二為一,進(jìn)入低壓缸,兩只連通管壓力調(diào)節(jié)閥呈倒置形式,安裝于低壓缸進(jìn)口轉(zhuǎn)角處。連通管壓力調(diào)節(jié)閥處由三個(gè)彈簧支架支撐,中壓缸出口管道轉(zhuǎn)角處由一根彈簧支架和三根彈簧拉桿組合。連通管壓力調(diào)節(jié)閥通過抗燃油控制,以滿足中壓缸排汽壓力大于0.379MPa的要求,保證機(jī)組安全運(yùn)行。
2 連通管運(yùn)行現(xiàn)狀
2.1 安全性方面
1、2號(hào)機(jī)組自投產(chǎn)以來,1號(hào)機(jī)組中低壓連通管擺動(dòng)軸向8mm,橫向2.2mm;2號(hào)機(jī)組中低壓連通管擺動(dòng)軸向4.3mm,橫向1.2mm。擺動(dòng)幅度與負(fù)荷的變化方向一致。由于連通管擺動(dòng)大,使機(jī)組連通管法蘭螺栓、管道焊口、管道膨脹節(jié)、EH油管道擺動(dòng)增大,疲勞加劇,容易造成螺栓疲勞斷裂,焊口和膨脹節(jié)拉裂,管道焊口疲勞,油動(dòng)機(jī)接口及接頭滲油,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2 連通管壓力調(diào)節(jié)閥性能方面
對(duì)連通管壓力調(diào)節(jié)閥線性進(jìn)行測(cè)量,連通管壓力調(diào)節(jié)閥的閥門開度在20%~100%之間,壓力調(diào)節(jié)閥沒有節(jié)流,閥門開度在0%~20%內(nèi)壓力調(diào)節(jié)閥才有調(diào)節(jié)性能,但閥門調(diào)節(jié)流量與閥門開度線形較差。
2.3 經(jīng)濟(jì)性方面
對(duì)于CZK300型亞臨界機(jī)組,中低壓連通管設(shè)計(jì)為“一二一”型式,設(shè)計(jì)有2個(gè)三通、4個(gè)彎頭、2個(gè)角形調(diào)節(jié)閥,連通管設(shè)計(jì)壓力損失為4.5%。對(duì)于中低壓連通管壓損按照不同負(fù)荷工況進(jìn)行測(cè)定,測(cè)量數(shù)據(jù)如表1所示:
表1
負(fù)荷(MW) 300 270 240 180
壓損(%) 10.01 9.99 10.02 10.09
實(shí)際測(cè)定的連通管壓損遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值,由于連通管壓損超過設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致汽輪機(jī)熱耗比設(shè)計(jì)值偏差40kJ/kWh。
圖1
圖2
3 連通管擺動(dòng)消除方案分析
3.1 擺動(dòng)原因分析
造成連通管擺動(dòng)大的原因主要有:(1)連通管設(shè)計(jì)平衡性較差;(2)連通管支架荷載計(jì)算有誤,彈簧支架選型不當(dāng);(3)連通管支架彈簧安裝存在偏差,熱態(tài)時(shí)彈簧受力不平衡;(4)連通管安裝工藝差,存在較大安裝應(yīng)力;(5)連通管法蘭螺栓力矩未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3.2 解決方案
3.2.1 設(shè)計(jì)方面。汽輪機(jī)廠進(jìn)行了核算,連通管平衡性較弱,在汽流不穩(wěn)的情況下容易造成連通管擺動(dòng);膨脹節(jié)補(bǔ)償量滿足要求;彈簧支架荷載符合要求。彈簧設(shè)計(jì)型號(hào)為膨脹節(jié)支座彈簧為TH3-117、膨脹節(jié)拉桿彈簧為TH1-C-211、壓力調(diào)節(jié)閥支座彈簧為TH3-115。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝彈簧進(jìn)行核對(duì),與設(shè)計(jì)型號(hào)相符。
3.2.2 安裝方面。(1)對(duì)連通管膨脹節(jié)進(jìn)行檢查,拆除小拉桿在,禁錮大拉桿螺母;(2)對(duì)連通管支架彈簧、拉桿彈簧安裝位置進(jìn)行檢查,機(jī)組在冷態(tài)時(shí)有三個(gè)彈簧筒內(nèi)外鎖定孔錯(cuò)位約2mm,對(duì)不符合要求的彈簧進(jìn)行了中心調(diào)整,消除誤差。檢查核對(duì)LV閥支座彈簧、膨脹節(jié)支座彈簧熱態(tài)安裝位置,發(fā)現(xiàn)右側(cè)彈簧高度不符合原設(shè)計(jì)值556mm的要求,存在8mm左右偏差,主要由于汽流在“口”型連通管中存在擾動(dòng)導(dǎo)致左右側(cè)彈簧受力不均;(3)結(jié)合機(jī)組檢修對(duì)連通管進(jìn)行檢查,拆除軸向管道法蘭螺栓進(jìn)行錯(cuò)口檢查,左側(cè)法蘭錯(cuò)位20mm,右側(cè)法蘭錯(cuò)位5mm,對(duì)左側(cè)錯(cuò)位管道重新安裝,消除法蘭錯(cuò)位;(4)使用力矩扳手檢查連通管法蘭螺栓,符合設(shè)計(jì)要求。
3.3 效果檢驗(yàn)
對(duì)1號(hào)機(jī)組連通管支座彈簧進(jìn)行調(diào)整,消除左側(cè)連通管錯(cuò)口后,在機(jī)組啟動(dòng)后檢查連通管擺動(dòng)情況,軸向擺動(dòng)約5mm,橫向擺動(dòng)約2mm,通過對(duì)現(xiàn)連通管的調(diào)整,雖然擺動(dòng)情況有所改善,但未消除連通管擺動(dòng)問題,需要對(duì)現(xiàn)連通管進(jìn)行改造,以徹底解決連通管擺動(dòng)大及壓損較大的問題。
4 連通管改造方案探討
雖然1號(hào)機(jī)組連通管擺動(dòng)略有改善,但仍然存在連通管擺動(dòng)及連通管壓損超標(biāo)的問題。特提出對(duì)連通管進(jìn)行改造,將現(xiàn)有連通管改造成單管型式,彎頭采用熱壓彎頭,閥門的操縱型式及安裝位置進(jìn)行了設(shè)計(jì)計(jì)算及調(diào)研分析。
4.1 供熱機(jī)組單管式連通管擺動(dòng)情況調(diào)查
現(xiàn)有單連通管300MW供熱機(jī)組,連通管壓力調(diào)節(jié)閥安裝位置有在水平管道上、中壓缸出口垂直管道上、低壓缸進(jìn)汽口處等方案,300MW機(jī)組連通管壓力調(diào)節(jié)閥由主機(jī)抗燃油進(jìn)行調(diào)節(jié),無電動(dòng)調(diào)節(jié)方式的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),但200MW機(jī)組有采用電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥的經(jīng)驗(yàn),針對(duì)以上方案進(jìn)行了論證及調(diào)研。
4.1.1 連通管壓力調(diào)節(jié)閥控制方式的確定。對(duì)于連通管壓力調(diào)節(jié)閥工作環(huán)境及狀態(tài)進(jìn)行分析,此閥對(duì)調(diào)節(jié)性能不要求實(shí)現(xiàn)快關(guān)功能,且必須保證最小流量為100t/h,同時(shí)使用抗燃油控制的壓力調(diào)節(jié)閥存在油缸抖動(dòng)的情況,造成抗燃油接頭滲油或油缸滲油的現(xiàn)象,由此建議采用電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥。
4.1.2 連通管壓力調(diào)節(jié)閥安裝位置的確定。連通管壓力調(diào)節(jié)閥安裝在水平管道上(如圖3)時(shí),由于液動(dòng)閥門重量約5.5t,需要設(shè)計(jì)支架,已承擔(dān)閥門重量,此方案已在多家300MW供熱汽輪機(jī)機(jī)組中實(shí)施,但運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)油缸存在抖動(dòng)現(xiàn)象。
連通管壓力調(diào)節(jié)閥安裝在中壓缸排汽口處或中壓缸排汽垂直管道上,此方案可以不設(shè)計(jì)支架,減小了壓力調(diào)節(jié)閥的抖動(dòng)情況,部分電廠已對(duì)布置在水平管道上的壓力調(diào)節(jié)閥進(jìn)行了改造,布置在中壓缸出口的垂直管道上。
圖3
圖4
通過調(diào)研分析,連通管壓力調(diào)節(jié)閥布置在水平管道上將需要增加支架,并且存在抖動(dòng)現(xiàn)象,就現(xiàn)運(yùn)行機(jī)組連通管壓力調(diào)節(jié)閥布置在垂直管道上的方案連通管振動(dòng)較小,可以滿足機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4.2 連通管改造方案確定
通過調(diào)研及理論核算,連通管改造方案確定為單管方式,壓力調(diào)節(jié)閥布置于低壓缸進(jìn)口處(如圖5)。閥門采用電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥,彎頭采用熱壓彎頭,以降低連通管壓損,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
圖5
4.3 連通管改造經(jīng)濟(jì)性分析
連通管改造方案確定后,對(duì)連通管進(jìn)行核算,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥在全開狀態(tài)壓損為0.5%,管道壓損約2.5%,連通管設(shè)計(jì)壓損約3%。預(yù)計(jì)降低機(jī)組熱耗約50kJ/kWh。
5 結(jié)語
經(jīng)過對(duì)CZK300型汽輪機(jī)“一二一”型式連通管在該表結(jié)構(gòu)的情況下進(jìn)行調(diào)整,未徹底解決連通管擺動(dòng)的前提下,確定連通管改造方案,同時(shí)對(duì)壓力調(diào)節(jié)閥布置位置對(duì)機(jī)組的實(shí)際影響進(jìn)行調(diào)研分析,確定了本機(jī)組連通管改造方案,預(yù)計(jì)降低機(jī)組熱耗約50kJ/kWh,具體數(shù)據(jù)待改造后進(jìn)行測(cè)定。
參考文獻(xiàn)
[1] 上海汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)圖紙[S].
作者簡(jiǎn)介:李鵬剛(1981-),男,山西大唐國(guó)際臨汾熱電有限責(zé)任公司助理工程師,研究方向:熱能動(dòng)力。
(責(zé)任編輯:周 瓊)