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影響CFB鍋爐爐內噴鈣脫硫效率的主要因素及解決辦法

2015-08-22 12:05樸明龍
科技視界 2015年8期
關鍵詞:床料氣源噴口

樸明龍

(山西漳電大唐熱電有限公司,山西 大同 037003)

CFB鍋爐是一種節(jié)能、環(huán)保的新型燃煤鍋爐。有燃料適應力強、效率高、脫硫率高、適應符合能力強、系統(tǒng)簡單,投資小等優(yōu)點?,F在被廣泛的應用于電力行業(yè)。由于國家對于電廠鍋爐排放要求越來越高,CBF鍋爐的脫硫工藝也日漸成熟。根據CFB鍋爐本身的特點及原理,比較適合使用爐內噴鈣的脫硫工藝。本文以山西漳電大唐熱電有限公司鍋爐脫硫系統(tǒng)增效改造為實例,分析了影響CFB鍋爐爐內噴鈣脫硫效率的主要因素,并提出了具體解決方案。

1 工程概況

山西漳電大唐熱電有限公司于2004年建廠,配備有5臺鍋爐為哈鍋生產的HG-240/9.8-L.MG35型CFB鍋爐(參數如表1,煙氣參數如表2),以燃燒發(fā)熱量為3000-3500大卡的中煤和煤矸石為主,采用爐內脫硫、電袋復合式除塵器的減排方式,2013年公司實際全年平均排放濃度為:SO2:296.1mg/m3、NOx:245.3mg/m3;截止到 2014 年 7 月前基本能達到國家的現行排放標準。為了響應國家環(huán)保要求,滿足14年7月執(zhí)行的新排放標準,通過技術研討和實地考察,確認仍使用爐內噴鈣脫硫工藝不變,對現有脫硫系統(tǒng)進行增效改造。為了節(jié)約成本,本次改造本著現有設備利用最大化的原則。

表1 循環(huán)流化床鍋爐技術參數

表2 煙氣脫硫設計參數表

2 影響爐內噴鈣脫硫效率的主要因素

2.1 反應原理

循環(huán)流化床鍋爐爐內噴鈣工藝是通過向爐內添加石灰石控制SO2排放,其在爐內的脫硫反應過程一般分為兩步:

第一步,CaCO3的煅燒反應,即石灰石在高溫下分解生成CaO和CO2。

化學方程式:CaCO3→CaO+CO2(煅燒反應)

第二步,煅燒生成的多孔狀CaO在氧化性氣氛中遇到SO2就會發(fā)生化合反應生成CaSO4?;瘜W反應方程式:CaO+SO2+1/2O2→ CaSO4(化合反應)

2.2 影響脫硫效率的主要因素

2.2.1 石灰石品質

石灰石品質是影響爐內噴鈣工藝脫硫效率的一個重要因素。品質的好壞,直接影響整個系統(tǒng)的最終結果。在石灰石品質中,主要需要關注粒度、水分、活性及CaCO3含量這四個指標。其中,CaCO3含量及活性直接影響石灰石在反應中的積極性,若過低則導致石灰石參與反應的量過小,導致脫硫效率達不到要求;石灰石所含水分會影響石灰石的物理特性,若水分過大,會導致石灰石儲存和運輸發(fā)生板結,甚至堵塞,影響系統(tǒng)的正常運行,一般保證石灰石水分不大于2%;粒度是影響石灰石反應的另一個重要因素,CFB鍋爐對石灰石粒度及粒徑分布有嚴格要求。石灰石平均粒度過大,與S02接觸時間和接觸表面積減小,部分CaCO3還未來得及參與反應就被外表硫酸鹽隔絕,石灰石利用不充分(如圖1);還會導致輸送阻力增加,增大設備磨損;燃料和石灰石粒度太小時,會隨煙氣大量逃逸,分離器無法有效分離,較低脫硫效率,增加飛灰含炭量。故一般采用0~2 mm,平均100~500 μm的石灰石粒度。

2.2.2 脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定性

除了石灰石本身的特性外,石灰石儲存及輸送的可靠穩(wěn)定也是影響脫硫效率的重要因素。以山西漳電大唐熱電有限公司的脫硫系統(tǒng)改造為例,比較新舊設備在先進性和穩(wěn)定性上的差異,來說明系統(tǒng)可靠的重要性。

(1)石灰石入爐噴入點

石灰石的最佳煅燒和反應溫度為800~900℃,在此溫度范圍內,溫度越高,石灰石與SO2的反應越充分,原有舊噴口在鍋爐前墻12米處兩個二次風噴口內,較爐膛密相區(qū)較遠,溫度較密相區(qū)下部略低。改造后新噴口從爐膛后墻返料腿噴入,其位置比二次風位置低,離床料濃相區(qū)距離近,熱量更充足,較容易達到石灰石的煅燒及與SO2反應的最佳溫度。同時由于從返料腿處噴入石灰石,噴射速度相對二次風處要高,石灰石進入爐膛后很容易進入爐膛下部,從而其在爐內的停留時間相對稍長,加上爐膛下部溫度相對上部要高20-30℃,此溫度為石灰石與SO2反映的最佳溫度,所以從返料腿進入的石灰石比二次風處進入的石灰石與SO2的反應更充分。且原有舊系統(tǒng)中石灰石從二次風噴入,由于二次風無足夠穿透床料的能力,從而不能保證石灰石進入到爐膛最佳的反應場,石灰石與SO2反應也就無法充分進行,脫硫效果相對就差。新噴口位于爐膛密相區(qū)下部,且由一次風作為動力風,穿透力較強,石灰石與床料混合充分。

(2)石灰石儲存、供應及輸送系統(tǒng)

原有系統(tǒng)共用一個石灰石儲存?zhèn)},經常出現下料不暢情況。單臺鍋爐輸送系統(tǒng)配置兩臺緩沖倉泵,一臺PSB200型旋轉式變頻給料機,設計輸送能力4t/h,連續(xù)輸送方式,輸送管道為Φ114*7。石灰石輸送系統(tǒng)實際運行中,在鍋爐給煤量低于45t/h時,石灰石給料機變頻調至20%以下可正常運行,鍋爐SO2排放值低于200mg/m3;在鍋爐給煤量在50-60t/h時,鍋爐SO2排放值將達到750mg/m3以上,在增加石灰石投入量時,及給料機變頻調至>20%以后,系統(tǒng)即開始頻繁堵管,造成輸送系統(tǒng)停運。依據變頻開度及石灰石輸送流量計測算,當系統(tǒng)發(fā)生堵管的時候,石灰石的輸送量僅為0.9~1.2t/h左右,該投入量僅能維持鍋爐85%以下負荷的脫硫能力。當鍋爐負荷達到額定負荷運行時,現有石灰石輸送系統(tǒng)無法將SO2排放降至規(guī)定值,從而造成鍋爐SO2排放超標。

我們將原有石灰石倉內的氣化板全部更換,并在儲料罐和收料罐下部設置了流化系統(tǒng),保證了輸料連續(xù)而均勻。將原有的立式旋轉給料閥更換,使用由Mobotec PRC公司設計生產的結構和性能均比較優(yōu)良的橫制盤式變頻旋轉給料調節(jié)閥,可根據鍋爐負荷,通過調節(jié)變頻器的頻率來調節(jié)給料機的轉速來調節(jié)系統(tǒng)出力,從而達到滿足鍋爐脫硫需量。原有系統(tǒng)由于系統(tǒng)設備,管路布置等多方面缺陷,容易發(fā)生堵管,堵管后無排堵措施,只能人工清理,影響了系統(tǒng)運行,耗費了太多的人力物力。系統(tǒng)改造后,有效的避免了這些問題的發(fā)生。具體的防堵排堵措施如下:當系統(tǒng)將要發(fā)生物料堵塞時,會引起管道內輸送氣體的壓力變化,此時控制系統(tǒng)會根據檢測到的信號進行自動調節(jié)給料速度,避免堵塞。萬一出現堵塞,系統(tǒng)會自動停止旋轉給料器和關閉輸送空氣,等到管道中壓力下降到空管壓力后,系統(tǒng)會自動打開輸送空氣的控制閥,經過反復開關控制閥,對物料進行連續(xù)清吹后,可以清除堵塞。

原有系統(tǒng)輸送管道為Φ114*7,在輸送距離未達到極限時,能夠滿足系統(tǒng)要求。但是由于1#,2#爐距離較遠,系統(tǒng)管道阻力較大,堵管幾率更大,所以我們將#1、#2鍋爐石灰石輸送管道管徑增加到DN125,減小了沿途阻力,同時也降低了設備、管道、彎頭等磨損幾率。

(3)石灰石輸送氣源品質

由于石灰石用怕潮特性,所以輸送氣源必須要保證干燥性。我們在改造時發(fā)現,舊系統(tǒng)氣源管底層有大量水聚集,嚴重影響氣源干燥性,判斷舊系統(tǒng)經常性堵塞和此有關。改造時我們將管道內及儲氣罐內的水份全部排出,并新增加一個氣源加熱器,采用蒸汽加熱的方式來加熱氣源。

輸送氣源的壓力也決定著其承載石灰石的能力。舊系統(tǒng)由于氣源母管壓力過低,承載力不足以將石灰石送入鍋爐,造成系統(tǒng)堵塞。改造后我們增加了2臺28m3/h的新空壓機及其配套的干燥機,徹底解決了氣源壓力問題,改造后管道堵塞問題得到解決。

2.2.3 鍋爐燃燒環(huán)境

石灰石的脫硫能力最終還是要靠與床料燃燒發(fā)生反應來完成的,所以脫硫效率的高低,爐內燃燒環(huán)境也是一個重要的因素。為了能使石灰石與床料充分混合,石灰石的噴入位置就尤為重要。原有舊系統(tǒng)的屏噴入位置在鍋爐上、中部二次風口。二次風噴口的噴入形式,客觀上要求該噴口的二次風要有足夠的剛性,能將石灰石粉噴入到爐內足夠的深度,由于噴口位于鍋爐密相區(qū)上部,且噴射力不足,石灰石很難與床料充分混合,脫硫效果差,浪費石灰石。另外,二次風噴口的噴入形式,如剛度足夠,顆粒的細度理論上細比粗脫硫效果要好,如剛度較差,則粗粉比細粉效果好;但實際中因粗粉易堵塞輸粉管,為保證系統(tǒng)的正常運行,我們使用細粉,導致二次風噴口磨損嚴重。

改造時我們將原有石灰石噴口全部作廢,在鍋爐后墻密相區(qū)下部中間位置和兩個返料腿入爐膛上部位置重新開噴口。新噴口有效的解決了石灰石與床料混合不充分的問題,由于噴入口在密相區(qū)下部,又由一次風作為動力,所以穿透力極強,石灰石進入爐膛后迅速參與到床料燃燒中,混合充分。另外,釋放了二次風噴口,有效減小了二次風噴口的磨損情況。改造后脫硫效率明顯提高。

3 結語

爐內噴鈣脫硫作為一種低投資,高效率的脫硫工藝,在我國的CFB鍋爐領域應用廣泛。通過對石灰石品質、系統(tǒng)可靠性及爐內反應環(huán)境的改善,解決了石灰石輸送堵塞、系統(tǒng)可調性差及爐內反應時間短等問題,有效的提高了脫硫效率,節(jié)約了運行成本,滿足國家新的排放標準,有效降低了SO2的排放。

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