岳宜科等
摘 要:本文對冷軋鋼帶肋浪缺陷形成的原因進行了分析,確定了主要原因,并通過采取增加乳化液噴嘴數(shù)量、優(yōu)化中間輥倒角、對左右卷取機中心線找正等方面的控制措施,冷軋鋼帶肋浪缺陷得到了有效控制,取得了良好的效果。
關鍵詞:冷軋鋼帶;肋浪缺陷;控制
1 前言
六輥HC可逆冷軋機具有中間輥彎輥橫移、工作輥正負彎輥及軋輥傾斜等板形調(diào)節(jié)技術,但板形缺陷一直未能消除,特別是肋浪板形缺陷仍占有一定的比例。如何減少冷軋鋼帶肋浪缺陷成為冷軋產(chǎn)品質(zhì)量控制的關鍵。但肋浪缺陷形成的原因較復雜,因此,研究冷軋鋼帶肋浪缺陷形成原因,并制定針對性的措施進行控制成為提升冷軋產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。
2 肋浪缺陷形成原因
對肋浪缺陷形成的原因從人、機、料、法、環(huán)等方面進行了查找分析,共找出了以下3個方面的主要原因:
2.1 乳化液的噴嘴數(shù)量少
因軋機乳化液噴嘴數(shù)量少,軋制時鋼帶潤滑冷卻效果不良,軋制溫度過高(90℃以上),在冷卻不良部位出現(xiàn)肋浪缺陷。
2.2 軋輥倒角尺寸不準確
因中間輥倒角尺寸小,無法滿足工作輥彎輥要求,彎輥量超過100%,影響板形調(diào)整。
2.3 左右卷取機中心不正
通過對軋機左右卷取機中心線進行測量,1#卷取機偏差在0.65mm,2#卷取機偏差在0.8mm,超過標準,導致卷形不齊,板形難以控制,形成肋浪缺陷。
3 肋浪缺陷控制措施
根據(jù)以上肋浪缺陷形成原因,從增加乳化液噴嘴數(shù)量、優(yōu)化中間輥倒角、對軋機左右卷取機中心線找正三個方面制定了如下控制措施:
3.1 增加乳化液噴嘴數(shù)量
針對乳化液噴嘴數(shù)量偏少(見圖1),導致工藝潤滑冷卻效果不好造成肋浪缺陷的問題。通過增加乳化液噴嘴數(shù)量,在工作輥上下噴射梁兩邊部260mm處增加5個乳化液噴嘴,共計20個噴嘴(見圖2)。同時取消噴射梁內(nèi)的隔板,達到流量均勻的效果,提高了冷軋鋼帶肋部冷卻效果,有效的減少了肋浪缺陷。
3.2 優(yōu)化中間輥倒角
由于中間輥倒角尺寸過小,無法滿足工作輥彎輥要求,彎輥力超過100%(見圖3),影響板形調(diào)整,出現(xiàn)肋浪缺陷。針對此問題,磨床工根據(jù)倒角弧度和寬度要求,在中間輥上磨削弧度為5度,寬度為90mm的倒角(見圖4)。中間輥倒角磨削后由裝配機組、軋制車間和技術科人員對倒角進行驗收,符合要求后再上線生產(chǎn),有效的解決了因倒角不準確造成的肋浪缺陷。
3.3 對軋機左右卷取機中心線找正
由于軋機左右卷取機中心線不正,造成卷形不齊(見圖5),板形不易調(diào)整,肋浪缺陷難以消除。通過對軋機左右卷取機的中心線找正,使左右卷取機中心線偏移控制在0.6mm以內(nèi),實現(xiàn)了左右卷取機在中心線上,保證了卷取質(zhì)量(見圖6),從而提高了板形質(zhì)量。
4 結(jié)語
通過分析,冷軋鋼帶肋浪缺陷形成的主要原因是:乳化液的噴嘴數(shù)量少,軋輥倒角尺寸不準確,左右卷取機中心不正。針對肋浪缺陷形成的原因,通過采取上述控制措施,冷軋鋼帶肋浪缺陷降級率由實施前的1.31%降低到實施后的0.09%,達到了預期目標。endprint