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增量式PID控制在全鋼內(nèi)襯層生產(chǎn)線中的應(yīng)用

2015-08-16 08:52吳斌劉晶方秀華
橡塑技術(shù)與裝備 2015年3期
關(guān)鍵詞:全鋼時間常數(shù)內(nèi)襯

吳斌,劉晶,方秀華

(杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)

增量式PID控制在全鋼內(nèi)襯層生產(chǎn)線中的應(yīng)用

Application of incremental PID control in all steel inner production line

吳斌,劉晶,方秀華

(杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)

我公司全鋼內(nèi)襯層生產(chǎn)線的全線速度采用浮動輥進行檢測調(diào)節(jié),并采用增量式PID進行控制,實現(xiàn)了全線各單機、各皮帶之間較好的速度匹配,生產(chǎn)的制品不打褶、不拉伸,始終保持在公差范圍內(nèi),滿足了生產(chǎn)和工藝的要求。

內(nèi)襯層;PID;速度控制

內(nèi)襯層處于輪胎的最里層,其目的是減少內(nèi)胎與輪胎胎體之間的相互摩擦,避免胎體內(nèi)部被濕氣和空氣滲透。內(nèi)襯層由氣密層和過渡層貼合而成,當生產(chǎn)線各段速度不匹配時,容易造成打褶或拉伸,因此,速度的控制對于內(nèi)襯層生產(chǎn)線至關(guān)重要。

目前,內(nèi)襯層生產(chǎn)線的全線速度控制常采用浮動輥進行檢測調(diào)節(jié),因此具有滯后性、時變性和非線性等特點,想通過建立精確的數(shù)學(xué)模型十分困難。而PID控制由于算法簡單,可靠性強,被廣泛的應(yīng)用在工業(yè)過程控制中。

我公司在21世紀初從德國克虜伯公司引進了全鋼內(nèi)襯層生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線代表了國際90年代末和21世紀初的工藝技術(shù)水平。生產(chǎn)線全線速度匹配采用浮動輥進行檢測調(diào)節(jié),并采用增量式PID進行控制,設(shè)備使用至今,全線各單機、各皮帶之間速度控制仍能保持較高的精度,生產(chǎn)的制品不打褶、不拉伸,始終保持在公差范圍內(nèi)。

1 全鋼內(nèi)襯層生產(chǎn)線簡介

我公司引進的全鋼內(nèi)襯層生產(chǎn)線采用的是兩輥壓延雙擠出生產(chǎn)法,該生產(chǎn)線主要包括:1#擠出機和1#壓延機,用于生產(chǎn)氣密層;2#擠出機和2#壓延機,用于生產(chǎn)過渡層;以及風(fēng)冷冷卻房和卷取裝置。

2 PID控制簡介

2.1 常規(guī)PID控制

常規(guī)PID控制根據(jù)給定值和設(shè)定值之間的偏差,通過比例、積分和微分對偏差構(gòu)成控制量,實現(xiàn)對被控對象的控制。常規(guī)PID的理想算法為[1]。

式(1)中,u(t)為PID控制器輸出,e(t)為控制偏差,Kc,Ti和Td為PID控制器的比例增益、積分時間常數(shù)和微分時間常數(shù)。

由于計算機控制采用的是采樣控制,因此需對式(1)進行離散化處理,可得式(2)。

式(2)中,Kc為比例增益;Ki為積分系數(shù),Ki=KcT/Ti,Kd為微分系數(shù),Kd=KcTd/ T。

2.2 增量式PID控制

PID控制主要有兩種算法,位置式PID控制算法和增量式PID控制算法。相比之下,采用增量式PID控制算法可以減少設(shè)備的誤動作,減輕PLC的計算負擔(dān)[2]。根據(jù)式(2),通過遞推原理,得:

式(2)和式(3)相減,可得

式(4)即為增量式PID控制算法。

3 增量式PID控制的應(yīng)用

在西門子PLC的Standard Library里提供了現(xiàn)成的PID控制功能塊PID Control Block,用戶可以根據(jù)需求,選擇相應(yīng)的功能塊,也可以自己動手編寫PID程序。在本系統(tǒng)中,我們采用STL語句編寫了PID控制功能塊FB42,控制算法的流程圖如圖1所示。各單機、各皮帶之間速度控制均通過調(diào)用功能塊FB42,實現(xiàn)對速度的控制。在調(diào)用FB42時,只需給相應(yīng)的變量賦予對應(yīng)的地址即可使用。圖2顯示了對中輸送帶PID控制程序。

3.1 參數(shù)整定

對于PID控制來說,采樣周期和控制參數(shù)的整定至關(guān)重要,直接影響了系統(tǒng)的動態(tài)性能和靜態(tài)性能。

在本系統(tǒng)中,采樣周期的時間設(shè)置為PLC的掃描周期,控制參數(shù)的整定則采用工程法中的試湊法。具體步驟如下[3]:

(1)先設(shè)控制器積分時間Ti=∞, 微分時間Td=0。將系統(tǒng)投入運行, 整定比例增益Kc。 如果曲線振蕩頻繁, 則加大比例增益Kc;如果曲線超調(diào)大, 且趨于非周期過程,則減小比例增益Kc。

(2)引入積分作用,此時需將上述比例增益Kc加大1.2倍。將Ti從大到小進行整定。如果曲線波動較大,則應(yīng)該增大積分時間常數(shù)Ti;如果曲線偏離設(shè)定值長時間回不來,則需要減小Ti,以獲取良好的過渡過程曲線。

(3) 引入微分作用,使Td=(1/4-1/3) Ti,并且由小到大進行調(diào)整。如果曲線超調(diào)大而衰減慢,則增加微分時間常數(shù)Td;如果曲線震蕩厲害,則減小Td。調(diào)整過程中,觀察曲線狀況,適當調(diào)整Kc和Ti,直至獲得滿意的控制曲線。

通過上述方法,各參數(shù)整定后的結(jié)果為:

圖1 PID控制算法流程圖

3.2 增量式PID控制效果

為了驗證加入增量式PID控制后的控制效果,我們以之前常用的普通控制方法作為對比,給系統(tǒng)一個擾動,觀察二者控制效果,結(jié)果如圖3所示。

從圖3可以看出,加入增量式PID控制后,系統(tǒng)穩(wěn)定時間明顯減少,并且控制性能也得到了提高。

圖2 對中輸送帶PID控制程序

圖3 控制方法比較結(jié)果

4 結(jié)語

通過采用增量式PID進行速度控制,我公司全鋼內(nèi)襯層生產(chǎn)線生產(chǎn)的制品不打褶、不拉伸,控制效果滿意,可以滿足生產(chǎn)和工藝的要求。

[1] 曹剛. PID控制器參數(shù)整定方法及其應(yīng)用研究[D]. 杭州:浙江大學(xué), 2004.

[2] 嚴曉照, 張興國. 增量式PID控制在溫控系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 南通大學(xué)學(xué)報, 2006, 5(4): 48~51.

[3] 何芝強. PID控制器參數(shù)整定方法及其應(yīng)用研究[D]. 杭州:浙江大學(xué), 2005.

(XS-02)

TQ330.493

:1009-797X(2015)03-0053-05

BDOI:10.13520/j.cnki.rpte.2015.03.010

吳斌(1982-),男,杭州朝陽橡膠有限公司工程師,從事輪胎設(shè)備電氣技術(shù)及管理工作。

2014-04-25

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