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棗北油田注水系統(tǒng)節(jié)能降耗技術(shù)研究和應(yīng)用

2015-08-15 00:51任玉金李建軍張玉萍謝海濤大港油田第三采油廠河北滄州061035
化工管理 2015年8期
關(guān)鍵詞:增壓泵注水泵柱塞泵

任玉金 李建軍 張玉萍 謝海濤(大港油田第三采油廠,河北 滄州 061035)

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

棗北油田共有注水井96口,開井85口,日注水量5600m3/d;注水泵站4座,柱塞式注水泵24臺,多級離心增壓泵8臺,注水單耗8.5kw.h/m3,注水單耗偏高。擁有Φ219*22、Φ114*13和Φ 76*9等10種瀝青防腐管網(wǎng),管線長度46.9千米,受地面管線結(jié)垢因素影響,管損大,使注水單耗更高。

2 存在問題

在注水開發(fā)過程中,存在三方面的問題。一是不同斷塊間的注水壓力等級存在著明顯的差異,為了保證高壓注水井能正常完成配注,注水泵輸出壓力25MPa,造成注水系統(tǒng)運行效率低下,無功電能消耗大。96口水井中,注水壓力在0-5MPa之間的17口,在5-15MPa之間的33口,壓力在15-25 MPa之間的31口,壓力在25-35 MPa之間的15口。二是注入水礦化度高達25000-30000mg/l之間,注水管網(wǎng)普遍存在結(jié)垢現(xiàn)象,影響注水系統(tǒng)的效率。三是油藏動態(tài)和注水時間變化,不同注水井的注入量和壓力不斷變化,其對應(yīng)注水泵的柱塞直徑、離心增壓泵的注入能力無法滿足注入需求,需不斷地優(yōu)化調(diào)整。

3 實施節(jié)能降耗技術(shù)措施

針對注水過程中存在的突出問題,開展了三方面的技術(shù)措施:

3.1 實施注水地面系統(tǒng)分壓調(diào)整工藝技術(shù)

3.1.1 自一站注水系統(tǒng)實施三級分壓技術(shù)

生產(chǎn)現(xiàn)狀:自一聯(lián)現(xiàn)有注水站2座,老注水站有高壓三柱塞泵4臺,設(shè)計注水能力1344m3/d;新注水站有高壓5ZB-12/42型五柱塞泵2臺,設(shè)計注水能力960m3/d。日常情況下運行2臺五柱塞泵,1臺三柱塞泵,注水管壓25.0MPa。注水系統(tǒng)所轄下游注水井18口,日注水量1100m3。但注水壓力≤15MPa有12口井,壓力在15-22MPa的4口井,壓力≥15MPa的有2口井,注水采用同一壓力等級造成大量的能源消費。

實施三級分壓技術(shù)改造。利用原有管線,對注水泵出口管線實施改造,更換現(xiàn)有三柱塞泵的柱塞,由Φ45柱塞更換為Φ61,新建Φ114*14注水管線、PG350/DN100閘門及其它配套設(shè)施。

實施后節(jié)能降耗效果明顯。設(shè)備運行功率由536.5KW/H下降到400KW/H,直接減少功率136.5KW,新安裝注水泵采用變頻控制,每小時節(jié)約電量180 KW.H,每天節(jié)約電量4320 KW.H,年節(jié)約費用150萬元;技術(shù)改造投資成本約25萬元,2個月即可收回成本,技術(shù)改造見效十分明顯。

3.1.2 自六站注水系統(tǒng)實施二級分壓技術(shù)

生產(chǎn)現(xiàn)狀。現(xiàn)有3H-8/450II型三柱塞泵5臺,日常運行2臺,系統(tǒng)注入壓力23.0MPa;設(shè)計注水能力1450m3/d,承壓能力25.0 MPa。該系統(tǒng)所轄下游注水井15口,日注416m3/d,富余能力1010m3/d。但現(xiàn)有注水井中,注水壓力超過25.0MPa的有9口,配注350m3/d;同時,新區(qū)塊建設(shè)預(yù)計增加注水量360m3/d,注入壓力29.0MPa,泵站壓力不能滿足注水需求。

實施兩級分壓技術(shù)改造。對原注水泵站實施高低壓分離技術(shù)改造,更換柱塞泵的直徑,配套改造高壓高壓出口匯管、出口回流流程、安裝高壓注水管道及配套閘門,改造后高壓注入壓力35.0MPa,注水能力達到860m3/d;低壓注入壓力25.0MPa,注水能力490m3/d。具體措施是將4#、5#柱塞泵的直徑更換為38mm,額定排出壓力達到35.0MPa;并對兩條高壓注水管道實施優(yōu)化改造,新建單井注水管道220m,建設(shè)井區(qū)延伸管道640m。

實施效果突出。技術(shù)改造后解決了4口井的欠注問題,增加注水量120 m3/d,減少3臺增壓泵和1臺三柱塞注水泵,注水單耗從16.8KW.H下降至9.8KW.H,實現(xiàn)年節(jié)電120萬度以上,經(jīng)濟效益在100萬元以上。

2、優(yōu)化注入泵運行參數(shù),提高泵效和時率

一是優(yōu)化多級離心增壓泵參數(shù)。依據(jù)各臺增壓泵所屬注水井配注和注入壓力的變化,優(yōu)化不同井區(qū)增壓泵的運行數(shù)量及不同增壓泵的運行壓力,共實施8臺次,提高泵的負載率和運行時率,實現(xiàn)節(jié)電2900kw.h,實現(xiàn)年節(jié)電105*104kw.h,年直接經(jīng)濟效益達85萬元。

二是強化技術(shù)管理,提高柱塞泵泵效,實現(xiàn)節(jié)能降耗。依據(jù)注水量和注入壓力,通過理論計算出五柱塞泵每提高1%的泵效,節(jié)電44 kw.h;三柱塞泵每提高1%的泵效,節(jié)電26 kw.h。合理控制注入泵的控制參數(shù),核查泵流量、壓力等參數(shù),并根據(jù)電流變化,診斷柱塞的閥座、閥片是否刺漏,及時開展維護。實現(xiàn)年節(jié)電85.4×104kw.h,直接效益70萬元/年。

3.1.3 開展地面注水管網(wǎng)除垢降壓損措施

注水管道結(jié)垢嚴重,受沉積垢的影響,地面管道的管直徑逐步減小,實際壓力損失增加了1—3倍,管損大幅增加,致使泵系統(tǒng)運行壓力增高,注水單耗上升。為降低結(jié)垢的影響,主要利用清管器和射流除垢等技術(shù),對系統(tǒng)管道和單井注入管道實除垢措施53線次,除垢管道長度25000米,管道平均管損從3.8MPa降低到1.5MPa,年節(jié)約電量16.8*104kw.h,年節(jié)約電費13.6萬元,節(jié)能降耗效果顯著。

4 效果及認識

4.1 在注水系統(tǒng)實施高低壓分離、除垢降壓等措施,能有效提高注水系統(tǒng)的運行效率,實現(xiàn)注水單耗從8.5kw.h下降至6.8kw.h,年節(jié)電340*104kw.h,直接經(jīng)濟效益300萬元。

4.2 對結(jié)垢嚴重的注水管網(wǎng),實施除垢措施,既能實現(xiàn)節(jié)能降耗,還能解決11口注水井的欠注問題,增加注水460 m3/d,對應(yīng)受益油井增產(chǎn)11.8t/d。

4.3 在油田開發(fā)過程中,注水系統(tǒng)能耗高,有效實施技術(shù)改造措施,能提高注水開發(fā)效果和經(jīng)濟效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

[1]隗志安,石化工業(yè)節(jié)能降耗對策[A],中國無機鹽工業(yè)協(xié)會專家委員會擴大工作會議暨節(jié)能減排研討會論文集[C],2007年.

[2]沈建,樊兆存,馬亞輝,油氣儲運系統(tǒng)節(jié)能降耗初探[A];山東石油學(xué)會油氣儲運系統(tǒng)節(jié)能降耗技術(shù)交流會論文集[C];2008年.

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