徐建忠 (淮北礦業(yè)相山水泥有限責(zé)任公司,安徽 淮北 235043)
液壓缸是液壓系統(tǒng)中的重要組成部件,其主要職能是將液體壓力能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的執(zhí)行元件,因此,該元件的運(yùn)行狀況直接影響了液壓系統(tǒng)的工作性能。由于液壓缸工作系統(tǒng)較為復(fù)雜、工作強(qiáng)度較大,在長期超負(fù)荷運(yùn)作下,極易出現(xiàn)誤動(dòng)作、無力推動(dòng)負(fù)載、活塞滑動(dòng)或爬行等故障,輕則影響設(shè)備的工作效率,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致設(shè)備停機(jī),因此,應(yīng)在使用過程中加強(qiáng)對液壓系統(tǒng)各部分的故障診斷及養(yǎng)護(hù)工作。
以我公司石均化Φ80米布料液壓系統(tǒng)中的液壓缸為例,詳細(xì)說明液壓系統(tǒng)常見故障及其解決方法。
1.1.1 故障原因
當(dāng)液壓缸出現(xiàn)以下問題是,可能出現(xiàn)誤動(dòng)作或動(dòng)作失靈的故障,如閥芯卡住、閥孔阻塞、活塞桿與缸筒卡住、液壓缸阻塞、液壓系統(tǒng)控制壓力過低、液壓系統(tǒng)有空氣進(jìn)入、液壓缸初始工作滯后等。
1.1.2 解決方法
閥芯或閥孔出現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)檢查油液是否污染、閥體磨損情況、是否存在異物等,然后對其進(jìn)行清洗處理、更換系統(tǒng)過濾器及液壓介質(zhì)。如活塞桿出現(xiàn)問題時(shí),應(yīng)檢查活塞及活塞桿是否密封過緊,軸心線是否對中,是否有零件損壞,負(fù)荷是否超出設(shè)定值,然后針對具體情況采取對應(yīng)措施即可。
液壓系統(tǒng)出現(xiàn)活塞桿停位不準(zhǔn)、推力不足、速度下降、工作不穩(wěn)定等異?,F(xiàn)象時(shí),可判定故障為工作不能驅(qū)動(dòng)負(fù)載。
1.2.1 故障原因
造成工作時(shí)不能驅(qū)動(dòng)負(fù)載故障的原因是多方面的,主要有液壓缸內(nèi)部泄露、液壓回路泄露、液壓油經(jīng)溢流閥旁通回油箱等幾種原因。當(dāng)液壓缸內(nèi)各部分器件在長期運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,由于過量磨損、擠壓、撕裂、變質(zhì)、變形、老化等多種原因而會(huì)影響各部件的密封效果。
1.2.2 解決措施
對于已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重磨損(如較深的劃痕、鍍鉻桿件和缸內(nèi)表面截面超過1/3的磨損)、變形、老化等問題的部件,應(yīng)進(jìn)行更換處理,同時(shí)還應(yīng)檢查其他各部件的情況(如液壓桿的折疊伸縮密封防護(hù)套的磨損),以免后期工作過程中再次產(chǎn)生磨損的情況。
1.3.1 產(chǎn)生原因
液壓缸缸體內(nèi)產(chǎn)生劃傷主要是由裝配不當(dāng)、不嚴(yán)重運(yùn)動(dòng)、異物混入造成的。如裝配時(shí)混入異物、安裝零件中發(fā)生的傷痕、測量儀器觸頭造成的傷痕、輕微運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的磨損痕跡。
1.3.2 解決措施
裝配時(shí),對所有零件進(jìn)行去除毛刺及清潔處理;對于數(shù)量多的小型部件,安裝時(shí)可采用專制裝配導(dǎo)向工具;異物進(jìn)入主要是在安裝或運(yùn)行過程中發(fā)生的,可在安裝前進(jìn)行清潔處理,在運(yùn)行過程中對系統(tǒng)的工作狀況進(jìn)行全程檢測,以便對異物進(jìn)行及時(shí)處理。在日常的補(bǔ)油和維護(hù)過程中,應(yīng)加強(qiáng)對液壓油的清潔管理。開油箱蓋之前,先對油箱蓋及箱頂進(jìn)行清潔處理,使用干凈油桶進(jìn)行注油,必要時(shí)可采用電動(dòng)油泵,減少液壓油的污染;注油時(shí),應(yīng)對注入口進(jìn)行清潔處理,防止粉塵的進(jìn)入。
我公司在石子布料的使用過程中,發(fā)現(xiàn)布料液壓缸對布料的承載能力不足,新液壓缸使用一個(gè)月左右就出現(xiàn)液壓缸上舉困難的現(xiàn)象,大連力科科技有限公司的技術(shù)維修人員對Φ80米布料液壓系統(tǒng)的俯仰液壓狀態(tài)進(jìn)行重點(diǎn)檢測,發(fā)現(xiàn)堆料機(jī)載料后,(配重已檢查符合規(guī)定)懸臂上揚(yáng)確實(shí)困難、油缸承載能力不足,只能定點(diǎn)布料,無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)堆料的功能,不僅影響到原料的均化效果及窯熟料煅燒質(zhì)量,還給給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益帶來不利影響。
在安裝完畢后試壓過程的檢查順序及故障分析如下:①油泵壓力低的原因:油泵;②油箱上的溢流閥(液壓件的下部);③油箱上的換向閥(液壓件的下部);④布料油缸上的兩個(gè)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥關(guān)死,然后開油泵,或上升,或下降,即可實(shí)現(xiàn)帶再試驗(yàn),檢查液壓件的密封好壞;⑤一般調(diào)試壓力到16MPa;⑥上下兩個(gè)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥分別是調(diào)節(jié)液壓缸上升和下降速度的,中間的那個(gè)單向閥,如果泄露,大臂就有可能回落;側(cè)面的一個(gè)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥是是調(diào)試時(shí)調(diào)節(jié)液壓缸快速升或快速降的。
檢查液壓缸漏油的步驟:將液壓缸向前伸出到位然后保壓,先檢查各油管接頭是否漏油,檢查油缸的桿頭處是否漏油,再檢查缸底是否漏油,一般保壓10-30分鐘即可。
經(jīng)專業(yè)人員研究,認(rèn)為該廠液壓系統(tǒng)需解決的主要問題為增大液壓油缸的壓力和改善系統(tǒng)自動(dòng)布料功能。
該廠液壓系統(tǒng)堆料能力為500-600t/h(實(shí)際應(yīng)為800t/h),當(dāng)懸臂上揚(yáng)過程中,油缸壓力應(yīng)在10-12MPa為最佳。油缸壓力基本不受荷載的變化而變化,主要在10-11MPa的指數(shù)波動(dòng)。此時(shí)的懸臂上升、下降過程,由料位計(jì)的信號(hào)通過PLC自動(dòng)控制,屬設(shè)備正常運(yùn)行狀態(tài)。鑒于以上分析,應(yīng)更換一臺(tái)新的、增大缸徑的油缸組。更換以后的油缸組不僅能解決當(dāng)前面臨的問題,還能解決設(shè)備功率儲(chǔ)備問題,堆料能力在滿足舉力需求的情況下,其堆料能力可達(dá)到1200t/h。液壓油站及站內(nèi)的閥、電機(jī)仍使用原有部件,更換油泵一只;更換油缸上配套鉸支座及兩條5m長的高壓軟管及接頭。
檢測電控系統(tǒng)PLC內(nèi)的程序完整性及開關(guān)、料位計(jì)的靈活性及準(zhǔn)確性,對柜內(nèi)的元件及布線進(jìn)行重新梳理、修正和整理,調(diào)試后通過測試,達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn),滿足了生產(chǎn)要求。
[1]成大先.主編.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊[M].北京化學(xué)工業(yè)出版社,2002.1.