任 兵,林成波(新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司,浙江 臺(tái)州 317525)
多級(jí)污水污物潛水電泵斷軸原因分析與工藝改進(jìn)
任 兵,林成波
(新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司,浙江 臺(tái)州 317525)
多級(jí)污水污物潛水電泵在使用過程中,時(shí)常出現(xiàn)泵軸斷裂現(xiàn)象,嚴(yán)重影響水泵的使用。為了準(zhǔn)確找出水泵斷軸的具體原因,本文采用光譜儀、金相顯微鏡、硬度計(jì)等儀器對(duì)斷軸的化學(xué)成分、宏觀斷口等進(jìn)行了綜合研究分析,發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝不合理等原因是引起多級(jí)污水污物潛水電泵斷軸的主要原因,并基于此提出了相應(yīng)的工藝改進(jìn)措施,以期為提高多級(jí)污水污物潛水電泵泵軸的長期耐用性提供相應(yīng)的參考。
多級(jí)潛污泵;泵軸;斷軸;工藝改進(jìn)
在水泵生產(chǎn)制造的過程中,若零件的熱處理工藝控制不當(dāng)、零件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理等,都會(huì)導(dǎo)致水泵無法正常工作,而部分泵軸在軸肩部位的早期失效斷裂故障則是影響水泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要原因,因此,對(duì)斷裂的水泵軸進(jìn)行了綜合檢測(cè)分析與研究。
1.1 水泵規(guī)格和檢驗(yàn)方法
本次出現(xiàn)斷軸的是WQ20-120/4-15型多級(jí)污水污物潛水電泵(簡(jiǎn)稱多級(jí)潛污泵),水泵流量為Q=20m3/h,揚(yáng)程H=120m,功率P=15kW,轉(zhuǎn)速n=2900r/min,泵軸材料為40Cr。斷軸的部位在骨架油封位置的安裝軸套軸肩處。在失效分析方法的指導(dǎo)下,分別采用光譜儀、金相顯微鏡、硬度計(jì)等相關(guān)分析儀器對(duì)泵軸進(jìn)行了詳細(xì)的檢測(cè)。
1.2 研究與分析
(1)斷軸材料的化學(xué)成分檢測(cè)
首先對(duì)是多級(jí)潛污泵的斷軸處進(jìn)行取樣;用光譜儀對(duì)樣本進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè),具體表現(xiàn)如表1。
表1 水泵軸化學(xué)成分
(2)斷軸樣本的硬度檢測(cè)。在該檢測(cè)過程中,主要采用數(shù)顯布氏硬度計(jì)對(duì)斷軸樣本進(jìn)行硬度檢測(cè),并按照0.1mm的遞增值,由表層向中心依次檢測(cè)硬度值。泵軸在使用的過程中,不僅要求其具有較高的強(qiáng)度,亦要求其具有較好的耐磨性,這也就意味著,對(duì)軸回火后的硬度設(shè)計(jì)要求一般需在241-286HBW之間,才能滿足多級(jí)潛污泵的實(shí)際運(yùn)用效果。但就實(shí)際的斷軸樣本硬度檢驗(yàn)結(jié)果而言,其表層硬度在190HBW,中心硬度在215HBW之間,很顯然,無論是斷軸樣本的表層硬度,還是中心硬度均不滿足軸硬度的相關(guān)設(shè)計(jì)要求。
(3)觀察泵軸斷裂處金相組織。在該檢測(cè)環(huán)節(jié),分別就水泵軸斷裂處的橫截面、豎截面截取相應(yīng)的樣本,并將兩種樣本分別放在金相顯微鏡下,對(duì)其斷裂處的組織進(jìn)行仔細(xì)的觀察。在金相顯微鏡的觀察過程中發(fā)現(xiàn),在水泵軸斷裂處的表層面,存在大約0.2mm左右的脫碳層;斷軸樣本軸心處的組織表現(xiàn)為回火索氏體以及鐵素體,而且其中鐵素體的組織形態(tài)呈現(xiàn)出魏氏組織形態(tài);此外,將其中的脫碳層進(jìn)行放大處理,可以發(fā)現(xiàn)其中的碳化物主要呈現(xiàn)出粒狀的組織結(jié)構(gòu)。
(4)非金屬夾雜物檢測(cè)。在該檢測(cè)環(huán)節(jié),首先要在水泵斷軸處進(jìn)行取樣;其次,對(duì)斷軸樣本進(jìn)行拋光處理,并對(duì)其表面進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)軸樣本表面具有較多的球狀?yuàn)A雜物,則表明,在泵軸生產(chǎn)的過程中,軸原材料夾雜有氧化物。
1.3 研究結(jié)果討論
經(jīng)過以上五個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)多級(jí)潛污泵斷軸樣本試驗(yàn)研究結(jié)果,分析得知,泵軸斷裂的原因主要有:一是水泵斷軸處的軸肩退刀槽預(yù)留圓角過小,幾乎形成直角,使得軸肩處出現(xiàn)過大的應(yīng)力集中;二是脫碳層的存在使得泵軸表面的抗疲勞強(qiáng)度以及硬度下降,使得工作過程中的泵軸很容易發(fā)生疲勞開裂現(xiàn)象;三是回火索氏體以及鐵素體的存在表明泵軸生產(chǎn)過程中淬火加熱溫度以及冷卻溫度不足,而鐵素體呈現(xiàn)出的魏氏組織形態(tài)則表明泵軸在使用的過程中很容易在鐵素體的尖端部位產(chǎn)生過大的應(yīng)力集中,從而產(chǎn)生出呈現(xiàn)不同方向的裂紋,影響了泵軸的力學(xué)性能。
為改善多級(jí)潛污泵泵軸的使用質(zhì)量,促進(jìn)水泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn),并延長其使用壽命,在以上研究結(jié)果的基礎(chǔ)之上,對(duì)泵軸的設(shè)計(jì)方案以及生產(chǎn)工藝進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),具體表現(xiàn)如下:一是在水泵軸的軸肩處由原來2×0.5的退刀槽改為R2的圓角,以避免軸肩尖角處應(yīng)力集中過大,軸套內(nèi)孔處做C3的倒角處理,這樣不影響軸套安裝(見下圖1,圖2)。
圖1 改進(jìn)前
圖2 改進(jìn)后
二是在水泵軸生產(chǎn)制造的過程中,采用氮?dú)獗Wo(hù)氣氛對(duì)水泵軸的零部件進(jìn)行加熱處理,以避免軸表面氧化脫碳,形成脫碳層,影響水泵軸的使用質(zhì)量;三是在泵軸淬火加工的過程中,要將泵軸的淬火溫度在原有的溫度基礎(chǔ)之上再提高 20℃,并改用鹽水冷卻替代傳統(tǒng)使用的油冷冷卻方法,這樣以來,由于加熱溫度的提高以及冷卻速度的加快,則有利于泵軸組織形態(tài)的優(yōu)化,水泵軸可以由外到內(nèi)都形成馬氏體組織。
綜上所述可知,造成多級(jí)污水污物潛水電泵軸斷裂的主要原因有:軸肩退刀槽的預(yù)留圓角過小、泵軸熱處理的保護(hù)措施不到位、淬火加熱溫度過低、冷卻速度較慢等原因,導(dǎo)致水泵在正常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,由于局部應(yīng)力集中過大或者是剛度不夠,很容易發(fā)生泵軸撕裂現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了泵軸的使用壽命。因此,要通過相應(yīng)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工藝改進(jìn)措施,來確保水泵的產(chǎn)品質(zhì)量。
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