辛改芳(安徽科技學(xué)院 機械工程學(xué)院,安徽 鳳陽 233100)
基于FNN的選煤廠重介質(zhì)密度控制研究
辛改芳
(安徽科技學(xué)院 機械工程學(xué)院,安徽 鳳陽 233100)
摘 要:潔凈能源的燃燒能夠降低工業(yè)污染,而對煤泥進行洗選能夠減少燃燒產(chǎn)生的碳硫化合物,本文采用FNN來對重介質(zhì)選煤時懸浮液密度參量進行優(yōu)化控制。利用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FNN)揭示磁性物質(zhì)和煤泥含量與重介質(zhì)密度間的規(guī)律,繼而研究了可編程邏輯控制器與組態(tài)軟件的通信技術(shù),完成了重介質(zhì)密度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計。
關(guān)鍵詞:選煤廠;重介質(zhì)分選;模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);密度控制
0 引言
我國整個能源體系煤炭資源占到70%左右[1]。由于原煤中含有硫等元素,未對其進行洗選而直接燃燒會污染環(huán)境。因此要想減少由于燃燒原煤引起的環(huán)境污染,必須對原煤進行洗選,大力發(fā)展煤炭能源潔凈技術(shù),在國家《煤炭發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中也明確提出了這一要求[2]。重介質(zhì)選煤是我國選煤的主要工藝之一,將磁粉和水按一定比例混合成懸浮液,將其加入精煤和矸石的混合物中,利用混合藥劑實現(xiàn)對精煤和矸石的分選[3,4]。在重介質(zhì)選煤過程中,其煤泥選煤效果受到煤泥量、溶液密度等諸多因素的影響,本文利用煤泥分選技術(shù)結(jié)合計算機技術(shù),控制加入到煤矸混合物中懸浮液添加量,提高重介質(zhì)選煤過程中煤矸分選的效果。
1 煤泥重介質(zhì)分選
對于煤泥重介質(zhì)分選,首先將煤泥送入旋流器,不同大小的煤泥顆粒受到不同的離心力而發(fā)生分層,煤泥顆粒密度在分選密度以下的旋入溢流口,繼而流向弧形篩、磁選機等分選設(shè)備,并通過分流箱來控制重介質(zhì)中的煤泥含量。同時,通過控制電動閥的開合度來增減稀釋水的用量,從而調(diào)整重介質(zhì)選煤時懸浮液的用量。為了精確穩(wěn)定地實施分選,采用電動閥、密度計以及液位計等傳感器來檢測分選工藝中的物理參數(shù),基于PLC來控制與調(diào)整工藝參數(shù),最終在上位機上進行參數(shù)實施顯示[5]。
在重介質(zhì)密度控制中,以磁性物質(zhì)含量(x)和煤泥含量(y)作為FNN系統(tǒng)的雙輸入,以重介質(zhì)密度(z)作為輸出,其磁性物質(zhì)含量及煤泥含量與重介質(zhì)密度之間的三維曲面關(guān)系如圖1所示。控制器選用西門子S7-300系列,基于模塊化設(shè)計開發(fā)下位控制程序,采用西門子WinCC軟件進行上位機組態(tài)軟件設(shè)計,同時在工作站中對硬件和通信進行組態(tài),編寫不同的功能塊FC,同時在組織塊OB1中調(diào)用各個子功能塊FC,逐步執(zhí)行各子功能塊中預(yù)先編制的動作,滿足密度控制系統(tǒng)的要求。
重介質(zhì)密度控制系統(tǒng)采集現(xiàn)場信號數(shù)據(jù)并將其被轉(zhuǎn)化為1-l0V或者4-20mA的標(biāo)準(zhǔn)信號形式傳遞到控制器PLC中,經(jīng)過工程化處理后存入過程數(shù)據(jù)塊,采用通訊驅(qū)動程序使得WinCC與PLC能夠進行通訊,同時通過5611網(wǎng)卡接口使得上位機與PLC能夠進行通訊,傳感器采集到的信號通過PLC傳輸?shù)缴衔粰C,在上位機上對實時狀態(tài)進行監(jiān)控,并能夠完成系統(tǒng)設(shè)備的停止和啟動,同時當(dāng)傳感器或者生產(chǎn)工藝參數(shù)發(fā)生突變時能夠?qū)ζ溥M行故障監(jiān)測并報警提示等,如圖2所示。
其中
其中
因此,可以得到懸浮液密度控制規(guī)則為:
2 控制系統(tǒng)硬件及通信
控制系統(tǒng)硬件主要由傳感器、執(zhí)行器和PLC控制器等構(gòu)成,軟件設(shè)計主要由PLC控制程序和上位機監(jiān)控軟件構(gòu)成[6]??删幊踢壿?/p>
重介質(zhì)密度控制系統(tǒng)在正常選煤過程中可以按照PLC中設(shè)計的程序進行自動運行,而當(dāng)工藝參數(shù)發(fā)生變化時地面控制臺進行遠程控制相關(guān)執(zhí)行器,選煤現(xiàn)場一旦發(fā)生緊急情況現(xiàn)場的操作工能夠根據(jù)自己的經(jīng)驗進行手動控制,提高了系統(tǒng)的靈活性。密度控制系統(tǒng)可分為自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分,由控制器實現(xiàn)自主決策控制,實現(xiàn)了閉環(huán)控制,減少了欠投藥或者過投藥對重介質(zhì)密度的影響,采用豐富的人機對話界面,具有直觀的工藝流程圖,可以調(diào)整工藝參數(shù)并記錄相關(guān)參數(shù),同時具有故障自檢報警功能。
表1 重介質(zhì)密度變化規(guī)律
利用FNN控制器下重介質(zhì)密度規(guī)則觀測界面,將磁性物質(zhì)含量和煤泥含量作為輸入量,得到FNN控制下重介質(zhì)密度變化規(guī)律。重介質(zhì)密度在不同工藝下具有不同的參數(shù),經(jīng)驗調(diào)節(jié)過程中磁性物質(zhì)含量和煤泥含量與重介質(zhì)密度沒有體現(xiàn)一定的規(guī)律,它們之間用量關(guān)系是雜亂無章的。
從表1可以看出,F(xiàn)NN控制器通過對數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)總結(jié),控制器形成了磁性物質(zhì)含量和煤泥含量與重介質(zhì)密度間比較清晰明顯的關(guān)系,可以比較直觀的掌握磁性物質(zhì)和煤泥含量在一定范圍內(nèi)的重介質(zhì)密度的用量。當(dāng)磁性物質(zhì)和煤泥含量發(fā)生變化時,模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的密度參數(shù)可信度較高,且其密度的波動性較小,使得無需頻繁地調(diào)節(jié)閥門的開合度。當(dāng)磁性物質(zhì)和煤泥含量為最小時重介質(zhì)密度為最小,繼而隨著磁性物和煤泥含量的降低而重介質(zhì)密度減少,繼而隨著磁性物質(zhì)和煤泥含量的增加而重介質(zhì)密度增大,最后到達重介質(zhì)密度最大值。
重介質(zhì)密度控制系統(tǒng)利用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FNN)揭示磁性物質(zhì)和煤泥含量與重介質(zhì)密度間的規(guī)律,同時采用PLC結(jié)合組態(tài)軟件進行設(shè)計,傳感器檢測的參數(shù)具有較好的可靠性與穩(wěn)定性,并且能夠提供完善的人機交互界,系統(tǒng)對于提高選煤廠的煤炭利用率以及經(jīng)濟效益具有重要的作用,能夠為選煤自動化提供了可靠保障。
參考文獻:
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安徽科技學(xué)院高層次人才科研啟動項目(ZRC2014455)
作者簡介:辛改芳(1989-),女,安徽科技學(xué)院機械工程學(xué)院專任教師,主要從事機電工程控制方面的研究。