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工業(yè)機器人多任務(wù)選擇控制實現(xiàn)

2015-07-17 01:25:47蔡仕魁王才嶧
山東工業(yè)技術(shù) 2015年7期
關(guān)鍵詞:工業(yè)機器人系統(tǒng)

蔡仕魁+王才嶧

摘 要:工業(yè)機器人在國內(nèi)的應(yīng)用越來越廣泛,所要完成的任務(wù)也是越來越復(fù)雜。在有些場合可能要面對多任務(wù)的選擇與切換。這種多任務(wù)選擇的能力會使得工業(yè)機器人能勝任更多的任務(wù),同時降低企業(yè)應(yīng)用成本。本文以川崎機器人為載體,利用“HMI+PLC”系統(tǒng)實現(xiàn)了工業(yè)機器人的多任務(wù)切換功能。

關(guān)鍵詞:工業(yè)機器人;“HMI+PLC”系統(tǒng);多任務(wù)選擇

在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,工業(yè)機器人的應(yīng)用越來越廣泛。在很多場合會面對多任務(wù)選擇的工作狀態(tài),在一些特殊狀態(tài)下要根據(jù)要求作出不同的反應(yīng)。這種多任務(wù)選擇的能力會使得機器人能勝任更多的任務(wù)。本文以川崎機器人作為載體,通過“HMI+PLC”系統(tǒng)實現(xiàn)了工業(yè)機器人的多任務(wù)切換功能。

1 工業(yè)機器人的設(shè)置

本文所用機器人型號為KAWASAKI FS03N。這是川崎機器人系列中最小的機器人,有6根軸,重量僅20千克。具有功能強、技術(shù)先進、精度高、剛度強等特點。在形態(tài)和覆蓋范圍上與人的手臂相似,適用于各種工業(yè)用途。

此次工業(yè)機器人多任務(wù)切換選擇的功能主要是通過川崎機器人的“J/E”(跳轉(zhuǎn)/結(jié)束)功能來實現(xiàn)的。J(跳轉(zhuǎn))有下列功能。當(dāng)程序運行到一個開啟RPS模式的步時,可以通過輸入外部信號JUMP ON(跳轉(zhuǎn)開始)信號而跳入另一個不同的程序。同樣地,通過輸入JUMP OFF(跳轉(zhuǎn)結(jié)束)信號而跳回原中斷的程序中,繼續(xù)執(zhí)行剩下的程序。E(結(jié)束)有下列功能。當(dāng)運行到一個開啟RPS模式的步時,當(dāng)外部信號RPS ON輸入時,程序?qū)和T谠擖c,并且,程序?qū)⑻肓硪粋€不同的程序??紤]到多任務(wù)選擇的方便性,本文采用E功能,并采用如圖1所示的程序結(jié)構(gòu)。

在利用工業(yè)機器人進行E功能跳轉(zhuǎn)時,要對相關(guān)的輸入輸出端口進行設(shè)置。各端口工作時的信號時序圖如圖2所示。

當(dāng)執(zhí)行到示教有END的步驟且RPS有效時,機器人輸出允許輸入程序信號RPS-ST。這時,外部裝置(接口箱等)輸出外部程序編號信號RPSXX,并輸出RPS-ON信號。此RPS-ON信號是允許讀RPS信號的確認(rèn)信號,在RPS信號設(shè)定輸出并延時100ms或以上后輸出。在含END的示教點處達(dá)到軸一致后,控制器確認(rèn)RPS-ON信號,然后讀取RPSxx信號并且內(nèi)定為下一個執(zhí)行程序。最后,RPS-ST設(shè)為OFF。在RPS-ST變?yōu)镺FF前,需一直保持RPS-ON和RPSxx信號。依據(jù)E功能要求對工業(yè)機器人進行端口設(shè)置,具體設(shè)置情況見圖3。

2 PLC程序設(shè)置

在設(shè)置完工業(yè)機器人參數(shù)后,對PLC進行相應(yīng)的程序編制,部分程序見圖4。

3 觸摸屏程序設(shè)置

在完善好PLC程序后,繼續(xù)編制觸摸屏程序。觸摸屏畫面設(shè)置如圖5所示。

4 總結(jié)

通過工業(yè)機器人在線調(diào)試,證明上述工業(yè)機器人的多功能切換程序是可靠有效的。利用此方法可以實現(xiàn)工業(yè)機器人的多種功能切換,有效地增加了單臺工業(yè)機器人的使用效率,降低了企業(yè)成本。

參考文獻:

[1]日本機器人學(xué)會,機器人技術(shù)手冊[S].北京:科學(xué)出版社,2007.

[2]施慶平,PLC在機器人噴鍍生產(chǎn)線控制中的應(yīng)用[J].微計算機信息,2006.

[3]周宜,機器人噴涂生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的設(shè)計和應(yīng)用[J].電氣自動化,2009(31).

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