張龍飛
摘 要:本文提出一種從金剛線切割硅材料廢液中回收硅粉的方法,采用的是用微孔材料進(jìn)行物理過濾的方法,既能回收硅粉,又能使過濾后的切割液重新循環(huán)利用,環(huán)保而經(jīng)濟(jì)。
關(guān)鍵詞: 切割懸浮液;過濾;硅粉;回收
1 引言
在在太陽能行業(yè)的硅材料加工中,為了提高生產(chǎn)效率并降低成本,今后應(yīng)用金剛線多線切割硅錠或硅片將是最新的發(fā)展趨勢。采用金剛線多線切割工藝,相比碳化硅游離切割工藝,其水溶性的切割液以及更單純的切割廢渣更加環(huán)保。金剛線切割工藝采用以工業(yè)純水為主的混合冷卻液,在切割過程形成硅粉懸浮液,隨著切割的進(jìn)行硅粉含量會逐漸增加,例如在切割硅片時一刀磨削下來的硅粉可達(dá)總質(zhì)量的40%。過多的游離硅粉會影響到切割液的冷卻、潤滑效果,從而影響加工的質(zhì)量;另外切割液不能再循環(huán)利用,必須更換新液。而廢液的排放不僅給治污帶來壓力,還損失了其中有回收價值的硅粉。現(xiàn)研發(fā)一種從切割廢液中回收硅粉的工藝方法,解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題。
2 工藝設(shè)計
2.1 硅粉懸浮液的分析
在實(shí)際的金剛線切割加工中,有兩步工序的加工過程,一是硅錠的開方切割;另一是把開方后的小硅錠切割加工成硅片。這兩種工序中形成的硅粉懸浮液中,液相的成份相似,而固相的硅粉顆粒度大小及分布是有很大差別的,如下表所示:
2 過濾的生產(chǎn)工藝流程
從金剛線開方懸浮液開始工藝試驗(yàn),采用加壓過濾的方式,分離出懸浮液中的硅粉。具體是從現(xiàn)場的開方機(jī)的廢液罐中抽取切割液,采用加壓過濾設(shè)備,利用微孔過濾技術(shù),把懸浮在切割液中的硅粉過濾出來,并收集到硅粉收集箱中,而被過濾的澄清液相,則返回到開方機(jī)的廢液罐中重新利用,生產(chǎn)工藝流程如下:
3 設(shè)備的設(shè)計及工藝參數(shù)
經(jīng)分析,金剛線開方切割液中被磨削下來的硅粉粒度分布范圍0.5-18um,小于3um占67%,平均直徑3.5um;實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)證明,只有微孔過濾設(shè)備才能有效過濾固相粒度這么小的懸浮液,能夠在濾材表面能形成一定厚度的濾餅且不會造成濾材堵塞。具體方法是采用在過濾機(jī)的工作腔內(nèi)部安裝了很多PE材質(zhì)的微孔過濾管,增加到一定的過濾面積,在一定的壓差下,采用0.5-2um過濾精度的具有三維方向的的PE微孔管,在此工況下,能有效實(shí)現(xiàn)硅粉過濾,去除率固相高達(dá)90%以上,液相則明顯變清。在過濾后期,采用壓縮空氣吹濾餅的方式,使其含水量進(jìn)一步降低。卸渣時用脈沖空氣反吹,并能使濾材有效再生。采用的PE過濾管耐酸堿腐蝕,密度小且有一定的剛性,耐0.7MPa壓縮空氣反吹而不會破裂,是較為理想的濾材。
該在線過濾設(shè)備單元,采用模塊化設(shè)計,占地空間小,現(xiàn)場安裝只需連接進(jìn)、出管路、控制氣路、電控電源即可,采用自動控制進(jìn)出料及定時排渣,采用人機(jī)界面操作,參數(shù)設(shè)定簡單、明了;操作方便、快捷。主機(jī)為一過濾罐體,內(nèi)部吊裝多組管式濾芯,切割廢液由外部用泵打入罐體,固體被攔截貼在濾管外壁,清液則透過濾管被集中引至外部;主機(jī)外形及過濾管可參考下圖1。
硅粉屬于微米級顆粒,根據(jù)表層過濾的原理,即剛開始過濾時靠濾芯攔截固體顆粒,待濾芯表面形成一定厚度的濾餅后,則此時濾餅本身作為濾材進(jìn)行過濾。根據(jù)硅粉的顆粒度,選用過濾精度為2微米的過濾管,起始的過濾壓力設(shè)定為0.01MPa,至少保持30分鐘,這樣能保證不會穿濾而堵塞濾芯;然后在兩個小時內(nèi),壓力逐漸增加到0.15MPa,最大不超過0.2 MPa,然后保持就行了。當(dāng)罐內(nèi)的進(jìn)液壓力與出口的清液壓力的差值較接近并且清液的流量明顯變小時,說明濾芯的外部形成的濾餅到了足夠的厚度了,過濾阻力過大,此時應(yīng)關(guān)掉排污泵,打開排污口,進(jìn)行逐步泄壓到罐內(nèi)壓力為零;然后向罐內(nèi)通入壓力為0.4 MPa的壓縮空氣進(jìn)行吹掃過濾管外壁的濾餅,吹走其上的水份,至少半小時;停止吹掃后,等罐體壓力降為零時,打開過濾罐下部的排渣閥門,從出清液的管口向?yàn)V材內(nèi)管口反向脈動吹壓力為0.6 MPa的壓縮空氣,使得濾芯外壁上的濾餅快速脫落。
3 實(shí)際應(yīng)用及效果
根據(jù)設(shè)計的工藝及設(shè)備,在車間現(xiàn)場進(jìn)行了過濾試驗(yàn)。如圖3為設(shè)備的布置:
試驗(yàn)的效果:濾渣已成濾餅,厚度約為5毫米,其含水量經(jīng)測試約為50%;濾后的液相清澈透明,無明顯沉淀物,如圖4所示:
液相的過濾前后情況對比見如圖5圖6。
4 注意問題
在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),如果剛開始過濾時壓力過大,則微孔管濾芯很容易堵塞,造成過濾壓差很大而出液的流量卻很小,這樣時間長了,反吹時卸渣時也很困難;而一旦濾餅粘在濾芯外壁,則用常規(guī)的清水很難去除干凈,會影響下一周期的過濾。此時必須用化學(xué)清洗的方法,針對物料的特性,必須先用堿浸泡再用清水反沖洗,然后再用酸浸泡再用清水反沖洗,這樣才能去除濾芯內(nèi)外層的固體顆粒,保障濾材的再生,以進(jìn)行下一步的過濾使用。在正常情況下,物理清洗能保證濾材的90%的再生,如壓縮空氣加水反充法等。當(dāng)物理再生方法不好時,才考慮用化學(xué)方法再生,但要事先做好充分的準(zhǔn)備,以免影響正常生產(chǎn)。
5 結(jié)論
試驗(yàn)證明,用微孔過濾管過濾硅粉的切割廢液是可行的,整個過濾回收過程無污染,僅消耗小功率的動力及一定量的壓縮空氣,這為將來進(jìn)一步提純回用有價值的精細(xì)硅粉提供了保障;另外使得多線切割加工生產(chǎn)減少了廢液的排放或運(yùn)輸,降低了排污、治污的成本??傊@一工藝方法,能回收固液兩相,均被重新利用,節(jié)約資源,環(huán)保高效,利國利民。endprint