李秋蘭
(太原重工軌道交通設備有限公司,山西 太原 030032)
我國鐵路建設的投資力度不斷加大,在此背景下,公司研究開發(fā)了500mm車輪圓鋼錠用于車輪的坯料。用此坯料生產的車輪,其成品各項性能檢驗均合格,但在鋼錠澆注冷卻后,鋼錠發(fā)生“縱裂”的比例較多,造成鋼錠廢品率提高,給公司造成了較大的經濟損失。
對6398爐號圓錠裂紋處進行化學成分和微量元素分析,無異常,化學成分符合要求,與裂紋形成沒有關系。如圖1、表1、表2所示。
表1 6398 爐號化學成分(質量分數(shù),%)
表2 6398 爐號裂紋處微量元素分析(質量分數(shù) ,%)
圖1 6398“ 縱裂”缺陷形貌
圖2 6398“ 縱裂”橫截面形貌
6398圓錠“縱裂”部位橫截面金相組織如圖3所示,從圖3可以看出:
1)“縱裂”缺陷的裂口邊緣為大片的鐵素體組織,其鐵素體帶寬度約100μm~400μm(圖3c)、圖3d).說明珠光體經高溫、長時間氧化脫碳,已全部轉變?yōu)殍F素體。表明鋼錠是在凝固冷卻、收縮過程中產生的熱應力,導致的初始裂紋。
2)試樣在觀察完金相組織后進行顯微硬度測試,試驗設備FM-ARS9000,執(zhí)行標準為GB/T 4340,試驗加載力為1N,試驗結果:鐵素體顯微硬度HV0.1≈100,鋼材基體“珠光體+網狀鐵素體”顯微硬度HV0.1≈210.
圖3 6398 圓錠“ 縱裂”缺陷橫截面的組織形貌×50
1)“縱裂”形貌見圖4,裂紋深度約4mm,裂口邊緣為大片的鐵素體組織(圖5),其鐵素體帶寬度約200μm~400μm,鑄態(tài)晶粒較粗大;
圖4 6419“ 縱裂”裂口表面及橫截面
圖5 6419“ 縱裂”缺陷橫截面的金相組織與晶粒形貌,×50
2)試樣在觀察完金相組織后進行顯微硬度測試,試驗設備FM-ARS9000,執(zhí)行標準為GB/T 4340,試驗加載力為1N,試驗結果:鐵素體(全脫碳層)顯微硬度HV0.1≈113~123,半脫碳層HV0.1≈148~174;鑄態(tài)基體為“珠光體+粗大網狀鐵素體”,其硬度HV0.1≈199~236,具體試驗結果見表3.
表3 “ 縱裂”缺陷部位金相組織及其顯微硬度檢測
掃描電鏡(SEM)觀察發(fā)現(xiàn),①裂口周邊鑄態(tài)晶粒非常粗大,典型的大晶粒見圖6b),其晶粒直徑可達5mm;②晶界處網狀鐵素體也非常粗大,典型粗大網狀鐵素體的形貌見圖6c)和e),其厚度可達50μm;
圖6 圓錠“ 縱裂”缺陷橫截面組織的SEM 照片
“縱裂”試樣的金相、電鏡照片顯示,裂紋周邊均為大量的鐵素體組織,裂紋具有高溫脫碳特征,依此判斷裂紋形成于(鋼錠緩冷出爐前700℃以上)高溫段,即鋼錠出緩冷坑前裂紋就已形成。
由于中碳鋼的碳含量較低,鐵素體析出的較多,較前期大批量生產的CL60鋼更易發(fā)生高溫開裂。
在鑄態(tài)組織中晶粒和網狀鐵素體非常粗大,晶界的高溫塑韌性差,強硬度也偏低(見顯微硬度測試結果),在冷卻過程中熱應力的強度超過材料的強度,導致其容易產生裂紋。
1)圓形鋼錠由于其比表面積較小,且鋼錠直徑較大,鋼錠表面熱應力高、比其他錠型容易產生裂紋。
2)由于該鋼種的成分及工藝特點,鋼錠存在大晶粒的“珠光體+網狀鐵素體”鑄態(tài)組織、同時其晶界網狀鐵素體非常粗大,導致鋼錠的高溫塑韌性及強硬度很差。
3)冬季鋼錠冷速快、鋼錠表面應力增大致裂;如6398爐號凌晨1∶30澆注,導致整爐60%左右鋼錠“縱裂”。這些綜合因素導致了鋼錠熱應力開裂。
1)采取提高鋼包鋼水溫度的穩(wěn)定性、增大并穩(wěn)定渣量、渣層厚度≥200mm、控制模溫60℃~100℃;以及擺正錠模等措施使“縱裂”減少。
[1]成永久,鋼錠裂紋缺陷淺析[J].包鋼科技,1995(1):28-31.