張 建,張宏錄
(中國(guó)石化華東分公司石油工程技術(shù)研究院,江蘇 南京 210031)
隨著勘探向深層、疑難層延伸,蘇北油田物性較好的區(qū)塊已基本投入開(kāi)發(fā),目前重點(diǎn)改造的阜寧組低滲油藏,油藏埋深在2 500~3 200 m,高泥質(zhì)含量,巖性非均質(zhì)嚴(yán)重,屬連通性差的彈性驅(qū)動(dòng)油藏。隨著地層壓力的下降,層間矛盾越來(lái)越突出,這類(lèi)低孔低滲儲(chǔ)層不經(jīng)過(guò)壓裂改造很難獲得工業(yè)性油氣流。
對(duì)儲(chǔ)層物性、壓力系數(shù)相差不大且距離較近的兩個(gè)層,采用單層逐步開(kāi)采無(wú)法達(dá)到經(jīng)濟(jì)開(kāi)采要求。為了提高蘇北油田的開(kāi)發(fā)速度,適應(yīng)大斜度井的儲(chǔ)層改造,需要優(yōu)選儲(chǔ)層壓裂改造工藝[1-2]。
蘇北油田常用的壓裂方法有填砂上返壓裂、籠統(tǒng)壓裂、限流法壓裂。填砂上返壓裂與分層壓裂相比,會(huì)消耗大量作業(yè)時(shí)間,同時(shí)會(huì)對(duì)下部?jī)?chǔ)層造成二次污染。籠統(tǒng)壓裂對(duì)多個(gè)目的層進(jìn)行合壓,某個(gè)目的層可能不會(huì)得到徹底改造,或產(chǎn)生無(wú)效充填。限流法壓裂針對(duì)目的層為多薄層、且各層間的地應(yīng)力差異小,其射孔數(shù)量、直徑、施工排量有要求;當(dāng)破裂壓力差大,裂縫便在物性較好的油層中延伸,分層效果并不理想[1]。
蘇北油田地處水網(wǎng)地帶,受地形條件限制,采取定向大斜度井開(kāi)發(fā),因此,對(duì)壓裂管柱工具技術(shù)要求比較高。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外壓裂技術(shù)資料進(jìn)行調(diào)研、分析對(duì)比,選擇一趟管柱分層壓裂工藝,實(shí)現(xiàn)最小的投入產(chǎn)出比,連續(xù)對(duì)多個(gè)物性差異、間距較大層段進(jìn)行壓裂,使每個(gè)儲(chǔ)層改造徹底,充分發(fā)揮潛力,減輕儲(chǔ)層二次污染,降低勘探成本[2]。優(yōu)選Y341雙封管柱,與前期使用的Y341-Y211管柱工藝相比較,可實(shí)現(xiàn)全管柱反洗井,應(yīng)用大斜度井坐封更容易,較適合于蘇北低滲透多目的層油藏改造。
圖1 Y341分壓管柱示意圖Fig.1 Sketch map of Y341 separate layer fracturing string
分層壓裂管柱結(jié)構(gòu)由流動(dòng)短節(jié)、安全接頭、SLM-115水力錨、Y341-115封隔器、滑套噴砂器、扶正器和坐封球座組合組成(圖1)。
主要井下工具:1)Y341封隔器:密封油套環(huán)空。反洗井時(shí),液體經(jīng)封隔器反洗通道進(jìn)行洗井。上提管柱解封,膠筒依靠自身的彈性回收解封[5];2)HTPSQ-93滑套噴砂器:施工時(shí)投入φ38 mm的鋼球至滑套上部球座處,油管內(nèi)憋壓剪斷銷(xiāo)釘,滑套下落,壓裂液從噴砂器長(zhǎng)槽處噴出。
1)工作原理。封隔器與滑套噴砂器配套使用,使用兩個(gè)封隔器實(shí)現(xiàn)分層壓裂。封隔器下至預(yù)定深度,投入鋼球,油管打壓坐封,密封油、套管環(huán)形空間。第一層壓裂完成后,再投入鋼球,待球落入滑套之上憋壓,加壓打掉滑套,封閉第一層噴砂器,開(kāi)始第二層壓裂[3]。
2)工藝技術(shù)特點(diǎn)。做到下一趟管柱,對(duì)有一定跨距的相鄰兩段儲(chǔ)層,從下向上進(jìn)行分層壓裂,減少作業(yè)工序。管柱結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,較適用于斜度較大的井,坐封容易。管柱施工壓力較高,適合中深井壓裂施工需要,對(duì)儲(chǔ)層溫度在135℃以下,井斜在50°以下,套管內(nèi)徑在118.62~121.36 mm,都可進(jìn)行壓裂施工[4]。管柱具有反洗井通道,可以沖洗上下兩套封隔器上沉砂,解封容易。
1)Y341雙封分壓管柱,壓裂前工具坐封后、施工結(jié)束后,須先放套壓、后放油壓的原則,防止套壓大于油壓將反洗通道打開(kāi)。
2)以地層不大量返吐壓裂砂為原則,控制井口油壓,按照設(shè)計(jì)進(jìn)行油管放噴。壓裂過(guò)程中出現(xiàn)異常,及時(shí)放噴和反洗,清除油套間沉砂,減少卡管柱風(fēng)險(xiǎn)。
3)如遇砂堵,停泵后立即放噴,環(huán)空蹩壓打開(kāi)反洗閥,洗出井下油管內(nèi)砂液,再正循環(huán)加壓,關(guān)閉循環(huán)閥后進(jìn)行壓裂。若洗井不通,探砂面判斷油管內(nèi)沉砂情況。若油管內(nèi)已沉砂砂埋,在壓力釋放后,必須立即解封起壓裂管柱。
截止到2014年8月20日,分層壓裂工藝Y341-115型封隔器+HTPSQ-93滑套噴砂器在蘇北油田應(yīng)用了4口井,其中3口井施工順利,工藝成功率75%,能實(shí)現(xiàn)全管柱反洗井,有效降低砂埋、砂卡風(fēng)險(xiǎn),在大斜度井應(yīng)用中坐封更容易,有效降低了作業(yè)難度。
以帥5-5井阜寧組三段油層為例,說(shuō)明Y341雙封一趟管柱分壓工藝技術(shù)的應(yīng)用。裂縫設(shè)計(jì)選用三維壓裂軟件FracproPT對(duì)壓裂工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,分別進(jìn)行了籠統(tǒng)壓裂和分層壓裂裂縫形態(tài)軟件模擬。
帥5-5井構(gòu)造位于溱潼凹陷斜坡帶中部,完鉆層位阜三段,完鉆垂深3 092.5 m,最大井斜27.92°。該井本次主要改造儲(chǔ)層分為兩段:2 862.2~2 874.9 m、2 897.3~2 913.2 m,兩段地應(yīng)力差值較小,跨度22.4 m。制定兩種改造方案,優(yōu)化射孔段,從壓裂模擬結(jié)果(表1)可以明顯地看出,籠統(tǒng)方案中支撐劑主要鋪置在容易壓開(kāi)的上段儲(chǔ)層,對(duì)下段的改造效果不好。分層方案中可按照設(shè)計(jì)規(guī)模改造目的層,裂縫長(zhǎng)度也達(dá)到改造要求??傻贸觯簩?duì)兩個(gè)物性相近、存在一定跨距儲(chǔ)層,籠統(tǒng)改造效果不佳,分層改造是最優(yōu)方案。
表1 不同方案模擬改造效果對(duì)比Table 1 Comparison of simulation adjustment effects of different solutions
入井分壓工藝管柱:坐封總成+扶正器+Y341-115封隔器Ⅰ+水力錨+HTPSQ-93滑套噴砂器+流動(dòng)短節(jié)+φ73 mm加厚油管+φ115 mm扶正器+Y341-115封隔器Ⅱ+水力錨+流動(dòng)短節(jié)+φ88.9 mm加厚油管+油管掛。
1)井口投入φ25 mm鋼球,沉球1 h后,小排量正洗井送球。
2)油管起壓后,套管不返液,在5 MPa、15 MPa、24 MPa各穩(wěn)壓2 min,壓力從24 MPa降至20 MPa,封隔器座封成功。
3)開(kāi)始第一層水力加砂壓裂施工。
4)待第一層施工完成后,投φ38 mm鋼球落至滑套上,加壓打開(kāi)噴砂器后,施工第二層。
從實(shí)施情況來(lái)看,2014-04-08先對(duì)下段Ef322-24層油管壓裂,泵入液量201 m3,前置液83.3 m3,攜砂液102.9 m3,頂替液15.1 m3,加砂17.3 m3,平均砂比15.3%。投球后油管壓裂上段Ef319-21層泵入液量169 m3,前置液 66.9 m3,攜砂液 88.17 m3,頂替液 14.6 m3,加砂15.7 m3,平均砂比16.6%,施工曲線(xiàn)如圖2。分層改造完成后機(jī)抽兩層合采27天內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定,日均產(chǎn)油10.58 m3,含水率10%。與同區(qū)塊同儲(chǔ)層鄰井帥5-3產(chǎn)量相比較,改造初期平均多產(chǎn)5.9 t/d,日度生產(chǎn)曲線(xiàn)對(duì)比見(jiàn)圖3,結(jié)果表明分層壓裂改造效果較好[3-5]。
圖2 帥5-5井分層壓裂施工曲線(xiàn)Fig.2 Curves of separate layer fracturing operation of well Shuai5-5
1)Y341雙封一趟分壓管柱較適用于大斜度井施工,對(duì)目的層針對(duì)性強(qiáng),提高了儲(chǔ)層的改造程度,管柱分壓效果比其它分層壓裂方式好。
2)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)證明,在蘇北盆地低滲透油藏鄰近多目的層改造實(shí)踐中取得了顯著成效,極大地縮短了作業(yè)周期、節(jié)省了作業(yè)成本。
圖3 帥5-5井、帥5-3井日度生產(chǎn)曲線(xiàn)Fig.3 Curves of daily production of well Shuai-5-5 and Shuai-5-3
3)為防止壓裂事故發(fā)生,目前蘇北分層壓裂暫應(yīng)用了一次性壓裂兩層工藝,為縮短多層壓裂的施工周期,考慮今后進(jìn)行一趟管柱壓裂3~4層的工藝技術(shù)研究,減少作業(yè)工序和壓裂次數(shù),降低對(duì)地層傷害,進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效率。
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