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給水泵汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)汽源系統(tǒng)設(shè)置分析及優(yōu)化

2015-06-25 06:43歐伙明
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年21期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化分析

摘 要:文章介紹并分析湛江電力有限公司4×300MW汽輪發(fā)電機(jī)組給水泵汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)汽源存在問(wèn)題,提出優(yōu)化改造方案并實(shí)施,有效地提高機(jī)組的可靠性和經(jīng)濟(jì)性。

關(guān)鍵詞:驅(qū)動(dòng)汽源;廠用汽;分析;優(yōu)化

前言

湛江電力有限公司4×300MW汽輪發(fā)電機(jī)組配置的給水泵汽輪機(jī)為凝汽式汽輪機(jī)(小機(jī)),其驅(qū)動(dòng)汽源為兩路,一路低壓汽源作為工作汽源;另一路高壓汽源作緊急備用。由于設(shè)計(jì)考慮不周全,高壓汽源系統(tǒng)在備用時(shí)多次出現(xiàn)故障,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

1 驅(qū)動(dòng)汽源系統(tǒng)簡(jiǎn)介

低壓汽源作為主路,其汽源來(lái)自主機(jī)中壓缸排汽(四段抽汽),低壓工作汽源由一個(gè)低壓主汽閥和8個(gè)低壓調(diào)節(jié)閥控制;高壓汽源來(lái)自主蒸汽作為輔助汽源在主路故障時(shí)作緊急備用,高壓輔助汽源由一個(gè)聯(lián)合的高壓主汽閥控制。兩路汽源有各自獨(dú)立的進(jìn)汽室,兩路之間采用內(nèi)切換方式,驅(qū)動(dòng)汽源系統(tǒng)如圖1所示。

圖1

2 驅(qū)動(dòng)汽源系統(tǒng)存在缺陷

因低壓汽源作為工作汽源在機(jī)組運(yùn)行時(shí)一直處于運(yùn)行狀態(tài),高壓汽源在機(jī)組運(yùn)行時(shí)一直處于備用狀態(tài),除機(jī)組試運(yùn)期間進(jìn)行高壓汽源系統(tǒng)運(yùn)行試驗(yàn)外其它沒(méi)投運(yùn)過(guò)。高壓汽源備用時(shí)高壓主汽門(mén)須長(zhǎng)期處于開(kāi)啟狀態(tài),在高溫蒸汽的作用下閥桿及閥套易產(chǎn)生高溫氧化皮導(dǎo)致閥門(mén)發(fā)生卡澀現(xiàn)象,無(wú)法發(fā)揮緊急備用的功能。由于該高壓汽源來(lái)自主蒸汽,溫度高壓力高,長(zhǎng)期處于備用狀態(tài),其疏水系統(tǒng)閥門(mén)不能關(guān)閉,閥門(mén)、管道、彎頭易沖刷,造成閥門(mén)內(nèi)漏及彎頭減薄易出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,該系統(tǒng)與主蒸汽相連,無(wú)法隔離,必須停機(jī)處理而多次導(dǎo)致機(jī)組的非計(jì)劃停運(yùn)。且閥門(mén)內(nèi)漏后主蒸汽漏汽進(jìn)入小機(jī)高壓噴嘴室對(duì)小機(jī)的正常運(yùn)行造成蒸汽調(diào)節(jié)擾動(dòng)和使小機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)。另外,高壓汽源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行操作工作量大,消耗了大量的人力物力。

3 優(yōu)化改造思路、方案

3.1 改造思路

因高壓汽源系統(tǒng)存在安全隱患,不能起到緊急備用的效果,因此改造考慮取消了高壓汽源系統(tǒng)。取消高壓汽源后,當(dāng)工作汽源系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)小機(jī)將無(wú)法繼續(xù)運(yùn)行,因此有必要加裝一路低壓備用汽源系統(tǒng)。另外,因機(jī)組啟停時(shí)使用電泵上水,其經(jīng)濟(jì)性及可靠性相對(duì)較差,故低壓備用汽源系統(tǒng)應(yīng)考慮實(shí)現(xiàn)汽動(dòng)給水泵上水功能,在主機(jī)啟動(dòng)之前,可以直接利用輔助蒸汽啟動(dòng)汽給水泵,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)組的無(wú)電泵的啟動(dòng)和停機(jī)[1]。因廠用汽為母管制,且與四段抽汽參數(shù)相差不大,且可實(shí)現(xiàn)機(jī)組啟停時(shí)汽動(dòng)給水泵上水功能,故使用廠用汽作為備用驅(qū)動(dòng)汽源。驅(qū)動(dòng)汽源參數(shù)如表1所示。

3.2 優(yōu)化方案

3.2.1 取消了高壓汽源系統(tǒng)。拆除小機(jī)高壓汽源側(cè)的主汽門(mén)、調(diào)門(mén)(包括蒸汽管道、預(yù)熱管道、疏水管道等),封堵高壓汽源接口。

3.2.2 增設(shè)一路廠用汽至小機(jī)汽源系統(tǒng)。從廠用汽母管新增一路低壓備用汽源系統(tǒng)至小機(jī),加裝電動(dòng)門(mén)、電動(dòng)調(diào)整門(mén)和調(diào)整門(mén)前后疏水器疏水系統(tǒng),通過(guò)跟蹤并調(diào)整使輔助蒸汽與四段抽汽參數(shù)一致,實(shí)現(xiàn)兩路驅(qū)動(dòng)汽源的無(wú)擾切換。優(yōu)化改造系統(tǒng)圖如圖2所示。

圖2

4 優(yōu)化改造效果

4.1 增加機(jī)組啟動(dòng)時(shí)汽給泵上水功能

因廠用汽由#1~#4機(jī)組母管制供給,某臺(tái)機(jī)組啟停時(shí)可使用廠用汽至小機(jī)汽源系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)小機(jī)從而實(shí)現(xiàn)汽動(dòng)給水泵的上水功能,因此在機(jī)組啟停過(guò)程可用汽動(dòng)給水泵進(jìn)行上水而不必啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,電泵故障時(shí)也可啟停機(jī)組。

4.2 系統(tǒng)可靠性高

優(yōu)化改造后,通過(guò)對(duì)輔助蒸汽參數(shù)的精確調(diào)整,可實(shí)現(xiàn)工作與備用兩路汽源的無(wú)擾切換,使小機(jī)可隨機(jī)低負(fù)荷啟動(dòng)和避免高負(fù)荷下啟動(dòng)時(shí)對(duì)小機(jī)汽泵產(chǎn)生熱沖擊;由于廠用汽由#1~#4機(jī)組母管制供給,可以確保小機(jī)的驅(qū)動(dòng)汽源絕對(duì)安全可靠,在電泵故障時(shí)可使用汽動(dòng)給水泵進(jìn)行上水對(duì)機(jī)組進(jìn)行啟停,避免任何情況下的鍋爐斷水事件的發(fā)生,防止出現(xiàn)“鍋爐干鍋”事故;優(yōu)化改造杜絕了高壓汽源泄漏導(dǎo)致機(jī)組非停事件的發(fā)生,且減少檢修和運(yùn)行操作的維護(hù)工作量,確保了小機(jī)的安全長(zhǎng)周期運(yùn)行。

4.3 經(jīng)濟(jì)效益顯著

以#4機(jī)組某次啟停汽動(dòng)給水泵上水為例計(jì)算,電動(dòng)給水泵配套電機(jī)為6KV電機(jī)#4機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,電動(dòng)給水泵運(yùn)行平均電流為290A,每小時(shí)使用電量約為1740度電,平均轉(zhuǎn)速約為3000-3200rpm;且開(kāi)機(jī)過(guò)程中,電動(dòng)給水泵電機(jī)電源由啟備變供,電價(jià)按工業(yè)用電定價(jià),按電價(jià)0.56元/度電計(jì)算,每小時(shí)損耗成本974.4元;采用汽動(dòng)給水泵上水開(kāi)機(jī),開(kāi)機(jī)過(guò)程中,給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力平均為0.78MPa、溫度平均為280℃,汽前泵(380V電機(jī))電流平均電流為39A,損耗電量為14.82度電(合計(jì)成本8.29元),同時(shí)汽泵運(yùn)行平均轉(zhuǎn)速為3200rpm左右,為額定出力的58%,每小時(shí)損耗蒸汽量約為8t/h,折合成本約560元,共損耗成本568.29元,比電動(dòng)給水泵上水每小時(shí)節(jié)能974.4-568.29=406.11元。節(jié)能效益達(dá)41%,給水泵運(yùn)行時(shí)間為14小時(shí)(冷態(tài)啟動(dòng)),開(kāi)機(jī)節(jié)約成本約5685.54元,停機(jī)時(shí)電泵運(yùn)行時(shí)間約為14小時(shí),則每次機(jī)組啟停節(jié)約成本為5685.54×2=11371.08元。我公司4×300MW機(jī)組一年正常啟停至少16次,每年可節(jié)約成本11371.08×16=18.20萬(wàn)元。

5 綜合評(píng)述及對(duì)比情況

驅(qū)動(dòng)汽源改造后杜絕了高壓汽源泄漏導(dǎo)致機(jī)組非停事件的發(fā)生,減少了檢修維護(hù)和運(yùn)行操作的工作量,確保了小機(jī)的安全長(zhǎng)周期運(yùn)行,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。系統(tǒng)改造效益顯著。

通過(guò)統(tǒng)計(jì)每年每臺(tái)機(jī)組可節(jié)約維護(hù)及備品配件費(fèi)用約5.5萬(wàn),還沒(méi)有包括可能會(huì)導(dǎo)致機(jī)組非停和給水泵故障導(dǎo)致鍋爐干燒等事件的重大損失費(fèi)用,而改造該系統(tǒng)每臺(tái)機(jī)組投入約9萬(wàn)元(含安裝調(diào)試費(fèi)用),不到一年即可收回投資。

6 結(jié)束語(yǔ)

給水泵汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)汽源優(yōu)化改造徹底解決了原高壓汽源系統(tǒng)管路腐蝕老化、泄漏和進(jìn)汽閥門(mén)經(jīng)常發(fā)生卡澀及由此引起機(jī)組非停的安全問(wèn)題,并實(shí)現(xiàn)了小機(jī)隨機(jī)啟動(dòng)和無(wú)電動(dòng)給水泵上水功能。該改造安全、系統(tǒng)簡(jiǎn)單化和投入費(fèi)用低,改造后的系統(tǒng)更加可靠、高效、和實(shí)用。

參考文獻(xiàn)

[1]樊印龍.給水泵汽輪機(jī)汽源配置淺析[J].浙江電力,2005(1).

作者簡(jiǎn)介:歐伙明(1974-),男,廣東吳川人,技師,現(xiàn)從事電廠輔機(jī)檢修技術(shù)工作。

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